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LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析_李亚军

LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析_李亚军
LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析_李亚军

 第64卷 第3期 化 工 学 报

ol.64 No.3 2013年3月 CIESC Journal March 2

013檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭殐

研究论文

LNG接收站BOG多阶压缩再液化

工艺优化分析

李亚军,陈 蒙

(华南理工大学强化传热与过程节能教育部重点实验室,广东广州510641

)摘要:LNG接收站蒸发气体(BOG)处理量和液化天然气(LNG)外输量的波动对BOG再冷凝工艺提出低能

耗、大弹性、易操作的要求。以系统总能耗最小为目标函数,对建立的BOG多阶压缩再液化工艺模型中压缩阶数和阶压比等参数进行了优化,并分析了该工艺模型在工况波动影响系统能耗时的各阶压比的抗干扰性及系统的操作弹性。结果表明:多阶压缩工艺系统阶数越多,系统的总压比、总能耗越小,BOG处理能力也越大;但随着系统阶数的增加,节能效果降低。多阶再液化工艺中二阶系统比现有一阶系统的操作弹性增大12%,且在LNG与BOG质量比≤10时,二阶系统的BOG压缩功耗可节约33%以上。针对一般气源型接收站工况,二阶系统是节能且操作弹性大的BOG处理工艺。关键词:LNG接收站;蒸发气体;再液化;节能;操作弹性DOI:10.3969/j.issn.0438-1157.2013.03.028中图分类号:TQ 

025.5 文献标志码:A文章编号:0438-1157(2013)03-0986-07

Simulation-based optimization and analysis of BOG multi-stage comp

ressionand recondensation process at LNG receiving 

terminalLI Yajun,CHEN Meng

(Key Laboratory of Heat Transfer Enhancement and Energy Conservation of Ministry 

of Education,SouthChina University 

of Technology,Guangzhou510641,Guangdong,China)Abstract:As BOG(boil-off gas)production and LNG downstream load fluctuate frequently 

and sharplyat LNG receiving terminal,BOG recondensation process operates with high energy consumption andinstability.Through thermodynamics-based analysis of BOG processing 

system,a BOG multi-stagecompression and recondensation process model was established,aiming at lowing energy-consumption aswell as improving flexibility and operability of the BOG recondensation process.The model parameters ofnumber of stages and single stage compression ratio were optimized by minimizing 

the objective function oftotal energy.The result showed that for a specific BOG and LNG load,the more the stages of the multi-stage compression and recondensation process system,the less the energy 

consumed(correspondingly,asmaller total compression ratio and a larger processing capacity of BOG);however,the energy-savingeffect became more and more insignificant as the system number of system stages increased.Comp

ared withthe current one-stage system,operating flexibility of the two-stage system was improved by 12%,andcompression energy was saved by more than 33%when the mass ratio of LNG and BOG was less than10.Two-stage system was recommended for processing BOG at LNG receiving 

terminal.Key 

words:LNG receiving terminal;BOG;reliquefaction;energy conservation;operating flexibility 2

012-05-30收到初稿,2012-07-16收到修改稿。联系人及第一作者:李亚军(1969—)

