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东风4型内燃机车电器试验分析

东风4型内燃机车电器试验分析
东风4型内燃机车电器试验分析

一.试验准备工作:

1.闭合xk蓄电池闸刀,电压在96伏以上。

故障现象:1. 闭合蓄电池XK电压表无显示。

2. 闭合蓄电池XK烧1RD.

原因:1.电压表坏。1RD烧断。蓄电池线断。

2.NL击穿。

2.有关自动开关DZ置于“合”位。

3.闭合电动仪表12K,燃油压力表,滑油压力表压力为0Kpa.

4.确认控制风缸压力在350Kp以上,不足时将1-6GK置于故障位。二.电器试验

1.辅助回路

a .闭合1K. 3K. QBC吸合QBD运转。

故障现象:1.闭合1K. 3K. QBC不吸合QBD不工作。

2.闭合1K. 3K. QBC吸合QBD不工作。

原因:1.1K.3K.虚接。15DZ.断开。RBC反联锁433-434虚接。QBC 线圈烧或正

负线断。QBC衔铁犯卡。

2.2RD烧省。QBD电机坏。

b. 闭合1K. 4K. RBC吸合QBC下RBD运转,充放电流表放电5-8A。交替使用3.4DZ.

故障现象:1.闭合4K. RBC不吸合RBD不工作

2.RBC吸合RBD不工作

3.放电电流达不到5-8A

4.QBC不下

5.4ZJ动作,4XD差示红灯亮

原因:1. 4K.虚接。4ZJ反联锁438-439虚接。RBC线圈烧或正

负线断。RBC衔铁犯卡。

2.RBC吸合RBD不工作。为3.4DZ断开。RBD电机故障

3.#5/8.459.878.880.三根线断一根。459线断,无放电电流。878.880.线断其一根放电电流达不到5-8A.

4.RBC反联锁433-434.粘连

5.CS银针846-832绝缘不强或短路,CS液面高。4ZJ正联锁粘连c. 闭合5K. FLC吸合充放电流表放电15-18A

故障现象:1。闭合5K. FLC不吸合

2. FLC吸合但不放电15-18A

3.闭合5K. FLC不吸合.GFC吸合,故障发电红灯亮

原因:1. 5K.虚接。GFC反联锁477-411虚接。FLC线圈烧或正负线断。

FLC衔铁犯

2. 1DZ.断开.电压调整器插销虚接。FLC主触头虚接。Rdt烧或接线断

3.FLJ联锁粘连。RC烧断

d. 闭合8K. FLC下,GFC吸合,固定发电红灯亮,充放电流表回升5A.故障现象:1。闭合8K. GFC不吸合。

2. 闭合8K.FLC.GFC.打板。

原因:1。8K.虚接。GFC线圈烧或正负线断。GFC衔铁犯卡。

2. GFC反联锁331线接至411线。

e. 闭合10K. YC吸合6XD灯亮,3秒钟后YRC吸合6XD灯灭。

故障现象:1。闭合10K. YC不吸合。

2.YC吸合,3秒后6XD灯不灭YRC不吸合。

3.YC打板。

4.6XD时亮时灭,YRC打板。

5.YC吸合后YRC立即吸合。

6.闭合10K,跳总控15DZ.

原因:1. 10K. 虚接。总风缸压力在750Kpa以上。YK故障。YC线圈烧或正负

线断。YC衔铁犯卡。YC线圈无名线反联锁虚接。

2. YRC线圈烧或正负线断。YRC衔铁犯卡。YRC线圈无名线反联锁虚接。

2SJ故障。

3.331线与YC线圈进线虚接或保持线圈烧断。

4.451线与YRC线圈进线虚接或保持线圈烧断。

5. 2SJ.2号接线柱与3号接线柱短路。2SJ故障。

6.Rxf短路。

f. 断开10K. YC.YRC.下。

g. 手按2QA. YC吸合6XD灯亮,3秒钟后YRC吸合6XD灯灭。

h. 断开8K. GFC自锁。

故障现象:断开8K,GFC不自锁

原因:GFC正联锁614-612虚接

j. 断开5K.GFC下。

k. 换向手柄打前位,手柄提降保升位无级调速驱动器三灯亮,步进电机

发出“嗡嗡”声响。

故障现象:手柄提降保升位无级调速驱动器三灯不亮,步进电机不工作。

原因:RBC正联锁1507-1515虚接。1DZ断开。无级调速插销虚接。无级调速驱动器故障。

l.手柄回“0”位换向手柄打“0”位。用短接线触#5/16.#5/15.应有电弧。

故障现象:无电弧。

原因:DLC线圈烧断。DLC线圈正负线断。

m. 断开4K.RBC下,QBC吸合。

n. 断开3K.QBC下。

2. 走车回路:

A. 闭合1K.2K. KZ置前牵位。

a.1-2HKg得电是牵引位。

故障现象:1-2Hkg1不得电。

原因:2K虚接。司机控制器3号触指虚接。1Hkg1线圈正负线断。

b. 手柄提1位 1-2HKf得电呈前进工况。

故障现象:1. 1-2Hkf1不得电。

2.1-6C吸合后1-2Hkf失电。

原因:1。司机控制器5号触指虚接。1-6C反联锁虚接。1Hkg1线圈正负线断。

2.1Hkf机机械联锁248-249虚接。

c. LLC.线圈得电吸合。

故障现象:LLC不吸合。

原因:司机控制器5号或2号触指虚接。1Hkf267-268或2Hkf268-269机机械联锁虚接。

LJ反联锁272-315或TJ反联锁3164-3163虚接。DJ反联锁274-275虚接。

1ZJ反联锁277-276虚接。3ZJ反联锁278-301虚接。2ZJ反联锁301-302虚接。

LLC线圈正负线断,LLC衔铁犯卡.

d. 1-6C电空阀得电吸合。

故障现象:1-6C电空阀不得电。

原因:LLC正联锁285-286虚接1-6GK故障位或中立位。

e. LC得电吸合,LC反联锁断开,卸载红灯7XD灭。

故障现象:1. LC不吸合。

2. LC打板。

原因:1. 1-6GK运转位,1-6C正联虚接。1-6GK故障位,1-6GK联

锁虚接。

LC无名线反联锁虚接。LC线圈正负线断,LC衔铁犯卡。

2.374线与LC线圈进线虚接或保持线圈烧断。

B. 手柄提2位。

a. 6号触指导通1ZJ得电吸合。

故障现象:1.1ZJ不吸合。

2.提2位卸载。

原因:1.司机控制器5号触指虚接。1ZJ线圈正负线断,1ZJ机械犯卡.

