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酸性气干法制硫酸工艺应用

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石 油 化 工 环 境 保 护 ENVIRONMENTAL PROTECTION IN PETROCHEMICAL INDUSTRY
2006 年第 29 卷第 2 期
酸性气干法制硫酸工艺应用
冯凤全1 , 姚雪龙2
(1. 中国石油化工股份有限公司荆门分公司, 湖北 荆门 448039; 2. 中国石化南化设计院, 江苏 南京 210048)

介绍荆门分公司 50 kt / a 酸性气干法制硫酸装置的工艺设计特点、 开车及运行情况, 指出装置在运行过程中遇 要:
到的问题和解决方法。 酸性气制酸; 装置; 原料特点; 设计与运行 关键词:
中国石化股份公司荆门分公司 50 kt / a 硫酸 装置是以石油加工过程 中 的 废 气—酸 性 气 为 原 料, 是国内第一套大型硫化氢干法制酸装置, 共投 资 3 900 万元。该装置技术由南化设计院设计并 通过中国石油化工股份有限公司审查, 由荆门石 化建安公司承建, 临酸的关键设备由专业厂家制 7 造, 2004 年 7 月完成终交并做开工准备, 月 于 27 日一次投料开车成功。此次开车成功, 为石化 行业治理石油加工过程中产生的废气—酸性气处 理开辟了新的途径, 解决了荆门分公司硫磺回收 装置长期以来硫回收率低、 环境污染大的问题。 2005 年上半年装置开工 但因存在一些设备问题, 141 天, 生产 93%酸 12 kt, 每星期对尾气进行一 达到国家环 次监测, 平均含二氧化硫 622 mg / m3 , 保二级排放标准。 1 炼厂酸性气的组成及特点 因硫化氢是一种酸性气体, 为此在炼油厂将 含有硫化氢的混合气体称为酸性气, 其组成及特 点如表 1:
表1 成分, % V) ( 酸性气组成数据 正常值) ( CO2 20 ~ 30 NH3 <1 烃 <1 H2 S 60 ~ 70
(2) 酸性气的浓度不稳定。因脱硫装置不同 硫化氢的浓度不同, 加之操作条件的变化, 硫化氢 的浓 度 通 常 是 个 变 化 值, 常 情 况 下 含 硫 化 氢 正 60% ~ 70 % , 非正常时在 40% ~ 80 % 间波动。 (3) 酸性气的流量不稳定。因带液的酸性气 经长距离管道输送, 中途遇低点形成液封而造成。 (4) 易带烃。正常情况下酸性气含烃不大于 1 % 体) 但在炼油装置操作不稳定时含烃量大 ( , 于 3 % 有时会更高) 此时一旦进入炉内焚烧就 ( , 产生大量的热量使炉内温度升高并消耗大量的 氧, 而硫

化氢在缺氧的情况下容易产生 Claus 反应 生成单质硫, 堵塞冷却塔的喷嘴, 影响电除雾器的 正常运行, 最终使过程气产出净化工段的温度和 含水量达不到工艺要求。 (5) 易带氨。因液态烃脱硫剂用的是二乙醇 氨, 含硫污水汽提脱硫的原料中有氨, 在装置操作 不平衡的情况下酸性气中就易带氨, 而氨产生的 氮氧化物溶入稀硫酸中, 也就是说增加了稀硫酸 组分的复杂性和对设备管线的腐蚀性。 (6) 原料气—硫化氢中含有两个氢原子在焚 烧的过程中产生水蒸汽, 影响酸浓平衡, 因此采用 干法制酸在净化工段除去其水份。 2 装置特点 荆门分公司与南化设计院将几十年的设计经
(1) 有毒易燃易爆。硫化氢是一种无色具有 臭鸡蛋味、 剧烈的神经性毒气体, 浓度高时能致人 呼吸停止, 造成死亡。国家规定硫化氢在空气中 的最高允许浓度为 10 mg / m3 , 熔点: 82. 9 ℃ , 沸 自燃点 纯 H2 S) 260 ℃ 。其爆炸极 ( : 点: 60 ℃ , 限为: 3% ~ 45. 5 % 。 4.