,女,副教授。 

Received 

date:2012-05-30.Corresponding 

author:LI Yajun,liyajun@scut.edu.cn 

引 言

随着石油资源短缺及煤炭对环境造成的巨大压力,增大天然气在一次能源中的比例便成为优化我国能源结构的首要途径[1]。与管道天然气相比,LNG有利于远距离海洋运输。近年来,我国LNG接收站建设发展迅猛[2]。由于LNG在常压下温度低至-160.0℃,以及其特殊的运输、储存条件,尤其在LNG船卸船时LNG储罐体积和压力的变化、LNG储罐和管线漏热等,将不可避免地产生大量的蒸发气体(BOG)。为维持罐内压力稳定,保障安全,BOG必须排出[3]。以现有3个16万平方米储罐的某接收站为例,每天非卸料工况下产生的BOG量达182t;而在卸料工况下,BOG产生量将是非卸料工况下的几倍。这些BOG资源是相当可观的,若不合理地回收利用,会造成极大的资源浪费。对于气源型接收站,由于有持续的外输LNG作冷源及外输管网压力高达7~9MPa,采用直接压缩回收BOG能耗较高,故普遍采用再液化工艺以节约能耗[4-5]。BOG再液化回收中,蓄冷式再液化工艺能够解决LNG外输负荷昼夜波动时对BOG再冷凝造成的困难,该工艺投资较高,工艺操作上也有一定难度[6]。带预冷器的BOG再冷凝工艺可节约BOG压缩功30%以上,且可改善LNG下游用户需求峰谷波动时的操作弹性,有较好的调峰功能,该工艺在实践应用上还有待证实[7-8]。为了降低系统能耗和完全回收BOG,Liu等[9]提出了多阶压缩再液化工艺。由于下游天然气

用户的峰谷负荷波动频繁,导致不同时段和季节的LNG外输量变化相当大,且LNG接收站在卸船操作时将产生几倍于非卸船时的BOG。针对LNG外输量及BOG产生量波动大等问题,多阶压缩再液化工艺的适应性和操作性仍需研究。

本文基于流程模拟,以系统总能耗最低为目标函数,对BOG多阶压缩再液化工艺模型进行分析,通过优化多阶再液化工艺正常操作工况下阶数及各阶压缩机压比,研究系统对BOG产生量及LNG外输量波动的适应性,以达到降低工艺能耗,改善工艺操作弹性的目的。

1 BOG多阶压缩再液化工艺

LNG经低温运输船由产地运往接收站,接收站流程如图1所示。船上LNG经由卸料管线卸载到接收站LNG储罐,卸船过程中产生的BOG分成两股,一股回流LNG船置换卸出的LNG的体积;另一股与储罐漏热产生的BOG一起经缓冲罐后进入BOG压缩机,增压后的BOG进入再冷凝器与升压到相同压力的外输LNG混合,BOG被过冷的LNG所携带的冷量冷凝后与旁路的LNG混合进入高压泵,再经过海水汽化器气化后输送至高压管网[10]。

对现有BOG处理流程中LNG和BOG的压缩过程进行热力学分析,图2为BOG再液化工艺中BOG与LNG的压力比焓(P-H)图。图中纵坐标为对数坐标,AC线为LNG升压过程,BE线为BOG压缩过程,经再冷凝器被C点LNG

再液化到

图1 LNG接收站流程

Fig.1 LNG receiving terminal regasification system

·

·

 第3期 李亚军等:LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析

图2 现有工艺压力比焓图Fig.2 P-Hchart of original sy

stem 

点F,FG线为高压泵升压过程,GP线为LNG被气化后送入高压管网,半椭圆形线的左半部分为泡点线、右半部分为露点线。从图2可以看出,在同样压比大小时,压缩BOG的比焓变化要比压缩LNG大很多,且BOG压缩机效率比LNG泵低,从而导致BOG压缩机能耗比LNG泵大很多。所以在处理BOG时,尽快将BOG液化为LNG后,再用LNG泵升压,即可节省系统能耗。图3所示的BOG多阶压缩再液化工艺是将BOG分阶压缩并逐阶与加压的LNG进行混合换热。该工艺中每阶都由压缩机、泵和再冷凝器组成,将BOG和LNG加压到相同压力后,在再冷凝器中直接混合换热将部分BOG再液化,直至BOG全部液化再升压至外输管网压力。

对于多阶压缩工艺,由于BOG由气态不断地转化成液态,进入压缩机的BOG量逐阶减少,就实现了尽快将BOG液化为LNG,所以压缩过程节省大量功耗,且多阶压缩过程中由于BOG逐阶与LNG换热,压缩机入口BOG温度变低,也相应减少了压缩功耗,而LNG泵和海水泵能耗变化不大,

