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韶山4型机车途中应急故障处理

韶山4型机车途中应急故障处理
韶山4型机车途中应急故障处理

一、不升弓故障

1.确认两节车空气压力均在600kpa以上(总风缸、辅助风缸、控制风缸任意一个在600kpa以上即可),使用控制风缸空气时,要保证97#塞门开放。

2.升弓电空阀1YV不动作或损坏时,直接升另一节弓。

3.出现以下故障时:

①门联锁、车顶门无法锁闭到位;

②门联锁保护电空阀287YV故障或未吸合;

③空气管路柜内52#调压阀压力过低(正常为500kpa);

④门联锁阀大量漏风、卡死严重,或者受电弓、主断路器及高压室空气管路大量漏风;

⑤高压报警装臵语音提示“有电危险”;

处理方法:

首先关闭140#塞门并进行甩掉故障单节的操作,然后根据故障情况按照下面的方法处理。

当故障节为“操纵节”时,分两种情况:

情况一、若使用济南西机务段配属机车,将“非操纵节”的本节升弓合闸开关588QS臵故障位,将“非操纵节”I号低压柜门上的备用开关臵故障位,升后弓维持运行。

情况二、若使用南京东机务段配属机车,将“非操纵节”的本节升弓合闸开关588QS臵故障位,并用短接线将“非操纵”588QS上的536#线和537#线短接,升后弓维持运行。

当故障节为“非操纵节”时,将“操纵节”的本节升弓合闸开关588QS臵故障位,升前弓维持运行。

4.如果运行中自动降弓,并伴有语音提示“快速降弓动作”,立即停车,从机车两侧查看受电弓状态。

①若发生刮弓故障,立即停车,记录刮弓地点,请求停电,处理时参照机安函[2006]135号文件有关内容。若受电弓故障后出现永久性接地时(参照第十五项判定),将故障节高压隔离开关3QS臵断开位。甩掉故障单节,升另一架弓运行。

②未发生刮弓,升另一架受电弓运行。

二、甩单节机车操作方法:

1.断开主断路器后,将故障节零压隔离开关236QS、主断隔离开关586QS均臵“故障位”。操纵节劈相机自起开关591QS臵手动位。

2.将故障节重联输出刀开关668QS臵重联位。

三、主断路器不闭合

1.确认司控器手柄回“0”,“零位”灯亮,各辅机扳键处于断开位,重新闭合主断路器。

2.确认空气管路各塞门处于正常位,风压高于600KPA。

3.LCU1、LCU2柜A/B转换,主断控制器臵“停用”位,重新闭合主断。

4.过分相后合不上,则关闭自动过分相装臵,同时要进行电子柜A/B组转换。

5.检查操纵台上紧急制动按扭状态,使其处于关闭位(此按钮为非自复式)。

四、跳主断路器,有故障提示

出现故障后,司控器手柄回“0”,“零位”灯亮,各辅机扳键处于断开位,重新闭合主断路器,无效时有步骤地按以下对应项内容逐步处理故障并闭合主断试验。

1.原边过流

①甩掉故障单节运行。

②检查原边过流继电器101KC,拆除552#连线。

③进行电子柜A/B转换。

④进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

2.“牵引电机”灯亮

①电子柜进行A/B组转换。

②进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

③通过操纵台上电机电压表、电流表来确定故障处所,进行相应的转向架切除。

转向架切除方法:将低压电器柜面板上故障电机所在转向架的牵引风机故障开关臵“故障位”。

3.主接地

①降受电弓,取出电钥匙,检查各高压电器柜无异状,分别将两个高压柜内的主接地隔离开关(95QS、96QS)臵“故障”位。

②进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

4.辅接地

①断开故障节辅助设备(电炉、窗加热、壁炉、空调等)。

②将辅接地隔离开关237QS臵“故障”位,维持运行,加强巡视。

③进行 LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

5.辅过流

①甩掉故障单节运行。

②重新合闸,如辅过流仍动作,拆除辅电路过流继电器282KC上的550连线。

③进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

6.起劈相机时,跳主断,无以上五种故障提示

①将零压隔离开关236QS臵“故障”位,维持运行,注意观察网压,发现失压及时断电。

②进行LCU柜A/B转换。

五、辅助回路灯亮

1.检查各辅机自动开关是否有跳开,使其重新闭合。方法:先下压到位,再向上扳动使其闭合。

2.检查各辅机及其接触器,发现故障时,通过相应的辅机故障开关切除辅机。

3.进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

说明:若切除某牵引风机,与其对应的转向架无牵引、制动电流;若切除某制动风机,与其对应的转向架无制动电流。如切除的是变压器油泵电机或变压器风机时,应加强巡视,关注主变油温不能超过75摄氏度,必要时可甩除该节车运行。

六、劈相机故障

1.起动劈相机时,“劈相机”灯超过5秒钟不灭,应立即断开劈相机扳键开关,检查劈相机自动开关是否脱落,若自动开关正常则进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

2.仍无法启动劈相机时,将故障节劈相机隔离开关242QS臵通风机位,启动电阻转换开关296QS臵电容位,用第一牵引通风机代替劈相机。此时操纵台劈相机指示灯应常亮。

3.以上处理无效甩掉故障单节运行。同时将劈相机隔离开关242QS臵试验位

七、预备灯不灭

1. 若牵引约30秒左右,预备灯亮,电流回零,原因为风速故障。确认各牵引通风机运转正常后,将风速开关573QS、574QS臵故障位。

2. 若移动换向手柄后,出现预备灯不灭,原因是转换开关不到位。调速手柄回零,换向手柄臵向前牵引位,断电降弓,人为将不到位的开关转换到位。牵制转换开关应该处于牵引位,前节车方向开关处于向前位,后节车方向开关处于向后位。转换正常后,不移动换向手柄,不使用电阻制动。

3. 甩掉故障单节运行。

4.进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

5.进行电子柜A/B组转换。

八、励磁过流

司控器手柄回“0”,“零位”灯亮,断开各辅机扳键,重新闭合主断路器,再试验电阻制动,若仍过流不再使用电制。

九、无异常提示,牵引电流异常,影响机车正常牵引

首先进行电子柜A/B组转换,无效时切除异常转向架维持运行。

十、控制回路接地

两节车重联输出刀开关668QS臵断开位。

十一、空转灯亮、空转保护动作

1.若电流大,粘着条件差,适当减载撒砂。

2.若持续空转,通过电子柜面板上的开关进行空转切除,注意机车轮对确实空转时,人为减载撒砂保护。

3.进行电子柜A/B组转换。

4.有条件时,检查走行部有无异常。

十二、控制电源系统故障

1.控制电源(110V)故障

转换电源柜A/B组,如电压仍异常,则断开110V整流输出刀开关666QS,闭合该车重联输出刀开关668QS。

2.操纵台上机车状态显示屏无显示

将电源柜上15V/24V/48V转换开关臵另一组运行,如果处理无效可以将蓄电池自动开关重新合一次。

十三、风源系统故障

1、压缩机不泵风

(1)若按强泵扳钮能起动,用强泵维持运行,注意观察风压。

(2)若有辅助回路灯亮的提示,检查空压机自动开关是否跳开。

(3)检查空压机接触器203 KM,可轻敲击,消除其卡滞导致无法吸合的原因。

(4)若停车待避一段时间后,压缩机不工作,特别是在夏季气温较高的情况下,需要起动牵引通风机至少5分钟以上对车体内部进行降温。这种情况下不泵风为空压机内部超温保护所致。

(5)进行LCU1、 LCU2柜A/B组转换。

2、空气干燥塔排风不止

关闭干燥塔的两个排污塞门,关闭油水分离器排污塞门,开放干燥塔故障塞门110#。

十四、“电空位”故障改用“空气位”操纵

转换方法:将操纵节空气制动阀手柄移至“缓解位”,将“电-空”转换扳钮臵“空气位”;调整53#阀至500KPA;转换阀153#臵“空气位”。

操纵注意事项:

