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08 600MW机组锅炉燃烧优化降低NOx调整

08 600MW机组锅炉燃烧优化降低NOx调整
08 600MW机组锅炉燃烧优化降低NOx调整

600MW机组锅炉燃烧优化

降低NOx排放调整

付林

(河北国华定洲发电有限责任公司公司)

摘要:文中通过燃烧优化试验,找出不同负荷最佳氧量,通过优化配风降低高温辐射区域过剩氧量,降低NOx生成。在不进行任何设备改造前提下,锅炉NOx排放量控制在320mg/Nm3左右,为缓解地区NOX排放做出应有贡献,具有一定的推广价值。

关键词:高温腐蚀;氧量;Nox

1锅炉设备简介

河北国华定洲发电有限责任公司一期工程安装2台亚临界参数汽包炉。采用控制循环、一次中再热、单炉膛、四角切圆燃烧方式、燃烧器摆动调温、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、露天布置燃煤锅炉。锅炉的制粉系统采用中速磨冷一次风机正压直吹式系统。该锅炉设计煤种为神府东胜煤。

炉膛宽度19558mm,炉膛深度16940.5mm,深宽比为1:1.154,水冷壁下水包标高为7760mm,炉顶管中心标高为73000mm,锅炉炉顶采用全封闭结构,并设有大罩壳。炉膛由Φ51×5.7mm膜式水冷壁组成,炉底冷灰斗角度55°,炉底密封采用水封结构,炉膛上部布置了分隔屏、后屏过热器及屏式再热器,前墙及两侧墙前部均设有墙式辐射再热器。水平烟道由水冷壁延伸部分和后烟井延伸部分组成,内部布置有末级再热器和末级过热器。后烟井内设有低温过热器和省煤器。

锅炉采用正压直吹式制粉系统,配有六台ZGM113N(MPS225)中速磨煤机,布置在炉前。五台磨煤机可带MCR负荷,一台备用。每台磨煤机出口由四根煤粉管接至一层煤粉喷嘴。最上层喷燃器喷口中心线标高34.870m,距分隔屏底距离20.13m;最下层喷燃器喷口中心线标高25.570m,至冷灰斗转角距离5.969m。每角喷燃器风箱中设有三层启动及助燃油枪。24只直流式燃烧器分6层布置于炉膛下部四角,煤粉和空气从四角送入,在炉膛中呈切圆方式燃烧。

2 热态一次风调平试验

锅炉运行在实际运行中,许多电厂仅在冷态时做了一次风管风速调平试验,冷态调平不等于热态也是平衡的,这样造成锅炉因一次风速不均造成炉膛火焰中心偏移,高温辐射区域即出现了过氧区域和缺氧区域,其结果势必导致NOx和CO、H2S气体过量产生,时间长了必然发生局部高温辐射问题(尤其燃用高硫煤电厂),同时伴随着NOx高排放,增加了锅炉运行安全风险和高排放带来

高额环保罚款。为了避免上述风险出现,我们进行了热态一次调平试验。试验数据如下(篇幅所限)就第三层C磨煤机试验数据进行分析。

磨出口一次粉管调整前后风速偏差图

六台磨煤机热态一次调平试验完成后,原#2,3角高温区域温度比调整前降低约50℃,调整后同一标高每个角通过红外线探测温度最大偏差均未超过30℃。为适当降低炉膛氧量提供基础。

3变氧量试验高温辐射区域还原性气体测量

前面文中提及锅炉正常运行中,降低NOx排放主要取决于物理氮含量,而降低物理氮主要措施降低炉膛含氧量。在无试验数据情况下,过度降低炉膛含氧量势必造成CO、H2S气体大量产生,对于燃烧高硫煤电厂势必加剧受热面高温腐蚀,所以在设备不改造前提下降低NOx实际上存在一定风险,为了避免出现风险,需要进行不同负荷下变氧量工况还原气体测量。不同负荷下变氧量试验分析:

从360MW负荷两个变氧量试验结果看,不论是小氧量运行,还是大氧量运行,燃烧器区域壁面气氛中的CO含量都小于0.2%(详细测量数据见附录B),即低负荷运行,锅炉出现高温腐蚀的可能性很小。低负荷运行时,锅炉排烟温度较低,防止低温腐蚀是一项重要工作。根据对神华活鸡兔高硫煤的试验研究结果,煤中含硫量达到1.5%时,烟气的酸露点为117.2℃。夏季和秋季,锅炉在低负荷运行时排烟温度不会低于117.2℃,而在冬季和春季需要将空气预热器进口冷风温度提高到25℃以上,以防止发生低温腐蚀。从锅炉运行的经济性考虑,在试验氧量范围内,过热蒸汽温度、再热蒸汽温度基本能达到额定值。T-03工况(平均氧量为4.3%)比T-04工况(平均氧量为4.9%)锅炉效率高,风机电耗低,所以360MW负荷运行时,推荐锅炉运行氧量维持在4.3%左右。

从400MW负荷变氧量试验结果看,两个工况燃烧器区域壁面气氛中CO含量均小于0.2%,排烟温度都大于117.2℃。即400MW负荷运行时,锅炉发生高温腐蚀和低温腐蚀的可能性都很小。在试验工况的氧量范围内,炉膛壁面气氛中CO(详细测量数据见附录B)含量变化不大。锅炉运行氧量的确定,着重考虑汽温特性和机组运行的经济性。T-01工况与T-02工况相比,T-02工况一次风机、送风机和引风机电耗比T-01工况小,锅炉效率比T-01工况高。因此400MW负荷运行时,锅炉运行氧量控制在4.0%比较合理。

从500MW负荷变氧量试验结果看,两个工况炉膛燃烧器区域壁面气氛中CO含量,明显比

360MW负荷和400MW负荷高,烟气中CO含量最高值达到0.7%(详细测量数据见附录B),但两个试验工况氧量变化对烟气中CO含量影响不大,T-12工况个别部位CO含量略比T-11工况大,如果继续降低氧量运行CO含量会继续升高,所以建议500MW负荷运行时,锅炉运行氧量仍然控制在4.0%。

600MW负荷炉膛燃烧器区域壁面气氛中CO含量比500MW负荷有所增高。从3个变氧量试验工况来看,氧量增大或减小,燃烧器区域壁面气氛中CO含量没有显著变化。提高运行氧量CO含量没有明显减少,而有可能使炉内SO3生成量增加。烟气中的SO3能够穿过灰渣层,在管壁灰渣层的接触面,与M2SO4、Fe2O3反应,生成M3Fe(SO4)3,反应式为3M2SO4+Fe2O3+3SO3→2M3Fe(SO4)3然后,管壁再形成新的Fe2O3层,管壁受到腐蚀。

氧量过小燃烧器区域壁面气氛中CO含量必然会增加,形成还原性气氛,燃料中的FeS2在燃烧过程中分解产生FeS和原子S;同时燃料中的S原子在还原性气氛的燃烧条件下也可生成H2S,一部分H2S又和SO2反应生成原子S。在还原性气氛中没有过剩的氧原子,S原子便和Fe反应生成FeS,从而使管壁遭受腐蚀。

目前锅炉运行时飞灰可燃物含量比较小,高氧量运行势必造成风机电耗增加,排烟损失增大。低氧量运行尽管锅炉效率较高,风机电耗较小,但发生H2S高温腐蚀的可能性增加。所以在燃用现高硫煤种的情况下,600MW负荷运行时,推荐锅炉运行氧量维持在3.5%左右。

4 降低NOx燃烧优化调整

上海锅炉生产厂生产600MW机组锅炉是引进美国CE公司70年代产品。锅炉设计NOx排放量为350mg/Nm3,因我国设计、制造、安装等工艺质量不能达到要求,实际上上锅生产锅炉,锅炉在额度负荷下运行时,NOx排放量均在600~650mg/Nm3。

通过分析锅炉燃烧过程NOx生成基理:N2+O2 1300℃NO,而部分燃料形成NO在O2作用下生成N2(试验证明燃料中固有N生成NOx只有10%,90%NOx在氧气作用下还原成N2),所以,正常运行时锅炉燃烧形成NOx主要是热力型NOx,即送入炉内参加燃烧空气中含N量。

根据形成NOx基理,只要降低高温燃烧区域含氧量就能控制NOx生成量,但如果降低高温燃烧区域炉膛含氧量,该区域极易出现还原性气体H2S和CO,还原性气体形成,易加剧锅炉结焦和高温硫腐蚀。所以控制NOx的同时一定要兼顾锅炉安全运行。