故系统总能耗降低。

2 BOG多阶压缩再液化工艺模型分析

2.1 多阶压缩再液化数学模型

为找到在正常操作工况下最优的多阶再液化工艺阶数n及各阶压缩机压比ri,使系统总能耗最低,并分析工况波动时系统的适应性和操作弹性,建立了以系统总能耗最小为目标函数的BOG多阶压缩再液化工艺数学模型,如式(1

)所示。J=minri,n

Etotal

(1

)式中 ri为第i阶压缩机压比,i=1,2,…,n;n为系统压缩再液化阶数;Etotal为系统总能耗。

系统总能耗为所有阶压缩机能耗(

∑n

i=1

c,i

)、

所有阶泵能耗(

∑n

i=1

,i)、高压泵能耗(Wp,H)

及汽化器能耗(We)之和,如式(2

)所示。Etotal=

∑n

i=1

Wc,i

+Wp,i)+Wp,H+We(2

)各压缩机(泵)能耗等于对应压缩机(泵)出入口物流比焓的变化大小(q)乘以对应的物流流

量(F),除以压缩机(泵)效率(η),如式(3)~式(6

)所示。Wc,i=qc,i(r1,…,ri)Fc,i(r1,…,ri)/ηc,i(3)Wp,i=qp,i(r1,…,ri)Fp,i(r1,…,ri)/ηp,i(4)Wp,H=qp,H(r1,…,ri,rp,H)Fp,H/η

p,H(5)We=qp,eFp,e/η

p,e(6

)式中 qc,i、qp,i、qp,H、qp

,e分别为第i阶压缩机、第i阶泵、高压泵、海水泵的比焓变化值;Fc,i、

Fp,i、Fp,H、Fp,e分别为第i阶压缩机、第i阶泵、高压泵、海水泵的质量流量值;ηc,i、ηc,i、ηp,H、η

p,e分别为第i阶压缩机、第i阶泵、高压泵、海水泵的效率

图3 BOG多阶压缩再液化流程

Fig.3 Sketch of BOG multi-stage compression and recondensation p

rocess·

889·化 工 学 报 第6

4卷 

该数学模型约束条件为:

(1)系统满足将操作工况中BOG全部液化;(2)单阶压缩机压比在1.5~3.5之间,即1.5≤ri≤

3.5,i=1,…,n;(3

)系统内物料守恒、能量守恒及相平衡。当为一阶系统时,工艺还原为现有再液化系统,BOG压缩过程升压大,因压缩机压比不宜超过3.5,实际为多级串联压缩,由于各级压缩机直接串联,各级流量不发生变化,则使各级压比相同,即为最低能耗。当为多阶系统时,各阶BOG压缩机的流量逐阶减少,一方面,由前面分析可知,为使BOG尽量多、尽量快地转化为LNG,达到降低总能耗的目的,应使低阶BOG压缩机的压比尽量大,即r1>r2>…>rn;另一方面,由于各阶压缩机流量逐阶减少,要使压缩机能耗降低,由式(3)则应r1<r2<…<rn,所以压比分配在中间某点有一组最优化的值,可使总能耗最低。2.2 多阶压缩再液化工艺优化

根据上述工艺模型,采用化工流程模拟软件PRO-Ⅱ分别对一、二、三阶压缩再液化工艺系统模拟优化。模拟实际工况条件为BOG处理量18.7t·h-1,温度-140℃左右,压力0.125MPa

,LNG外输量为100t·h-1。BOG经压缩机加压后送入再冷凝器与升压到相同压力的外输LNG换

热,BOG全部再液化,送入高压泵升压到9MPa

,经汽化器与海水换热气化,然后将7℃、8.7MPa

的天然气外输到燃气管网[

11]