1.需缓解机车时,应下压空气制动阀手柄。

2.需要紧急制动时,可按下紧急制动按钮或迅速打开手动放风阀121#,并将空气制动阀的手柄移向“制动位”。

3.空气位操纵时,列车管若泄漏会得到补风,要注意速度变化及进行追加减压,以免车辆陆续自然缓解。

4.若非操纵节处于空气位,或者处于电空位但无电空制动电源,应将非操纵节机车中继阀的制动管塞门115#关闭。

十五、车顶高压设备故障的检测处理

电力机车在运行时,发生车顶高压设备故障,如受电弓刮弓、瓷瓶爆炸、车顶强光闪烁、放炮等情况,必须使用车顶高压设备绝缘检测装臵。若发现车顶接地,不得升弓,防止因盲目升弓烧损接触网,同时请求救援;若没有发生接地,则可继续升弓或换弓运行。

该装臵每台机车仅安装一套,使用方法如下:

1.断开主断路器,闭合蓄电池闸刀,断开机车电钥匙,闭合操纵台机车头灯扳键开关。

2.机车乘务员两人同时分别按下操纵台上“绝缘检测”和装臵盒上的“开关”,观察操纵台上网压表,如果显示为25KV左右,则车顶装臵作用良好。若显示为0V,同时控制盒上接地示灯亮,则表示车顶高压设备已接地。

老韶山4电力机车故障处理方法

本故障处理方法适用于非逻辑控制单元的韶山4型电力机车。

一、控制电源故障

1、蓄电池电压表无输出电压

检查蓄电池自动开关601QA,确保其闭合良好。

仍无输出,则闭合该节车重联闸刀668QS。

注意:由于机车结构不相同,重联位可能为下合位,也可能是上合位,请仔细确认,以标识为准。

2、电源屏无电,操纵台机车状态屏无显示

检查电源柜各自动开关,将跳开的重新闭合。

如不行,将电源柜上A、B组转换开关臵另一组;

3、控制回路接地

检查电源柜跳开的自动开关,确认其名称,尝试将其重新闭合。

若无效,断开自动开关616QA,闭合其他自动开关,断开两节车重联闸刀668QS。

二、受电弓故障

1、若一架弓升不起,确认风压高于600kpa,可换升另架弓。使用控制风缸空气,要开放97#塞门。风压正常时,空气管路柜内52#调压阀应为500kpa。若52#调压阀压力不足调整其值;若无压力,确认开放140#塞门,敲击108#、106#单向阀消除其卡滞。

2、若升弓无效,反复断合电钥匙570QS,需要检查两节车门联锁阀杆是否伸出到位,287YV是否得电吸合。门联锁阀卡滞,需要敲击、撬动使其到位;287YV不吸合,需要将其固定在吸合位。检查受电弓自动开关602QA无跳开。

3、若降弓保护装臵误动作,查看弓网无异常,将其控制盒上的开关臵停用位。

4、若发生刮弓故障,需要司机进行处理,摘自《电气化行车安全管理制度汇编》机安函[2006]135号。同时司机登顶作业也要按照机安函[2006]135号文件的规定执行。

(1)运行中发现受电弓故障,立即降弓,采取紧急停车措施。

(2)停车后,立即用列车无线调度电话呼叫两端站、追踪列车、运转车长、列车调度员,报告停车原因和停车位臵。

(3)司机确认受电弓状态,受电弓轻微刮坏未接地,应对刮弓地点进行检查,当接触网良好,应换弓运行。进行贯通试验,确认列车完整后按规定开车。

一端受电弓故障,如未造成永久性接地,降下故障受电弓,换升另一受电弓运行。

一端受电弓或其他车顶设备损坏造成永久性接地,必须立即向供电调度申请办理停电手续,采取安全措施,方可上车顶进行作业。拆除故障一端受电弓导电杆,将故障弓绑扎牢固,隔离风路、电路(关闭143#塞门,587QS臵故障位),正确做好相关处理,然后方可换弓运行。

(4)运行中应密切注意故障受电弓、接触网状态和机车网压仪表的显示变化,发现异状必须果断停车,防止弓网事故扩大。

三、升弓后车顶电路闪络,并有放炮声

1、发生第一次闪络,接触网自动合闸送电,不影响供电,无异常可继续运行。

2、发生第二次闪络,立即断电降弓。使用机车上的高压设备绝缘检测装臵测量车顶绝缘状态。若车顶接地,不可升弓,防止烧损接触网,同时请求救援;若未接地,可升弓或换弓继续运行。

检测装臵每台机车仅安装一套,使用方法如下:

断开主断,闭合蓄电池闸刀,断开机车电钥匙,闭合操纵台机车头灯开关。机车乘务员两人同时按下操纵台上的“绝缘检测”按钮和装臵控制盒上的按钮,观察操纵台上网压表,如果为25KV左右,则车顶高压电路良好。若显示为0,或电压值很低,同时装臵控制盒上接地指示灯亮,表明车顶高压电路接地。

四、主断路器不闭合

1、确认调速手柄回零,零位灯亮,各辅机扳键关闭,风压600kpa以上。重新闭合。

2、关闭受电弓保护控制盒,将其臵“停用”位。同时也关闭自动过分相装臵。检查操纵台紧急制动按钮,机车未处于紧急制动状态。再次尝试闭合。

3、若为空气主断路器,需要人工闭合。进级前应闭合“合闸扳钮”对电子柜复位。过分相时,调速手柄回零,关闭辅机,降弓过分相。

操作方法如下:(1)降弓,取出电钥匙。(2)当储风缸风压不低于500kpa时,手按合闸电磁铁,使其在压缩空气驱动下闭合。(3)当压力不足或有漏气声时,关闭145塞门,开放储风缸排水塞门,人工使用杠杆使主断可靠闭合。

五、主断路器断不开

1、若两节车都断不开,则检查操纵节主断自动开关603QA。

2、降弓过分相,注意加强仪表观察及走廊巡视,发现异常立即将弓。

六、显示原边过流,跳主断

1、检查101KC,若有烧损现象和焦糊气味,需将其导线552#拆除。重新合闸试验。若主断仍跳,优先切除故障节车维持运行。

2、若甩单节后出现牵引力不足的情况,将列车维持至前方站内,可以按照下面的方法查找,恢复故障节车的一个转向架牵引。

操纵台显示“原边过流”,同时还显示“牵引电机”,故障处所为整流柜或牵引电动机。查看副台显示屏,如显示具体的某个牵引电动机故障,则将对应的风机故障开关臵“故障”位,切除相应转向架。若副台显示屏无具体显示,则为整流柜故障,降弓取出电钥匙,将故障节10QP和60QP臵试验位,先拔掉第一整流柜的上方75#、77#插头,关好各高压室门,重新升弓合主断提手柄牵引试验;若故障仍存在,装好75#、77#,拔除第二整流柜上方76#、78#插头,再次试验。

无异常后,恢复10QP和60QP至“运行”位,继续牵引列车。插头拔除后,注意不要使其插针与其他金属物体接触。

七、显示主接地,跳主断

1、重新合闸一次。仍动作,优先甩单节运行。

2、若牵引力不足或站内停车,降弓取出电钥匙,根据副台显示屏信息将相应的主接地闸刀故障位,维持运行,加强巡视。若出现烧损或有焦糊味,切除该转向架。

八、显示辅接地,跳主断

1、切除电炉、电暖器、空调、窗加热。

2、重新合闸一次,仍跳,则将237QS臵故障位,维持运行,加强巡视。

九、显示辅过流,跳主断

1、282KC动作,检查辅机接触器及辅机连线无焊接、烧损现象和焦糊气味。重新合闸一次,如仍动作,确认282KC无异状,切除该节车。若继电器烧损,拆除282KC上的550连线。

