实验目的实验数据
实验结论1、从背面印刷点阵的效果看,电压上单面制绒比双面制绒高8mV,电流高12.6mA。FF低应该是没有
2、从背面开孔的效果看,电压上单面制绒比双面制绒高17mV,电流高2.6mA。FF低应该是没有烧好
3、四种情况比较而言,单面制绒背面印刷点阵较好。
4、此次实验中电池片的漏电都很小。
实验目的实验数据
实验结论实验目的
实验结论实验目的实验数据
实验结论2、蒸铝之前与蒸铝之后,电池片的性能有的提高有的降低,这与蒸发的Al烧结条件有关,也说明我层没有起到应有的效果。
3、Matrix电池电流较低,应该与片源有很大的关系。
4、这是第一次做双面电池,没有达到最佳效果。
NJ-P0098
双面电池,背面蒸铝1、背面印银铝浆(与正面相同的图形)与印Al点阵的电池相比,电流明显提高。
3、背面抛光后印刷的Al点很容易脱落,即使使用梯度烘干也很容易脱落。
单面制绒印刷点阵,尝试用单管炉对点阵进行扩散1、在印刷点阵烘干之后,Al点很容易掉,从单管炉中出来点阵几乎全掉了,此方案不可
2、单管炉的设置温度比实际温度低很多,要进行Al扩散需要更高的温度。
1、此次实验是重复NJ-PM0014的结果,依然是背面印刷点阵的电池性能上较好。
2、此次实验采用的通用硅低阻片,电压明显提高,但是电流没有什么改进。
3、与上次实验相比,此次试验片漏电流明显增大。从工艺上看,就是这批片子镀铝镀的
NJ-PM0025
Triweekly Report Yan Chen 2008-9-16
NJ-PM0014
比较四种工艺的差别(双面制绒印刷点阵、单面制绒印刷点阵、双面制绒开孔、单面制绒NJ-PM0018
重复NJ-PM0014实验(单面制绒印刷点阵、单面制绒开孔)
FF低应该是没有烧好,可以再做调节。6mA。FF低应该是没有烧好,可以再做调节。
Al烧结条件有关,也说明我们蒸镀的Al 案不可行。
铝镀的很薄,这是否是漏电流的来源?面制绒开孔)