锅炉投产后,锅炉因容积热负荷偏高,分隔屏结焦比较严重,通过掺烧高熔点保德煤试验,最后采取最下层磨煤机上保德煤燃烧方案分隔屏结焦得到解决。为了实现锅炉低氮燃烧,我们在机组投产后,在逐步摸索,通过不同负荷优化运行配风试验最终调整如下:最下层AA层二次风设置-15%偏差投自动;OFA层设置-15%偏置投自动,AB层设置-10开度投自动;BC层二次风置手动控制根据汽温偏差进行调整(开度在20~60%),其余各层二次风投自动(无偏置);更改周界风逻辑控制,由原来在45吨以上100%开度,改为70%开度;通过适当降低周界风量,可以保证锅炉贴壁风量,可以避免高温燃烧区域因降低氧量出现还原性气体升高带来不利因素。

在完成配风调节后针对神华煤易着火特点,为了避免喷燃器喷口烧损和喷燃器区域结焦根据实际情况对磨煤机煤粉细度进行调整:11、13、15磨煤机分离器挡板由原来45~46°调整为50~52°煤粉细度由原来R90=13~17%变为R90=20~25%;12、14、16磨煤机分离器挡板保持45~46°不变;炉膛氧量投自动氧量控制在3~5%(对应负荷600~300MW),在一次风量不准确风量自动不能投入前提下,通过修改逻辑控制磨煤机出口温度70℃的前提下,将冷热风调门开度之和100%改为75%,降低一次风量300t/h左右,一次风量降低增加锅炉贴壁二次风量,降低锅炉结焦几率,锅炉排烟温度比优化前降低约7℃左右。

附图:锅炉实际运行机组负荷与NOx排放对应曲线

5结论

通过以上优化调整锅炉再热器减温水量在600MW负荷下不超过15t/h,比优化前降低30t/h左右,影响发电煤耗降低 1.2g/kWh;锅炉效率达到94.28%比设计值提高0.72%,降低机组发电煤耗2.414g/kWh,年按发电量69亿度计算年节约标煤16656.6吨,年节约燃料成本499.698万元。

在设备不进行任何改造前提下,围绕提高锅炉效率和降低NOx排放全面开展运行优化调整试验,从中找出最佳运行工况,通过修改DCS控制逻辑实现优化配风调整,在确锅炉安全、稳定、经济运行前提下找出最佳运行调整方案,成功的实现了低氮燃烧。按照全年平均负荷450MW计算,年降低NOx排放量为:2438.88~3653.152吨。为改善保定和华北地区大气污染做出重大贡献。

锅炉燃烧调整总结

#2 炉优化调整 机组稳定运行已有3个多月,但在调试结束后我厂#2机组在3月份前在满负荷时床温在960℃左右,总风量大,风机电流大,厂用电率居高不下,一直困扰着我们。通过三个月的分析、调整,近期床温整体回落,总结出主要原因有以下两点: 一、煤颗粒度的差异。前一段时间负荷300MW时床温高炉膛差压在,下部压力,近期炉膛差压在,下部压力,这说明锅炉外循环更好了,分离器能捕捉更多的物料返回炉膛,同时也减少了飞灰含碳量,否则小于1mm的煤粒份额太多分离器使分离效率下降,小于1mm 细颗粒太多就烧成煤粉炉的样子,从而导致高床温细颗粒全给飞灰含碳量做贡献了,大于10mm煤粒太多就烧成鼓泡床了,导致水冷壁磨损加剧爆管、冷渣器不下渣和燃烧恶化等一系列问题,所以控制好入炉煤粒度(1—9mm)是保证燃烧的前提,当煤颗粒度不合适时只能通过加大风量使床温下降,在煤颗粒度不合适时加负荷一定要先把风量加起来,否则负荷在300MW时床温会上升到接近980℃,甚至会因床温高被迫在高负荷时解床温高MFT保护,如果处理不当造成结焦造成非停。所以循环流化床锅炉控制煤粒度是决定是否把锅炉烧成真正循环流化床最为重要的因素,可以说粒度问题解决了,锅炉90%的问题都解决了,国内目前最好的煤破碎系统为三级筛分两级破碎。 二、优化燃烧调整。3月份以来#2炉床温虽然整体下降,但仍不够理想,由于我厂AGC投入运行中加减负荷频繁,所以在负荷变