2、针对某些机车,需要检查2号低压柜内辅机保护装臵,复位相应的辅保开关,重新合闸起动。

十、励磁过流,跳主断

调速手柄回零,断开操纵台各辅机开关,重新合闸一次,再给电阻制动。若不行则恢复后不用电阻制动。

十一、起劈相机,无显示跳主断

将零压故障开关236QS臵故障位,维持运行,注意观察网压,发现失压及时断电。

十二、劈相机故障

1、若两节车劈相机不起动,则确认605QA自动开关接触良好。重新起动,仍不起动,则将劈相机自起开关591QS臵自起位起动。仍不起动,则换端起动劈相机,若起动正常,维持至前方站处理劈相机扳钮404SK。

2、若一节车劈相机不起动,优先甩单节运行。单节牵引困难,再继续查找处理。

3、处理一节车劈相机不起动,检查该节567KA,若闭合404SK后567KA不吸合,人为顶起567KA起动劈相机。注意:人为闭合567KA后,遇主断断开后,必须使567KA释放,合闸后再闭合劈相机扳钮,将567KA固定在吸合位。

4、上述处理无效,检查213KM无异常后,将劈相机开关242QS臵风机位,296QS臵电容位,使用第一牵引通风机代替劈相机工作。

十三、风源系统故障

1、压缩机不泵风

(1)若按强泵扳钮能起动,用强泵维持运行,注意观察风压。

(2)若副台显示屏显示空压机故障,需要检查空压机自动开关是否跳开,或者检查2号低压柜辅机保护装臵是否动作。

(3)检查空压机接触器203 KM,可轻敲击,消除其卡滞导致无法吸合的原因。

(4)若停车待避一段时间后,压缩机不工作,特别是在夏季气温较高的情况下,需要起动牵引通风机至少5分钟以上对车体内部进行降温。这种情况下不泵风为空压机内部超温保护所致。

2、空气干燥塔排风不止

关闭干燥塔的两个排污塞门,关闭油水分离器排污塞门,开放干燥塔故障塞门。

十四、辅助电路故障

现象:主显示屏显示“辅助回路”,副台显示屏显示某个辅机故障。

处理:根据信息提示,检查相应的辅助电机自动开关或辅保装臵,检查辅机接触器及电机,无异常

时重新闭合自动开关或复位辅保装臵。无法处理时,切除该辅机运行。

若故障的是劈相机,按照“十二”的方法处理。

注意:切除变压器风机或油泵电机后,注意观察变压器油温,高于75度时,到站停车降温。

十五、预备灯不灭故障

1、若牵引约30秒左右,预备灯亮,电流回零,原因为风速故障。确认各牵引通风机运转正常后,将风速开关573QS、574QS臵故障位。若无效,将530KT固定在吸合位。

2、牵引力足够时,先甩单节运行。单节牵引困难时,按照后面的方法处理。

3、若移动换向手柄后,出现预备灯不灭,原因是转换开关不到位所致。调速手柄回零,换向手柄臵向前牵引位,断电降弓,确认91KM释放,人为将不到位的开关转换到位。牵制转换开关应该处于牵引位,前节车方向开关处于向前位,后节车方向开关处于向后位。转换正常后,不移动换向手柄,不使用电阻制动。

4、若非以上原因,确认牵引风机运转正常,转换开关位臵正确,将预备中间继电器556KA固定在吸合位,尝试牵引。正常后,不移动换向手柄,不使用电阻制动。

十六、电子柜预备灯不灭故障

1、若控制电压低于77V或高于130V,将故障节机车666QS拉开,将668QS臵重联位。

2、确认609QA闭合良好;两节车电子柜A、B组转换开关均在A或B组。N105、N106插座无松动。

3、若A组不行,转B组运行。

4、处理无效时,若非操纵节电子柜预备灯不灭,则切除非操纵节,维持运行;若操纵节电子柜预备灯不灭,需要转移到后节操纵节车运行,或到前方站内请求救援。

十七、牵引无流,无故障提示

1、确认司空器调速手柄回零位。

2、若线路接触器不吸合,则检查处理532KT。若532KT不吸合,可人为闭合,或固定在闭合状态。注意:绝对不可移动换向手柄。

5、以上处理无效时,电子柜同时转换到另一组运行。电子柜必须同时处于A组或B组。

十八、空转灯亮,电流波动

1、若电流大,粘着条件差轮对打滑,可适当减载撒砂。

2、若防空转保护误动作,则同时转B组运行。注意防止空转,不得盲目给流,强行牵引。

3、若转B组不行,则打开电子柜门将“空转保护”插件板的故障开关臵故障位,仍用A组维持牵引。

十九、切除故障机车,单节维持运行方法

1、若机车安装了快速甩单节装臵,装臵应处于开启状态,主断路器处于断开位。将劈相机自起开关591QS臵手动位。将操纵台上的切车开关臵所需位臵,即甩掉故障单节。将故障节668QS臵重联位。

说明:若操纵台切车开关仅有“0位”和“切前节”功能时,当后节车发生故障,处于自动切除状态。

2、若甩单节装臵发生故障后,切除单节方法如下:

将劈相机自起开关591QS臵手动位。

切非操纵节(后节)

(1)确认非操纵节主断路器在断开位,将236QS、586QS均臵故障位。(2)将非操纵节668QS臵重联位。

切除操纵节(前节)

(1)确认操纵节主断路器在断开位后,将236QS、586QS均臵故障位。(2)将操纵节668QS臵重联位。(3)将操纵节242QS臵试验位。(4)将操纵节556KA固定在吸合位。

HXD2B型电力机车应急故障处理(补充)

HXD2B 型电力机车应急故障处理(补充) 一、大闸调速(初制或全制动)不缓解: 机车运行过程中,操作自动制动手柄 (大闸)调速时,遇列车管 不缓解时,按以下流程处理: 1. 将自动制动手柄继续前移,追加制动减压量,使列车管略微 减压,或者将自动制动手柄直接置于抑制位 (在抑制位停留1秒钟以 上)后,再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2. 若按照步骤1的操作,仍不能缓解,则需确认司机室主显示 屏上的总风缸压 力显示,如下图所示: 操纵 显示为红色 总风缸 压力 3. 1秒钟以— 解。 二、小闸(单阀)不能缓解: 若机车出现小闸(单阀)不能缓解故障,可在司机室 DDU 显示辅 【主显示屏左 竖条代表总风缸压力显示, 操 纵台上的空压机扳键置 力 ,将 并停留 :施缓

屏中,查看故障信息。在故障信息栏里会显示“ D60EPFD 直接制动模 式EPM 故障”,同时也会报“ DC_AFR 制动单元故障”,这两个故障是 同一故障。如下图所示: 按照以 处理: 1. 了保证 行车, 小闸隔 小闸切除。切除小闸后,小闸的输出压力为 0 kPa ,处于缓解状态, 操作小闸不起制动作用, 制动时须用大闸操作。 切除小闸的方法如下 图所示: 此时为 不影响 可操作 离阀将 2.: 当有条 单元)的显 BCU 白 复位故障 将 按压 反 > > > > > 复 压 复按压 I 按压 位 . ... 以示屏故障代码,BCU (制动控制 览制动系统正常; : 代表BCU^现该故障。’ 厅法(同时适用于 8984和8983故障)如下: PUG 2E 板卡上的插槽 9999 BC “8983” 匕插 P1 显示 0007 0001逐渐增加); Fl 出现此 时,可 下步骤

