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液化石油气罐车安全阀弹簧失效分析

154化工机械2009年液化石油气罐车安全阀弹簧失效分析

蒋跃宁。

(兰州交通大学)

何颜红

(甘肃省锅炉压力容器检验研究中心)

摘要通过对失效的液化石油气罐车安全阀弹簧宏观检查、材质分析、金相组织分析、断口和腐蚀产物分析,指出了安全阀弹簧断裂失效的原因,提出了防范措施。

关键词罐体安全阈弹簧液化石油气失效分析

中图分类号TQ055.8+l文献标识码B文章编号0254-6094(2009)02-0154-03

安全阀是液化石油气贮运设备中最重要的安全附件之一。它的作用是当液化石油气贮运设备的压力超过限定值时,能及时起跳,泄放部分气体,使设备内压力重新处于安全运行的范围内,从而避免了设备因超压引起胀裂或物理爆炸。由于安全阀的重要性,国家质检总局(原劳动部)和公安部门规定,在正常使用中,安全阀必须是有效的,即安全阀的生产和选用必须符合规定,状态必须良好。使用一段时间后,无论其性能如何,是否灵敏有效,均需重新检验,否则是无效的。甘肃锅检中心每年检验液化气体罐车近200余辆,安全阀弹簧发生断裂的现象时有发生。2005年检验发现,某受检单位使用的液化石油气罐车有约50%左右的罐车安全阀弹簧发生断裂。

安全阀弹簧破坏形式很多,原因多种多样。为准确了解受检罐车安全阀弹簧断裂的原因,随机将编号为0944207的罐车,型号为A412F-2.5-12的安全阀(校验开启压力2.42MPa)作为分析对象,对其进行失效分析,项目包括宏观检查、材质分析、金相组织分析、断口和腐蚀产物分析。

1检测分析

1.1宏观检查

受检弹簧(图1)直径79mm,弹簧丝直径13.5mm,外表面有灰色油漆,局部油漆脱落,脱落处附着黑色和铁锈色的垢物,弹簧断裂面位于油漆脱落的地方,断裂面与弹簧丝轴向呈45。斜面,断裂后的弹簧无变形(图2)。

图1受检断裂弹簧

图2弹簧断口

1.2化学成分分析

对受检弹簧取样进行化学成分分析,结果见表1。

木蒋跃宁,男,1967年8月生,讲师。甘肃省兰州市,730070。万方数据

第36卷第2期化工机械155

分析结果表明弹簧中各元素符合GB/T1222—1984(弹簧钢》中的60Si2NnA材料标准,与该弹簧出厂质最证明文件相符。

1.3断口分析

弹簧断裂面呈45。斜断口,断面粗糙有油污,清洗后可见弹簧外圈点源起裂,源区外围是扇形区,扇形区与快速扩展区放射花样连接,扇形区和放射区中间有一条明显的弧线,扇形区面积较小占整个断面的1/6,快速扩展放射区面积较大,断裂面无明显腐蚀,无宏观翅性变形,无明显的剪切唇(图2)。源区低倍可见弹簧次表面起裂,裂纹扩展扇形区氢脆准解理、韧窝和二次裂纹(图3),裂纹前沿有弧线带,最后断裂区为韧窝(图4)。

图3氢脆准解理、韧窝及二次裂纹

图4孤线区内解理和韧窝

弹簧断裂有以下特点:

a.弹簧断裂面无腐蚀,无宏观塑性变形,无剪切唇,宏观呈脆性断裂特征。

b.裂纹源于弹簧外圈表面和次表面。

c.断裂微观形貌特征呈准解理、韧窝和二次裂纹的氢脆特点;在裂纹扩展的前沿和快速扩展区微观形貌特征为韧窝,表明在断裂过程中材料存在屈服,产生塑性变形。氢脆准解理、韧窝和二次裂纹是氢引起的材料脆化在断口上特有的形貌特征。弹簧断裂是氢引起的应力腐蚀开裂。

d.断裂面上不存在典型的疲劳断裂的特征。

1.4金相组织

金相组织分析取样在弹簧断口下20mm处,弹簧金相组织为有位相的回火索氏体(图5),反映了该弹簧经过淬火+高温回火处理,横截面硬度为32—34HRC,夹杂物级别D,,晶粒度8级。

图5金相组织

1.5腐蚀产物

在弹簧断口进行腐蚀产物X?ray成分分析,结果见表2。

表2腐蚀产物X-ray成分分析结果

由表2可知,腐蚀产物中有害元素S和cl含

量较高。万方数据

万方数据

液化石油气罐车安全阀弹簧失效分析

作者:蒋跃宁, 何颜红, JIANG Yuening, HE Yanhong

作者单位:蒋跃宁,JIANG Yuening(兰州交通大学,甘肃省兰州市,730070), 何颜红,HE Yanhong(甘肃省锅炉压力容器检验研究中心)

刊名:

化工机械

英文刊名:CHEMICAL ENGINEERING & MACHINERY

年,卷(期):2009,36(2)

被引用次数:1次

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本文链接:https://www.wendangku.net/doc/1f5630640.html,/Periodical_hgjx200902021.aspx

授权使用:兰州交通大学(lzjd),授权号:1cc55aae-156b-4b22-97c4-9e460107cc62

下载时间:2010年12月8日

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