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井控案例

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井控案例

钻井井喷案例

案例1、川东钻探公司“12.23”特别重大井喷失控案例

2003年12月23日,位于重庆市开县高桥镇晓阳村的中国石油天然气集团公司所属四川石油管理局川东钻探公司钻井二公司川钻12队承钻的罗家16H 井发生特别重大井喷失控事故,造成243人死亡(其中石油系统职工2人),直接经济损失9262.71万元。

一、事故简要经过

2003年12月23日2时52分,罗家16H井钻进至井深4049.48m时,因更换钻具需要,在仅进行了35min泥浆循环(应该循环90min)的情况下,就开始起钻。

在起钻作业中总共起钻120柱,灌注泥浆38次,但是在操作中没有遵守每3柱钻杆灌满泥浆1次的规定及时灌注泥浆;其中有9次是超过3柱才进行灌浆操作的,最多至提升9柱才进行灌浆。

23日12时因机械故障停止起钻操作,用了4个多小时进行检修。在16时20分检修结束后,没有下钻进行泥浆充分循环即继续起钻作业。

21时55分,录井员发现泥浆溢流,向司钻报告发生井涌,司钻发出井喷警报,井队采取多种措施未能控制局面。至22时4分左右,井喷完全失控,富含硫化氢的天然气大量逸出。

22时30分左右,井队人员开始撤离现场,同时疏散了井场周边居民。23时20分左右,井队人完全撤离,在外围设立了警戒线。

23时左右,重庆市安全生产监督管理局接到川东北气矿事故报告,并要求协助事故抢险工作。

23时左右,高桥镇政府听到晓阳村方向群众燃放爆竹和传来类似洪水声响的声音,镇党政领导派人前去查看。晓阳村党支部书记周克安回答:是井场出了事故,许多群众在他家周围。镇里随即叫他通知群众转移。

23时20分左右,开县安全生产监督管理局电话询问高桥镇是否发生井喷事故、在哪个地点。高桥镇回答:在晓阳村一组的气井发生事故。井场没有向镇里报告,派人去了解情况,还没有回来。

23时25分左右,开县安全生产监督管理局再次电话通知高桥镇组织群众疏散。高桥镇党政领导分工负责组织转移当地中学800多名住校学生和高桥镇居民;同时要求镇机关全体干部利用电话和手机拨打井场附近各村能打通的号码,通知人员撤离。

23时30分左右,前去了解情况的人员回来报告:井队发生了井喷,在距

井场300m处设了警戒线,不许进人。井队已向他们上级机关报告,要镇政府听上级政府的指示。

23时45分左右,高桥镇接到县政府办公室电话:高桥井队发生井喷,开县副县长已率领有关部门人员前往现场,要求镇政府组织疏散群众。

23时55分左右,井队的2名人员找到镇政府报告:井队发生井喷事故,请组织老乡疏散。镇长问撤离方向和距离,井队人员回答:向井口相反方向撤离2km。镇长问是直线距离还是路程距离?没有得到明确答复。此时井队已在距井口1.2km的高桥镇布置警戒线,该地点硫化氢浓度为20ppm。

经过高桥镇紧急组织指挥,晓阳、高旺、高桥、黄坡、大旺等村镇的群众在深夜黑暗、通讯不畅、山区地形复杂、道路崎岖的困难条件下,沿公路分别向齐力、正坝、麻柳方向转移。至24日凌晨2时,约有1万人到达距离井口2km的齐力。

24日凌晨2时左右,开县王端平副县长带领县府办、安全、公安、卫生等部门的负责人和消防官兵、医务人员到达高桥镇,听取了四川石油管理局钻井公司人员和高桥镇党政领导简要汇报,组成了现场指挥部。由于当地硫化氢已达危险浓度,不能继续停留,指挥部决定向距离井口2km的齐力转移,并派出警车和救护车开大灯鸣放警号沿公路往返行驶,用扩音器呼叫周围山地群众转移,救助昏倒人员。

3时50分左右,硫化氢气体扩散到齐力,指挥部决定从中和、临江、铁桥、天和及县城等地调集车辆,组织所有群众迅速向距离井口5km外的高升煤矿转移,并将集体行动的800多名学生先行转移到天和乡。

8时左右,指挥部对距井口7km左右的麻柳乡下达准备转移命令。当时,以井口为中心半径5km范围内重点涉及28个村,人数约3.1万人:正坝方向转移到敦好约1.4万人,齐力方向转移到高升煤矿约1.3万人,另有部分群众转移到四川省宣汉县,麻柳乡转移人员待命。

8时30分左右,副县长王端平带领公安、医务、井队人员和村镇干部,再次进入高毒区,在齐力布置警戒线,防止群众自发返家;组织力量佩戴所有的少量空气呼吸器,根据群众提供的线索进行有限搜救;同时设立临时医疗点,对救出群众进行紧急救治。

10时30分左右,四川石油管理局钻探公司救援队伍抵达现场,在齐力工作站办公室重新成立了指挥部,由井队分工负责现场搜救和技术工作,地方政府分工负责安置转移群众,保证灾民生活和中毒人员救治,保持社会秩序稳定。 24日12时,重庆市主要领导得知事故灾情继续扩大,现场已有2万余名群众转移的情况,立即委派吴家农副市长,安监、卫生、煤管等有关部门负责

同志和矿山救护队携带空气呼吸器、医疗药品等抢险救灾物资赶往事故现场。 13时左右,监测报告齐力硫化氢浓度升高到危险程度,指挥部后撤到高升煤矿,并决定组织群众由高升煤矿向天和乡转移。

24日15时55分左右,16H井放喷管线点火成功,至此富含硫化氢天然气持续喷出了18h。

截至点火成功,从现场共搜救出65人,其中救治57人,抢救中死亡8人。除到四川省宣汉县方向的人数无法统计外,转移群众约3.3万人:高升至天和一线转移安置受灾群众约1.4万人,正坝至敦好一线灾民救助点安置受灾群众1.4万人,麻柳至鹿硐一线转移安置受灾群众3000人,县城灾民救助点安置受灾群众2100人。

21时左右,重庆市吴家农副市长带领救援队伍和抢险救灾物资赶到开县天和乡(当时警戒线位置),在听取情况汇报后,立即成立了“中石油川东钻探公司‘12.23’特大井喷事故重庆市抢险救灾指挥部”,展开工作。指挥部决定:25日组织460名警力,分为20个搜救组,配备石油部门提供的防护装备,进入毒区全面搜救,同时继续做好灾区群众安全有序疏散转移工作。

25日,随着搜救工作的展开,到中午时发现死亡人数上升至70人。

25日下午,市委书记黄镇东、市长王鸿举赶到事故现场指挥抢险救灾。 25日深夜,国务院工作组到达,加强对抢险救灾工作的组织领导。

26日,指挥部决定全面认真清理现场:

27日11时,罗家16H井压井成功,持续约85h的井喷失控得到控制。

在事故中撤离灾区的群众总计65632人。截至2004年2月9日,累计门诊治疗事故伤病人员26555人(次);累计住院治疗2142人,住院治疗86人,重症病人9人。

二、事故原因

(一)直接原因

1.起钻前泥浆循环时间严重不足。

2.长时间停机检修后没有充分循环泥浆即进行起钻。

3.起钻过程中没有按规定灌注泥浆。

4.未能及时发现溢流征兆。

5.卸下钻具中防止井喷的回压阀。

6. 未能及时采取放喷管点火,将高浓度硫化氢天然气焚烧处理,造成大量硫化氢喷出扩散,导致人员中毒伤亡。

(二)管理原因

1.安全生产责任制不落实。

2.工程设计有缺陷,审查把关不严。

3.事故应急预案不完善。

4.高危作业企业没有对社会进行安全告知。

三、改进工作的建议

1.强化“安全第一”的观念,加强安全管理,全面落实安全生产责任制。

认真贯彻执行各项法律法规;特别要加强长期单独分散作业单位的管理;要完善安全生产责任制体系,做到“纵向到底、横向到边”,并严格考核。

石油、化工以及其他可能造成社会灾害行业的企业及其下属单位,依法接受地方政府的安全生产监督管理。

地方政府必须依照“安全生产属地管理”的原则,依法加强监督管理。

2.建立健全事故应急救援体制

企业要制定科学、完善、切实可行的事故应急预案,配备防护急救装备器材,并认真组织演练,不断检验完善应急预案。

3.修订完善并严格执行有关安全生产的国家和行业标准。

4.因地制宜,开展社会性宣传教育。

具1827rn,损失也不小。

案例2、胜利油田 ZH-11井

1基础资料

(1)表层套管;?323.85mm,下深85.32m。

(2)油层套管:? 139.7m,下深1415.53m。

(3)裸眼:? 118mm ,钻头钻深1421m。裸眼长度只有5.47m。

(4)钻井液性能:密度1.10g/cm3,粘度22s。

2事故发生经过

钻至井深1416.50m,发现古潜山石灰岩风化壳由于恐怕发生井漏卡钻,于是决定下入? 139.7mm油层套管。然后用? 118mm钻头钻开风化壳,当钻至1420.67m时,放空0.27m,同时发生井漏,随决定用原钻机试油。下入? 73mm 油管至 782m时,因天黑风大,当班工人都回宿舍休息,看井的工人也在值班房睡觉,次日五点天亮时才发现井喷喷高20多m,据测算井喷原油970m3。

3、处理过程

(l)组织抢险队。用拖拉机施大绳强接方钻杆成功。

(2)用水泥车注入清水20多 m3,压井成功。

4、认识与建设

(1)本井在放空0.27 m后即发生井漏但没有认识到井漏会引起井喷。井

漏后,当液面下降到一定深度后,井底压力与地层压力由平衡而转入欠平衡,油气开始外溢,造成了井喷。

(2)本井地层压力不大,只要按时灌钻井液或清水都不可能发生井喷,问题就出在思想上没有任何警觉,行动上没有任何准备。

(3)本井在停工时如果接好方钻杆,也好处理,但只把油管坐在转盘上,使油管内外都喷油气,给强接方钻杆带来了极大的困难。

案例3、四川气田板5井

1基础资料

(l)技术套管;?244.5mm,下深1133.91m。

(2)裸眼;?215.91mm钻头,钻深2853m。

(3)钻井液密度;1.23g/cm3。

(4)井控装置;2FZ23-35防喷器加FH23—35环形防喷器,试压13.3MPa。

(5)套管鞋处地层破裂压力:当量钻井液密度l.90 g/cm3。

(6)排量与泵压的关系:钻进中循环时,排量 25L/s ,泵压 8MPa,排量30.4L/s泵压10MPa。

2、事故发生经过

钻进至井深2853m时,发现溢流,上提钻具关闸板防喷器。由于上提高度不合适。钻杆接头正对防喷器闸板,关井失效。于是又关环形防喷器,当压力憋到14MPa时,环形防喷器漏气,不得不打开放喷管线放喷,将井内钻井液全部喷光。

3处理过程

压井施工。

①控制节流阀技套压由12MPa降至10MPa。

②用压裂车注入密度1.52~1.74 g/cm3的高密度钻井液30m3,平均排量为7.85L/s,控制环空回压12MPa,泵压由 9.5 MPa降至1MPa。

③改用钻井液泵注1.66 g/cm3的高密度钻井液,平均排量24L/s,套压控制在13MPa左右.当累计替量为123.8 rn时(应返至井深760m),泵压由2 MPa逐渐升至8MPa。当累计替量为198 rn3时,环空回压由13MPa逐渐降至0.7 MPa,泵压由8MPa升至11.2MPa。在此过程中,喷出物为气夹带少量钻井液,呈雾状。