收稿日期: 2005 - 7 - 19 作者简介: 冯凤全, 工程师。从事环保生产与管理二十 男, 多年, 是荆门分公司硫酸装置操作规程编写和装置开工的 0724 - 2270496, 139******** 指挥者。联系电话: E - mail: ll19770605@ 163. com
第2 期
冯凤全等. 酸性气干法制硫酸工艺应用
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验与炼油企业减少投资和占地、 节能降耗、 保护环 境、 方便操作的理念相结合, 充分考虑到硫化氢制 酸的特点设计了这套硫酸装置。 2. 1 装置规模 2001 年荆门石化酸性气中潜硫量 为 8 kt / a ( 合硫酸的产量约为 2. 5 t / a) 结合荆门分公司今 , 后若干年的原油加工量、 加工深度的增加和石油 产品质量指标的升级, 荆门分公司硫酸装置的设 计规模为 50 kt / a。 2. 2 采用两转两吸干法制酸工艺 “3 + 1” 四段转化和高效新型 S108M) ( 触媒, 提高硫的利用率, 使总转化率 ≥99. 6 % 。解决硫 磺回收装置长期以来硫回收率低 仅 82 % ) 造成 ( , 环境污染的问题。 2. 3 装置的自控率高装置实施 DCS 控制调节 在原料缓冲罐和焚烧炉处安装硫化氢浓度测 量报警仪, 监测现场的硫化氢泄漏情况, 并将环境 中硫化氢浓度在 DCS 上显示出来, 保证装置操作 人员的安全; 2 分析仪指导配风调节; SO 干吸上塔 酸管线阳极保护。 2. 4 两级转化器的入口均增设电加热炉 因 干法” “ 制酸的触媒对过程气中的水分含 量要求比较苛刻, 若单独采用加热炉给触媒加热, 一次性投资比较大, 开工后该设备闲置。设计中 ( 、 采用在一段和四段分别设置 550 kW 五组) 360 ( 电加热炉, 不但能解决开工中转化器烧 kW 三组) 烤和触媒

升温的问题, 还能在原料负荷低不能满 足一、 四两段触媒起燃温度时采用电炉加热的补 救措施, 解决酸性气量小时转化工段反应热不足 的问题, 提高装置的运行率。 2. 5 SO2 主风机由汽轮机带动减少电力消耗 考虑到锅炉等设备的腐 蚀 问 题 装 置 废 锅 产 3. 82 MPa 的中压蒸汽, 而装置周围又没有中压蒸 汽管网, 若建一管线与全厂中压蒸汽相连, 每小时 将 5 ~ 8 t 的蒸汽送到管网上, 远距离输送蒸汽的 品质会大幅下降。为此设计用汽轮机来带动 SO2 风机。在酸性气负荷低所产的蒸汽少不能带动汽 轮机时则投用电机带动的 SO2 风机, 装置产的蒸 汽用减温减压器降到 1. 0 MPa 汇入管网。这样在 装置负荷大时蒸汽带动 SO2 风机能降低能耗, 在 装置负荷小时蒸汽又有去处, 可见灵活机动性。
2. 6
采用互补换热流程 利用第三、 第四段出口热量交叉互补加热进
转化器第一、 第四段的冷气体, 使得转化器各段进 口温度及各段分转化率的选取与进吸收塔的气体 温度的选取无关, 从而将进塔温度的优化与转化 系统的优化相对独立起来, 转化系统按照催化剂 装填量最小, 总转化率最大或者是对总转化率影 响最小等方式实施真正意义上的优化, 而两台吸 收塔气体的温度可在总和不变的条件下, 按照总 换热面积最小、 最适宜进塔气温、 换热系统调节性
[1] 能最佳等方式进行优化分配。
3 3. 1
装置生产原理及流程 装置生产原理 含有 H2 S 的酸性气入焚烧炉与空气焚烧产生
含 SO2 的过程气, 冷却洗涤净化、干燥后, 2 和 SO O2 在催化剂 三段钒触媒) ( 的作用下进行转化 即 ( 氧化) 反应生成 SO3 , 然后 SO3 在吸收塔中由循环 喷淋的 98. 3% 硫酸吸收而生成硫酸。过程气中未 ( 层进行第二 转化的 SO2 再经催化剂 一段钒触媒) 次转化生成 SO3 , 经第二次吸收后 SO3 生成硫酸, 达到较高的 SO2 转化率和 SO3 吸收率 此工艺称为 ( 3 + 1 工艺) 。主要化学反应为: 硫化氢的燃烧: 2H2 S + 3O2 = 2SO2 + 2H2 O + 124Kcal / mol 二氧化硫氧化: 2SO2 + O2 = 2SO3 + 23. 6Kcal / mol 三氧化硫吸收成酸: SO3 + H2 O = H2 SO4 + 31. 2Kcal / mol 以上三个反应都是放热反应, 其中第一个反 应放出的热量最多大部分被废热锅炉回收生产蒸 汽 每吨硫酸可产 1. 29 吨蒸汽) ( 。第二个反应的 热用于加热气体到转化反应温度, 第三个反应的 热由于循环酸温度较低用循环冷却水带走。 3. 2 装置工艺流程 装置工艺流程如图 1。 4 装置在运行过程中遇到的问题和解决方法 装置开工初期恰逢酷暑的七月空气湿度大, 过程气干燥效果差, 通过群策群力克服了一个又 一个的困难