。一阶系统时,在BOG完全液化和能耗最低时,BOG的压缩实际为3级压缩机串联压缩,压比分别为2.1、2.1、2.1,总能耗为Etotal=

5649.6kW。

二阶系统时,因r1、r2在1.5~3.5之间变化,故有多组压比可满足将BOG刚好全部液化,如表1所示。对各组压比模拟,随着r1的增大,

r2逐渐减小而保证BOG刚好全部液化,求出系统总能耗,并作Etotal-r1图,如图4所示,可知二阶系统最低总能耗点J点各工艺参数为:r1=2

.6,r2=2.93,Etotal=

4780.1kW。三阶系统时,分别作r1在1

.5~3.2之间变化的Etotal-r2图,求出最优的一组压比值,如图5所示。当r1=1.5时,通过变化r2=1.5~3.2,可得一条r1=1.5的Etotal-r2线,其中保证B

OG三阶后全部液化,且要控制r3在1.5~3.5之间,则r3自

表1 二级压缩冷凝工艺系统压比组

Table 1 Pairs compression ratio of two-stage sy

stemTeam r1

r2

1 2.2 3.472 2.4 3.173 2.5 3.044 2.6 2.935 2.7 2.826 2.8 2.727 3 2.548 3.2 2.399 3.4 2.2610 

3.5 

2.2

图4 二阶系统Etotal-r1图

Fig.4 Etotal-r1c

hart of two-stage system

 

图5 三阶系统Etotal-r2图

Fig.5 Etotal-r2c

hart of three-stage system 

动确定。同理,再变化r1取值(

1.7,1.9,2.1,…,3.1,3.2),则得到一系列的Etotal-r2图线,随着r2的变化,图中每条线都有一个最小能耗点,所有线中的最小能耗点,即为三阶系统最低总能耗点。三阶系统最低总能耗点J点各工艺参数为:r1=

1.9,r2=2.1,r3=1.79,Etotal=

4637.9kW。·

989· 第3期 李亚军等:L

NG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析

表2 系统阶数优化结果

Table 2 Optimization of system stag

eSystem stage r1

r2

r3

Total comp

ression ratio(

∑n

i=1

Wp,

i+Wp,H

)/kW

∑n

i=1

Wc,

i/kW We/kW Etotal/kWn=1 2.1×2.1×2.1

——9.3 3521.9 1691.3 436.4 5649.6n=2 2.6 2.9

7.5 3318.6 1097.8 363.7 4780.1n=3 

1.9 

2.1 1.8 

7.2 

3344.4 

926.5 

367.0 

4637.9

各阶系统的优化结果列于表2。由表中数据

知,总压比随着系统阶数增大而减小,因此系统总能耗也随着系统阶数增大而降低。一阶到二阶,总能耗降低869.5kW(15.4%)

;二阶到三阶,总能耗降低142.2kW(3.0%),随着系统阶数增大,节能效果降低。由于LNG气化进管网压力较大,所有泵功耗占总能耗的比例较大,虽然压缩机功耗只占总能耗1/4,但系统阶数增大时总能耗的降低主要来自压缩机功耗的降低。一阶到二阶系统,压缩机功耗降低593.5kW,降低了35.1%;二阶到三阶系统,压缩机功耗降低171.3kW,降低

了15.6%。

3 多阶压缩再液化工艺的适应性

和操

作弹性分析

对于多阶BOG再液化工艺,系统阶数的选择

取决于多种因素的综合考虑。首先,在满足系统

BOG处理能力下,要求系统的总能耗尽量低;其次,BOG产生量及LNG外输量波动频繁且幅度大,要求系统具有较好的适应性和操作弹性等。3.1 系统对工况波动的适应性

由于天然气用户的用气量波动频繁,不同时段和季节的变化量相当大,故LNG的气化量要根据下游管网输气的峰谷负荷来确定。图6所示的是某接收站全年的日LNG外输量。从图中可看出,接收站的日LNG输出量峰值达13500t,而在低谷时,日LNG输出量只有1185t。同时BOG产生量也有波动,该接收站在卸船操作时的BOG产生量,由非卸船工况下的6.9t·h-1增加至20t·h-1以上。