④打开多效能防喷器,循环钻井液,排量266L/s,泵压9~10MPa,每10min测量一次钻井液性能、密度为1.46 g/cm3、井下正常无气侵。

4认识与建设

(1)防喷器闸板是封闭钻杆本体的,本井却封到了接头上。钻具提到什么位置关井,在平时就应该做外到心中有数,让每个工人都清楚,才不至于出现这么大的问题。

(2)安装的是35MPa的防喷器而且技术套管深达 1133.91m,试压13.3MPa太低,说明思想上对安全没有足够的认识。

(3)因控制井口压力不能超过14MPa,就不能平衡地层压力,在压井的过程中,一直有气体溢出,虽然注入的压井钻井液密度为1.66—1.74 g/cm3,而返出的钻井液密度只有1.46g/cm3,也拖延了压井的时间,这是意料中的事。

案例4、四川油田x井

1、基础资料

(1)技术套管:?2443.5m,下深3752m。

(2)油层套管:? 177.8mm,下深4598.63m,尾管头位置为3548.76m。

(3)裸眼:? 152mm钻头,钻探4980.91m。

(4)井控装置: 2 FZ28—35 闸板防喷器和两个四通,试压 30MPa

(5)钻井液密度:1.96g/c rn3。

(6)井喷层位;阳三。

2.事故发生经过

钻至开深4980.91m起钻,起出127mm钻杆57柱,发现自动灌浆装置的闸门未打开,井内少灌钻井液 6.01 rn3,液面下降230m液注压力下降3.68MPa,当即灌满钻井液再起钻。起完钻后又搞设备检查保养4h5min,才开始下钻。当下入钻具34柱(井深约950m时,发现钻井液外溢,立即接方钻杆循环排气。经lh后,停泵观察,仍有外溢,又强行下钻至井深 1821.92rn,关井。套压 19MPa,立压15MPa。井队人员把防喷器试验压力误记为15MPa,不敢继续关井,随打开放喷管线放喷,造成井喷失控事故。

3、事故处理过程

配密度2.24 g/crn3的高密度钻井144 rn3,控制井口压力15MPa,压井成功。

4认识与建议

(l)起钻未及时灌好钻井液,液注压力下降3.68MPa,使井内压力失去平衡,导致大量气体和高压盐水侵入井筒,此时,应下钻到底,循环一周,进行观察,证实确无问题后再行起钻,则不会发生井喷事故。

(2)起钻后应立即下钻,设备检查保养应在钻具下入井内以后进行,

这样有5h的时间,可以把钻具下到4000m以上,为控制井喷创造有利条件。

(3)下钻34柱,还不到井深l000m,在这个位置循环观察lh等于是又浪费了lh的保贵时间,如果当时就强行下钻,在井喷以前,只少可以下到2500m以上。

(4)关井套压19MPa,远小于井口试验压力30MPa,套管又下得那么深,完全可以很稳妥地控制井口。而且试验压力应该记录在案,人人皆知不应记错。

(5)木井井喷 3天使用重晶石 300t.喷出的盐水污染农田 15亩,因硫化氢腐蚀报废钻具1827rn,损失也不小。

案例5、xx油田xx井

1基础资料

(1)技术套管:? 244.5rnrn,下深2932.45rn

(2)裸眼:? 215. rnrn钻头,钻深3513m。

(3)钻井液密度1.70 g/crn3。

(4)井控装置:环形防喷器一台,试压22MPa。

(5)井喷层位:沙三中

2、事故发生经过

完钻电测,经10h,技术员检查井口,未见异常,经13h,发现井口外溢,罐内钻井液增量已达25m3,随通知测井队迅速赶出电缆,强行下钻。下入钻具为? 215.9mm钻头和? 158.75mm钻铤17根,此时井口已喷高2m,随抢接回压阀和方钻杆,关井。关井后当套压增至6MPa时,四通与放喷管线连接法兰刺漏,不得不打开闸门放喷,将井内钻井液全部喷光,此后喷出物是油气和砂子。

井喷两天后,突然大喷,油气带出大量流沙,堵塞了防喷管线强大的油气流将方钻杆

和钻铤一根一根的顶出,有14根钻铤飞离井口100多m,井内还有三根钻铤可能是因钻头卡在防喷器上所致。油气从钻铤水眼中喷出,喷高30 多m。后因裸眼井段坍塌,才停止井喷。

3、事故处理过程

(1)重新换装2FZ230-35型双闸板防喷器,试压28MPa,向井内挤密度1.90 g/crn3

高密度钻井液80 m3,关井。

(2)重新安装井架。安装设备,下钻通井。下至2152.29m遇阻,历时23d,划眼到底,事故解除。

4认识与建议

(1)按地质设计沙三中钻井液密度应为 1.75 g/crn3,本井最高只达到170 g/crn3,密度偏低,而且停止循环时间较长,导致油气侵入井内。

(2)测井时,没指定专人观察井口,待发现溢流时,钻井液增量已有25m3之多,可见溢流发生已不是短时间内的事,井内油气柱高度已有700多m,已经到了非常危险的时候了。如果在刚发生溢流时即强行下钻,完全有可能控制住井喷。

(3)井控装置不配套,应再装一个闸板防喷器,组装后应进行整体试压,本井环形

防喷器试压22MPa,为什么套压6MPa时,法兰盘刺漏,可能是未进行整体试压,造成了如此大的隐患。

案例6、胜利油田B-24一1井

1基础资料

(1)表层套管:外径339.7mm,下深195m。

(2)井控装置:2FZ35-21双闸板防喷器和节流管汇、压井管汇组装齐全,试压合格。

(3)钻井液性能:密度1.35 g/crn3,粘度22s。

(4)井队人员进行了防喷演习,落实了防喷工作岗位。

2、事故发生经过

这是连续两口发生浅气层井喷的例子,第一口井是B-24井,钻至井深225.3m.突发井喷,喷出物主要为气和水,经 1h40rnin井塌停喷。随将设备向前施了 44m,再钻 B-24-1井。根据B一24井的教训,做了相应的准备工作。

该井用1.35 g/crn3:的钻井液开钻,钻至井深321m,接单根时发生井喷,喷高40m,喷出物为气、水和钻井液,采样化验,CO2气占67.9%。

3、事故处理过程

(1)打开放喷管线,关井,井口套压为1.8MPa。

(2)在放喷的情况下,注入密度1.40 g/cm3的钻井液60m3,无效。

(3)在控制套压2.5MPa的情况下,注入密度1.60 g/cm3的高密度钻井液66m3,经22min将井压稳。

4、认识与建议

(1)在胜利油田,在这样浅的气层中发生井喷实属罕见,地质家也无法预告。两井相距44m,气层高度相差96rn,也很难解释,可能是两层气,第一层

气因B-24井井喷而能量消耗殆尽,第二口井碰到的是第二层气。这气是从深处沿断层或固井质量不好的老井周围窜流上来的,因为这个地区在1400多m 有CO2气层。

(2)第—口井,没有准备,打了个遭遇战。第二口井虽做了必要的准备,但没有气层压力资料,钻井液密度还是太小,根据压井的情况来看,需要1.45 g/cm3的钻井波密度才能平衡地层压力。井喷后又不敢关井,因表层套管较浅,怕把地层憋开,形成管外井喷就更不好收拾。但有了思想和物质方面的准备,就能有条不紊的控制井口,进而制服井喷。

案例7、胜利油田GD-7井

1、基础资料

(l)表层套管:?426rnm,下深34.18m。

(2)裸眼?400mm钻头,钻深1169m。

(3)钻井液性能密度1.09 g/cm3~1.10 g/ cm3,粘度40s。

(4)井控装置:未装,因为本井是油基钻井液取心井,准备钻至油层位部下?273mm技术套管后再装防喷设施。

2、事故发生经过

钻至井深 1169m时,循环 5h,起钻换钻头,开始两柱钻杆遇阻40kN,又下钻到底,循环20min。再起,前三柱正常,第四柱遇阻20 kN,第五柱至第十柱一直遇阻30一40 kN,井口连续灌钻井液,由技术员观察井口。当起至第十柱时,发现井口外溢,就将钻具下入井内,准备接方钻杆循环,但水龙头尚未挂好,就发生了强烈井喷,此时钻头位置在901.8m。很快,气体从套管外出,20min后,井架底座开始下陷,井架向前倾斜。2h后,井架倒塌,7h 后,井喷停喷。但地面已经喷成了直径45m深30m的大坑,全部设备、钻具以及准备下井的?273mm的1400m套管落入大坑,损失严重。

3、认识与建议

(1)本井的目的层是馆陶组还未钻到,而900~1000m之间的明化镇组有浅气层,分布不均匀,俗称鸡窝气,在土豆状砂体中储存,本井就是钻通浅气层而发生井喷。

(2)过分强调平衡压力钻进,使得本井钻井液密度偏小。据地质部门提供的资料,浅气层的地层压力当量钻井液密度为1.02~1.06 g/cm3,本井的钻井液密度为1.09—1.10g/ cm3.两者达到近平衡状态,但本井钻井液粘度太大,钻头很可能有泥包现象,起钻时的阻力在30~40kN之间,抽吸力也不会小,所以本井的井喷可能是起钻时的抽吸压力过大而造成的。其实本井的钻井液密

度完全没有必要控制这么低,按钻井液管理条例规定应控制在1.12~1.16g/ cm3之间。而且在钻到油气层之前还要下一层技术套管,还要全部换成油基钻井液,此前的钻井液密度完全不受近平衡压力的限制,还应该控制得更高一点。

(3)表层套管下得太浅,而且固井质量不好,在管外窜通的情况下基础下沉,险象丛生,给抢险工作带来极大的困难。不应该为节省一些表层套管,而冒如此大的风险。

案例8、胜利油田W-50井

1、基础资料

(1)设计井深. 3500m

(2)表层套管:?339.7mm,下深99.22m。

(3)技术套管:?244.5mm,下深1496.27m

(4)裸眼:?215.9mm钻头,钻深3340.64m。

(5)井控装置: 2FZ35- 21双闸板防喷器一套,试压 20MPa。

(6)钻井液密度;1.57 g/ cm3。

2、事故发生经过

钻进至井深3334~3340.65m,为连续快钻时,钻井液密度由1.57 g/ cm3降至1.49 g/ cm3,粘度由29s上升至43s,槽面油花气泡达70%,随后发生井喷,喷高15~20m,是间歇井喷。

3、事故处理过程

(1)采用边循环边加重的办法压井,当钻井液密度达1.62 g/ cm3时,又发生井漏,漏失钻井液8m3。为了防止卡钻,起钻至 1448m,共漏失钻井液70 m3,无法恢复循环。

(2)静止6h15 min后,井口又开始外溢,漏失后,套压升到3MPa,此时井架周围冒气泡,怕形成管外井喷。随间歇放喷,保持套压在 1MPa以内。

(3)用密度1.69g/ cm3的钻井液压井,然后下钻至1508 m,循环钻井液,进多出少,漏失钻井液。此时又将钻井液密度降至 1.57 g/ cm3,循环正常。下钻至 2146m,又发生井喷,井喷4d后,又开始漏失,漏失钻井液20 m3,加堵漏材料堵得。下至2611m,漏失钻井液150m3,钻井液密度为1.60~1.62 g/ cm3。被迫起钻至技套内,储备钻井液。

(4)储备密度1.68 g/ cm3的钻井液300m3,下钻划眼,划至2497m,井涌严重,钻井液密度加重到1.72 g/ cm3,又发生漏失,漏失钻井液70m3。

(5)又喷又漏,事故无法处理,决定打水泥塞弃井。

4、认识与建议

(1)这是个新探区,没有地层孔隙压力和破裂压力资料,井身结构设计不合理,虽然技术套管下深1496.27 m.但未封住漏层,以致在同一裸眼井段内有压力悬殊的喷漏层同时存在,是很难对付的。第二口井把技术套管下到2500m,未钻成。第三口井把技术套管下到2800m,还是未钻成。原因是3200m 以后仍有压力不同的层系存在,其上部一层,钻井液密度小于1.57 g/ cm3,就喷,大于1.80 g/ cm3就漏。其下部一层,钻井液密度小于1.85 g/crn3就喷。这是在三上三下,连续报废三口井之后才认识到的。不仅报废了三口井,还推迟了该地区的开发时间,代价是太大了。由此可见,掌握地下情况是多么重要了。