2.LLC正联锁277-276虚接。

b. 手动过渡磁场削弱 1.2.级,1-6XC1.2. 电空阀吸合 11.12.XD灯亮。

断开磁场削弱1.2.级 6XC1.2. 电空阀失电断开,11.12.XD灯灭。故障现象:XC1.2电空阀不吸合

原因:1ZJ正联锁329-377虚接。1Hkg机械联锁377-382虚接。手动开关故障。

XC1.2电空阀故障,电空阀正负线断

C. 手柄提9位 11号触指导通3ZJ得电,LLC.LC失电 7XD灯亮(有级调速机车)。

3. 保护回路

A. 手柄提1位,LLC. 1-6C. LC.吸合。

a. 手动1-3KJ. 3XD灯亮。

b. 手动DJ. DJ自锁 4XD. 7XD灯亮 LLC. 1-6C. LC失电,人工解锁DJ, LLC. 1-6C.

LC.吸合。

c. 手动LJ. LJ自锁 5XD. 7XD灯亮 LLC. 1-6C. LC失电,人工解锁LJ, LLC. 1-6C.

LC.吸合。

B. 用短接线短接*2/9。*2/10。2ZJ吸合,2XD灯亮,7XD灯亮,手柄回1位2ZJ解锁。

故障现象:1.2ZJ不自锁。

2.2ZJ不吸合。

原因:1.2ZJ自锁联锁414-415虚接。

2.2ZJ线圈烧断。2ZJ正负线断

C. 手柄提2位用短接线短接*5/13。*6/20。3ZJ吸合,,7XD灯亮,手柄回1位解锁。

手柄回0位。(无级调速机车用)

故障现象:3ZJ不吸合。

原因:3ZJ线圈烧断。3ZJ正负线断

D. 闭合9K. 手柄提1位,GLC吸合 9XD灯亮,断开9K. GLC失电 9XD 灯灭。

手柄回0位,断开2K.(故障励磁未改造机车)

E. 闭合4K. 用短接线短接*5/17.*8/16. 4ZJ吸合,1XD灯亮,差示动作,RBC失电。

断4K解锁。

故障现象:1.4ZJ不自锁。

2.4ZJ不吸合。

原因:1.4ZJ自锁联锁414-415虚接。

2.4ZJ线圈烧断。2ZJ正负线断。

三. 试验结束

1.断1K, 仪表12K。

2.断开蓄电池闸刀XK。

3.1-6GK恢复到运转位。

注:故障励磁改造机车

闭合9K. 手柄提1位,5ZJ吸合,GLC.GFC吸合 9XD.10XD灯亮,断开9K. GLC.GFC自锁。

故障现象:1.GLC.GFC不吸合。

2.GLC不吸合,GFC吸合。

3. GFC不吸合,GLC吸合。

4.断9K,GLC.GFC不自锁。

原因:1. 5ZJ线圈烧或正负线断。1Hkg机械联锁333-330虚接。2.5ZJ正联锁425-426虚接。

3. 5ZJ正联锁388-387虚接。

4. GFC自锁联锁614-612虚接。

各种继电器动作值

1- 3KJ动作值0.5A

2- DJ动作值0.5A

3- LJ动作值6.5A

4- 1-2YJ动作值0.1Mpa,释放值0.08Mpa

5- 3-4YJ动作值0.18Mpa,释放值0.16Mpa

6- WJ动作值880C,释放值

7- FLJ动作值0.5A

电器试验前的整备工作

1.准备一根1米长的短接线。

目的:用于试验中短接*2/9.*2/10, 5/13.*6/20, 5/17.*8/16。以及电器试验中各

联锁虚接中的短接作用。

2.合XK前对电器柜内电器设备进行仔细检查。

要求:认真检查电器柜内各电阻有无烧痕,电子板插销是否扣紧,灭弧罩卡子是否到位,

各电空阀外观是否良好,各中间继电器防尘罩是否完整,各接触器及组合电器作

用良好。各电阻,各电器安装牢固。各导线安装牢固无烧痕。电器柜内无异物。

3.使用试灯对电器设备进行接地检查。

要求:合蓄电池闸刀两试灯对触两灯同亮为正常。区别正负灯,两灯分别触4。5RD亮者

为正灯。

作用:使用试灯对主电路,辅助电路,励磁回路进行接地检查,要求无接地。同时对励磁

回路通路进行检查,要求无断路。

主电路检查方法:DK置于运转位,正灯对地负灯触1-6D滚轮两灯亮为接地保护正常。

DK置于中立位,正灯对地负灯触1-6D滚轮两灯不亮为主电路无接地。辅助电路检查方法:分别用正负灯触地,灯不亮为辅助电路无接地。励磁回路接地检查:一灯对地另一灯分别触LLC628和626线两灯不亮为正常。

一灯对地另一灯分别触LC695和577线两灯不亮为正常。

东风4型内燃机车乘务员资格考试

东风4型内燃机车柴油机 一、填空题 1.活塞的冷却方式有:喷射冷却、振荡冷却、()三种。内油路冷却 2.东风4B型内燃机车的机油贮备量为( )kg。1200 3.辅助机油泵的功能是从油底壳吸入机油,使机油进入机油热交换器进行( ),然后送到柴油机内。预热 4.柴油机启动时油水温度不得低于( )。20℃ 5.16V240ZJB型柴油机机油预热循环油路是:油底壳一辅助机油泵一逆止阀一机油滤清器一( )一柴油机主循环油路一油底壳。机油热交换器 6.更换联合调节器工作油时,往联合调节器内加的工作油或清洗用柴油,均须经( )过滤并经加油口滤网慢慢加入调节器内。绸布 7.柴油机增压压力不足,将使气缸内空气充量减少,排气温度( ),增加燃油消耗。增高 8.柴油机正常停机时油水温度在( )℃之间较好。50-60 9.多缸柴油机曲轴的各曲柄按一定规律、一定角度位置的布置方式称为( )。曲柄排列 10.活塞在进气冲程上止点前42°20′曲轴转角时,该缸进气凸轮使( )的升程按技术要求为0.38mm,这一数值叫做0.38尺寸。滚轮 11.活塞环与环槽间隙过大时,会造成泵油量增大,使过多的机油窜入( ),既浪费机油,又易产生积炭。燃烧室 12.喷油器喷油压力调整过高,不仅功率损失大,而且会引起本身工作条件恶化,影响其使用寿命和工作的( )。可靠性 13.在联合调节器的功调滑阀回油油路中,分别设有增载和减载针阀,其作用是在回油腔内形成一定的背压,以增加功率调节过程中的( )。平衡性 14.机车喷机油的主要原因一是机油进入气缸,二是( )漏油。增压器 15.联合调节器功率调节系统的作用是在不改变柴油机转速、供油量的条件下,调节( )励磁电流的大小,以改变牵引发电机的输出功率,从而使柴油机功率输出恒定。测速发电机 16.柴油机启动后,冷却水温上升很快的原因主要是主循环系统内( )。缺水 17.柴油机运用中,发现膨胀水箱涨水时,可逐缸停止( ),并打开示功阀,检查水箱是否涨水。喷油泵供油 18.运行中差示压力计CS动作造成柴油机停机后,若发现加油口盖处冒燃气或柴油机抱缸,这时不要盲目打开曲轴箱( )盖或启动柴油机。检查孔 19.冷却系统的功用是保证柴油机气缸套、气缸盖、增压器、中冷器及( )得到适当的冷却。机油 20.柴油机曲轴自由端装有( )、曲轴齿轮、簧片硅油减振器和万向轴。泵传动齿轮21.东风4B型机车柴油机最低稳定工作转速( )。430r/min 22.柴油机除装设水温、润滑、曲轴箱防爆、柴油机超速保护环节,此外还有曲轴箱防爆阀、盘车机构的( )和紧急停车按钮。转轴联锁 23.油压继电器是柴油机机油压力的一种保护装置,它结构包括( )和执行机构。测量机构24.柴油机最大供油止挡的作用是限制柴油机的最大供油量,以避免柴油机( )工作。超负荷 90.燃油系统的功用是保证定量、定质、( )地向气缸内供给燃油。定时 91.活塞的冷却方式有喷射冷却、内油路冷却、( )三种。振荡冷却