, 使装置开工一次成功, 且装置的开工 率不断提高。
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2006 年第 29 卷
图1
装置工艺流程
1. 焚烧炉; 废热锅炉; 过热器; 冷却塔; 循环泵; 洗涤塔; 循环泵; 板换; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 电除雾器; 干燥塔; 10. 11. 干燥循环槽; 12. 循环泵; 13. 冷却器; SO2 风机; 14. 15. 换热器; 16. 一级转化器; 一吸塔; 17. 18. 吸收循环槽; 循环泵; 19. 20. 冷却器; 21. 换热器; 22. 二级转化器; 二吸塔; 循环泵; 冷却器; 23 24. 25. 26. 烟囱
4. 1
焚烧炉和转化器的烘烤 焚烧炉选择的是用炼厂瓦斯烘炉, 但设计中
4. 3
解决稀酸循环泵腐蚀泄漏问题
一大一小两个瓦斯阀分别为 DN50 和 DN25, 认为 就是用 DN25 焚烧炉在低温段时 常温 ~ 310 ℃ ) ( 也无 法 实 现 调 节, 此 用 瓦 斯 带 接 临 时 线 再 用 为 DN15 阀手动调节, 温度达到 350 ℃ 左右时更换为 DN25 的火嘴, 使焚烧炉的烘烤严格按理论曲线进 行。为保证触媒的干燥对新砌的转化器进行 烘 烤, SO2 风机 3 000 ~ 4 500 m3 / h 的干燥空气和 以 启动电炉的组数控制转化器内温升 +20 ℃ 最高 烘到 280 ℃ , 其中分别在 110 ℃ 和 280℃ 处恒温 4 小时, 为减少干燥酸的用量将一吸塔甩开。 4. 2 触媒的活化 在干燥的转化器内按设计要求装入 S101T 和 S108 梅花型触媒, 再用干燥的热空气将触媒缓慢 升至 420℃ 焚烧炉再引入酸性气, 在进行瓦斯与硫 化氢切换的过程中一定要先关闭瓦斯再引入酸性 气, 不然就会发生 Claus 反应生成单质硫。因当时 SO2 在线分析仪尚未安装, 通过对调节酸性气和空 但控制不稳, 转化 气流量控制装置内 SO2 的浓度, 一段上升到 570 ℃ 时出现了一个快速上涨的过 程, 马上关闭一段入口电炉和增加空气流量, 一段 床层温度不在上涨, 最高时一段下部达到 614 ℃ , 有了一段触媒活化的经验后, 后三段触媒活化的 过程均为优美完整的抛物线。
装置开工第三天发现稀酸循环泵 (301 / 1. 2、 302 / 1. 2) 严重泄漏装置逼迫停工, 后分析是因为 硝 稀酸的浓度比较高, 其中: 硫酸的浓度为 12 % , 酸离子的浓度为 6. 8 mg / L, 增加了金属泵的腐蚀。 装置停工后把这四台金属循环泵更换成宜兴工程 塑料泵, 该泵运行数月尚无质量问题。 4. 4 解决稀酸玻璃钢管道泄漏问题
净化工段的稀酸玻璃钢管道因是非专业人员 安装, 导致装置开工一个多月天天补漏天天漏, 操 作工的人身安全受到威胁。2004 年 10 月将玻璃 钢管道改用能抗强酸、 强碱、 强氧化剂、 还原剂和 各种有机溶剂的腐蚀聚烯烃 PO) ( 衬

里管, 净化工 段的稀酸再也没有发生泄漏现象, 在更换玻璃钢 管道时发现冷却塔顶 20 个喷嘴堵塞了 8 个, 分析 其原因是进行瓦斯与酸性气切换和原料组分不正 常时发生了 Claus 反应所至。 4. 5 解决原料管线形成液封造成流量波动的问题