(2)该井通井划眼的方法欠妥,应该按预计的最高钻井液密度分段通井划眼,循环堵漏,稳定一段前进一段。因为都是渗透性漏层,以现在的堵漏技术是可以堵住的。不能遇喷就加重,遇漏就降密度,如此反反复复是解决不了问题的。地层的高压是客观存在,不以人们的意志为转移,人们所能做的工作只能是从堵漏上想办法。

(3)该地区在生产一段时间之后,压力系统又发生了变化,有新的地层压力资料可做参考,为简化井身结构创造了条件。如果仍以以前的认识作为设计井身结构的依据,就要犯经验主义的错误。

案例9、四川气田单6井

1、基础资料

(l)? 244.5mm套管下深1178.30m。

(2)裸眼;? 215.9 mm钻头,钻深2235.00m。

(3)井控装置:2FZ35- 21双闸板防喷器一套。

(4)钻井液密度1.94 g/ cm3。

2、事故发生经过

通井起钻完,下? l77套管,刚下三根,发现有轻微井涌,钻井液涌出转盘2m,钻井液池液量增涨4 rn3。随起出套管,抢下?127 mm钻杆5柱,井深144.71 m,关井。

3、事故处理经过

关井压力达5MPa时,放喷泄压至l.5MPa,关井,注入密度1.94 g/ cm3的钻井液,使井口压力达3.6MPa。当井口压力达5MPa时,再泄压至1.5MPa,再注入密度1.94g/ cm3的钻井液压使井口压力达3.6MPa,如此反复作业.共注入密度1.94 g/ cm3的钻井液31.3m3以补充放压时排出之钻井液。又注入高密度2.36 g/ cm3的钻井液98m3,进行项部循环压井,其后,下钻至井深2086m,

经循环排气,恢复正常。

4、认识与建设

(l)本井平时是由于起钻时灌钻井液不认真造成的,灌钻井液10.16 m3,实灌钻井液8.1m3,套管内液而下降5lm,液柱压力下降1MPa,再加之起钻速度较快.产生强烈抽吸促成了油气的上窜。

(2)本井因为四通闸门漏只能憋压5MPa,可见对井控设备的安装和试压还是不够严格,如果能承受更高的压力,处理本井的事故会更容易一些。

(3)本井钻具下深只有144.71m,井深是2235m,所以本井只能采用置换法压井,让轻者上浮,重者下沉,不过注入的钻井液的密度应比原来的井浆的密度高一些为好,不应该一开始就注入密度1.94 g/cm3的钻井液。如果能那样做,可以节省不少的压井时间,而且安全系数也高得多。

案例10、四川气田青12井

1、基本资料

(1)技术套管:? 244.5mm,下深1974mm。

(2)裸眼:? 219 mm钻头,钻深2542m。

(3)钻井液密度:1.23 g/cm3。

(4)井控装置:2FZ35- 21双闸板防喷器加环形防喷器一套。

2、事故发生经过

钻至井深2542m,起钻完,在井口倒换钻铤,发生了井涌,当时井口只有一根? 177.8 mm钻铤,立即关环形防喷器,抢接回压阀和钻杆,在紧扣时发生了井喷,井内钻具被冲出随关全封闸板防喷器,打开四条放喷管线放喷。

3、事故处理过程

放喷28h后,开始压井,关井时井口压力为3.0MPa,挤入密度1.20~1.80g/ cm3的钻井液 110m3,井口压力由 3MPa升至 12MPa,开井观察,无异常显示,随下钻恢复钻进。

4、认识与建设

(1)打开四条管线放喷,有助于降低地层压力,为回压法压井创造有利条件.但把井内钻井液喷光,增加了井口压力,又为回应法压井带来十分不利的因素,所以我们认为,在最大的许用井口压力范国以内,还是以不放喷为好.

(2)水井是回压法压井的典型,它的有利条件是技术套管下得深,产层压力并不高,如果不具备这两个条件,回压法是很难成功的。

案例11、龙会2井井喷事故

专家点评:本井发生事故的原因是设计钻井液密度偏低、坐岗制度不落实、发现溢流不及时(发现溢流至关井仅5min,套压为28MPa)、井控装置质量不合格( 达到28MPa时,35MPa防喷器半封闸板芯子即被刺坏)及劳控装置配置不合理(无备用半封闸板芯子)等。

应吸取的教训是:

对地质情况不完全清楚的探井,应加强随钻地层压力监测工作.同时.技术措施应详细、有针对性。如何判断可能已钻达高压层.如何循环观察、确认可能已钻达高压层,如何避免可能发生的复杂情况和事故等,均应在设计中详细列出;严格坐岗制度,早发现早关井:对井控装置应加强维修保养,对性能达不到要求的老化装置,应坚决淘汰;对高含硫气井、高压气井,在井控装置配备上,应坚持配备备用的半封闸板;对高含硫井,原则上应尽量避免井筒内充满高含硫气,以防钻杆氢脆断落。

1基本情况

该井是某石油管理局6076钻井队承钻的一口探井,设计井深4743m,主探石炭系。?244.5mm套管下至井深3913.3m,井口装置为23—35四通×2+23—35全封+23—35半封+23—35环形。

发生事故时间:1992年1月28日。

钻达层位:茅二。

发生事故井深:4418.50m。

2.事故发生经过

1992年1月28日’7:30,用密度为1.。75g/cm3。、粘度为32s的钻井液钻至井深4418.5m时,发现溢流2m3,出口钻井液密度由1.75g/cm3下降为1.65g/cm3,粘度由32s上升到45s;。7:32发出井喷信号,同时停泵上提方钻杆(钻头起至井深4411.50m),打开节流阀,关环形防喷器后,关?12。7mm闸板防喷器,当时立压为8 MPa,套压为10MPa;7:35关节流阀,打开环形防喷器试关井,这时立压为10MPa,套压为26MPa,在这期间,钻井液液面又涨了7.Om3,溢流量累计达9m3;9:45关井,半封防喷器开始刺漏,钻井液喷高5~20m,套压由26MPa下降到24MPa,立压由lOMPa下降到8.5MPa;10:30半封防喷器严重刺坏,钻井液带气喷出,喷高15~20m,开1#、2#

管线放喷,立压由8.5MPa下降为2.5MPa,套压由24MPa下降为1lMPa;12:00关环形防喷器,也被刺坏,四条管线放喷;17:10井口一声巨响,小方补心和大方瓦冲出转盘面,井内钻具被H2S脆断(H2S含量为6.15g/m3),此时井口完全失控。

3.事故处理过程

1月31日用两根胶管线向井内冲水,防止着火,组织抢险物资、器材;

2月3日抢接一条长500m的供水管线,安装地面加压人工提钻具装置,人工提出钻具(1根钻杆和方钻杆),关全封防喷器控制住井口;2月5日清除井场障碍,准备压井液,换? 127mm半封闸板芯子,安装单闸板,换环形防喷器;2月10日实施空井压井,用密度为2.1~2.3g/cm3。的压井液172m。压

井成功。

后打捞落鱼未果,注水泥后从井深4383m处侧钻至井深5037.34m完钻。时间损失3600h,直接经济损失300万元以上。

4.事故原因分析

(1)钻进中发生溢流,说明钻井液密度偏低,不足以平衡地层压力,欠平

衡钻进是井喷的主要原因。

(2)井口装置试压值低,承受不了高匝:

(3)储备的高密度钻井液放不出来:

(4)发现溢流后关井不严.再次发生溢:直.导致苷]玉力过高而失控。

5.事故教训

(1)根据实际情况科学没置钻井液密度。

(2)井口试压一定要按照设计要求进行。

(3)对茅口坡地层这一区域性高压产层认识不足。

案例12、南2井井喷失控着火事故

专家点评:该井作为一口预探井,在地层孔隙压力、破裂压力等资料预测误差较大,特别是地震资料品质较差、预测难度更大的情况下,井身结构设计和井控装置设计均不合理,莎339.7mm表层套管仅下92m,安装的防喷器为苏制丌兀M一12型.给该井的钻井安全埋下了隐患;发生井涌,压井作业完成后,在钻井:夜密度未循环均匀的情况下,急于恢复钻进,造成钻进2m后.发生并漏,增加了处理难虎当立压升至1MP时,处理失误,错误打开回水闸门,放回水4m。,造成立压急剧上升到3MPa,且井口严重外溢,导致井喷失控。应吸取的教训是预探井井身结构设计一定要留有余地,井控装置压力等级应符合行业标准规定:发生溢流进行压井作业时应尽可能使入井钻井液密度均匀,基本压住后.应充分循环,并静止观察一一段时间后(一定要活动钻具)循环.通过观察后效判断钻井液密度是否合适,正常后再恢复钻进;在停止循环状态下,无论是立压还是套压上升,均表示井内压力无法平衡,此时均不能开井排液,不然越排液井内

欠压越多,而应适当提高钻井液密度循环压井。

1.基本情况

南2井是柴达木盆地西部地区南翼山构造顶部一口评价井,设计井深

3000m,施工井队为32688队。该井主要钻探目的是通过取心为浅油藏储量计算和搞清产能变化提供参数、探明浅油藏油层下限,并了解深层的含油气情况。由于对该地区深层认识不足,地质工程设计粗略,井控技术不落实,致使该井于1985年6月20日ll:36钻至井深298lm时发生井喷并失控,6月22日16:16自爆着火,造成机毁、井废和油气资源浪费等后果。

2.事故发生经过

南2井于1985年2月15日开钻,?339.7mm表层套管下深92m(设计

为45m),井口安装苏制ППM—12型防喷器(工作压力为7.5MPa),使用?215.9mm 钻头二开。浅部井深620m取心及中深层钻进均无异常,所以按施工设计中“根据钻进中的实际情况,如果井下正常,? 244.5mm技术套管可考虑不下”的提示,继续使用? 215.9mm钻头钻进。6月15日15:00钻至深2977m时连续发生气侵井涌,钻井液密度由1.34g/cm。(设计为1.25~1.35g/cm3。)降到小于1.Og/cm3。,当即组织加重,加入重晶石粉18.2t,钻井液密度调整至1.37~l.45g /cm3,但井口仍有轻微外溢,16日4:00一。7:00,又加入密度为1.8~1.97g /cm3的高密度钻井液40m3,并进行循环处理。6月17日17:18,在钻井液密度为1.30~1.56g/cm3、粘度为30~45s、井口基本趋于平稳的情况下恢复钻进。22:0l钻至井深29’79m,又发现井漏,随即停钻观察,2h共漏失钻井液4.2m3。18日0:00静止堵漏,钻头位置起至2530m,至19日19:00,漏失量逐渐减少,由开始的1.9 m3/h减少到0.5m3/h左右,43h共漏失钻井液40m3。

6月19日19:30—23:30开泵循环钻井液观察,证实在钻井液密度1.44g /cm3的条件下,井下无漏失,之后下钻到井底恢复钻进。6月20日l:44钻至井深2980m时,再次发生严重井漏,随即停钻循环钻井液,至3:30,lh36min 共漏失密度为1.44g/cm3的钻井液40m3,随即分两次起出9个钻杆立柱,钻头位置在2726m(其间漏失钻井液9m3)。5:38—8:00,静止堵漏、观察井口,由于井口不见液面,先后向井内灌人钻井液’7m3,清水8 m3,仍未见液面。20日11:15发现钻井泵压力表压力为lOat,打开回水闸门放出钻井液4m3,关闭闸门后钻井泵压力表压力反而升至30at,同时发现井口外溢,而且外溢量猛增,开双泵也无法回收全部外溢钻井液。ll:27分开始井涌,9min后发生井喷,喷高达30m以上。由于喷出物温度极高,抢关防喷器未成功,致使井口失控,喷出物为密度0.7966g/cm3的轻质原油及天然气,原油呈淡黄色、半透明,经现场初测日喷原油约。700m。左右。