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 、简介 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1) 装用16V240ZJB 型柴油机,装车功率 2430kW(3300马力),柴油机转速由500 ~IIOOr/min调整到430~IOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大改进;装用了步进电机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 ⑵调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3) 装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周效率达到33.4%。 东风4B型货运内燃机车于1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车于1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了 4303台,相当于1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置

东风4B 型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW 客 运和货运两种 机型,除牵引齿轮传动比不同外(客运机车为71/2仁3.38;货运机 车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、 底架、4组内 部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、 电气室、、动力室、冷却室、第「司机室 5个部分。机车走行部为两台可以互换 的三轴转向架。 2、 机车动力装置 东风4B 型机车采用16V240ZJB 型柴油机。 16V240ZJB 型柴油机为V 型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直 接喷射燃烧室、 四冲程大功率中速柴油机。 3、 机车电传动 东风4B 型机车采用交直流电传动装置。TQFR-3000型同步牵引发电机(通 称主发电机) 的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联 接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节, 经变 速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输 送给6台并联 的ZQDF 一 410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动 车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主 接触器分别控制。另外,还设有两个转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的 电流方向,从而改变牵引电动机的转向j 控制机车的前进或后退。 机车在电阻制动工况下,两个转换开关将牵引电动机改接成他励直流发 电机工况, 6 台in A 7R n .I ft IRlfl 0^2-11东凤上型内憐机车息体布■ 1— 慄詁貫护税呦:2—装诵书;召一丰慎;斗一擾向架匚W —肖却臬蜀扌斤一燃洁耒境:R —机谕孫茫; R —冷占水臬菱;9—牢气第擔尋;10—通代机:11—制:t 仗衷;12—空岂弗刼系魏* II 眦砂暴紅* 2— 自詁挣时某捉;13—也气设養:逍一伶动机梅;17在也系覘;尬 前豪袅叠;W …■电嵬灯.

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1) 装用16V240ZJ卵柴油机,装车功率2430kW(330g力),柴油机转速由500 ~llOOr/min调整到430~lOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大 改进;装用了步进电 机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 ⑵调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3) 装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周 效率达到33.4%。 东风4B型货运内燃机车丁1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车丁1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了4303台,相当丁1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置 东风4B型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW客运和货运两种机型,除牵引齿轮传动比不同外(客运机车为71/21=3.38;货运机车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、底架、4 组内部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、电气室、、动力室、 冷却室、第「司机室5个部分。机车走行部为两台可以互换的三轴转向架。 2、机车动力装置 东风4B型机车采用16V240ZJB?柴油机。 16V240ZJB型柴油机为V型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直接喷射燃烧室、四冲程大功率中速柴油机。 3、机车电传动 东风4B型机车采用交直流电传动装置。TQFR-300CS同步牵引发电机(通称主发电机)的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节,经变 速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输送给6台并联的ZQD梢410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主接触器分别控制。另外,还设有两个 转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的电流方向,从而改变牵引电动机的转向j控制机 车的前进或后退。 机车在电阻制动工况下,两个转换开关将牵引电动机改接成他励直流发电机工况,6台

东风4B型(DF4B)内燃机车故障处理20条

一.现象1、柴油机突然停机,燃油压力为零,操纵台上差示压力红灯亮(差示动作)。 2、柴油机突然停机,燃油压力为零,操纵台上差示压力红灯不亮(4ZJ常闭虚接)。 二.检查1、差示压力红灯亮时,检查差示液面已升高到停机工作线或盐水已被吹出,为曲轴箱压力升高。此时严禁切除保护装置启动柴油机或打开曲轴箱检查盖。 2、差示压力红灯不亮时,短接4ZJ常闭触指(438、 439号线)后政正常为该触指虚接。 三.处理1、如确认差示压力计误动作,查明原因或排除不良处所,启动柴油机。 2、 4ZJ常闭触指虚接,打磨修复或用短接线短接后启动柴油机 四.注意4ZJ常闭触指短接后在运行中发现差示红灯亮时,必须立即断开4K停机。 第三条启动柴油机时,QC不能吸合后的检查处理 一. 现象:按下1QA,45~60秒后,QC不吸合,柴油机无法启动。 二.检查1、按下1QA,QBD不工作,换室启机正常时,为主手柄9号触指、1QA虚接,否则为ZLS虚接; 2、断开4K。按1QA,QC能吸合,为1SJ故障,仍不吸合为FLC常闭触指或QC线圈故障。 三. 处理1、ZLS虚接时,短接2/15与2/16;FLC常闭触指虚接时,短接FLC常闭触指(422与423号线)。 2、1SJ故障时,可在泵滑油1min后,短接1SJ的2号(427号线)和3号(2027号码线)接点,按下1QA,直接启动柴油机。 四注意启动完毕后立即取下短接线。 第六条油压继电器滑油管裂漏的检查处理 现象: 1、柴油机突然停机,再次启动柴油机爆发正常,但松开1QA后停机。 2、机车负载运行时,有规律地在柴油机转速达750r/min及以上时,机车卸载。 检查:油压继电器油管有无松、裂、漏。 处理1、若滑油管裂漏时可堵塞其进油方向接头或将其油管敲扁。

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 一、简介 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1)装用16V240ZJB型柴油机,装车功率2430kW(3300马力),柴油机转速由500 ~llOOr/min调整到430~lOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大改进;装用了步进电机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 (2)调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW;改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3)装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周效率达到 33.4%。 东风4B型货运内燃机车于1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车于1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了4303台,相当于1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置