设计中酸性气在入装置前有两个共 180 m 3 原料缓冲罐, 解 酸 性 气 流 量 不 稳 定 、 成 份 波 缓 动大给装置带来的不利影响。但是在装置开工 后没几天原料 又 多 次 发 生 波 动, 但 影 响 硫 酸 不 装置的操作, 还因整个管线的压力高, 导致液态 烃脱硫装置 异 常, 成 恶 性 循 环。 经 查 从 硫 化 形 氢缓冲罐前的 酸 性 气 管 线 均 在 伴 热, 罐 后 至 而
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焚烧炉前的 400 多 米 管 线 没 有 伴 热, 冲 罐 前 缓 的液体汽化在 焚 烧 炉 前 的 低 点 冷 凝 形 成 液 封。 为此将此管线 也 加 伴 热 保 温, 决 了 原 料 流 量 解 大幅波动的问题。 4. 6 解决洗涤塔出口温度偏高的问题 洗涤塔的出口温度不但能保证聚乙烯做成的电 除雾器不受伤害, 而且是维持装置水平衡和硫酸浓 度的保障指标, 设计温度为 37 ℃。在实际操作中洗 涤塔的出口温度为 41 ~ 43 ℃, 因过程气中饱和水含 量高, 装置不能生产 98 % 酸。在设备供货商的帮助
表2 项目 空气流量 / m3 ?h - 1 酸性气流量 / m3 ?h - 1 酸性气含, 2 S % H 焚烧炉中部温度 / ℃ 废热锅炉出口温度 / ℃ 废热锅炉蒸汽压力 / MPa 冷却塔入口温度 / ℃ 冷却塔出口温度 / ℃ 洗涤塔出口温度 / ℃ 干燥塔入口气温 / ℃ 干燥塔酸浓度, % 一吸塔上塔酸温 / ℃ 一吸塔入塔气温 / ℃ 二吸塔上塔酸温 / ℃ 数据 1 12 449 1 130 69. 08 1 155 445 3. 5 299 62 36 55 94. 27 75 171 77
下将板式换热器拆开进行检查, 发现板换循环水的 入口由石头、 焊条等物堵了, 将板式换热器拆开进行 清洗重装后, 洗涤塔的出口温度能控制在设计的范 围内操作, 装置能生产 93 % 和 98 % 酸。 5 装置主要操作条件及环境监测情况 经过装置试运过程中对操作条件不断摸索及 优化, 使装置正常的操作条件均在工艺设计范围 内。根据不同生产方案, 主要操作条件如表 2。
装置主要工艺操作条件 项目 二吸塔入塔气温 / ℃ 二氧化硫风机入口压力 / k Pa 二氧化硫风机 SO2 浓度, % 转化一段上部温度 / ℃ 转化一段下部温度 / ℃ 转化二段上部温度 / ℃ 转化二段下部温度 / ℃ 转化三段上部温度 / ℃ 转化三段下部温度 / ℃ 转化四段上部温度 / ℃ 转化四段下部温度 / ℃ 硫酸浓度, % 尾气监测数据, / m3 mg 硫收率, % 数

据 1 162 - 2. 4 6. 9 408 578 437 483 376 380 373 381 98. 28 786 99. 4 数据 2 162 - 2. 8 7. 2 429 580 451 491 414 427 401 407 94. 5 271. 7 99. 7
数据 2 10 747 1 056 71. 76 1 135 458 3. 5 298 63 34 51 94. 49 75 163 75
注: 数据 1 收集于 2005 年 5 月 15 日生产 98% 工业硫酸; 数据 2 收集于 2005 年 5 月 25 日生产 93% 工业硫酸。
从以上转化的数据来看, 由于采用了低温触 媒一段温度低于 410 ℃ 时有 170 ℃ 的温差、 四段 温度低于 380 ℃ 时还有 8 ℃ 的温差。 6 6. 1 开工过程中存在问题分析 焚烧炉倒塌 焚烧炉衬里采用钢玉材料耐温可超过 1 350 ℃, 可在 2004 年 11 月 16 日, 焚烧炉前壳体外出 现火苗, 停工后发现炉衬里已倒塌, 装置停工 75 天。经分析是炉外增加操作平台与炉体相连, 对 炉体的膨胀产生较大的约束所至, 该炉衬里大部 分用旧材料进行恢复至今运行良好。 6. 2 稀酸反应槽内衬脱落 2005 年 6 月底发现稀酸反应槽内衬胶板脱 落, 经分 析 可 能 是 超 温 所 至。该 槽 设 计 温 度 90