在南2井井喷的同时,距该井150m的芯74井也发生井喷,喷高约

lOm,井口周围lOm2内从地表裂缝冒出气泡、原油和钻井液,距南2井400m的试34井,井口压力由原来的5at上升为20at。南2井因喷出的油气温度高、油质轻,加之喷速极高,形成雾化,于6月22日16:16自爆着火8min 后井架倒塌。

3.事故原因分析

(1)在勘探工作中缺乏亚霉、砖学的工作态度和作风。正是由于过去曾在南翼山构造及邻近构造进行过钻探.且主要工作量集中在浅层,对构造深部所取得的资料极少,由于盆地西部高压储集层多在E13红层的模式和经验,忽略了这一区域在N1上下层段有高压油气流的可能性。南2井地质工程施工设计中只是片面地提出1300~2200m井段注意防喷防火,对于深层却无任何提示和要求。该井虽备有KPY23-350型液压防喷器,但也因未下入?244.5mm技术套管而被搁置(失火后被烧毁)。致使该井即将完钻出现异常情况时,在思想、物资及措施上均无准备。

(2)思想麻痹,判断失爱、譬连不当。南2井钻至井深2975m以后,多次发生气侵及井涌,而后在又发生井漏的复杂情况下,仍未引起井队警觉。在井控条件极差、运输困难、井上可用钻井液仅有56m3的极为不利的情况下,仍错误地坚持钻进;当发现井口液面下降、管内压力增高,甚至井口外溢、出现井喷前兆时,也没有采取打开放喷管线、关闭防喷器的紧急措施,却错误地放管内回水和回收外溢钻井液,以致贻误时机、造成井喷失控。

(3)现场管理工作和领导力量薄弱,通信联络和指挥系统不能适应紧急情况的需要。南2井在6月15日发生严重气侵后,并未引起主管领导和有关部门的高度重视,未能采取必要措施加强现场的领导和通信联络等指挥系统,钻井公司只派出一名生产科副科长赶赴现场协助井队处理复杂情况。通向现场的矿区公路路况极差,而且距花土沟基地约200余千米,南2井急需的水、钻井液等材料也不能及时组织上去。发生井喷后,由于通信不畅,青海石油管理局驻西部现场办公室于3h后才得到消息,而青海石油管理局在井喷1lh后才得到现场的消息,主管领导及有关人员才连夜赶赴现场组织救险工作,但时间已过去15h,在压井准备的过程中,南2井已自燃起火,失去压井救险的宝贵时间和机会。

4.事故教训

1)要有一个科学的、符合实际的地质工程设计

制定科学的符合客观实际的地质及工程施工设计是组织钻井生产和技术活动的基础和依据,是钻井队施工的准则。今后所钻参数井、预探井的施工设计要综合应用地震、电测等地层压力定量分析研究成果以及地质上提供的

分区地层压力图版,作为合理确定井身结构、钻井液性能和技术措施的依据。在设计中对套管程序、井控装置和钻机类型的选择要留有余地。

2)开展随钻监测工作

为切实做到保护油气层并安全钻进,各类探井必须坚持开展地层压力随钻监测工作,根据监测数据及时准确地进行定量分析,调整钻井液性能和完善技术措施。

3)搞好井控技术,保障安全钻井

无论探井、开发井,在钻井过程中井口都要安装井控设备。深度大于5000m 的探井,在2年内陆续换装承压70MPa的井控全套装置,区域探井、高产生产井也要配齐35MPa的防喷器、节流管汇、方钻杆上下旋塞等。钻井队司钻以上的技术骨干和局处两级钻井系统技术人员、管理干部分期分批参加井控培训,并经考核合格后持证上岗。

4)加强对重点勘探项目的管理

对于重点地区、复杂地区的勘探开发工作,组织有主管领导和技术负责人参加的现场指挥小组,为该区的安全生产承担主要责任。结合实际情况制定有利于勘探开发工作安全顺利进行的奖惩办法和政策。

案例13、安28—1 X井井喷事故

专家点评:该井因表层太浅且未下技术套管,同一裸眼喷、漏并存,本来就很复杂,并已多次发生,未能引起有关方面的高度重视,最终导致了内防喷失控。

1.基本情况

安28一lx井是冀中坳陷廊固凹陷河西务断裂潜山带安28断块的一口定向开发井,由某石油管理局钻井三公司32809钻井队实施钻井任务。该井

于2000年10月17日一开,?399.7mm表层套管下深350m,10月21日二

开,11月13日中第一靶(垂深2935m、斜深3052m)。11月28日钻至井深3273m 时发生第一次井涌,至l2月20日,井涌、井漏、复杂情况间断发生多次,在井深3061m时,由于油气侵严重.接连造成井涌、环空井喷、严重井漏等复杂情况,在配钻井液过程中.发现立压快速上升,两次放回水泄压,导致内防喷失控。

2.事故发生及处理经过

安28—1x井钻至井深3273m时发生井涌,当时钻井液密度为1.33g/cm3 (设计密度1.35g/ cm3),调整至1.47g/cm3时恢复正常。

11月29日15:00钻至井深3283m时再次井涌,节流循环加重,钻井液

密度提至1.6~1.65 g/ cm3时出现井漏.漏失70m3;配制80 m3密度为1.7 g/ cm3的堵漏钻井液替人井内,起钻至井深2850m,循环调整钻井液密度(调整到1.52 g/ cm3),静止堵漏后分段循环钻井液,遇阻划眼至3277m钻铤断,起钻,下打捞工具。组合钻具时发生井涌.抢下钻至井深1674.5m,节流循环压井,调整钻井液密度至 1.54 g/ cm3,恢复正常,下钻打捞成功;起钻到2865m遇卡,开泵只进不出,环空液面下降.配制15 m3堵漏钻井液注入井内,倒划眼起出钻具;起至井深826.5m时发生井涌,节流压井,调整钻井液密度至1.7 g/ cm3时正常。起出落鱼,下钻到l140m遇阻,开泵只进不出,注入15 m3堵漏钻井液;静止堵漏后下钻划眼.井深1980m时再次井漏,采用复合堵漏剂堵漏;静止后划眼,钻井液密度调整到1.49g/cm3,基本正常,但也多次出现溢流与井漏。

12月20日划眼至井深306lm时发生井涌,节流压井过程中漏失约80 m3钻井液,同时由于油气侵使得钻井液粘度增大,无法正常循环;停泵2h45min,配制密度为1.54g/cm3的钻井液60 m3,再开泵只进不出,停泵,立压6MPa,并逐渐升高,单阀开泵泵压较高,仍只进不出,井口不断冒出气泡,停泵后立压升至12.5MPa,2h后升至17MPa,下旋塞关不动,造成钻具内喷失控。最后强卸方钻杆,抢装防喷器,关井成功后测得井口压力为28MPa;注入密度为1.22 g/cm3的CaCl,溶液44m3和密度为1.69g/cm3的高密度钻井液35m3压井。

3.事故原因分析

1)主观因素

(1)公司不重视。20多天井下不正常,从12月12日以后井队就没有储

备钻井液,致使发生井涌、井漏后无钻井液可用,现配浆加重已来不及,近3h未向钻具内泵人钻井液,造成天然气在钻具内集聚并向上滑脱。

(2)现场指挥人员经验不足,指挥有误,两次打开回水闸门放回水,加

剧了气体滑脱和立压上升。

(3)井队井控意识不强,处理复杂情况措施欠妥。在该井处理过程中(井

喷前),已多次出现井喷预兆,井队干部和技术人员防喷意识不强,特别是在立管压力不断升高的情况下,未及时向钻具内顶钻井液,只是怕堵钻头水眼,而没有意识到井喷事故的发生。

2)客观因素

(1)地层压力及该区块储层压力掌握不准确,井身结构设计不合理,未

设计技术套管,裸眼井段储层压力高而上部地层承压能力低,钻井液密度高则漏,低则涌,同一裸眼段喷、漏并存。

(2)下旋塞、回水闸门在承压情况下关不上,造成钻具内喷失控。

(3)钻具断开及井壁不稳定使该井更加复杂化。

4.事故损失

此次事故直接经济损失为73.5万元,为一起重大工程事故。

案例14、岔74—11 3井井喷事故

专家点评:该井重复了京706井的井喷事故,不是技术问题,是认识和管理问题。该井未下技术套管且表层套管下入太浅,不仅造成了卡钻事故,也是造成并喷失控的重要原因。

1.基本情况

岔74一113井是华北油田岔河集油区的一口定向开发井,由某石油管理局钻井四公司32625钻井队实施钻井任务。该井设计垂深3000m,斜深3016m,定向方位170°38〞水平位移178.4m,目的层为东营组及沙一段。

该井于1992年4月4日4:00开钻,?445mm钻头钻至井深205.13m,下人?339.7mm表层套管203.13m。二开前井口装KPY23—35双闸板液压防喷器及正规节流管汇。4月6日8:00二开,自井深600m开始造斜,井深103lm时,最大井斜16°;自井深1780m进人直井段,井深2395m至2891.9m,井斜为0°,闭合方位176.70°.闭合位206.42 m,符合设计要求。该井钻进过程中,于井深2891.9m发生苷喷卡锛事故。

2.事故发生经过

1992年4月27日0:00—8:00,用密度为1.20g/cm3的钻井液钻进(设计密度为1.20~1.22 g/cm3),5:39钻至井深2880m时钻时变快,6:44钻达井深2888m,其间钻时最快为1min/m,最慢为7min/m。7:31槽面见片状油花,钻井液性能及液面尚无明显变化。7:43钻至井深2891.9m发生井涌,随即发生井喷,喷高9~10m。该队值班副队长立即指挥停泵,上提方钻杆实施关井作业,控制了井口,防止了井喷失控事故的发生。关井后立压及套压为0。8:30后套压逐渐升到2MPa,立压为0,表层套管外边有三处冒气泡。

3.事故处理经过

井喷后,承担施工任务的钻井四公司十分重视,针对该井未下技术套管、表层套管只有203.1 3m的情况,为防止关井时间长套压上升、油气沿表层套管鞋处上窜发生井喷失控,立即决定压井。27日8:00 -12:00,配密度为1.24~1.26g/cm3的钻井液81m3,压井4次,排量18L/s,立压为5~7MPa。8:30首次压井时套压上升至2MPa,但由于上部地层疏松,承受不住套压和钻井液液柱压力,因而在第4次压井时发现套管鞋下部垮塌,套压降为0,开井活动钻具时已卡死,计算卡点在650m。

经采用地面震击器震击无效后,多次开泵循环,排量18L/s,泵压5~9MPa,钻井液密度为1.24~1.20/cm3,环空不返钻井液,在这种情况下,决定采用套铣倒扣处理。

4月30日20:00,倒开后悬重为12t.开泵循环时井口返出4 m3原油,循环调整钻井液过程中井口外溢钻井液和气体,且气体量有逐渐增大的趋势。停泵后外溢钻井液2.5m3,立即采用原钻具对扣,溢流停止。

5月1日0:25,配高密度钻井液时,5号循环罐电路起火,4号、3号、2号罐也相继起火,l:30出动消防车将大火扑灭。20:20,在配1.26g/cm。的钻井液压井前,立压已上升到13.2MPa,循环压井最高泵压达到20MPa,共压入24.78m3钻井液,停泵后立压为0。