化时锅炉床温变化幅度较大,在最大出力和最小出力时床温相差接近200℃,不断的调整风煤配比使其达到最优燃烧工况,保证床温维持在850℃-900℃。负荷150MW时使总风量维持32万NM3/h左右,一次流化风量21万NM3/h,二次风量11万NM3/h左右,同时关小下二次风小风门(开度20%左右,减小密相区燃烧,提高床温)和开大上二次小风门(开度40%左右,增强稀相区燃烧,提高循环倍率),可使床温维持850℃左右,正常运行中低负荷时一次风量保证最小临界流化风量的前提下尽可能低可使床温维持高一点,以保证最佳炉内脱硫脱硝温度。负荷300MW时总风量维持62万NM3/h左右,一次风量27万NM3/h左右,二次风量35万NM3/h左右,同时开大下二次小风门(开度80%左右,增强密相区扰动,降低床温),关小上二次小风门(开度60%左右,使稀相区进入缺氧燃烧状态),因为东锅厂设计原因,二次上下小风门相同开度情况下上二次风是下二次风风量的三倍,所以加减负荷时根据负荷及时调整二次小风门开度对床温影响较大。高负荷时在床温不高的情况下尽量减小一次风,以达到减少磨损的目的,二次风用来维持总风量,高负荷时床温尽量接近900℃,以达到最佳炉内脱硫脱硝温度,同时加负荷时停止部分或全部冷渣器,床压高一点增强蓄热量可降低床温,减负荷相反,稳定负荷后3台左右冷渣器可保证床压稳定。 在优化燃烧调整基本成熟的基础上,配合锅炉主管薛红军进行全负荷低氧量燃烧运行,全负荷使床温尽量靠近900℃。根据#2炉目前脱硝系统运行情况,负荷150MW时根据氧量及时减减小二次风,

锅炉燃烧优化调整方案

锅炉燃烧优化调整方案 为提高锅炉效率,降低辅机耗电率,保持煤粉“经济细度”的要求,力争机械不完全燃烧损失和制粉系统能耗之和最小;保证锅炉设备安全、各经济指标综合最优和环保参数达标排放,制定以下燃烧优化调整方案: 1、优先运行A、B、C、D层煤粉燃烧器,低负荷时运行 B、C、D层煤粉燃烧器,负荷增加时,根据需要依次投入E、F层煤粉燃烧器,运行中应平均分配各层燃烧器出力(可通过各分离器出口风粉温度、压力是否一致判断,通过调整各容量风门偏置维持各容量风门后磨煤机入口风压一致来实现),各层煤粉燃烧器出力应在24~28t/h(根据单只燃烧器设计热负荷,19.65MJ/kg热值对应出力6.1t/h,17.5 MJ/kg 热值对应出力 6.85t/h),单侧运行的磨煤机出力不得超过30t/h(通过节流单侧运行磨煤机热风调节门,维持单侧运行磨煤机总风压偏低正常双侧运行磨煤机0.7~1.0kPa,调整容量风门偏置来实现),在此原则基础上,及时减少煤粉燃烧器运行层数或对角停运燃烧器,一方面,可发挥低氮燃烧器自身的稳定能力,另一方面,较高的煤粉浓度有利于在低氧环境中,集中煤粉挥发分中的含氮基团将NO还原为N2,此外,运行下层燃烧器增加了煤粉到燃尽区(富氧区)的停留时间,可充分利用含氮基团将NO还原为N2,从而降低SCR

入口NOx。 2、锅炉氧量保持:(1)供热期,负荷150~180MW氧量 3.0~5.0%;负荷180~210MW氧量 2.5~ 4.0%;负荷大于210MW氧量2.0~3.2%。(2)非供热期,负荷150~200MW氧量3.2~ 5.5%;负荷200~250MW氧量2.7~4.0%;负荷大于250MW氧量2.0~3.5%。(3)正常情况下,锅炉氧量按不低于2.5%保持,不能超出以上规定区间;环保参数超限,异常处理时,氧量最低不低于1.5%,异常处理结束后应及时恢复正常氧量。通过以上原则保证锅炉不出现高、低温硫腐蚀、受热面壁温超限、空预器差压增大,同时为降低飞灰含碳量、再热器减温水量、排烟温度、引送风机耗电率提供保障。 3、运行中保持二次风与炉膛差压不低于0.3kPa,掺烧贫瘦煤较多时,周界风风门开度在锅炉蒸发量500t/h以下可关至10%(周界风量太大时,相当于二次风过早混入一次风,因而对着火不利),大负荷时周界风风门开度不超过35%,除保持托底二次风至少70%以上开度,其余二次风采用倒塔配风方式。 4、燃尽风量占总风量的20~30%(燃尽风量之和与锅炉总风量的比值),低负荷压低限,优先使用下层燃尽风,锅炉蒸发量600t/h以下最多使用两层燃尽风(燃尽风使用原则:锅炉蒸发量430t/h以上燃尽风A层开50~80%;锅炉蒸发量500t/h以上燃尽风B层逐渐开启至全开;锅炉蒸发