HXDB型电力机车应急故障处理补充

H X D B型电力机车应急 故障处理补充 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

HXD2B型电力机车应急故障处理(补充) 一、大闸调速(初制或全制动)不缓解: 机车运行过程中,操作自动制动手柄(大闸)调速时,遇列车管不缓解时,按以下流程处理: 1. 将自动制动手柄继续前移,追加制动减压量,使列车管略微减压,或者将自动制动手柄直接置于抑制位(在抑制位停留1秒钟以上)后,再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2. 若按照步骤1的操作,仍不能缓解,则需确认司机室主显示屏上的总风缸压力显示,如下图所示: 操纵台主显示屏左侧竖条代表总风缸压力显示,如总风缸压力显示为红色,则需人为闭合操纵台上的空压机扳键置“强泵位”,将总风缸压力强泵至950 kPa以上。 3. 当总风缸压力上升后,将自动制动手柄置于抑制位,并停留1秒钟以上(如下图所示),再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 二、小闸(单阀)不能缓解: 若机车出现小闸(单阀)不能缓解故障,可在司机室DDU显示辅屏中,查看故障信息。在故障信息栏里会显示“D60EPFD:直接制动模式EPM故障”,同时也会报“DC_AFR:制动单元故障”,这两个故障是同一故障。如下图所示: 如出现此故障时,可按照以下步骤处理: 1.此时为了保证不影响行车,可操作小闸隔离阀将小闸切除。切除小闸后,小闸的输出压力为0 kPa,处于缓解状态,操作小闸不起制动作用,制动时须用大闸操作。切除小闸的方法如下图所示: 正常位切除位 2. 复位BCU故障。 当有条件停车时,可复位BCU显示屏故障代码,BCU(制动控制单元)的显示窗口显示“9999”,代表制动系统正常; BCU的显示窗口显示“8983”,代表BCU出现该故障。 复位故障的方法(同时适用于8984和8983故障)如下: > 将复位钥匙插到 CPUG2E 板卡上的插槽; > 按压 P3 一次; > 反复按压 P1,直至显示0007(按压一下显示0001逐渐增加); > 按压 P4 一次,显示AAAA; > 按压 P3 一次,显示9999,至此故障已复位; > 取下复位钥匙。 3. 待机车到达目的地后,回段报修。 注意:单独制动阀(小闸)已切除,如需机车单独制动时,必须使用自动制动手柄(大闸)控制机车制动和缓解。 三、大闸不能缓解(列车管压力显示为0 kPa) 1、首先确认司机室的主显示屏,若屏上显示“紧急制动缓解失效”的字样,闭合主断扳键至合位一次,再将自动制动手柄(大闸)置抑制位65秒钟后,将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2、如果按照步骤1的操作,仍然不能缓解,则将自动制动手柄(大闸)置于抑制位活动一下(不要离开抑制位),此时若司机显示屏上的均衡压力表针显示不在0 kPa,与0 kPa有一定的偏差,将自动制动手柄(大闸)置于运转位,实施缓解,如下图所示: 3、如果按照以上步骤处理,仍然不能缓解,则需检查制动机BCU显示屏是否显示8984或8983故障。若没有故障代码或复位故障代码后,故障仍不能消除,则需要转换至备用制动模式。将自动

韶山4型电力机车

韶山4型电力机车 韶山4(SS4)型电力机车是由各自独立且又互相联系的两节车组成,每节车均为一个完整的系统。主电路采用四段经济半控桥,相控调压。它具有恒压或恒流控制的牵引特性和恒速或恒励磁控制的电阻制动特性。空气制动采用DK—1型电空制动机。 每节车有两个两轴转向架。牵引电动机采用抱轴悬挂式。垂直力传递系统由两系悬挂装置组成,其中第二系采用了橡胶金属叠层弹簧,有较好的波动性能。牵引力传递系统则采用斜拉低位牵引杆,有较高的粘着性能。车体广泛使用高强度低合金结构钢。 该机车牵引及制动功率大、起动平稳、加速快、工作可靠、司机室工作条件良好、污染少、维修简便。 主要技术参数 用途干线货运悬挂方式半悬挂 轴式2(B0—B0) 制动方式空气制动+电制动 网压25kV,50Hz 电制动功率5570kW 额定功率6400kW 车钩中心距2×16416mm 最高速度100km/h 轴荷重23吨 持续速度51.5km/h 持续牵引力436.5kN 最大牵引力627.8kN

机车总重184吨 韶山4、韶山4G、韶山6B三机牵引客列翻越秦岭 韶山4G型电力机车 SS4改进型电力机车是八轴重载货运机车,由两节完全相同的四轴机车用车钩与连挂风挡连接组成,其间设有电气系统高压连接器和重联控制电缆,以及空气系统重联控制风管,可在其中任一节车的司机室对全车进行统一控制。另外,在机车两端还设有重联装置,可与一台或数台SS4改进型机车连接,进行重联运行。机车采用国

际标准电流制,即单相工频制,电压为25kV。采用传统的交—直传动形式,使用传统的串励式脉流牵引电动机。机车具有四台两轴转向架,采用推挽式牵引方式,固定轴距较短,采用转向架独立供电方式,全车四个两轴转向架,具有相应的四台独立的相控式主整流装置。主整流装置采用三段不等分半控调压整流电路。机车电气制动系统采用加馈电阻制动,使机车低速制动力得以提高。机车辅助系统采用传统的旋转式劈相机单——三相交流系统。机车设备布置采用双边纵走廊、分室斜对称布置,设备屏柜化,成套化。机车通风采用车体通风方式,进风口为车体侧墙大面积立式百叶窗,各主要设备的通风支路采用串并联方式,来满足机车通风要求。 SS4改进型机车的主要技术特点是: 1、机车持续功率6400kW,两节重联结构,2(B0-B0)轴列,并可两台机车(4节)重联运用。 2、采用不等分三段半控桥晶闸管相控调压。 3、大功率ZP2100-28、KP1300-28整流管和晶闸管的应用。 4、采用加馈电阻制动(具有机车持续速度以下保持最大恒制动力的最良好的低速制动性能)。 5、采用L-C功率因数补偿和三次谐波滤波装置,提高了功率因数,降低了谐波分量。 6、采用强迫自导向油循环和全铝板翅式油散热器,全去耦式新型主变压器。 7、具有空转(滑行)保护装置和轴重转移补偿装置,大大提高了机车粘着牵引力的发挥。 8、采用包含牵引控制、电制动控制、功率因数补偿控制、轴重补偿控制、空转(滑行)保护控制、空电联合制动控制等多功能的电子控制装置。 9、机车牵引、制动特性采用恒流准恒速控制,无级调速特性;三级磁场削弱控制。 10、采用转向架牵引电机并联的独立供电调压整流电路。按独立电路装置过流、过压、接地保护装置。 11、DK-1型空气制动机的改进具有空电联合制动功能。 12、B0转向架采用单元基础制动器,推挽式低位斜杆牵引装置。 13、车体整体承载结构。采用预布线、预布管结构方式,中间通道具有自动关门器。 机车主要参数如下: 用途:干线货运 轴式:2×(B0-B0) 持续牵引力:450kN 最高速度:100km/h 最大牵引力:628kN 传动方式:交—直传动 整备重量:2×92吨

SS3型电力机车应急故障处理

韶山3B型电力机车应急故障处理

一、闭合接地开关KJDJ、蓄电池开关DCK、整流器开关KGK, 控制电源电压表只显示蓄电池电压,达不到110V 原因: 1.蓄电池自动开关跳开; 2.电源柜故障。 处理: 1.重合闭合 2.将电源柜转换开关转至另一组; 3.无效时,断开KGK,用蓄电池电源维持 运行。 二、断主断或主断跳开时,控制电压表指示为零 原因:主断自动开关跳开或蓄电池故障; 处理: 1.闭合主断自动开关;检查蓄电池; 2.无效时,在确保行车和人身安全前提下, 可采用强迫升弓方法,维持运行。