鉴于4月30日倒扣后第二次发生井涌,用1.26g/c m3的钻井液压井后,钻具水眼堵死,继续采用套铣倒扣方法处理难度很大,而且将耗费大量人力、物力和时间,造成更大的经济损失,基于井下情况复杂,经该石油管理局钻井处和钻井四公司领导研究,决定进行侧钻。

4.事故原因分析

(1)注水井未能全部停注是造成岔74—113井井喷卡钻的主要原因。

该井周围共有3口注水井,分别为岔74—47、岔74—27和岔144,与岔74-113井距离分别为200m、480m及620m,按该石油管理局规定,井距在300m以内,钻开油气层前应该停注。4月24日,钻井公司业务部门向该石油管理局开发处汇报,要求停注,25日10:30,钻井队队长及钻井公司驻井人员现场落实,岔74—47井已停注,但是岔74—27井未停注,其注水井段为2835.90m,日注量为32m3,压力为18MPa,仍向岔74—76井及岔74井注水,而这两口井距岔74一113井只有200m。此外岔144井亦在注水,直到4月28日,经公司有关人员到74断块注水站联系,这两口井才停注。

之所以判定注水井未停注是该井井喷卡钻的主要原因,基于以下事实:4月30日在进行倒扣过程中,发生第二次井涌,立压在20h内上升至13.2MPa,使井下情况进一步复杂化,经现场调查,上述三口注水井已于4月30日恢复注水。5月1日。7:30,钻井队地质人员现场查看核实,岔74—47井井口压力为13MPa,岔144井井口压力为19MPa,岔74—27井井口无压力表,但也在注水。

(2)局部压力异常的不可预见性,是井喷卡钻的重要因素。

地下水线的推进及压力分布影响因素很多,其中沙层的非均质性是其主要原因,而认识油层特性只有通过钻探才能实现,很难在实施钻井以前掌握其细微变化,并揭示局部地区异常压力状况,因而只能依据同一区块邻井实测压力

西南油气田分公司2018年新版井下作业井控实施细则

井下作业井控实施细则 西南油气田分公司 二○一八年

目录 第一章总则 (1) 第二章井下作业设计中的井控 (1) 第三章井控装置的安装、试压和使用 (4) 第四章开工准备和检查验收 (15) 第五章井下作业中的井控 (16) 第六章溢流的处理和压井作业 (23) 第七章防火、防爆、防硫化氢安全措施 (24) 第八章井喷失控的处理 (25) 第九章井控技术培训、考核 (27) 第十章井控工作分级责任制 (30) 第十一章井控突发事件逐级汇报制度 (33) 第十二章附则 (35) 附录A 井下作业防喷器组合推荐形式 (36) 附录B 井下作业压井节流管汇 (38) 附录C 井下作业地面测试流程 (39) 附录D 井下作业开工井控验收申请书 (42) 附录E 井下作业开工井控检查验收表 (44) 附录F 井下作业开工井控批准书 (50) 附录G 地面测试流程检查验收表 (51) 附录H “三防“演习记录表 (55) 附录I 井口关井参数提示牌 (56) 附录J 液面坐岗观察记录表 (57) 附录K 停止作业通知书 (58) 附录L 复工申请单 (59) 附录M 关井程序 (60) 附录N 西南油气田分公司高含硫化氢天然气井井口失控后井口点火程序 (61) 附录O 西南油气田分公司井控风险分级管理办法 (66) 附录P 井喷突发事件报告信息收集表(资料性附录) (69) 附录Q 集团公司井控管理九项制度(资料性附录) (72)

西南油气田分公司井下作业井控实施细则 第一章总则 第一条根据中国油天然气集团公司Q/SY 1553 《井下作业井控技术规》和集团公司井控管理相关规定,结合西南油气田井控工作特点,特制定本细则。 第二条井控工作是一项系统工程,西南油气田分公司(以下简称“分公司”)的勘探、开发、设计、监督、质量安全环保、物资装备、教育培训以及井下作业相关的承包商、协作等部门和单位必须高度重视,各司其职,在本细则规定有组织地协调进行。 第三条本细则规定了西南油气田井下作业设计中的井控要求、井控装置、开工准备和检查验收、井下作业中的井控、防火防爆防硫化氢安全措施、井喷失控的处理、井控技术培训考核、井控工作分级责任制、井喷事故逐级汇报制度等容。 第四条本细则适用于分公司井下作业的井控工作。 第二章井下作业设计中的井控 第五条井下作业设计(包括地质设计、工程设计和施工设计)中应有井控面的容。 第六条地质设计中应包括的井控容: (一)井场围人居情况调查资料,包括井场围一定围的居民住宅、学校、工厂、矿山、国防设施、高压电线、地质评价、水资源情况以及风向变化等环境勘察评价的文字和图件资料,并标注说明。 (二)本井和邻井的各产层中有毒有害气体含量。 (三)本井产层性质(油、气、水)预测,本井和邻井目前地

华北油田公司钻井井控实施细则

发行版本: 石油与天然气钻井井控实施细则修改次数: 文件编号: 页码: 范围 本办法规定了石油与天然气钻井工程中井控风险等级评估、井控设计、井控装置的安装试压使用和管理、钻开油气层前的准备、油气层钻井过程中的井控作业、防火防爆防硫化氢措施和井喷失控的处理、井控技术培训、井控管理组织与职责及井控管理制度九个方面的管理要求。 本办法适用于油田公司勘探开发相关直属单位、相关职能处室、各油气生产单位、承担油田公司钻井任务的有关钻探工程公司(以下简称钻探公司),承担老井侧钻和加深钻井的井下作业公司,以及进入油田公司的其他钻井工程技术服务单位。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本细则,然而,鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本细则。 —含硫化氢油气井安全钻井推荐作法 —地层破裂压力测定套管鞋试漏法 —井口装置和采油树规范 —石油天然气钻井井控安全技术考核管理规则 —油气井井喷着火抢险作法 —钻井井控装置组合配套安装调试与维护

中油工程字()号石油与天然气钻井井控规定 中油工程字()号关于进一步加强井控工作的实施意见 中油工程字()号井控装备判废管理规定 中油工程字()号井控培训管理办法 术语及定义 本细则采用下列定义。 “三高”油气井 3.1.1 高压油气井是指以地质设计提供的地层压力为依据,当地层流体充满井筒时,预测井口关井压力可能达到或超过的井。 3.1.2 高含硫油气井是指地层天然气中硫化氢含量高于()的井。 3.1.3 高危地区油气井是指在井口周围500m范围内有村庄、学校、医院、工厂、集市等人员集聚场所,油库、炸药库等易燃易爆物品存放点,地面水资源及工业、农业、国防设施(包括开采地下资源的作业坑道),或位于江河、湖泊、滩海和海上的含有硫化氢(地层天然气中硫化氢含量高于())、等有毒有害气体的井。 井喷事故分级 3.2.1 一级井喷事故(Ⅰ级)是指海上油(气)井发生井喷失控;陆上油(气)井发生井喷失控,造成超标有毒有害气体逸散,或窜入地下矿产采掘坑道;发生井喷并伴有油气爆炸、着火,严重危及现场作业人员和作业现场周边居民的生命财产安全。 3.2.2 二级井喷事故(Ⅱ级)是指海上油(气)井发生井喷;陆上油(气)井发生井喷失控;陆上含超标有毒有害气体的油(气)井发生井喷;井内大量喷出流体对江河、湖泊、海洋和环境造成灾难性污染。 3.2.3 三级井喷事故(Ⅲ级)是指陆上油气井发生井喷,经过积极采取

井控知识竞赛试题2010

第一轮必答题(18题) 1、什么叫做有毒有害气体的阈限值 几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的某种有毒物质在空气中的最大浓度。 2、现场对液压闸板防喷器进行清水试压时,应不超过套管抗内压强度的A、70% B、80% C、90% D、100%? B 3、地面压力的变化一般不会影响井底压力的变化。(Х) 4、硫化氢的阈限值是多少? 15mg/m3(10ppm)。 5、当有员工报告班长有溢流出现时,班长应先做的是什么?1、关井2、发警报3、下钻台看情况是否属实4、打开防喷阀。 6、钻井液液柱压力的大小与钻井液的密度和井深有关。(√) 7、什么叫做硫化氢的安全临界浓度 工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度。 8、起钻时,产生的抽吸压力能导致井底压力(B)。 A、升高; B、降低; C、不变; D、为零。 9、一级井控是指靠钻井液密度来控制地层压力,而达到防止溢流的发生。(√) 10、硫化氢的安全临界浓度是多少? 30 mg/m3(20ppm)〕 11、计算压井液静液压力时,井深数值依据(C)。 A、管柱长度; B、测量井深; C、垂直井深; D、设计井深 12、起钻产生的抽吸压力与钻井液的性能无关。(Х) 13、什么叫做硫化氢的危险临界浓度 达到此浓度时,对生命和健康会产生不可逆转的或延迟性的影响。 14、发生溢流关井后,当井口压力不断增大而达到井口允许的承压能力时,应(C)。 A、敞开井口放喷; B、开井循环; C、节流泄压; D、继续观察 15、当井内钻井液液柱压力大于地层压力时,不可能发生气侵。(Х ) 16、硫化氢的危险临界浓度是多少? 150 mg/m3(100ppm)〕。 17、在关井情况下,井内气柱滑脱上升时,井口套管压力会(B)。 A、不发生变化; B、不断上升; C、不断下降; D、为零 18、井控技术规定,空井作业时间原则上不能超过24小时。( √) 第二轮必答题(18题) 1、“三同时”制度指的是什么? 安全设施和主体设施,同时设计、同时施工,同时投入使用。 2、关井情况下,套管压力上升的快慢反映了(B)的快慢。 A、地层压力增大; B、环空中气柱上升; C、环空中油上升; D、环空中水上升。 3、侵入井内的地层流体越多,关井后的套压越高。(√ ) 4、大港油田“9.9”井喷事故发生前,钻台上出现了什么复杂情况,对此现场处置上有什么错误? 现场大钩脱钩,有溢流,但是所有人都去处理脱钩,没有及时实施关井。 5、异常高压是指地层压力梯度(A)正常地层压力梯度。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定

安全经验分享案例(整理)

安全经验分享案例集 一、生产、操作 二、现场作业 三、工艺、安全 四、火灾、爆炸 五、车辆交通安全 六、办公室安全 七、工作外安全 一、生产、操作 工作中切勿三心二意 一、案例经过 2009 年10 月地一天,某公司维修工张某正打算修理碱库碱泵,该泵物料为淡碱. 工段安排人员停泵、关闭阀门并排料,阀门关闭后排出淡碱,排料结束后泵蜗壳里有少量碱未排出,维修人员开始拆泵,泵拆卸下来后,有少量碱洒落在泵周围. 张某掏出手机查看,在搭档喊他抬泵时,仍然看着手机,抬泵过程中没有注意到脚下地碱水,突然摔倒在碱水上,造成局部轻微烫伤. 二、案例分析 1、检修作业前,碱未完全排净; 2、排碱前应用水清洗置换; 3、修泵时,人员不应玩手机. 三、经验分享 1、加强对检修人员地设备安全检修制度地教育和学习,杜绝再发生类似事