东风4B型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW。客运和货运两种机型,除牵引齿轮传动比不同外 (客运机车为71/21=3.38;货运机车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、底架、4组内部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、电气室、、动力室、冷却室、第「司机室5个部分。机车走行部为两台可以互换的三轴转向架。 2、机车动力装置 东风4B型机车采用16V240ZJB型柴油机。 16V240ZJB型柴油机为V型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直接喷射燃烧室、四冲程大功率中速柴油机。 3、机车电传动 东风4B型机车采用交直流电传动装置。TQFR-3000型同步牵引发电机(通称主发电机)的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节,经变速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输送给6台并联的ZQDR一410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主接触器分别控制。另外,还设有两个转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的电流方向,从而改变牵引电动机的转向j控制机车的前进或后退。

东风4内燃机车小修工艺

DF4机车小修工艺(试行) 第一章柴油机部分 第一节机体及曲轴 1.技术要求: 1.1机体裂纹可以焊修。 1.2弹性支承座间隙2~8mm。 1.3机体支承与固定螺栓、垫片间隙为5mm。 1.4连杆大端横动量0.25~0.5mm。 1.5曲轴分解检查时应测量: 1.5.1主轴颈和连杆轴颈椭圆度、锥度不大于0.15mm。 1.5.2主轴承、连杆轴承油润间隙分别为:0.2~0.35mm、0.15~0.35mm。 2.主要工具: 2.1手电、检点锤。 2.2 300mm螺丝刀。 2.3 14~17、17~19、22~24mm梅花扳手、塞尺、克丝钳等。 2.4 0~25mm外径千分尺。 3.工艺过程: 3.1用手电筒照明,目视检查机体是否有裂纹。 3.2用检点锤向螺栓紧固方向敲击,检查螺栓紧固是否良好。 3.3检查弹性支承座间隙及螺栓根是否开焊。 3.4用17~19mm梅花扳手打开曲轴箱检查孔盖,用手电照明目视检查: 3.4.1外观检查曲轴及主轴承状态,曲轴油逗工艺堵密封良好。 3.4.2目视检查主轴承盖状态及其螺栓状态,开口销是否良好。 3.4.3目视检查连杆盖状态及其连杆螺栓状态防缓铁丝是否脱落。用300mm螺丝刀拨动连杆大端应灵活,无卡滞现象。 3.4.4目视检查各缸套有无漏水,镜面部分有无剥离和拉伤,有漏水和严重拉伤者应分解检修或更换。检查滤网应清洁完整,其安装螺栓应紧固无松动,若发现在滤网上有金属异物,应认真检查确认原因后,清除异物,在检查自由端时应注意检查泵支承箱内无异常。 3.4.5检查缸套的同时,检查活塞可见部分技术状态良好,工艺堵无松动。 3.5用手电照明检查机体与机座结合面应无漏泄。否则用27mm梅花扳手紧固连接螺栓。 3.6更换活塞连杆组时,通知机车司机启动启动滑油泵,检查各回油处应畅通。 3.7检查主轴瓦有异常时:3.7.1用手锤撬根拔出开口销,用专用套筒扳手松开主轴承螺栓紧固螺母,取下主轴承盖及主轴瓦。 3.7.2检查主轴瓦工作表面,不许有剥离烧损或严重拉伤,其腐蚀面积不能超过15%,但不得与轴瓦边缘贯通。 3.7.3检查轴瓦不符合上述要求时应更换,被换新瓦其厚度与原瓦一致。 3.7.4安装主轴瓦及瓦盖,按紧固刻印标记对称均匀把紧螺母,穿好8mm开口销,并检查轴瓦端面不平齐度不能大于1mm。 第二节气缸套 1.技术要求: 1.1缸套外表面腐蚀深度不能大于8mm。 1.2缸套拉伤深度允许以手感不到孤立线痕存在。 1.3气缸套分解时,应测量缸套椭圆度0.03~0.11mm锥度0.03~0.20mm。 2.主要工具: 2.1 225~250mm外径千分尺。 2.2 100~250mm内径千分尺。 3.工艺过程: 3.1目视检查各进水支管处有无漏滑油现象,有漏油现象视其轻重酌情更换水套密封胶圈。 3.2目视检查各进水支管与缸套接口处有无漏泄,有漏泄应更换进水支管密封胶圈。 3.3气缸套分解时,应观察有无裂纹、砂眼、腐蚀、拉伤,严重者禁止使用。轻微拉伤或碰伤,可用油石打磨消除。 第三节气缸盖 1.技术要求: 1.1进气门间隙:0.4~0.5mm;排气门间隙:0.5~0.55mm。 2.工艺过程: 2.1用手电照明检查气缸盖各工艺堵,示功阀座、进排气支管安装螺栓应无松动,各垫处无漏泄,否则应紧固。 2.2检查气缸盖体无裂纹,漏水现象,否则应更换气缸盖。 2.3用照明检查摇臂轴座体、摇臂、横臂、气门弹簧等,不允许有裂纹、折损。滑油管丝接座和调整螺母状态良好,横臂导杆不许有松动和断裂。 2.4盘车使各气门处于关闭状态,用0.03mm塞尺检查横臂与同名气门之间的间隙,不得塞入,否则用24~27mm梅花扳手松下锁紧螺母(先用10mm开口扳手叉在调整螺栓头部方头),用开口扳手调