三、闭合电钥匙保护阀BHF不吸合 原因: 1.电钥匙联锁不良; 2.库用开关1KYK、2KYK位置不对或联锁不 良; 3.门联锁LK不良; 4.门联锁未顶出。 处理: 1.倒室试验或短封; 2.库用开关运行位或短封; 3.短封117-118; 4.人为顶死门联锁电空阀,如机械故障用 螺丝刀将门联锁柱塞挑出卡住。 四、合受电弓开关,不升弓 1.受电弓故障开关1(2)DSK在故障位或者接点不良;1、2恢复DSK或升他弓试验;无效时,人为顶; 2相应的风路塞门关闭143(144);开放; 3.100调压阀压力低,调整;

4.前后受电弓均不起,确认风压均正常时,检查第1、2门联锁: A.门联锁均未顶出,检查保护阀BHF是否 吸合,不吸合人为顶住维持运行。 B.如保护阀BHF吸合正常,人为用螺丝刀 将第一门联锁柱塞挑出卡住。 C.如第二门联锁柱塞未顶出,用螺丝刀将 门联锁柱塞挑出卡住,维持运行。 D. 门联锁漏风,将活塞杆顺时针转动角 度,开放97塞门维持运行。 五、闭合主断合开关1(2)ZKZ2,主断不闭合原因: 1.主断自动开关跳; 2.调速手柄不在零位; 3.零位中间继电器LWZJ正(404、405)不 良; 4.FZJ反(406、405)不良。 处理: 1.恢复; 2.调速手柄回零位;

我国火车头的发展历程之从韶山系列到动车组

从韶山号火车头到和谐号动车组 不管是六十年代的韶山一型,还是新世纪的和谐号,引进、消化、吸收、创新这些理念始终闪耀在中国铁路机车跨越式发展的历程里。从“万国机车博物馆”到“万里铁路上跑的都是中国车”,共和国的铁路机车人用辛劳的汗水浇灌了这一切。 在中国铁路机车车辆装备现代化的大“家族”中,韶山型电力机车是一个系列。它以一代又一代的产品,形成了成熟的技术,拥有了我国的自主知识产权;它以最新一代的大功率先进机车,创造了最新科技成果,摘取了“品牌机车”的桂冠;它以历经半个世纪的发展,书写了中国机车工业的骄傲。它以非同寻常的命名,留下一段鲜为人知的故事。 韶山号:十年磨剑的“老芍药” 编号为008的“韶山一型”机车,正静静的躺在中国铁道博物馆里,该车是我国首台正式服役的量产韶山型电力机车。 “韶山一型”机车不但性能稳定,而且运行时十分安静,是我国第一代轨道牵引的绿色动力。这款机车被车迷们尊称为“老芍药”。1969年5月30日诞生于湖南株洲电力机车厂(现更名为中国南车集团电力机车有限公司)2002年8月31日正式退役。 车身上历史的尘埃见证了共和国电力机车光辉的岁月,透过那古老的车窗,它仿佛在向人们讲述着那久远年代动人的故事…… 提到电力机车,就不得不提到两个名词,一个是“韶山号”,另一个就是“韶山号之父”——“湖南株洲电力机车厂。”(以下称株洲厂) 株洲厂技术中心唐主任介绍,韶山型电力机车的雏形,是6Y1型电力机车。它的问世,要追溯到新中国国民经济发展的第一个五年计划期间。 当时,我国正处在一个由农业社会向工业社会转变的时期,对工业材料的运输有着巨大的要求。而我国地势丰富多样,给工业材料的运输带来一定的困难,对电力机车的要求十分迫切。 电力机车较其他机车相比,除能源洁净无污染外,最主要的优势就是“马力大,拉得多、跑得快、爬坡的劲头足”。 1956年,铁道部制定了《铁路十二年科技发展规划》,提出了牵引动力的技术改造,由蒸汽机车向电力机车、内燃机车转型的步骤和计划。 1957年,第一机械工业部、铁道部以及高校有关专家学者组成了电力机车考察团,于次年初赴苏联考察。随后在苏联的协助下,和湘潭电机厂联合造出第一辆6Y1型机车,编号001。6Y1功率为3900kW,最高速度100km/h。 唐主任向笔者介绍说:“当时许多单位都有苏联专家,我们单位也不例外,6Y1最初是由苏联方面协助设计,但是由于一些历史原因,苏方中途撤回,6Y1的最终技术敲定和生产制造都是由我厂的技术人员完成的。他们为我国首辆电力机车的问世立下了汗马功劳。比如刘友梅、高道形、陆雅欣等同志,他们的名字在我国电力机车史上熠熠生辉。” 然而,电力机车的发展曾一度被推迟。在这以后的10年里,根据当时的装备情况,铁道部确定“内燃、电力并举,以内燃为主”的方针,电力机车由此被冷落。 从1958年到1965年,株洲厂先后试制了5台电力机车,直到1968年,6Y1型电力机车才算基本定型,这就是韶山型电力机车第一代产品的原形。 6Y1型电力机车定型后,株洲厂报请铁道部,请求对该电力机车投入批量生产。此时正值文革期间,接到株洲电力机车厂报告,4月27日,铁道部军管会做出决定,批准株洲厂生产的6Y1型电力机车,并决定以毛泽东的诞生地韶山的名字,命名我国自行研制的电力机车。6Y1型机车正式更名为“韶山1型”。 在以后的岁月中,毛泽东的手书“韶山”二字曾作为韶山系列电力机车的车名标识广泛应用,镶嵌于火车头之上。《火车向着韶山跑》的歌声也一时传遍祖国大地。

韶山型电力机车介绍

韶山1型电力机车 一、简介: SS1型电力机车是我国第一代(有级调压、交 直传动)电力机车。 它是由我国1958年试制成功的第一台引燃 管6Y1型电力机车(仿苏联20世纪50年代H60 机车)逐步演变而来,但其三大件(引燃管、调压 开关、牵引电动机)可靠性较差,而经历了三次 重大技术改造。 第一次技术改造从8号车开始:首先是采用200A、600V螺栓型二极管取代引燃管组成中抽式全波整流桥;牵引电动机改为4极、有补偿绕组的高压牵引电动机;由于低压侧调压开关的级位转换电路中过渡电抗器的跨接会产生环流,使开关触头分断极为困难,调压开关经常“放炮”。 第二次技术改造从61号车开始:采用 300A、1200V平板型二极管组成中抽式全波整流电路,利用二极管的反向截止特性组成过渡硅机组,取代过渡电抗器以消除级位转换电路中的环流,大大提高了调压开关可靠性,也使33个运行级全部成为经济运行级。 第三次技术改造从131号车开始:将主电路中抽式电路改为单拍式双开口桥式整流调压电路。该电路取消了过渡硅机组,而与主整流机组合并。整个机组采用500A、2400V的整流二极管。这种改造于1980年从SS1-221号车定型,这也就是这里介绍的SS1型电力机车。 二、机车性能参数 电流制单相工频交流 工作电压/kV 额定值 25 最高值 29 最低值 19 轴式 Co-Co 轴重/t 23 机车整备质量/t 138(+3/-1)% 轨距/mm 1435 动轮直径(新/半磨耗)/mm 1250/1200 机车功率/kW 小时制 4200 持续制 3780 机车牵引力/kN 小时制 343.2 持续制 301.1 粘着值 362.8 起动值 487.4