故; 2、严格按照作业要求开展检修工作,杜绝违章操作; 3、对修泵时排料地方式方法整改,避免类似事故发生. 放料软管脱落导致皮肤灼伤 一、案例 2006 年6 月19 日凌晨0:50 左右, 某公司吡虫啉工段蒋某在放满第四桶氨水关阀门时, 氨水放料管突然从短接处脱落,氨水直喷到身上,蒋某立即到水池边冲洗,后到更衣室换衣服,上了烫伤膏后到厂医务室处理, 厂医张洁建议到医院观察,医院医生要求住院治疗观察,防止发炎. 二、案例分析 1、工段放料管缺少严重,到处乱拔共用,日常对放料管松紧检查不到位; 2、员工放料前未查放料管松紧情况,事后自身处理不到位; 3、工段对员工自我安全保护意识教育不到位,员工对物料物化性质了解不到位. 三、经验分享 1、加强管理,配齐所有抽、放料管,定期对抽、放料管松紧度进行检查;要求所有放料管短接口必须朝下,减小放料管脱落时物料对人体地伤害; 2、加强员工安全教育,提高自我保护意识; 3、形成事故案例,杜绝今后类似事故地发生. 跌入沟内烫伤 、案例经过 2008 年4 月30 日22 时许,某公司正值出炉熄焦,李某到熄焦塔东侧查看熄焦情况,过回水沟时,将沟上铁栅钢筋于焊缝处踩断,右足跌处沟内,造成烫

大庆油田井下作业井控技术管理实施细则

大庆油田井下作业井控技术管理实施细则 第一章总则 第一条井下作业井控是保证油田开发井下作业安全、环保的关键技术。为做好井控工作,保护油气层,有效地防止井喷、井喷失控及火灾事故发生,保证员工人身安全和国家财产安全,保护环境和油气资源,按照国家有关法律法规,以及中国石油天然气集团公司《石油与天然气井下作业井控规定》,结合油田实际,特制定本细则。 第二条井喷失控是井下作业中性质严重、损失巨大的灾难性事故。一旦发生井喷失控,将会造成自然环境污染、油气资源的严重破坏,还易造成火灾、设备损坏、油气井报废甚至人员伤亡。因此,必须牢固树立“安全第一,预防为主,以人为本”的指导思想,切实做好井控管理工作。 第三条井下作业井控工作是一项要求严密的系统工程,涉及到各单位的设计、施工、监督、安全、环保、装备、物资、培训等部门,各有关单位必须高度重视,各项工作要有组织地协调进行。 第四条井下作业井控工作的内容包括:设计的井控要求,井控装备,作业过程的井控工作,防火、防爆、防硫化氢有毒有害气体安全措施和井喷失控的紧急处理,井控培训及井控管理制度等六个方面。 第五条本细则适用于在大庆油田区域内,利用井下作业设备进行试油(气)、射孔(补孔)、大修、增产增注措施、油水井维护等井下作业施工。进入大庆油田区域内的所有井下作业队伍均须执行本细则。 第六条利用井下作业设备进行钻井(侧钻)施工,执行《大庆油田井控技术管理实施细则》。 第二章井下作业设计的井控要求 第七条井下作业地质设计、工程设计和施工设计中必须有相应的井控要求或明确的井

控设计。要结合所属作业区域地层及井的特点,本着科学、安全、可靠、经济的原则开展井下作业井控设计。 第八条各有关单位每年根据油田开发动态监测资料和生产情况,画出或修改井控高危区域图,为井控设计提供依据,以便采取相应防控措施。 第九条地质设计中应提供井身结构、套管钢级、壁厚、尺寸、水泥返高、固井质量、本井产层的性质(油、气、水)、本井或邻井目前地层压力或原始地层压力、油气比、注水注汽(气)区域的注水注汽(气)压力、与邻井地层连通情况、地层流体中的硫化氢等有毒有害气体含量,以及与井控有关的提示。 第十条工程设计应提供目前井下地层情况、井筒状况、套管的技术状况,明确压井液的类型、性能和压井要求等,提供施工压力参数、施工所需的井口、井控装备组合的压力等级。提示本井与邻井在生产及历次施工作业硫化氢等有毒有害气体的检测情况。 压井液密度的确定应以钻井资料显示最高地层压力系数或实测地层压力为基准,再加一个附加值。附加值可选用下列两种方法之一确定: (一)油水井为0.05~0.1g/cm3;气井为0.07~0.15 g/cm3。 (二)油水井为1.5~3.5MPa;气井为3.0~5.0 MPa。 具体选择附加值时应考虑:地层孔隙压力大小、油气水层的埋藏深度、钻井时的钻井液密度、井控装置等。 第十一条施工单位应依据地质设计和工程设计做出施工设计,必要时应查阅钻井及修井井史等资料和有关技术要求,选择合理的压井液,并选配相应压力等级的井控装置,并在施工设计中细化各项井控措施。 第十二条工程设计单位应对井场周围一定范围内(有毒有害油气田探井井口周围3千米、生产井井口周围2千米范围内)的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线和水资源情况以及风向变化等进行勘察和调查,并在工程设计中标注说明和提出相应的防范要求。施工单位应进一步复核,并制定具体的预防和应急措施。 第十三条新井(老井补层)、高温高压井、气井、含硫化氢等有毒有害气体井、大修井、

钻井井控实施细则-2014(定稿版)

新疆油田钻井井控实施细则 (14版) ?? ????? ????? ????? 新疆油田公司 2013年9月

目录 第一章总则 ?第二章井控设计 ?第三章井控装臵的安装、试压、使用和管理 ?第四章钻开油气层前的准备和检查验收 ?第五章油气层钻井过程中的井控作业 ?第六章防火、防爆、防硫化氢措施和井喷失控的处理?第七章井控技术培训 ?第八章井控管理 ?第九章附则 1 .钻井井控风险分级 2.“三高”油气井定义 3. 关井操作程序 4. 带顶驱钻机关井操作程序 5. 溢流井喷(演习)时各岗位人员职责和关井程序 6.用剪切闸板剪断井内钻杆控制井口的操作程序 7. 防喷演习记录表格式 8. 坐岗记录表格式 9. 低泵冲试验表格式 10. 油气上窜速度表格式及计算公式 11. 关井提示牌格式 12. 钻开油气层检查验收证书格式

13. 钻井队井控资料目录 14. 集团公司钻井井喷失控事故信息收集表

第一章总则 第一条为贯彻《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》和行业标准,规范新疆油田的井控工作,预防井喷、井喷失控、井喷着火事故的发生,保证人民生命财产安全,保护环境和油气资源不受破坏,制定本细则。 第二条各单位应,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,树立“以人为本”的理念,坚持“井控、环保,联防联治”的原则。?? 第三条井控工作是一项系统工程,涉及到建设方、承包方的勘探开发、钻井工程、质量安全环保、物资装备和教育培训等部门,必须各司其职、齐抓共管。 第四条井控工作包括井控设计、井控装备、钻井及完井过程中的井控作业、井控技术培训以及井控管理等。 ?? 第五条油气井都应安装防喷器,在新疆油田进行钻井作业的所有单位都应执行此细则。本细则也适用于套管内侧钻和加深钻井作业。 第六条欠平衡钻井作业中的井控技术和管理,执行《中国石油天然气集团公司关于加强欠平衡钻井井控技术管理的意见》、《欠平衡钻井技术规范》和本细则。 第二章井控设计 第七条地质、工程设计部门要按照本细则进行井控设计。更改设计时,应按设计审批程序经批准后实施。 第八条地质设计书中,应明确所提供井位是否符合以下条件: 井口距离高压线及其它永久性设施不小于75m;距民宅不小于100m;距铁路、高速公路不小于200m;距学校、医院、油库、河流、水库(井深

钻井井控知识题库

钻井井控基本知识题库 一、名词解释 1、井控:实施油气井压力控制的简称。 2、溢流:当井底压力小于地层压力时,井口返出的钻井液量大于泵的排量,停泵后井口自动外溢的现象称之为溢流或井涌。 3、井喷:当井底压力远小于地层压力时,井内流体就会大量喷出,在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。 4、井喷失控:井喷发生后,无法用常规方法控制井口和压井而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。 5、油气侵:油或天然气侵入井内后,在循环过程中,泥浆槽、液池面上有油或气泡时,称之为油气侵。 6、井控工作中“三早”的内容:早发现、早关井和早处理。 7、一级井控:指以合理的钻井液密度、合理的钻井技术措施,采用近平衡压力钻井技术安全钻穿油气层的井控技术,又称主井控。该技术简单、安全、环保、易于操作。 8、二级井控:溢流或井喷后,按关井程序及时关井,利用节流循环排溢流和压井时的井口回压与井内液柱压力之和来平衡地层压力,最终用重浆压井,重建平衡的井控技术。 9、三级井控:井喷失控后,重新恢复对井口控制的井控技术。 10、静液压力:由井内静液柱的重量产生的压力,其大小只取决于液体密度和液柱垂直高度。 11、地层压力:指作用在地层孔隙中流体上的压力,也称地层孔隙压力。 12、地层破裂压力:指某一深度处地层抵抗水力压裂的能力。当达到地层破裂压力时,地层原有的裂缝扩大延伸或无裂缝的地层产生裂缝。 13、波动压力:由于钻具在井内流体中上下运动而引起井底压力减少或增加的压力值。是激动压力和抽吸压力的总称。 14、井底压力:指作用在井底上的各种压力总和。 15、井底压差:指井底压力与地层压力之差。 16、压井:是发现溢流关井后,泵入能平衡地层压力的压井液,并始终控制井底压力略大于地层空隙压力,排除溢流,重建井眼与地层系统的压力平衡。

井控知识题库(答案)

井控知识问答(钻井和测井通用部分) 1、什么叫溢流? 答:当井内钻井液液柱压力小于地层压力时,地层流体将流入井内,这种流动称为溢流。 2、什么叫井喷? 答:失去控制的溢流称为井喷。 3、什么是油、气侵? 答:油或天然气侵入井内后,在循环过程中,泥浆槽、池液面上有油或气泡时,称之为油、气侵。 4、什么叫静液柱压力? 答:由液体自身重量产生的压力叫静液柱压力。 5、什么叫地层压力? 答:作用在地层孔隙内流体(油、气、水)上的压力叫地层压力。也称为地层孔隙压力。 6、什么叫井底压力? 答:井底压力是指地面和井内各种压力作用在井底的总压力。不同状况下有不同的井底压力。 7、什么是异常高压? 答:超过静水柱压力的地层压力称为异常高压。 8、什么是异常低压? 答:低于静水柱压力的地层压力称为异常低压。 9、什么是地层破裂压力? 答:作用于井内某一深度地层的液柱压力达到某一值时,会使地层岩石破裂,这个压力称为该地层的破裂压力。 10、什么是地层破裂压力梯度? 答:每单位深度增加的破裂压力值叫做地层破裂压力梯度。 11、什么是激动压力?什么是抽汲压力?什么是波动压力? 答:由于井内钻井液(压井液)流速的变化,使井内液柱压力发生变化,所增加的压力叫激动压力。所降低的压力叫抽汲压力。两者统称为波动压力。 12、什么是井底压差? 答:井底压力与地层压力之差叫井底压差。 13、井控工作包括哪些内容? 答:包括井控设计,钻开油、气层前的准备,防火、防硫化氢安全措施,技术培训和防喷演习等内容。 14、井控的三个阶段是如何划分的? 答:可分一次控制、二次控制和三次控制。 一次控制:是指在钻井过程中防止地层流体进入井内发生井涌。 二次控制:是指有一定量的地层流体侵入井内时能及时发现,并能关闭井口防喷设备,然后用合理的压井方法将进入井内的地层流体排到地面,建立新的平衡。 三次控制:是指发生井喷失去控制后,重新恢复对井的控制。 15、溢流发生的原因是什么? 答:(1)地层压力撑握不准。 (2)井内钻井液液柱高度下降。 (3)钻井液密度下降。 (4)起钻时产生抽汲。 16、溢流显示有哪些? 答:(1)悬重减少或增加。 (2)钻井液(压井液)返出量增大,钻井液池(压井液)液面升高。 (3)钻井液(压井液)性能发生变化。 (4)起电缆时钻井液灌入量少于应灌入量或灌不进钻井液;下电缆钻井液返出量大于电缆排代量或钻井液自动外溢。 (5)静止时,井筒钻井液外溢。 17、打开油、气层前的准备工作有哪些?