LNG外输量和BOG产生量的波动,导致BOG再液化系统中的BOG与用于液化BOG的LNG的比例波动。如下游管网用户峰谷负荷波动,夜间时外输LNG量减少,而BOG量却比白天多,此时会出现外输LNG不足以将BOG全部液化的状况。

这种工况的波动对系统的操作和能耗会产生

图6 某接收站全年的LNG日外输量Fig.6 Daily 

output of LNG at LNG receivingterminal in a y

ear-round

 

图7 系统压缩能耗随LNG与BOG质量比的变化Fig.7 Total compression work p

er unit BOGversusmass ratio of LNG and 

BOG 

很大影响,这就要求系统有较好的适应性。图7为LNG外输量与BOG产生量质量比的变化对BOG

多阶再液化系统的影响。

从图中可以看出,各阶系统压缩机能耗均随LNG和BOG质量比的增大而降低。其中二阶较一阶系统节能效果显著。但是随着LNG与BOG质量比的增大,高阶系统相对于其低一阶系统的节能效果降低。在质量比≤10时,二阶系统比一阶系统压缩功可节约33%以上,三阶较二阶系统压缩

·

099·化 工 学 报 第6

4卷 

功可节约15%以上;在质量比≤15时,二阶比一阶系统压缩功可节约30%以上,但三阶系统出现比二阶系统功耗稍高的现象,这是由于在质量比较大时,BOG很快被全部液化,三阶系统后面阶压缩机出现空转。在一般气源型接收站操作下,选择二阶系统较合适。

在BOG压缩机出口压力0.9MPa和LNG外输量100t·h-1下,各阶系统BOG处理能力(能够液化的最大BOG量)如表3所示。可以看出,二阶系统比一阶处理能力增多2.1t·h-1,增加了12%;三阶系统比二阶增多了0.8t·h-1,增加了4.1%。多阶系统在夜间LNG外输量少、BOG量大的工况下,比原工艺(一阶系统)有更好的适应性和操作弹性。

表3 各阶系统BOG处理能力弹性分析

Table 3 Analysis on process capacity of BOG of

three systems

System stage

Output of

LNG/t·h-1

Process capacity

of BOG/t·h-1

Increasing

rate/%

one 100 17.2—

two 100 19.3 12

three 100 20.1 4.1

3.2 压比抗干扰操作分析

多阶系统中,对一定的BOG处理量和LNG外输量,系统各阶压比有多组选择。因此,在工况波动时,压比将有多种操作方式。为找到最佳的操作方式,使系统能耗尽量低,有必要对系统各阶压比对系统的影响大小及规律作分析。以二阶、三阶系统为对象,变化各阶压比,分析各阶压比在保证BOG刚好全部液化时的变化规律。结果如表4和表5所示。由表中数据看出,压比ri的变化百分比的绝对值总是比ri+1的大,即前面阶压缩机压比减小某个百分比时,通过后面阶压缩机压比增大一个较小的百分比,即可调整系统到正常运行。因此,后面阶压比比前面阶压比对系统的影响更大,对系统的调节能力也更强。因为根据BOG和LNG压缩过程的热力学性质分析,后面阶的压力较高,此时泡点线斜率较小(图2),相同的压比下LNG的过冷度更大,有更大的冷凝能力。故在系统工况扰动时,应尽量通过调节后面阶压比来维持系统正常运行。

3.3 结果综合分析

综合以上分析,BOG多阶压缩再液化工艺系

表4 二阶系统阶压比变化规律

Table 4 Compression ratio change of two-stage system

Group

number

r1r2

Change rate of r1/%

(r1,m+1-r1,m)/r1,m

Change rate of r2/%

(r2,m+1-r2,m)/r2,m1 2.2 3.47——

2 2.4 3.17 9.09-8.65

3 2.5 3.04 4.17-4.10

4 2.6 2.93 4.00-3.62

5 2.7 2.82 3.85-3.75

6 2.8 2.72 3.70-3.55

7 3.0 2.54 7.14-6.62

8 3.2 2.39 6.67-5.91

9 3.4 2.26 6.25-5.44

10 3.5 2.20 2.94-2.65

Note:“-”sign means decrease;“m”is group number of com-pression ratio,m=1,2,…,10.