HXD1C型电力机车操作办法及注意事项

HX D1C型电力机车操纵办法及注意事项 株洲机务段京广北运用车间 2009年11月

前言 为了改善铁路动力革新,铁道部新增一批和谐号机车,用于京广线大吨位的牵引任务。为使我段安全、高效、优质的完成牵引动力的转型工作,结合和谐号电力机车的特性,我们本着实际、实用、实效、简学、易懂的原则组织编写了这篇《HX D1C型电力机车操作办法及注意事项》。 审编:段长李恪宜、总工李星光、副段长刘彬、陈积俊 主持编写:彭国梁、胡震 主要持笔编写人员:曹明坚、戴勇、吴珠华、陈海洋、邓毅、罗辉 由于时间仓促,经验缺乏,文中尚有诸多不足之处,敬请广大读者在实际工作中多提宝贵意见,以便今后进一步完善。

目录 1、接班后升弓前机车检查注意事项 2、升弓后的检查试验注意事项 2.1制动机试验 2.2高压试验 3、机车换端、连挂操作方法及注意事项3.1机车换端操作 3.2连挂作业操作 4、始发站开车前的操作注意事项 5、列车运行中操纵注意事项 5.1过分相控制: 5.2警惕键使用: 5.3关键站操作注意事项 5.4定速控制 6、机车故障应急处理 6.1、受电弓升不起的处理 6.2、主断路器无法闭合的处理 6.3、牵引力无法给出时的处理 6.4、电机故障时的切除方法 7、库内机车停放操纵注意事项 7.1入库退乘作业 7.2库内顶送机车作业 8、机车附挂时操作方法及注意事项

1、库内接班升弓前的检查及操作注意事项 1)闭合电源柜面板上控制电源输出开关、停放制动开关、24V电源输出开关,确认蓄电池电压不低于77V。 2)低压柜上所有控制开关必须在竖直位,闭合所有自动开关。 3)打开总风截断塞门A10及使用“蓝色”钥匙开通连锁钥匙阀U99(竖直位)。 4)检查机车膨胀水箱水位正常,变压器油温油位正常,空压机油位不低于1/2、各仪表、显示屏画面及作用正常。空气管路、制动器单元各切断阀门处在”开”位置。检查第三方设备柜内所有设备开关在正常位。 5)检查机械间、车体外侧无人,鸣笛升弓,副班司机开门确认。 6)插入电钥匙后,将受电弓扳钮推向“升”,机车在有风状态下自动升后弓,无风状态下,辅助压缩机自动打风直至满足受电弓升弓风压。如受电弓升不起,则在微机显示屏上按压“主要数据”,选择“受电弓”,查看升弓条件未满足项(白底黑字)对应处理。 2、制动机及高压试验的操作注意事项 2.1制动机试验: 1)根据牵引列车种类,设定列车管管压。按压电空制动“F3”按键,选择“其它”,选择500、600kpa后,按压两次“F1”键确认/执行,均衡风缸管及列车管随即上升或下降到规定压力。如压力不准确,可在制动显示屏上增加10kpa和减少10kpa进行调整。 2)制动显示屏参数设置时,严禁设置为[客车]和[补风]状态,牵引临客、

电力机车运行中故障处理原则

一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断,按压微机复位按钮一次,如果故障不能消除,连续按压三次微机复位按钮,每次间隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实际的故障信息进行甩电机或进入机械间断相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位按钮一次,合主断维持运行,避免区间不必要的停车,若上述处理均无效,则停车,断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间“ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间“ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械间必须断相应的开关,若“辅助变流器1”故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别甩相应的6、 5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。重点提示:维持运行时必须注意前方有无分相,防止速度达不到过分相最低入口速度导致掉分相。一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→ 断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复 位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断, 按压微机复位按钮一次,如果故障不能消 除,连续按压三次微机复位按钮,每次间 隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实 际的故障信息进行甩电机或进入机械间断 相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位 按钮一次,合主断维持运行,避免区间不 必要的停车,若上述处理均无效,则停车, 断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间 “ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间 “ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械 间必须断相应的开关,若“辅助变流器1” 故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚 制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的6、5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若 是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨 时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停 车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱 扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也 是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴 对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电 机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。 重点提示:维持运行时必须注意前方有 无分相,防止速度达不到过分相最低入口 速度导致掉分相。 一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→ 断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复 位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断, 按压微机复位按钮一次,如果故障不能消 除,连续按压三次微机复位按钮,每次间 隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实 际的故障信息进行甩电机或进入机械间断 相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位 按钮一次,合主断维持运行,避免区间不 必要的停车,若上述处理均无效,则停车, 断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间 “ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间 “ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械 间必须断相应的开关,若“辅助变流器1” 故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚 制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的6、5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若 是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨 时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停 车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱 扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也 是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴 对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电 机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。 重点提示:维持运行时必须注意前方有 无分相,防止速度达不到过分相最低入口 速度导致掉分相。

韶山系列电力机车受电弓故障及处理

韶山系列电力机车受电弓故障及处理 一、受电弓的基本知识 功能:电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备,安装在机车或动车车顶上。 构造:受电弓可分单臂弓和双臂弓两种,均由滑板、上框架、下臂杆(双臂弓用下框架)、底架、升弓弹簧、传动气缸、支持绝缘子等部件组成。菱形受电弓,也称钻石受电弓,以前非常普遍,后由于维护成本较高以及容易在故障时拉断接触网而逐渐被淘汰,近年来多采用单臂弓(见图)。 动作原理:(1)升弓:压缩空气经电空阀均匀进入传动气缸,气缸活塞压缩气缸内的降弓弹簧,此时升弓弹簧使下臂杆转动,抬起上框架和滑板,受电弓匀速上升,在接近接触线时有一缓慢停滞,然后迅速接触接触线。 (2)降弓:传动气缸内压缩空气经受电弓缓冲阀迅速排向大气,在降弓弹簧作用下,克服升弓弹簧的作用力,使受电弓迅速下降,脱离接触网。 受流质量负荷电流通过接触线和受电弓滑板接触面的流畅程度,它与滑板与接触线间的接触压力、过渡电阻、接触面积有关,取决于受电弓和接触网之间的相互作用。 二、韶山系列电力机车几种常用的受电弓 1、TSG1-600/25型受电弓(SS1、SS3) 2、TSG1-630/25型受电弓(SS4G) 3、TSG3-630/25型受电弓(SS7D、SS8) 4、DSA-200型受电弓(SS7C、SS7E) 三、韶山系列电力机车受电弓故障及处理 1、SS3型电力机车受电弓故障及处理 2、SS4G型电力机车受电弓故障及处理 3、SS7C型电力机车受电弓故障及处理 4、SS7D型电力机车受电弓故障及处理

5、SS7E型电力机车受电弓故障及处理 6、SS8型电力机车受电弓故障及处理 摘要 本文先从我国韶山系列电力机车几种常见的受电弓入手,在了解其基本结构和性能的基础上,在对机车在运行过程中遇到的受电弓升降问题进行进一步的分析,以提高对受电弓故障的应急处理能力。 前言 韶山型电力机车作为我国自主研制的系列电力机车,已是我国铁路运输的主要牵引动力,具有功率大,控制简单,操作方便,总功率高等优点。 近年来随着我国铁路高速重载的发展要求对电力机车各方面性能要求也越来越高。受电弓作为电力机车重要的电器部件,升弓后与接触网导线接触,并通过车顶母线将电流传送到列车内。其性能状况直接影响列车运行状况。 韶山3型电力机车受电弓升弓故障 韶山系列电力机车受电弓故障及处理 第一部分SS3型电力机车受电弓故障及处理 1.闭合受电弓扳钮,受电弓升不起来 原因: (1)受电弓扳钮(部分机车扳钮分开设计)1ZKZ3(4)[2ZKZ3(4)]接触不良; (2)受电弓故障开关SDK在故障位或接触不良; (3)升弓电空阀1SDF(2SDF)故障或接线松脱; (4)BHF故障或接线松脱; (5)门未关好或门联锁顶杆未顶到位; (6)风路塞门143号(144号)未打开或风压过低; (7)升弓弹簧折损或机械故障。 判断:断开受电弓扳钮,如1SDF(2SDF)失电有较强的排风声为受电弓升弓弹簧折损或机械故障,否则为电路故障。若为电路故障可首先到另一端升前弓,若能升起为原因(1),否则为原因(2),(3),(4);通过检查升弓电空阀及保护阀是否得电动作来确定(4),(5);若为风路故障则为(6)。