实用安全经验分享案例

机器盖子未扣牢打碎风挡玻璃 1.事件经过: 2010年12月4日上午10时左右,有一辆小轿车停靠在我站打开前机器盖子检查车况,检查完成后司机没有把车辆前部机器盖子扣牢就启动车辆,前机器盖突然后翻,打碎了打挡风玻璃,幸好没有伤到司机和造成其他交通事故。 2.事故原因: 司机安全意识差,检查完车辆后没有把前机器盖子扣牢。 3.事故教训: (1)车辆维修、维护后一定要仔细查看各部件是否恢复完好才能启动车辆。 (2)加强安全意识培训,从小事做起。 一件可怕而真实的事 2003年3月,时逢大一,我们班集体到河池市金山水进行烧烤野炊活动,我们班副班长(女)戴着隐形眼镜参加了我们这次活动!就在她开始以木炭生火之后的几分钟,她突然大叫一声,然后很痛苦的跳来跳去,在地上打滚……,全场的人都吓呆了,没人知道究竟发生了什么事?当时,我们班主任见此情况,急忙拨打120,将她送到医院,医生检查后遗憾地说,她的左眼失明了,当时我们全班同学听到这个消息后万分惊诧和痛惜! 失明的原因就是隐形眼镜所导致,因为隐形眼镜是用塑胶制成的,篝火的温度熔化她眼中的隐形眼镜! 提醒:参加野外烧烤或任何有可能接触到火源的时候,请不要戴隐形眼镜! 酒后乘车遇险情 1、事故、事件经过: 2010年2月12日晚上与几个朋友一起聚会,因为之前相约好聚会要喝酒,所以大家都没有驾驶机动车来,到晚上23点的时候聚会结束,然后等的士准备各自回去,因为太晚了一时间找不到车,后来就近叫了一辆三马车,就一起坐车回去,车开到半路的时候其中一个朋友说前面就到他家了,叫三马车司机停车,车上声音比较嘈杂,司机没听清,车速已减慢,但没有完全停下来,此时要下车的人直接从车上跳下来,我们都没有反应过来,他已经重重的摔在了地上不能动

《资料井下作业井控实施细则》.doc

各有关单位: 为进一步落实井控责任,提高井下作业井控实施细则的针对性和可操作性,提升****井控工作水平,**公司组织专家,依据国家有关法律法规、行业标准和《**天然****公司**与天然**井下作业井控规定》,结合****的区域特点和生产实际,对原细则进行了修订,现将修订后的《****井下作业井控实施细则》印发给你们,请遵照执行。 2019年**公司下发的《****井下作业井控实施细则》(中**辽字〔2019〕43号)同时废止。 特此通知。 ****分公司文件 中**辽字〔2019〕241号 **天然** 股份有限公司 关于印发《****井下作业 井控实施细则》的通知

辽河油田公司 2015年3月3日 抄送:**公司主管领导。 ******办公室2019年03月03日

****井下作业井控实施细则 第一章总则 第一条为实现井控管理科学化、规范化,防止井喷失控事故发生,保障人身和财产安全,保护环境和****资源,依据相关国家、行业标准和《**天然****公司**与天然**井下作业井控规定》,结合工作实际,制定本细则。 第二条本细则适用于****分公司(以下简称**公司)陆上**与天然**井的井下作业、试**(**)及捞**等作业施工井控管理。 钻井(含侧钻和加深钻井)、原钻机试**或原钻机投产作业,执行**公司钻井井控实施细则。 第三条井下作业井控管理的主要内容包括:井控风险管理、井控设计管理、井控装备管理、施工过程管理、井控安全措施和应急管理、井控培训管理、井控制度管理、监督与处罚等八个方面。 第四条**公司井控管理坚持“以人为本”理念;遵循“安全第一、预防为主”的原则;实行“积极井控”的方针;依靠科技进步和分级管理,立足一次井控,杜绝井喷失控事故的发生。 第五条**公司成立井控工作领导小组,统领井控管理工作。领导小组下设井控应急办公室,办公室设在**工艺处,其主要 —3 —

塔里木油田钻井井控实施细则

塔里木油田钻井井控实施细则 为进一步贯彻集团公司《石油与天然气钻井井控规定》,有利于塔里木油田井控工作的开展,杜绝井喷失控事故的发生,特制订本细则。 一、总则 第一条井控技术是保证石油天然气钻井安全的关键技术。做好井控工作,有利于发现和保护油气层,有效地防止井喷、井喷失控及着火事故的发生。 第二条井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故。一旦发生井喷失控,将打乱正常的生产秩序,使油气资源受到严重破坏,造成环境污染,还易酿成火灾、人员伤亡、设备破坏甚至油气井报废。 第三条井控工作是一项系统工程。塔里木油田的勘探、开发、钻井、技术监督、安全、环保、物资、装备、培训以及钻井承包商和相关服务单位,必须高度重视,各项工作必须有组织地协调进行。 第四条本细则包括井控设计、井控装备、钻开油气层前的准备工作、钻开油气层和井控作业、防火防爆防H2S措施和井喷失控的处理、井控技术培训以及井控九项管理制度等十个方面。 第五条本细则适用于塔里木油田钻井井控工作。 二、井控设计 第六条井控设计是钻井、地质工程设计中的重要组成部分。钻井生产应先设计后施工,坚持无设计不能施工的原则。井控设计主要包括以下内容:

1.对井场周围2Km范围(以井口为中心、2Km为半径)内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)进行勘查并在地质设计中标注说明。特别需标注清楚诸如煤矿等采掘矿井坑道的分布、走向、长度和离地表深度,在钻井工程设计中明确相应的井控措施。 2.油气井井口距高压线及其它永久性设施应不小于75m;距民宅应不小于100 m;距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所应不小于500 m。 3.地质设计提供全井段的地层孔隙压力梯度、地层破裂压力梯度预测曲线,生产井分层动态压力以及浅气层、邻井资料及周围注气注水情况,提供含硫地层及其深度和预计硫化氢含量。 4.满足井控要求的钻前工程及合理的井场布局。井场布局应满足放喷管线的安装需要,放喷管线应接到放喷池;一般不允许道路从后场进入;含H2S地区井的井场布局应考虑H2S防护需要。 5.使用适合地层特性的钻井液体系和密度,储备合理的重钻井液、加重剂和其它处理剂。钻井设计中明确加重材料和重钻井液的储备量。预探井在安装防喷器之后储备重钻井液和加重材料,评价井和生产井在钻开油气层验收前7天储备重钻井液和加重材料。预探井和评价井储备比井浆密度高0.15g/cm3以上的重钻井液80m3以上,加重材料100吨以上;生产井储备比井浆密度高0.10g/cm3以上的重钻井液40m3以上,加重材料50吨以上。对于钻井液密度在1.80g/cm3以上或者远离基地井,要加大重钻井液和加重材料的储备,并配套使用自动加重装置。 6.在井身结构设计中,套管与套管下深应满足井控要求。一般在油气层顶部要下一层技术套管,原则上同一裸眼井段不应有两个以上压力梯度相差大的油气

谈安全经验分享及实例

谈安全经验分享[来源]:川庆钻探工程有限公司HSE体系推进办 一、安全经验分享的定义 安全经验分享,是将事故教训和安全做法总结出来,在一定范围内进行讲解,使事故教训得到分享,安全做法得到推广,达到提高全员安全意识和技能的目的。 二、安全经验分享的意义 1.激发全员参与安全生产的积极性,逐步实现团队互助管理。 2.交流事故教训,做到警钟长鸣,提高员工安全意识。 3.交流安全经验,强化正确做法,提高员工安全技能。 4.潜移默化,转变理念,改变行为,培育文化。 三、如何开展安全经验分享 (一)何时开展安全经验分享 1.每次会议、培训之前进行。无论什么会议和培训都要进行。 2.提前将安全经验分享列入会议议程或培训计划中。 (二)时间 每次5-10分钟。

(三)分享人 由主持人提前确定开展安全经验分享的人员,与会或参训人员也可主动申请。分享人可以是: 1.主持人。 2.主持人指定的人员。 3.其他人员。 (四)安全经验分享的类型 安全经验分享的类型,分为事故教训分享和安全做法分享两种类型,前者警示不要违规,后者鼓励遵守规章,二者同等重要,不能只讲教训,不讲经验。 1.事故教训:包括自己的事故或遇险经历、别人的事故事件、违章违规现象等。 2.安全经验:包括自己的安全做法、别人的安全做法、其他典型的安全做法等。 (五)安全经验分享的表现形式 1.结合文字、图像或影像资料讲述。 2.口头直接讲述。 (六)其它要求 1.各级领导,尤其是各单位主要领导要带头做安全经验分享。 2.安全经验分享内容应提前准备好,教训要讲清,做法要讲明,保证效果良好。切忌临场发挥或走过场。

3.对用于安全经验分享的图片或影像资料,应配以必要的文字说明,确保理解正确。 4.各单位要收集整理典型的安全经验分享材料,互相交流和借鉴。 5.对公开发布的安全经验分享材料,各单位要进行审查,保证质量。 6.安全经验分享贵在坚持,任何时候都不能松懈,只有这样,才能持续影响和改变员工的思想和行为,逐步培养良好的安全生产群体习惯。

长庆油田石油与天然气井下作业井控实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 长庆油田石油与天然气井下作业井控实施细则(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9310-73 长庆油田石油与天然气井下作业井 控实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条井下作业井控是井下作业安全施工的基本保障。做好井控工作,既可以有效防止和避免井喷及其失控事故,实现作业过程的安全生产,又有利于井下作业过程中保护和发现油气层,顺利完成作业施工。 第二条长庆油田井控工作的原则是立足一次井控,搞好二次井控,杜绝三次井控,指导方针是“警钟长鸣、分级管理、明晰责任、强化监管、根治隐患”,树立“以人为本”、“积极井控”的理念,井控安全管理的目标是杜绝井喷失控和井喷着火爆炸事故,杜绝有毒有害气体伤害事故。井控工作的重点在试油(气)队和修井队,关键在班组,要害在岗位,核心在人。

第三条井下作业井控工作包括:地质、工程、施工设计中的井控要求,井控装备配备及管理,作业前的井控准备工作,井下作业施工过程井控工作,防火防爆防硫化氢等有毒有害气体安全措施,井喷失控的处理,井控技术培训及井控管理制度等八个方面。 第四条带压作业井的井控技术要求和管理由作业设计作详细规定。 第五条本细则是依据中国石油天然气集团公司《石油与天然气井下作业井控规定》并结合了长庆油田井下作业的特点而制定的。 第六条本细则适用于在长庆油田区域从事井下作业的承包商(单位)。 第二章地质、工程、施工设计及井控要求 第七条井下作业的地质设计(试油任务书、送修书或地质方案)、工程设计、施工设计中必须有相应的井控要求和提供必要基础数据。 1、在进行地质设计前应对井场周围一定范围内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、

2017钻井井控实施细则 - 正式版

新疆油田钻井井控实施细则 (2017版) 新疆油田公司 2017年2月 目录 第一章总则 ?第二章井控设计 ?第三章井控装置的安装、试压、使用和管理 ?第四章钻开油气层前的准备和检查验收 ?第五章油气层钻井过程中的井控作业 ?第六章防火、防爆、防硫化氢措施和井喷失控的处理 ?第七章井控技术培训 ?第八章井控管理 ?第九章附则 1 .钻井井控风险分级 2.“三高”油气井定义 3. 关井操作程序

4. 带顶驱钻机关井操作程序 5. 溢流井喷(演习)时各岗位人员职责和关井程序6.用剪切闸板剪断井内钻杆控制井口的操作程序 7. 防喷演习记录表格式 8. 坐岗记录表格式 9. 低泵冲试验表格式 10. 油气上窜速度表格式及计算公式 11. 关井提示牌格式 12. 钻开油气层检查验收证书格式 13. 钻井队井控资料目录 14. 集团公司钻井井喷失控事故信息收集表