表5 三阶系统r

1=1.5

时阶压比变化规律Table 5 Compression ratio change of three-stage

system with r1=1.5

Group

number

r1r2r3

Change rate of r2/%

(r2,m+1-r2,m)/r2,m

Change rate of r3/%

(r3,m+1-r3,m)/r3,m1 1.5 1.5 3.27——

2 1.5 1.7 2.85 13.33-12.84

3 1.5 1.9 2.53 11.76-11.23

4 1.5 2.1 2.28 10.53-9.88

5 1.5 2.3 2.08 9.52-8.77

6 1.5 2.5 1.91 8.70-8.17

7 1.5 2.7 1.78 8.00-6.81

8 1.5 2.9 1.66 7.41-6.74

9 1.5 3.1 1.56 6.90-6.02

10 1.5 3.2 1.52 3.23-2.56

Note:“-”sign means decrease;“m”is group number of com-pression ratio,m=1,2,…,10.

统阶数越多,系统总能耗越低,但是随着系统阶数增加,节能效果降低;另外,多阶系统节能效果随着LNG外输量与BOG处理量质量比增大而减小,在质量比较小(<15)的情况下,采用多阶压缩再冷凝工艺具有显著节能效果。一定的LNG外输量下,系统阶数增加,系统BOG处理能力增大。本文案例质量比为5.3,由表2和表3知,三阶系统较二阶系统节省能耗和处理能力增大均已不明显(分别为3.0%和4.1%),且三阶系统流程较长,设备要多出50%,因而三阶系统不可取。采用二阶系统相对一阶系统(现有再液化系统)可以节省能耗869.5kW(15.4%),BOG处理能力增加2.1t·h-1(12%),因此一般LNG接收站用二阶系统处理BOG,对节能和操作弹性改善具有明显效果。

由图7可知,在LNG和BOG质量比≤15时,

·

·

 第3期 李亚军等:LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺优化分析

二阶系统比一阶系统压缩功可节约30%以上,且质量比越小采用二阶系统优势越大。本文正常操作工况的质量比为5.3,远远小于15,对于实际工况的波动,二阶系统仍有较大的弹性。

二阶系统中,压比r2对系统的影响比压比r1大,r2的抗干扰能力更大,因此在工况波动时,应尽量调节r2的值以维持系统正常高效运行。同时,在工况波动时,通过两阶压缩机压比的协调[12],可保证两阶压缩机在较高效率下运行,故二阶系统操作性好。

4 结 论

在正常操作工况条件下,基于流程模拟,以系统总能耗最小为目标函数,对LNG接收站BOG多阶压缩再液化工艺模型进行优化,以工况波动对系统能耗的影响为基础,分析了工况波动下各阶系统的操作弹性和各阶压缩机压比的抗干扰操作性,得出如下结论。

(1)多阶再液化工艺系统阶数越多,系统的总压比、总能耗越小,而BOG处理能力越大。多阶再冷凝工艺是一种操作灵活、节能且操作弹性大的BOG再液化处理方法。

(2)多阶再液化工艺的设计需要综合考虑节能大小、操作弹性、投资成本、可操作性等因素,以选择合适的系统阶数。

(3)多阶系统中,后面阶压缩机压比抗干扰能力更大,对于在系统工况波动时,应尽量通过调节后面阶压比来维持系统正常运行。

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