东风4型内燃机车电气试验

东风4型内燃机车电气全面试验程序 一、准备工作 1、控制风缸压力在400kPa以上时,将1~6GK置于运转位;控制风缸压力在400kPa以下时,将1~6GK 置于故障位。 2、闭合蓄电池闸刀XK,蓄电池电压不低于96V,卸载信号灯7XD亮;闭合机车照明总开关ZMK。 3、将操纵台及电气柜各自动脱扣开关置于闭合位(燃油泵自动脱扣开关3DZ、4DZ只闭合一个)。 4、确认正、负试灯亮度一致。 5、闭合电动仪表开关12K,水温表显示的温度应符合柴油机启动的温度,其它各仪表均指示零位。 二、电气动作试验 (一)手柄“零”位试验下列各项: 1、闭合总控开关1 K,闭合启动机油泵开关3K,启动机油泵接触器QBC得电,启动机油泵电机QBD运转。 2、闭合燃油泵开关4 K,燃油泵接触器RBC得电,Q BC失电,QBD停转,Ⅰ或ⅡRBD运转,电流表显示放电电流约10A。燃油压力应不低于105kPa。短接5/17与8 /16,4ZJ得电,RBC失电,RBD停转,差示压力信号灯1XD 亮;取下短接线,4ZJ 应自锁。断开4K,4ZJ失电,差示压力信号灯1XD灭。 3、闭合4 K,RBC得电,RBD运转。交替试验3、4DZ,Ⅰ、Ⅱ燃油泵转换工作正常。断开3、4DZ。手托QC低压联锁,DLS电磁联锁得电(整备作业时,可不作此项〉。看驱动器ABC三相指示灯均亮(或听音响)。 4、闭合辅助发电开关5K,辅助发电励磁接触器FLC得电,放电电流增加3~5A 。闭合固定发电开关8K,固定发电接触器GFC得电,FLC失电,固定发电信号灯10XD亮,放电电流减少3~5A 。断开8K,GFC自锁,断开5K,GFC失电,10XD灭。 5、闭合5K,FLC得电,手按发电过压保护继电器FLJ,GFC得电,FLC失电,固定发电信号灯10XD亮,自锁良好。断5 K,GFC失电,10XD灭。 6、闭合空压机自动控制开关10K,YC得电,6XD亮。延时2~3秒,YRC得电,空压机启动信号灯6XD灭。断10K,YC、YRC失电。 7、按下空压机手动按钮2QA,YC得电,6XD亮,延时2~3秒,YRC得电,空压机启动信号灯6XD灭。松开2QA,YC、YRC失电。 (二)保留1K、4K,换向手柄置于前进位试验下列各项: 1、闭合机控2K,1~2HKg得电。 2、主手柄置“1”位,1~2HKf1得电动作,LLC、1~6C、LC得电,卸载信号灯7XD灭。 3、主手柄置“2”位(无级调速机车置“保”位),1ZJ得电。手动过渡开关XKK置“Ⅰ”位, 1~2XC1得电,一级磁场削弱信号灯11XD亮。XKK 置“Ⅱ”位,1~2XC2 得电,二级磁场削弱信号灯12XD亮。XKK置“ I”位,1~2XC2失电,12XD灭。XKK置“0”位,1~2XC1失电,11XD灭。短接2/9与2/10,22J得电,柴油机水温高信号灯2XD亮,LLC、1~6C、LC失电,卸载信号灯7XD亮。取下短接线22J自锁。主手柄回“1”位,LLC、1~6C、LC

东风4机车司机全面检查作业程序_动车论坛_

DF4B内燃机车全面检查项 顺 序 检查部位检查内容及要求方法 机车后端部1、左半部(1)头灯及瞭望玻璃,雨刮器及标志灯外观完好,标志标牌清晰。 (2)排障器无变形,距轨面高度符合规定。80~160mmo (3)脚踏板无裂损变形。 2、车钩(1)钩提杆无变形,提钩自动开放,无抗劲,全开位220~250mm。手检 (2)车钩摆动灵活,吊杆及托板状态良好,无裂纹。手检 (3)钩体、钩舌各部无裂纹。 (4)钩舌销无折损,开口销完好(开度为60°) ,径向间隙1~4 mm。 (5)钩舌锁闭作用良好,防跳台不少于90°,闭锁位110~130 mm。 (6)车钩中心线距轨面垂直高度应在815~890 mm之间。 3、制动软管(1)制动软管卡子状态良好。锤检 (2)折角塞门状态良好,各部无漏风。手检 (3)制动管防尘堵及安全链齐全,状态良好。手检 (4)连接器无缺陷,胶圈无老化、丢失,口面与地面垂直。 (5)软管无老化龟裂,卡箍无松动,卡耳间隙不少于5mm。 (6)软管试验期不超过3个月。 (7)软管与机车中心线夹角为45°。 4、右半部(1)标志灯外观完好。 (2)排障器无变形,距轨面高度符合规定。 (3)脚踏板无裂损变形,距轨面高度符合规定。 走行部右侧1、后排障器内 侧 (1)小排障器支架安装牢固无开焊。锤检 (2)扫石器安装牢固无破损,胶皮无老化,距轨面20~30mm 。 (3)机车信号接收器安装架无开焊,接线无破损、脱落。 (4)均衡风缸排水阀无松动漏泄,动作灵活无堵塞。 (5)缓冲梁无裂纹。(右侧司机室扶手牢固。) 2、第六动轮制 动装置 (1)制动杆各穿销、垫圈、开口销齐全完好。 (2)闸瓦间隙调整器手轮、罩盖及防尘套齐全完好,调整作用良好。 (3)制动缸安装螺栓齐全牢固。锤检 (4)制动缸前后端盖螺栓齐全无松动。手检 (5)制动缸风管接口紧固螺母无松动漏风。手检 (6)制动缸活塞杆穿销、垫圈及开口销齐全完好。 (7)制动装置各销与套的径向间隙不大于2mm。 (8)制动缸活塞行程,74~123mm。 (9)闸瓦安装正确无偏磨,无裂纹,各穿销开口销完好。 (10)闸瓦与轮箍踏面缓解间隙6-8mm,闸瓦厚度不少于20mm。 3、第四撒砂装(1)砂箱外观完好,箱盖锁闭严密。

东风4型内燃机车起机时

东风4型内燃机车启机时 QC释放的原因分析 摘要:由于启机时QC释放属少有故障,而且对故障原因比较模糊,在处理过程中极易引发其它故障,因此就此类故障现象做出如下分析。 关键词:内燃机车、启机、QC、原因分析 一、引言: 侯马北机务段地处南同蒲线南端,段内配备有东风4型内燃机车40余台。启机时QC释放属少有故障,故障案例少,对引发故障的原因认识模糊,特别是在处理故障过程中多次试起机后极易造成蓄电池组的严重亏电,无形中扩大了机车的故障范围。 二、故障现象: 东风4型内燃机车采用电机起动柴油机的起动方式。在机车起动柴油机时首先闭合1K、3K单打滑油,QBC吸合,QBD工作正常;而后闭合4K,RBC吸合,RBD工作正常,QBC断开QBD停止工作;按下1QA后,QBC吸合,QBD工作,经延时45---60S后QC吸合,QD电机带动曲轴转动的瞬间,QC突然断开,柴油机起动失败。 三、原因分析: 经检查QC线圈无故障,于是分析故障原因可能出在QC线圈

所在的电路中。 (1)、QC线圈的吸合条件: QC线圈所处的柴油机起动电路是DF4型内燃机车的一条基本控制电路(如图一),其中串联的开头联锁主要有:1K、15DZ、SK、1QA、ZLS反联锁、FLC反联锁、1SJ等。 由电路(图一)可知,QC线圈要得电使主触头吸合,必须在闭合1K、4K、15DZ的前提下,按下1QA起动按钮后,再经过FLC、ZLS反联锁,以及时间继电器1SJ延时45---60S后,整个电路才能导通,QC线圈才能得电吸合。 (2)、QC吸合又断开的原因分析: 根据起动柴油机时的故障现象再结合以上电路原理分析可知,QC吸合后又断开应与电路中各开关联锁无关,因为QC是在吸合后QD电机带动曲轴转动的瞬间突然断开的,这就证明QC电

