项目名称过程责任部门FMEA No.产品类型
关键日期
页码共
编制
核心小组
修订日期
预防探测
采取的措施S E V O C C D E F
R P N
虚焊
1.连接保护线路板后使电池的整体内阻较大;
2.复合带脱落
7
1.超焊机能量不稳定;
2.参数设置错误
82112
设备1h校验一次,参数做实验已重新确认
2.1
设备1h校验一次,参数做实验已重新确认
歪斜 1.电芯外观差;2.影响客户操作
5员工操作不当
3115
复合带焊反 1.外观不良;2.影响客户操
作;3.连接保护
线路板后使电池的整体内阻较大
7员工操作不当38168
加强培训,检验
2.1
实验确认焊反后,反装时其色泽与正常差异大,可检验
73363
潜在的失效原因/机理
频度
数
O C C
现行过程控制
作业指导书
WI-BM/CT-001/A/A
(A200)
员工自检、QC巡检
措施结果不
易
探
测
度
D
E
F
风
险顺序数
R P N 建议的措施责任及目标完成日
期
周员芳 张峰
工艺优化组
编制日期
过程功能/要求潜在失效模式
潜在的失效后
果
严重度数S E V
级别电池超焊铝镍复合带,使外部保护线
路板能连接1
潜在失效模式及后果分析
(PFMEA )
超焊铝镍复合带工艺部、生产部、品质部、机电部
PFMEA-CT-002/A 523450A/试产
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表格编号/版次:QR7510-03