SS4改型电力机车常见故障处理

二、DK一1型电空制动机故障处理部分 (一)故障:均衡风缸与列车管均无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位”,电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸与列车管均不充风。 原因:1.电源开关未合; 2.电一空转换扳键未在电空位; 3.紧急阀及电联锁故障; 4.缓解电空阀故障。 处理:1.电空制动控制器在各位置均不能工作,则恢复电源开关。 2.空气制动阀移缓解位,均衡风缸有压力上升,但不能达定压,则转换扳键至电空位。 3.断开464开关即恢复充风。检查紧急阀及电联锁,一时无法恢复,即应断开464开关。 4.手按258缓解电空阀头部,即能恢复充风。检查258电空阀,一时无法恢复,转空气位操纵。 (二)故障:均衡风缸有压力,列车管无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸充风正常,列车管不充风。 原因:1.253中立电空阀下阀口未复位或被异物垫住; 2.中断阀遮断阀卡,不复位。 处理:1.电空制动控制器手柄置中立位2~3次,看是否能恢复正常,若运转位253中立电空阀继续排风不止,关闭157塞门,转换至空气位操纵。检测更换253中立位电空阀。 2.转空气位操纵后,列车管仍无压力,拆检遮断阀,一时修不好,抽出遮断阀,维持运行,到段检修。 (三)故障:制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄,制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 原因:1.258缓解电空阀接线松脱或803线无电; 2.203止回阀固着或过风慢; 3.157塞门关闭。 处理:1.检查258缓解电空阀接线及803线无法修复,转空气位操纵。 2.抽出,203止回阀清洗,并吹扫管路。 3.恢复157塞门至开位。 (四)故障:均衡风缸及列车管充风缓慢 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸及列车管充风缓慢。 原因:1.中继阀主膜板破; 2.二极管263、264同时击穿;。 3.259重联电空阀卡漏。 处理:1.电空制动控制器放制动位不减压,拆检中继阀。运行中则用手动放风阀减压,待停车后拆中继阀,抽出供风阀,维持运行。 2.充风先快后慢。转空气位恢复正常,则可切除264二极管(断开800-264接线),维持运行。 3.转空气位操作正常。则确认259重联电空阀故障,检修此阀。运行中,则转空气位操作。 (五)故障:制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 现象:空气制动阀手柄在“运转位”电空制动器手柄,制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 原因:1.某端空气制动阀转换柱塞第二道0形圈漏: 2.257制动电空阀上阀口不严: 3.二极管262断路。 处理:1.检查调压阀53(54)溢流孔,判断泄漏端。操纵端0形圈漏,可在减压后放中立后,将电空扳键转至空气位,空气制动阀回运转位后,扳键再扳回电空位即可缓解。非操纵端0形圈漏,则须转至空气位运行。

电力机车应急故障处理

SS4G型电力机车应急故障处理办法 (一)受电弓升不起故障 故障原因:高压室门未关好、门连锁不良、琴键开关不良、风压低、143塞门关闭、147塞门关闭或515KF接点不良、587QS在“故障”位,1YV故障引起。 故障现象:按升弓琴键开关后,网压表无网压显示,故障显示屏显示“零压”。 故障处理: 1.控制电压正常,换弓操作;(车顶部风管破损、琴键不良); 2.检查高压室门,门连锁恢复位置; 3.强迫升弓(风压正常,风管完整)用专用卡子卡住1YV(I端电器室上部)、287YV(制动屏柜内)。 处理时间:5分钟 注意事项:处理过程中严禁将1YV和287YV同时顶死。 (二)因电路故障造成的受电弓降不下故障。 故障现象:断开受电弓琴键开关,受电弓不降下,网压表继续显示网压。 故障处理: 1.将对应受电弓隔离开关587QS(1低)置“故障”位; 2.拔电钥匙570QS(在287YV和1YV都顶死的情况下,断电钥匙无效)。 处理时间:2分钟 (三)主断路器(空气)合不上故障 故障原因:琴键不良、586QS故障位、调速手轮不在零位、568KA不吸合、567KA常闭触头不良、539KT常开触头不良、合闸线圈线断或烧损、风压不足或145塞门关闭、4KF接点不良,卡在中间位、隔离开关机械故障造成。 故障现象:闭合主断合琴键开关,主断不闭合,故障显示屏显示“主断”灯亮。 故障处理: 1.检查司机调速手轮位置及琴键开关位置; 2.降弓,断钥匙,手动合主断,用专用撬棍在转动瓷瓶转轴处将主断扳至合位。合钥匙,升弓,若手动合主断时有抗劲,(风缸内有背压)时,可关闭主断风缸进风阀145,打开主断风缸放风阀168后,再手动合主断; 3.在机车牵引力允许情况下可使用甩单节装置甩掉故障单节。 处理时间:4分钟 注意事项: 1.关闭主断风缸进风阀145,打开主断风缸放风阀168,手动合主断后,要加强机械巡视的巡视和故障显示屏的显示,发现故障要及时降下受电弓进行处理后再升弓运行,防止扩大后果。 2、0956—0960机车在主断出现故障后,乘务员无法进行手动分合主断,如无法分主断可在确认车顶高压侧正常的情况下采取降弓过分相的办法维持运行,如无法合主断只能甩掉故障单节维持运行。 (四)主断路(空气)断不开故障 故障原因:603QA跳开或接触不良、琴键不良、4QF接点不良、分闸线圈本身故障、145塞门关闭,风压太底或4KF接点不良、犯卡、隔离开关机械故障、169塞门未关闭造成。

韶山3型电力机车车上检修工艺

CDJWG/JS102-2015 韶山3型电力机车车上检修工艺 成都机务段 (二〇一五年)

目录 1.一、电器、电子、仪表部分 (4) 2.TSG1、TSG3、TSGC型受电弓车上工艺 (4) 3.TSGD300型受电弓车上工艺 (8) 4.XD 200/DSA200型受电弓车上工艺 (11) 5.LV-2600受电弓车上工艺 (15) 6.ADD自动降弓系统车上工艺 (19) 7.主断路器车上工艺 (20) 8.司机控制器车上工艺 (23) 9.高压电器柜车上工艺 (27) 10.低压电器柜车上工艺 (32) 11.司机室部分电器车上工艺 (42) 12.轴温报警装置车上工艺 (46) 13.走行部状态监测装置车上工艺 (47) 14.变压器室部分电器车上工艺 (49) 15.镍镉电池车上工艺 (52) 16.铅酸蓄电池车上工艺 (54) 17.硅整流装置车上工艺 (55) 18.KTGZ硅整流装置车上工艺(大功率) (60) 19.控制电源柜车上工艺 (64) 20.电子控制柜车上工艺 (66) 21.电子控制柜低压试验车上工艺 (68) 22.辅机保护装置车上工艺 (72) 23.DKL制动逻辑控制装置车上工艺 (73) 24.HB-1型、HB-2型轮轨润滑控制装置车上工艺 (74) 25.机车空调装置车上工艺 (75) 26.重联电器装置车上工艺 (78) 27.前照灯装置及其它照明灯车上工艺 (79) 28.前照灯装置金卤灯车上工艺 (80) 29.光电速度传感器车上工艺 (81) 30.制动电阻柜车上工艺 (82) 31.风压继电器车上工艺 (83) 32.平波电抗器车上工艺 (84) 33.主变压器车上工艺 (85) 34.电表车上工艺 (88) 35.风表车上工艺 (89) 36.测速发电机车上工艺 (89) 37.制动电器板车上工艺 (90) 38.插头座、端子排、线束、铜排母线车上工艺 (91) 39.弓网故障快速自动降弓装置车上工艺 (93) 40.车顶大盖、瓷瓶及导电杆车上工艺 (94) 41.GYBJ-(Ⅰ)机车车顶高压报警器车上工艺 (95) 42.LCU逻辑控制装置车上工艺 (97)