第一章总则 第一条为贯彻《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》和行业标准,规范新疆油田井控工作,预防井喷、井喷失控、井喷着火事故的发生,保证人民生命财产安全,保护环境和油气资源不受破坏,制定本细则。 第二条各单位应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,树立“以人为本”的理念,坚持“井控、环保,联防联治”的原则。?? 第三条井控工作是一项系统工程,涉及到建设方、承包方的勘探开发、钻井工程、质量安全环保、物资装备和教育培训等部门,必须各司其职、齐抓共管。 第四条井控工作包括井控设计、井控装备、钻井及完井过程中的井控作业、井控技术培训以及井控管理等。 ?? 第五条油气井都应安装防喷器,在新疆油田进行钻井作业的所有单位都应执行此细则。本细则也适用于套管内侧钻和加深钻井作业。 第六条欠平衡钻井作业中的井控技术和管理,执行《中国石油天然气集团公司关于加强欠平衡钻井井控技术管理的意见》、《欠平衡钻井技术规范》和本细则。 第二章井控设计

井控常识问答

井控知识问答 1什么是井控设备? 答:井控设备是实施油气井压力控制技术的一整套专用设备、仪表与工具。 2井控设备包括那些设备? 答:包括套管头、钻井四通、防喷器组、控制系统、节流压井管汇及节控箱;监测设备、还有钻井液液气分离气、加重装置。 3我国液压防喷器的压力等级共分哪几级? 答:5级。即:14、 21、 35、70、 105 (Mpa ) 4环形防喷器的液控油压通常应超过多少?封井液压过大会怎样? 答:10.5Mpa封井液压过大胶芯易老化变脆;弹性减弱;耐磨性降低。 5如何合理地使用环形防喷器? 答:(1)在现场不做封零试验,但按规定做封环空试验。 (2)在封井状态,可慢速上下活动钻具,但不许转动钻具。 (3)不许用微开环形防喷器的办法泄降套压,严禁将环 形防喷器当刮泥器使用。 (4)封井起下钻作业时,须用18o坡度的对焊接头钻杆。 (5)封井液控油压不应过大,液控油压最大不许超过 14Mpa。通常,封井液控油压不超过10.5Mpa。 (6)环形防喷器不许长期封井。 (7)胶芯备件应妥善保管。 6环形防喷器为什么不能用以长期封井? 答:(1)胶芯在长时间的挤压作用下会加速橡胶老化变脆、降低使用寿命。 (2)环形防喷器无机戒锁紧装置,封井时液控管路必须始终保持有高压油,管路长期处于高压工况下极易憋漏,进而导致井口失控。 7强行起下钻怎样才能提高环形防喷器的寿命? 答:(1)钻杆上不能有胶套; (2)钻杆接头必须是18的斜坡接头; (3)控制起下钻速度,过接头时更应慢; (4)调节液控油压,直至井口有轻微渗漏为止;

(5)在井口倒入适当的润滑剂。 8闸板防喷器有哪四出密封? 答:(1)闸板前部与管子的密封; (2)闸板顶部与壳体的密封; (3)侧门与壳体的密封; (4)侧门腔与活塞杆间的密封(双项密封)。 9闸板防喷器有何特点? 答:(1)浮动密封;(2)自动对中; (3)自动清砂;(4)井压助封。 10闸板防喷器的关井操作步骤是什么? 答:(1)液压关井—在司控台上操作空气换向阀进行关井动作。 (2)手动锁紧—顺时针旋转两操纵杆手轮,到位后逆时针旋转两手轮各1/4—1/2圈。 (3)液控压力油卸压—在蓄能器装置上操作换向阀使之处于中位。 11闸板防喷器的开井操作步骤是什么? 答:(1)手动解锁—逆时针旋转两操纵杆手轮,到位后顺时针旋转两手轮各1/4—1/2圈。 (2)液压开井—在司控台上操作空气换向阀进行开井动作。 (3)液控压力油卸压—在蓄能器装置上操作换向阀使之处于中位。 12怎样合理地使用闸板防喷器? 答:(1)半封闸板的尺寸应与所用钻杆尺寸相对应。 (2)井中有钻具时切忌用全封闸板封井。 (3)长期封井应手动锁紧闸板并将换向阀扳至中位。 (4)长期封井后,在开井前应先手动解锁再液压开井。未解锁不许液压开井;未液压开井不许上提钻具。 (5)闸板在手动锁紧或手动解锁操作时,两手轮必须旋转足够的圈数,确保锁紧轴到位。 (6)液压开井后应到井口检查闸板是否全部打开。 (7)半封闸板封井后不能转动钻具。 (8)进入油气层后,每次起下钻前应对闸板防喷器开关活动一次。 (9)半封闸板不准在空井条件下试关井。

长庆油田石油与天然气井下作业井控实施细则(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 长庆油田石油与天然气井下作 业井控实施细则(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

长庆油田石油与天然气井下作业井控实施 细则(2020版) 第一章总则 第一条井下作业井控是井下作业安全施工的基本保障。做好井控工作,既可以有效防止和避免井喷及其失控事故,实现作业过程的安全生产,又有利于井下作业过程中保护和发现油气层,顺利完成作业施工。 第二条长庆油田井控工作的原则是立足一次井控,搞好二次井控,杜绝三次井控,指导方针是“警钟长鸣、分级管理、明晰责任、强化监管、根治隐患”,树立“以人为本”、“积极井控”的理念,井控安全管理的目标是杜绝井喷失控和井喷着火爆炸事故,杜绝有毒有害气体伤害事故。井控工作的重点在试油(气)队和修井队,关键在班组,要害在岗位,核心在人。

第三条井下作业井控工作包括:地质、工程、施工设计中的井控要求,井控装备配备及管理,作业前的井控准备工作,井下作业施工过程井控工作,防火防爆防硫化氢等有毒有害气体安全措施,井喷失控的处理,井控技术培训及井控管理制度等八个方面。 第四条带压作业井的井控技术要求和管理由作业设计作详细规定。 第五条本细则是依据中国石油天然气集团公司《石油与天然气井下作业井控规定》并结合了长庆油田井下作业的特点而制定的。 第六条本细则适用于在长庆油田区域从事井下作业的承包商(单位)。 第二章地质、工程、施工设计及井控要求 第七条井下作业的地质设计(试油任务书、送修书或地质方案)、工程设计、施工设计中必须有相应的井控要求和提供必要基础数据。 1、在进行地质设计前应对井场周围一定范围内的居民住宅、学校、厂矿(包括开采地下资源的矿业单位)、国防设施、高压电线、水资源情况、通讯设施和季风变化等进行勘察和调查,并在地质设

井控安全知识

钻井安全监督培训试题(答案) 一、填空 1、水龙带及钻井泵的高压软管应安装保险钢丝绳,钢丝绳的直径为12.7毫米。 2、锅炉房设置在距井口上风方向不小于50m处。 3、一般油气井,生活区距井口100 m以上;井场边缘距铁路、高压线、地下电缆及其它永久性设施 不应少于50 m。高压井、区域探井和含硫油气井距井口300 m以上,相对井场在上风方向,井场边缘距铁路、高压线、地下电缆及其它永久性设施不应少于100 m。 4、井口距民房500米以上。 5、值班房、发电房、油灌区距井口不少于30m。 6、发电房(在井场的左后方)和油灌区(在井场左方)相距不少于20m。 7、油罐距放喷管线不少于3m;水罐距放喷管线不少于2m。 8、循环罐中心线距井口11—14米。 9、在含硫油气田,测井车等辅助设备和机动车辆应尽量远离井口,至少在25米以外。 10、防喷器远程控制台、探照灯电源线以及生活基地电源线应从配电室控制屏处设置专线。 11、在钻台上、下和振动筛等硫化氢易聚集的地方,应安装排风扇,以驱散工作场所弥漫的硫 化氢(冬季)。寒冷地区在冬季施工时,对保温设施可采取相应的通风措施,保证工作场所空气流通。 12、硫化氢第一级报警阈值应设置在10 毫克/米3,但不启动报警音响,第二级报警阈值应设 置在20 mg/m3。 13、在钻台、圆井、一号罐或坐岗房、机械传动钻机机房一号传动箱附近,应安装硫化氢监测 仪及音响报警系统,且能同时开启使用。 14、对可能沉积有硫化氢气体的危险区域(钻台下、圆井、振动筛附近)应设置醒目的标志。 15、在含硫区块钻井队应配备总共不得少于12套的防毒面具,并配备10套正压式强制呼吸器、 5套备用气瓶、充气泵、具有四个探头的固定式硫化氢监测仪、四套便携式硫化氢监测仪及专用硫化氢报警器。 16、利用钻井液除气器和除硫剂,控制钻井液中硫化氢含量在50毫克/米3以下。 17、钻井队需在井场大门口,钻台,振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标,并在 不同方向上划定两个紧急集合点。 18、在含硫地区,尤其是钻台和泥浆振动筛处的作业人员应配备便携式硫化氢监测仪器,同时 指定专人配备便携式硫化氢监测仪器进行巡回检查。

精选安全经验分享案例资料

未作风险识别,维护加油机碰坏顾客车辆 1.事件经过: 2007年我在北海小组工作期间,一次进行加油机日常维护中,认为加油机维护时间不长,抱着侥幸心理。未按要求事先做好危险因素识别,制定防护措施,设立作业区域,就对加油机进行检查维护。打开加油机的盖板随手就靠在旁边的立柱上,也就是一分钟左右的时间,忽然刮来一阵风把盖板吹倒,盖板碰到了在旁边等候加油的小车。最后对顾客进行了补偿,事件才得到了很好解决,我也从中受到了深刻教育。 2.原因分析: (1)对加油机维护工作未引起足够重视,抱有侥幸心理,未树立“安全无小事”观念; (2)未按要求做好危险因素识别,制定防护措施,设立作业区域; (3)作业时无监护人。 3.防范措施: (1)加强安全意识,树立“安全无小事”观念; (2)加强知识安全学习,作业前要严格按要求做好防护工作; (3)作业时一定要有监护人员,监护人要全程监护并坚守岗位。 井下水泵工坠井事故 1.事件经过: 东北某金属矿山发生一起老井下水泵工坠井事故。水泵工就是井下看护抽水泵的工人,一天他没有带打火机无法点亮自己的电石灯,还凭经验摸索进入井下的电梯间,由于电梯间没有关门,又因电梯间的灯由于故障没有及时维修,导致这名老工人坠井身亡。 2.原因分析: ⑴进入井下必须带打火机等照明设备,水泵工没有遵守,违章作业;

⑵井下电梯间灯光、防护门等隐患没有及时整改。 3.经验教训: ⑴一个事故不是一个原因独立造成的,它是多个因素共同作用,在某一个环节、时段发生的必然结果; ⑵发现的安全隐患必须得到及时整改,要重视隐患整改,每整改一个隐患就会减少事故发生的几率。 检查操作井磕伤脚面 1.事情经过: 2011年1月29日我在加油站检查操作井,手扶操作井边沿儿蹲身下井时,就在前脚进入操作井内的瞬间,后边的右脚从井边沿儿滑落,右脚面磕到井口边儿,红肿出血。 2.原因分析: (1)动作过快,过于粗心和自信,右手还拿着照相机; (2)操作井深度偏高,大于我的腿部跨度; (3)操作井边沿儿窄,宽度不到15cm,与鞋底接触面小; (4)操作井边沿儿上用柴油渡过,经查是卸油时发生溢油,油站在处理操作井边儿时用带油的拖把擦拭,处理不彻底。 3.防范措施: (1)在进行检查时,也要做风险识别,确认安全后再进行检查。 (2)油品漏痕一定要处理彻底。 (3)登高、下井时手中不要持有其他物品。

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