用于 5% 的稀酸与 6% 的氢氧化钠反应。实际 ℃, 工作中稀酸的流量、 浓度和反应槽的温度无显示, 氢氧化钠的浓度为 30% , 居多的因素都可能导致 稀酸 反 应 槽 超 温, 已 修 复 并 改 变 了 工 艺 操 作 现 条件。 6. 3 成品酸管线沿管带走 成品酸管线由碳钢制成并沿装置管带走, 由 于成品酸的温度比较高 (42 ℃ 左右) 又存在冲刷, 该管线投用 4 个月就开始泄漏, 目前已泄漏近 30 次, 给装置的其它工艺管线带来极大的安全隐患, 拟改铸铁管并另辟走向。 7 装置目前存在的主要问题 “ 前高、 后低、 中间一小” 是装置目前存在的
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2003 年金陵石化公司引进德士古公司的水 煤浆加压气化技术改造本厂的化肥装置, 采用煤 和石油焦替代石脑油做原料生产化肥, 并于 2005 年 10 月投产。改造后每年消化含硫石油焦 320 kt, 大大降低了化肥的生产成本, 也减少了加工含 硫原油对环境的污染。同时, 新增 30 ~ 40 kt / a 高 纯氢气供炼油生产用, 其氢气的生产成本仅为原 用石脑油制氢气的三分之一。顶替出生产化肥的 轻油、 油 等 原 料 还 可 进 一 步 合 理 利 用, 加 重 增
[4] 效益 。
高硫焦、 渣油、 沥青等劣质产品, 实现清洁化生产, 并向炼油厂提供电力、 蒸汽、 氢气及化工产品, 能 取得一举三得的效益。在目前环境保护和社会条 件要求日益严格的情况下, 以劣质产品为原料的 IGCC 技术将大有前途。以劣质石油产品为原料 的 IGCC 装置将会成为炼油厂的一个重要组成部

分, 现在国外气化工艺 包括用渣油、 ( 沥青、 焦为原
[5] 料) 正在以每年 10% 的速度增长 。
参考文献
石油焦气化工艺的缺点是投资较大。据文献 报道, 由于技术进步, IGCC 装置的投资已大幅度 下降, 5 ~ 20 年前的 1 500 ~ 2 500 美元 / kW, 由 现 已下降到 850 ~ 950 美元 / kW。 3 结语 由于 IGCC 工艺可以有效利用炼油厂中诸如
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OGJ, 2004, 22 12, 贺永德等 . 现代煤化工技术手册 . 北京: 化学工业出 版社, 1273 ~ 1284 胡予红 . 英国洁净煤技术项目资料, 煤炭信息研究院 . 金陵石化水煤浆投产 . 人民日报 - 华东新闻, 2005 10 - 10 徐承恩 . 我国渣油加工技术的新进展及对其发展的思 2003, : 考 . 当代石油石化, ( 8) 1 ~ 4
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主要问题, 导致装置没有进行标定。 7. 1 “ 前高” 是夏季洗涤塔出口温度偏高 在夏季, 由于气温、 酸性气处理量、 循环水温 度及流量等多方面因素的影响, 洗涤塔出口温度 通常在 41 ℃ 左右, 设计正常温度为 38 ℃ , 因该温 度越高过程气中所含的水份越多, 导致装置不能 产 98 % 的酸, 不但装置开工母酸的浓度不能得到 保证, 还影响了装置的处理量。 7. 2 “ 后低” 是转化器一、 四段入口温度偏低
7. 3 “ 中间一小” 是二氧化硫风机的流量偏小 装置开工初期因酸性气量小, 装置处于低负 荷运行, 随着焦化装置的开工, 酸性气量大幅增加 ( 目前处理酸性气 1 550 m3 / h 左右) 已经达到电 , 机带动的二氧化硫风机的额定流量 18 000 m3 / h, 因透平风机 额定流量 24 000 m3 / h) ( 存在一些问 题无法正常运行, 所以还有 400 m3 / h 的酸性气在 硫磺装置处理。
参考文献
由于转化工段的保温效果不好, 转化工段的热 损失过大, 转化器一、 四段入口温度低于触媒的起燃 温度, 长期需要开电炉加热, 增加了装置的运行成本。 ,,,,,-
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丁华 . 互补换热流程在锌精矿制酸中的应用 . 硫酸工 业, ( 2) 1 ~ 4 2003, :
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