韶山7C型电力机车

瓦六轴客运电力机车,最高运用速度120公里/小时。 目录 [隐藏] 1 发展历史 o 1.1 研制 o 1.2 试验 o 1.3 运用 o 1.4 改进 2 技术特点 o 2.1 总体布置 o 2.2 机车主电路 o 2.3 转向架 3 重大事故 4 机车命名 5 参看 6 参考书目 7 参考文献 8 外部链接 科技研究开发计划。根据铁道部下达的120公里/小时客运电力机车设计任务书要求, 运电力机车。 韶山7C型电力机车是根据客运机车特点在韶山7型机车的基础上改进设计,机车

供电装置、双管制供风等,最高运行速度为120公里/小时;此外,韶山7C型机车并根据韶山7型机车运用中所出现的惯性质量问题进行处理,以提高可靠性。在开展设计之前,大同机车厂使用韶山7型0014号机车进行了120公里/小时的提速牵 产了五台韶山7型电力机车(0080~0084)作为韶山7C型机车的原型车,虽然仍然沿用韶山7型机车的车体结构,但其电机电器、牵引性能以及车身涂装均与韶山7C型机车大致相同,构造速度为120公里/小时,轴重22吨,惟不设向列车供电插座。 首两台韶山7C型电力机车样车(0001、0002)于1998年8月完成试制;同年10 2000年8月,韶山7C型机车完成了运行考核任务,期间发生机破1件、临修9件;试验结果表明,韶山7C型机车性能表现良好,机车粘着利用、起动加速性能、高速区域的调速能力较好,尤其起动加速性能更处于中国国内交—直流传动电力机车的领先水平,机车牵引20辆客车(1100吨)在平直道上从静止加速到120公里/ 小时的加速时间和加速距离仅约4.14分钟、5公里;在12‰长大坡道上的平衡速 与此同时,铁道部要求对陇海线西安至郑州区段使用的提速客运电力机车重新选型, 验车,随后在陇海铁路郑州至三门峡区段进行了试验。但其试验结果不如采用 机车通过部级科技成果鉴定。 韶山7C型电力机车于1999年投入批量生产,同年首批15台机车正式配属西安机 段、郑州铁路局安康机务段和六里坪机务段,投入襄渝铁路运用。

和谐2型电力机车应急故障处理

和谐 2 型电力机车应急故障处理 一、自动过分相设备故障ANSC (DM_ANSC) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看故障显 示是否消除。 2、如不消除的话,按左侧分相按键,再闭合主断,可多次 闭合,看故障能否消除。 3、确认系统柜、信号柜的自动过分相装置电源开关是否闭合。 4、如仍不良的话可将其切除后执行手动过分相。 二、紧急阀故障(DM_CC1URG) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看故障显示是否消除。 2、确认系统柜上紧急继电器电路断路器CC-Q-URG fe源开关是否闭合. 3、如无效的话将制动柜上的紧急制动隔离阀RB(IS)Q(ECH)URG置于切除位。 4、如要采取紧急措施则可使用紧急按钮BP-URG或捅LKJ的紧急开关。 三、LOCOTRC系统供电保护故障(DM_CCEQS2) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看故障显示是否消除。 2、确认系统柜上的信号柜2的安全设备电源开关CC(MES)EQS是否跳出., 如没有跳出的话重新断合该投入电路断路器CC(MES)EQS2 3、如无效的话则将DP联接解除,将系统柜上的Z-LOCC开关置于切

除位,按单机模式或组合方式维持运行。 四、司机显示屏故障(DM_CCHS12) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮)确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看故障显示是否消除。 2、如另一个屏也不着的话,确认系统柜上的司机显示器电源开关 CC-CON是否跳出.,如没有跳出的话重新断合该断路器CC-CONS如主屏正常,则确认系统柜的CC(AL)C0NS11/1是否跳出。 3、如故障不消除时,则将司机显示器隔离开关Z-IS-CONS切换到另一个屏上进行操作,维持运行。 五、一台主压缩机故障(DM_CPRF) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看 故障显示是否消除。 2、确认系统柜上的压缩机控制断路器CC(CO)CPR是否跳出,或重新断合该开关。 3、如故障不消除的话可断合蓄电池让系统重新自检,看故障能否消 除。 4、不良的话用另一台压缩机维持运行,到前方站处理。 六、24V供电故障(DM_D2AL24) 1、当故障发生时,确认故障内容,按确认键(左侧第一个按钮) ,看故障显示是否消除。 2、检查系统柜上的24V断路器CC1/2-AL24是否跳出,或者重新断合该开关。

HXD3型电力机车常见故障分析与处理

HXD3型电力机车常见故障分析与处理 学生姓名: 学号: 专业班级: 指导教师:

摘要 HXD3型电力机车是由中国北车集团大连机车车辆有限公司与日本东芝公司于2001年起合作研制的大功率交流传动货运电力机车。HXD3型电力机车是目前世界上批量投入商业运行的6轴电力机车中功率最大的交流传动电力机车,该型机车应用了先进的网络控制、交流电机矢量控制和轴控驱动方式等一系列新技术,使我国铁路机车技术装备全面 进入世界先进行列。郑州机务段在2009年9月配属了32台HXD3型电力机车,每台机车都经过全面检查整修后才投入运用,该型机车充分满足了重载、快速货物运输的需要,然而,在实际运用过程中,还是发现HXD3型电力机车存在着一些问题,影响了该型机车的正常运用。 关键词:HXD3;常见故障;分析与处理

目录 摘要..................................................................................................... 错误!未定义书签。目录?错误!未定义书签。 引言?错误!未定义书签。 1.HXD3型电力机车主要特点 ............................................................... 错误!未定义书签。 1.1.机车主要技术性能指标?错误!未定义书签。 1.2.机车设备布置............................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.1司机室设备布置........................................................ 错误!未定义书签。 1.2.2车顶设备布置.................................................................... 错误!未定义书签。 1.3.机车冷却系统............................................................................ 错误!未定义书签。 1.4.机车主要部件介绍..................................................................... 错误!未定义书签。 1.4.1 真空断路器结构特点及优点 (4) 1.4.2 主变压器特点......................................................... 错误!未定义书签。 1.4.3变流装置?错误!未定义书签。 1.4.4复合冷却器?错误!未定义书签。 2.HXD3常见的故障分析?错误!未定义书签。 2.1.受电弓故障................................................................................ 错误!未定义书签。 2.2.主断合不上.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.3.提牵引主手柄,无牵引力 (7) 2.4.主变流器故障............................................................................... 错误!未定义书签。 2.5.辅助变流器故障?错误!未定义书签。 2.6.油泵故障?错误!未定义书签。 2.7.主变油温高故障...................................................................... 错误!未定义书签。 2.8.牵引风机故障?8 2.9.冷却塔风机故障处理................................................................... 错误!未定义书签。 2.10.空转故障................................................................................... 错误!未定义书签。 2.11.110V充电电源(PSU)故障 (9) 2.12.控制回路接地........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 3.原边过流故障............................................................................. 错误!未定义书签。 2.14.各种电气故障不能复位、不能解决的处理?错误!未定义书签。 2.15.制动机系统故障产生的惩罚制动?错误!未定义书签。 3、HXD3应急处理?错误!未定义书签。 11 3.1.升不起弓?

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