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JZ-7型制动机

JZ-7型制动机
JZ-7型制动机

运输部运转作业区

1.单伐手柄在运转位,作用伐排风口排风不止?

处理办法:关闭作用伐供给塞门,待余压排净后拆下作用伐上盖清除供气伐盖上的污物,重新装好后,打开分配伐供给塞门,使用恢复正常。

2.单独制动伐手柄由运转位向制动区移动时,手柄推不动?

处理办法:拆下单独制动伐凸轮盒,检查支承的磨损,更换支承。

3.自动制动伐手柄在运转位,分配伐主伐排风口泄漏?

处理办法:关闭分配伐列车管塞门和总风塞门,排尽余压后卸下主伐,用细沙纸磨平供气伐胶垫,清除污物或用细沙纸修补伐口。

4.自动制动伐在常用全制动位,制动缸压力高于正常规定压力?

处理办法:关闭分配伐列车管塞门和总风塞门,排尽余压后拆下常用限压伐,清除污物后,重新组装。

5.自动制动伐手柄在制动区,机车起紧急制动作用?

处理办法:清除均衡风缸管的污物;清除紧急放风伐第一、第二排风堵中的污物;清除充气限制堵中的污物

6.自伐制动后缓解正常,单伐制动后不缓解

原因:单伐调整伐柱塞卡死在供给位

应急处理:排除总风压力后打开单作管与变向伐连接接头,用东西堵在单伐侧,使用自伐操纵机车维持回库处理。

7.分配伐发生故障不能及时修复时的处理

可将分配伐总风支管塞门和分配伐列车管塞门同时关闭,继续维持运行(GK1B、GK1C机车无分配伐总风支管塞门,总风塞门为作用伐、分配伐总管塞门,可将分配伐列车管塞门关闭)塞门关闭后自伐对列车操纵正常,对机车无效,单伐作用正常,需对机车制动、缓解,只操纵单伐即可。

8.变向伐柱塞卡滞的现象和处理方法

原因:变向伐柱塞卡在单作管侧时,自伐制动有效,单伐制动无效;柱塞卡在作用风缸管侧时,单伐制动有效,自伐无效,但自伐移回运转位时,主伐排风口排风正常。

处理方法;

1)自伐制动无效时自伐手把放在制动区,轻敲变向伐体一般情况下故障能自动消失,仍不行时机车制动

可用单伐制动

2)单伐制动无效时,将单伐放在此位置轻敲变向伐体一般情况下故障能自动消失,仍不行时机车制动可

用自伐制动

3)中继伐排风口泄漏时的判断及处理

中继伐供气部分和排气部分泄漏都会使排气口排气不止。自伐手把运转位将调整伐手轮全部松开,列车管风压追随均衡风缸压力降到零后即停止排气时,为排气部分泄漏,仍排气时为供气部分泄漏。排风口泄漏一般都为供气伐或排气伐口有污物所致,应急时可将自伐由运转位至紧急位制动缓解几次,达到清扫污物的目的,一般都可消除故障。

9.追加减压时应注意什么

由于自伐具有自动保压性能,均衡风缸的泄漏能随时得到补充,而列车管的泄漏却因总风遮断伐的关闭而得不到补充,列车管泄漏就易造成均衡风缸管、列车管有压差。所以在追加减压时,应先确认风压表示值,当列车管压力低于均衡风缸压力时,则列车管欲得到的减压量,还因加上两者的压力差,才是均衡风缸应追加的减压量

10.过量减压位的使用时机、注意事项

使用时机:

运输部运转作业区

1)制动缓解频繁或常用制动后缓解不久又需制动时,列车管和车辆副风缸压力还未恢复,此时正常减压可能使车辆制动力很小或无制动力

2)常用制动后需追加减压时列车管减压量已接近最大减压量,此时手柄在制动区追加减压至最大减压位时,三通伐可能不动作,致使追加无效。此时可追加减压至过量减压位,使副风缸与列车管之间形成足够的压差,确保三通伐呈制动位,副风缸压力空气向制动缸充气直至压力平衡为止。

注意事项:过减位并不能增加制动力,若制动缸压力与副风缸压力平衡时,则过减位将不起作用。

11.自伐手柄在制动区,列车管减压量与制动缸压力不成比例

1)若制动缸压力高于正常压力,则是主伐至充气伐盖的通路堵塞或小模板上侧的缩口风堵堵塞,牵引列车运行中制动时可先单缓一些后再自伐制动,根据情况再单缓或追加制动,维持回库处理。

2)若制动缸压力低于正常压力,则系○1工作风缸没有充到定压或管路系统泄漏○2工作风缸充气止回阀泄漏○3主伐大模板破裂

遇上情况先判断故障所在管路泄漏可处理,若遇无法处理时可甩掉分配伐,机车制动时用单伐追加

12. 制动力大小与哪些因素有关?

答:制动力大小与下述因素有关:

1)制动缸内压强的大小

2)制动倍率的大小

3)制动缸鞲鞴直径的大小

4)闸瓦与车轮间摩擦系数的变化

5)闸瓦与轮箍踏面接触面积的大小

13. 如何判别均衡风缸、列车管、中均管泄漏?

答:客货转换阀置于货车位:

1)自阀手柄在制动区、过减位、取出位列车管都不能保压时为列车管泄漏

2)制动区、过减位列车管保压良好但取出位却不能保压时为中均管泄漏

3)列车管保压良好但降压快,甚至常用制动时起非常,自阀手柄前两位增压缓慢为均衡风缸及其管路泄漏14. 单阀调整阀排风口排风不止的原因?

答:A:单阀调整阀供气阀被污物卡住;

B:调整阀供气阀的阀面胶垫不良。

15.自阀调整阀排气口排风不止的原因?

答:A:调整阀供、排气阀被异物卡住或阀面不良;

B:调整阀膜板损坏。

16.中继阀总风遮断阀通气孔排气的原因?

答:总风遮断阀阀套由大、小两种不同直径组成,其大直径上的O形圈用以防止8号管的总风漏泄,小直径的O形圈用以防止3号管的总风管漏泄。如果自阀手柄无论置于何位,通气孔均排风不止,位小直径上的O形圈破损;如果仅自阀移至制动区以后各位置(8号管进入总风)时,通气孔出现排风,为大直径上的O形圈破损。

17.中继阀排风口排风不止的原因及判断方法。

答:原因:中继阀的供、排气阀被异物卡住;供、排气阀阀面胶垫不良。

判断方法:自阀手柄移到制动区后,在中继阀制动后保压状态时排气口停止排风为供气阀漏;如仍排风不止,且制动管压力持续下降,则为排气阀漏。

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