中国现役火车头介绍

中国现役火车头介绍 东风4B货运型 绰号:西瓜 娘家:大连机车厂 目前状况:国内铁路货运的绝对主力。东风4B系列生产了三四千台。而且过去六七十年代生产的老东风4基本型,也都翻新成了BF4-B,不过翻新的一般被称为:假西瓜。 技术参数: 用途:干线客、货运 轨距:1435mm 限界:GB146.1-83(车限1A、1B) 传动方式:交-直流电传动 轴式:Co-Co 轮径:1050mm 轴重:23±3%t 整备重量:138±3%t

通过最小曲线半径:145m 最大运用速度:120km/h 持续速度:28.5km/h 起动牵引力:327kN 持续牵引力:243kN 柴油机型号:16V240ZJB 柴油机装车功率:2430kW 主发电机型号:TQFR-3000 硅整流装置型号:GTF4800/770 牵引电动机型号:ZQDR-410 车钩型式:改进下开式三号车钩或TB1595-85下开式转向架轴距:1800×2mm 机车外形尺寸:21100×3309×4755mm 东风4B客运型

绰号:桔子 娘家:大连机车厂 柴油机装车功率:2430kW 状况:昔日客运主力,但是随着铁路提速,已经力不从心,一部分转到山区对速度要求不高的地区继续服役,其余的改变了齿轮传动比,刷上绿色图装,改成了“西瓜”去拉货车。 也有老东风翻新的假桔子。 型号:东风4D货运型 绰号:乌克兰 娘家:大连机车厂 功率:2940KW

东风4DJ型铁路干线客货运内燃机车,是西门子公司大连机车车辆厂合作研制的,与我国第一代应用交流电传动技术的铁路干线内燃机车。大连机车车辆厂提供16V240ZJD型柴油机、机械装置和机车走行部,传动装置应用了西门子公司的IGBT为功率元件的变流器、1TB2630交流异步牵引电动机和SIBAS32微机控制装置。机车设计轴重为23±3%t,在设计结构上采用了除传动装置使用交直交设备外,所有其它设备都保持与东风4D完全一致的方案。 交流电传动的效率要比直流电传动高很多,是目前世界先进内燃机车的主流,我国目前还在科技攻关。 车型:DF4DJ 绰号:假洋鬼子 老爹:德国西门子 老妈:大连机车厂 状况:合作研制,小范围测试。德国鬼子的东西可以引进后消化技术,但是不能引狼入室, 弄出第二个“上海大众”。中国机车厂商可比中国汽车行业有骨气多了。

DF4B内燃机车

东风4B型内燃机车 内燃机车车体主要由底架、侧壁、顶盖、内部隔墙、司机室等组成的钢结构和车体附属部件组成。 1、在电力传动内燃机车中,柴油机将燃油燃烧所产生的热能转变为机械能后,通过曲轴驱动牵引发电机,使它发出三相交流电,经主整流柜整成直流后,为直流牵引电动机提供电能。 2、由于柴油机和牵引发电机在功率传递与变换中的紧密联系,在电力传动内燃机车上,它们往往被称为柴油机—牵引发电机组。 3、柴油机所发出的有效功率,除一小部分供给机车辅助设备外,大部分供给牵引发电机并通过硅整流机组整成直流电能。 4、东风4B型机车的恒功率励磁控制,主要依靠联合调节器的调节作用来完成。励磁调节系统的执行元件是功调电阻RGT,由功调电阻RGT控制测速发电机的励磁电流,经测速发电机及励磁机二级放大后调节牵引发电机的励磁。因此,它属于间接励磁控制方式 5、DF4B型内燃机车采用交-直流电力传动装置。同步牵引发电机F发出的三相交流电经整流柜1ZL整流后,向六台并联的直流牵引电动机1~6D供电,并通过传动齿轮驱动车轮转动。 6、对东风4B型机车调速,实质上就是对牵引电动机调速,根据直流串励电动机的速率公 式分析可知,改变nD的第一个方法就是改变加于牵引电动机电枢上的端电压uD。第二个调速方法,对牵引电动机进行磁场削弱,即根据速率公式减小牵引电动机的磁通φ。 7、东风4B型机车的磁场削弱采取了分路电流法,即在励磁绕组上并接分路电阻。 8、电阻制动是利用直流电机的可逆原理,在电力传动机车制动工况时,将牵引电动机改接为他励发电机,并通过轮对将列车的动能变化成上述发电机的电能,最终以热能的形式消耗在制动电阻上。此时改接成他励发电机的反转矩作用于动轮,产生制动力。 9、采用电阻制动可以提高列车在下坡道上的运行速度,大大降低机车车辆轮箍的磨耗;大量节省制动闸瓦;最小限度的使用空气制动使闸瓦、轮箍的发热减小,因而提高了使用闸瓦时的制动效果;对于高速列车,电阻制动便成为高速运行下的主要制动方式。因为在时速200km/h以上,如果施行闸瓦制动,则由于高速摩擦产生巨大的热量,过高的温升使闸瓦与动轮轮箍间的摩擦系数下降至极小的数值,难以产生有效的制动力。 10、机车从牵引工况转换到电阻制动工况,必须进行下列电路的转换: (1)切断牵引电动机的供电电源,使牵引发电机不再向它的电枢绕组供电。

东风_4型内燃机车电器故障分析(下)

检修.运用 东风4型内燃机车电器故障分析 (下) 祁纪洪 (南京东机务段技术室) (七) 故障现象: 东风4型0134号内燃机车轮修完后作走车试验,当将换向手柄置于前进位,按下机车控制按钮,主手柄还在零位时机车就动。 分析: (八) 故障现象: 东风4型0119号内燃机车一次轮修完交车以后,在第一次运用中,主手柄提到1位时的主电流达1800安,主手柄提到2位时的主电流猛增到5000安左右,机车出现窜车现象。 机车动,肯定控制回路已构成机车走车电路。可是主手柄还在零位,司机控制器的5、6 号触指无电,LC 、LLC 线圈回路中也应无电。 而实际上已有电,继电器已动作。那么,有必要考虑不经过5、6号触指的另一条得电回路。 这就是下示的调车手柄回路。 分析: 该机车主手柄在2位时主电流猛增,就是柴油机功率猛增,反映出柴油机严重过载,以至造成停机。同时注意一下,在主发电机和励磁机转子滑环上出现火花。 励磁机励磁回路上有两个电阻咒“和地· (图 6),如果 电阻接线错误, 5/ 1~4 1 k 15DZ 2K 艹 一503一.16DZ 艹一一50415/ 11~12艹一800 一FKZ IHkg -2Hkg(—) LLC 原因: 调车手柄在轮修时,置于前进位而进行组装,相当于800号线已与801号线、802号线接通。 这种人为故障,后果非常严重。因 就会造成电阻短路或开路。在 1 位时,有平稳起动电阻咒起阻一 流作用。在2位时,摅。被1 ZJ 中间继电器的正 联锁短路。如果测速发电机Cf 输出的电流被励磁机的滑环短路,短路电流很大, 励磁机的励磁电流很大,从而造成主发 电机 输出电流7 8 3 × 2 500 × 2 501 × 2 502 O

东风4B型内燃机车电器动作实验程序

东风4B型内燃机车电器动作实验程序 准备工作: 1.控制风缸压力400Kpa以上1-6GK运转位,控制风缸压力400K怕以下1-6GK故障位。 2.闭合蓄电池闸刀XK蓄电池电压不低于96V,7XD亮,闭合ZMK。 3.将操纵台和电器柜个自动脱扣开关闭合。(3、4DZ只闭一个) 4.确认正负试灯亮度一致。 5.闭合1K、12K,油水温度不低于20度,其他各仪表均显示零位。 具体步骤: 1.闭3K,QBC得电,QBD转 2.闭4K,RBC得电,RBD转,QBD停,(燃油压力不低于150KPa,放电电流约10A)人为闭合4ZJ,RBC失电,RBD停,(差示1XD亮)松开4ZJ,4ZJ自锁。断4K 4ZJ失电。(1XD 灭) 3.闭4K,RBC得电,RBD转,交替断闭3、4DZ 4.闭5K,FLC得电,放电电流增加5A 5.闭8K,GFC得电,FLC失电,放电电流减少5A。断8K,GFC自锁(10XD亮) 6.断5K,GFC失电(10XD灭) 7.闭5K,FLC得电,手按FLJ,GFC得电自锁,FLC失电。(10XD亮) 8.断5K,GFC失电。(10XD灭) 9.闭10K,YC得电。(6XD亮) 10.断10K,YC失电。(6XD灭) 11.手按2QA,YC得电。(6XD亮) 12.松开2QA,YC失电。(6XD灭) 13.闭2K,换向手柄前牵位1-2HKG牵引位 14.主手柄“1”位,1-2HKF得电,LLC、1-6C、LC得电。(7XD灭) 15.主手柄“保”位,1ZJ得电,XKK 1-2位,11、12XD亮,XKK零位,11、12XD灭。手按2ZJ,2XD亮,松开2ZJ自锁,LLC 、LC、1-6C失电。(7XD亮)主手柄回“1”位,LLC、1-6C、LC得电,(7XD、2XD灭) 16.主手柄“保”位,手按3ZJ,LLC、1-6C、LC失电,7XD亮松开3ZJ失电,确认防越位起车电路是否正常。 17.主手柄“升”位,三项指示灯闪亮,升速时间10-16S至步进电机发出嗡嗡声。主手柄降位,降速时间12-22S。 18.主手柄“1”位,1ZJ失电。7XD亮闭9K,5ZJ,GFC,GLC得电(9、10XD亮)断9K,自锁良好(9、10XD亮)主手柄回零位,5ZJ、GLC、GFC失电(9、10XD灭) 19.主手柄1位,按下DJ,(4XD,7XD亮)松开DJ(4XD,7XD灭)手按LJ,(5XD,7XD 亮)松开LJ,(5XD,7XD灭)按下1-3KJ,3XD亮3次 20.换向手柄后进位,主手柄1位,LLC,1-6C,LC得电7XD灭。主手柄回零位,7XD亮。 21.实验完毕,断1K,2K,4K换向手柄0位。断XK,ZMK

东风4b型内燃机车大修规程

中华人民共和国铁道部 东风4B型内燃机车大修规程 中国铁道出版社 1999年2北京

铁道部文件 铁运〔1999〕94号 关于修订公布《东风4B 型内燃机车大修规程》的通知 各铁路局,中车、建筑、工程总公司: 《东风4B型内燃机车大修规程》自1993年公布以来,对指导机车大修工作发挥了重要作用。但随着铁路运输发展和科技不断进步,《规程》在实施中暴露出不少问题。为进一步完善和提高对机车大修工作的指导,保证机车大修质量,现将修订的《东风4B型内燃机车大修规程》予以公布,自2000年1月1日起执行,铁机函[1993]111号公布的《东风4B 型内燃机车大修规程》同时废止。请各单位组织有关人员认真学习,及时修订有关工艺规则、检修范围,完善工艺装备,保证新《规程》的贯彻落实。 《东风4B型内燃机车大修规程》另发。 一九九九年八月十五日

目录1.总则 2.大修管理 3.柴油机 4.辅助及预热装置 5.承载车体及转向架 6.制动及空气系统 7.电机 8.电器及电气线路 9.辅助传动装置 10.齿轮及轴承 11.机车总装、负载试验及试运 12.大修限度表 13.大修零件探伤范围

1 总则 1.1 机车大修必须贯彻为运输服务的方针。机车大修的任务在于恢复机车的基本性能,以保证铁路运输的需要。 1.2 机车大修和段修是机车修理中互相衔接的两个组成部分, 必须贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针。机车大修要为段修打好基础, 必须按规定进行检查和修理。机车修理工厂对大修机车质量应负全部责任。 1.3 本规程系东风4B型内燃机车大修和验收的依据, 机车大修中遇有本规程和其它有关技术标准中均无明确规定的技术问题时, 由工厂和验收室根据具体情况共同研究,认真加以处理。如双方意见不一致时可先按工厂总工程师的意见办理,经总工程师签署的处理意见抄送驻厂验收室保存后可先出车,并将不同意见报部。出车后若在质量保证期内发生质量问题,由总工程师负责。 1.4 机车大修要坚持技术标准、统一管理和入厂修理为主的方针。在计划预防修的前提下,逐步实施基本修加状态修和主要换零部件的专业化集中修。并逐步改革机车大修管理模式,改变目前机车入厂单一修理模式为整车入厂修、主要部件换件修、分级修等多种模式。要积极推行配件标准化、系列化、通用化和修复新工艺,以达到不断提高机车大修质量,提高劳动生产效率,缩短机车在修周期,降低修理成本。 1.5机车大修周期由铁道部决定。根据当前机车生产、运用及检修水平, 东风4B型内燃机车检修周期结构和大修里程规定为: 检修周期结构: 大修(新造)---中修---中修---大修 大修里程: (80万 10万)km 凡需延期或提前入厂做大修的机车,由铁路局提出申请,报铁道部核准。 1.6 本规程中的限度表、零件探伤范围表与条文具有同等效力。 本规程由铁道部运输局负责解释。

东风4型内燃机车电器试验分析

一.试验准备工作: 1.闭合xk蓄电池闸刀,电压在96伏以上。 故障现象:1. 闭合蓄电池XK电压表无显示。 2. 闭合蓄电池XK烧1RD. 原因:1.电压表坏。1RD烧断。蓄电池线断。 2.NL击穿。 2.有关自动开关DZ置于“合”位。 3.闭合电动仪表12K,燃油压力表,滑油压力表压力为0Kpa. 4.确认控制风缸压力在350Kp以上,不足时将1-6GK置于故障位。二.电器试验 1.辅助回路 a .闭合1K. 3K. QBC吸合QBD运转。 故障现象:1.闭合1K. 3K. QBC不吸合QBD不工作。 2.闭合1K. 3K. QBC吸合QBD不工作。 原因:1.1K.3K.虚接。15DZ.断开。RBC反联锁433-434虚接。QBC 线圈烧或正 负线断。QBC衔铁犯卡。 2.2RD烧省。QBD电机坏。 b. 闭合1K. 4K. RBC吸合QBC下RBD运转,充放电流表放电5-8A。交替使用3.4DZ. 故障现象:1.闭合4K. RBC不吸合RBD不工作 2.RBC吸合RBD不工作

3.放电电流达不到5-8A 4.QBC不下 5.4ZJ动作,4XD差示红灯亮 原因:1. 4K.虚接。4ZJ反联锁438-439虚接。RBC线圈烧或正 负线断。RBC衔铁犯卡。 2.RBC吸合RBD不工作。为3.4DZ断开。RBD电机故障 3.#5/8.459.878.880.三根线断一根。459线断,无放电电流。878.880.线断其一根放电电流达不到5-8A. 4.RBC反联锁433-434.粘连 5.CS银针846-832绝缘不强或短路,CS液面高。4ZJ正联锁粘连c. 闭合5K. FLC吸合充放电流表放电15-18A 故障现象:1。闭合5K. FLC不吸合 2. FLC吸合但不放电15-18A 3.闭合5K. FLC不吸合.GFC吸合,故障发电红灯亮 原因:1. 5K.虚接。GFC反联锁477-411虚接。FLC线圈烧或正负线断。 FLC衔铁犯 2. 1DZ.断开.电压调整器插销虚接。FLC主触头虚接。Rdt烧或接线断 3.FLJ联锁粘连。RC烧断 d. 闭合8K. FLC下,GFC吸合,固定发电红灯亮,充放电流表回升5A.故障现象:1。闭合8K. GFC不吸合。

中国铁路现役机车

东风4B货运型 绰号:西瓜 娘家:机车厂 目前状况:国铁路货运的绝对主力。东风4B系列生产了三四千台。而且过去六七十年代生产的老东风4基本型,也都翻新成了BF4-B,不过翻新的一般被称为:假西瓜。 技术参数: 用途:干线客、货运 轨距:1435mm 限界:GB146.1-83(车限1A、1B) 传动方式:交-直流电传动 轴式:Co-Co 轮径:1050mm 轴重:23±3%t 整备重量:138±3%t 通过最小曲线半径:145m 最大运用速度:120km/h 持续速度:28.5km/h 起动牵引力:327kN 持续牵引力:243kN 柴油机型号:16V240ZJB 柴油机装车功率:2430kW 主发电机型号:TQFR-3000 硅整流装置型号:GTF4800/770 牵引电动机型号:ZQDR-410 车钩型式:改进下开式三号车钩或TB1595-85下开式

转向架轴距:1800×2mm 机车外形尺寸:21100×3309×4755mm 东风4B客运型 绰号:桔子 娘家:机车厂 柴油机装车功率:2430kW 状况:昔日客运主力,但是随着铁路提速,已经力不从心,一部分转到山区对速度要求不高的地区继续服役,其余的改变了齿轮传动比,刷上绿色图装,改成了“西瓜”去拉货车。 也有老东风翻新的假桔子。

资阳出产的DF4B货运 绰号:武警 娘家:资阳机车厂 状况:产量较少,除了涂装,和西瓜没什么区别。

型号:东风4D 绰号:花老虎 娘家:机车厂 功率:2940KW 涂装识别:DF4D-0****,为提速型客运机车,构造速度145KM/H涂装:枣红和白 DF4D-3****,为准高速型客运机车,构造速度170KM/H,涂装:枣红和白 状况:无数“花老虎”拉着特快列车和快速列车飞驰在祖国的大江南北,长城外,两只老虎,两只老虎,跑地快,跑地块…… 技术参数: 用途:干线客、货运 轨距:1435mm 限界:GB146.1-83(车限 1A、1B) 传动方式:交-直流电传动

东风4型内燃机车检修规程

东风4型内燃机车检修规程 1 主题内容与适用范围 本标准规定了内燃机车中修、定修的检修标准。 本标准适用于GKD2、GKD1、型内燃机车中修、定修。GK1L、GKD0型机车亦可参照使用。 2 引用标准 铁道部《东风4型内燃机车检修规程》。 3 技术内容 3.1 修程和周期 内燃机车应根据其构造特点、运用条件、实际技术状态和一定时期的生产技术水平来确定其检修修程和周期,以保证机车安全可靠地运用。 其检修修程和周期,以保证机车安全可靠地运用。 3.1.1修程 分为大修、中修、定修三级,其中定修分为大定修和小定修。 3.1.2周期 检修周期是机车修理的一项重要的技术经济指标。各级修程的周期,应按非经该修程不足以恢复其基本技术状态的机车零部件在两次修程间保证安全运用的最短期限确定。根据鞍钢的实际情况、机车技术状态及生产技术水平,检修周期规定如下: 大修 4.5~6年 中修 1.5~2年 定修 45~60天 3.2 在有条件下的情况下,机车中修应以配件互换为基础组织生产,以期不断提高检修质量,提高效率,缩短在厂期,降低成本。 3.3 机车检修贯彻以总工程师为首的技术责任制。各级技术管理人员必须认真履行自己的职责,及时处理生产过程中的技术问题。根据统一领导、分级管理的原则,内燃机车检修段必须对中、定修机车的生产任务和机车质量负全部责任。 3.4 凡本规程以外或规程内无明确数据和具体规定者,可根据具体情况,在保证质量和安全的前提下加以处理。 3.5 凡遇有本规程的规定与检修机车的实际情况不符时以及由于客观条件所限,暂不能达到技术要求者,检修与验收双方可根据具体情况,在总结经验的基础上,实事求是地协商解决。并将双方商定的技术条件报工程师室、质量科。如果双方意见不一致时,在保证行车安全和性能的前提下,中修机车由总工程师裁决,定修机车由生产经营部裁决,临、回修机车由内燃段技术组裁决。并将分歧问题记录于机车履历簿上。 3.6 验收人员应按照本规程规定的验收范围和标准验收机车。接车人员的验收员的助手,协助验收员工作。 3.7 本规程是GKD2、GKD1、 GKD0型机车中、定修和验收工作的依据。本规程的限度表、零件探伤范围与本规程条文具有同等作用。 4中、定修工作管理 4.1 计划

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