燃气锅炉运行的燃烧事故原因分析及应对措施

燃气锅炉运行的燃烧事故原因分析及应对 措施 民 鲁南铁合金发电厂 文章分析电厂燃气锅炉在运行中发生回火或脱火,灭火及炉膛爆炸事故维护管理,运行监视调整等各方面原因,提出了响应的预防措施,用以提高燃气锅炉安全运行控制水平,确保正常运行。 1、燃气锅炉的回火,脱火的原因及预防措施 影响回火、脱火的根本原因有:燃气的流速,燃气压力的高低,燃烧配置状况,结合各电厂燃气锅炉燃烧运行中回火或脱火,从实际可以看出,回火或脱火大多数是调节燃气流速,燃气压力判断不准确及燃烧设备配置状况差别。下面我主要从这两个方面来分析回火或脱火的原因 1.1回火将燃烧器烧坏,严重时还会在燃烧管道发生燃气爆炸,脱火能使燃烧不稳定,严重时可能导致单只燃烧器或炉膛熄火。气体燃料燃烧时有一定的速度,当气体燃料在空气中的浓度处于燃烧极限浓度围,且可燃气体在燃烧器出口的流速低于燃烧速度时,火焰就会向燃料来源的方向传播而产生回火。炉温越高火焰传播速度就越快,则越产生回火。反之,当可燃气体在燃烧器的流速高于燃烧速度时,会使着火点远离燃烧器而产生脱火,低负荷运行时炉温偏低,更易产生脱火。例如2#燃气炉,炉膛压力不稳定,忽大忽小,烟气中CO2和O2的表计指示有显著变化,火焰的长度及颜色均有变化,并且还有一只

燃烧器烧坏,说明有回火或脱火现象,影响安全运行,气体燃料的速度时由压力转变而来的,如若气体管道压力突然变化或调压站的调压器及锅炉的燃气调节阀的特性不佳,便会使入炉的压力忽高忽低,以及当风量调节不当等均有可能造成燃烧器出口气流的不稳定,而引起回火或脱火,经以上分析可知,我们采取控制燃气的压力,保持在规定的数值,为防止回火或脱火在燃气管上装了阻火器,当压过低时未能及时发现,采取防火器,可使火焰自动熄灭,得到很好效果。1.2在燃气锅炉的燃烧过程中,一旦发生回火或脱火,应迅速查明原因,及时处理。 1.2.1首先应检查燃气压力正常与否,若压力过低,应对整个燃气管道进行检查,若锅炉房总供气管道压力降低,先检查调节站调压器的进气压力,发现降低时及时与供气站联系,要求提高供气的压力;若进气压力不正常,则应检查调节器是否有故障,并及时加以排除,同时可以投入备用调压器并开启旁通阀。若采取以上措施仍无效,则应检查整个燃气管道中是否有泄漏,应关闭的阀门是否关闭,若仅炉前的燃气管道压力降低,则应检查该段管道上的各阀门是否正常,开度是否合适,是否出现泄漏情况。当燃气压力无法恢复到正常值时,应减少运行的燃烧器数据,降低负荷运行,直至停止锅炉运行。 1.2.2如若燃压过高,应分段检查整个燃气管道上的各调节阀是否正常,其次检查个燃烧器的风门开度是否合适,检查风道上的总风压和燃烧器前风压是否偏高等,并作出相应的调整。 2、燃气的锅炉灭火及预防

锅炉燃烧调整

锅炉燃烧调整 一、燃烧调整的目的和任务 锅炉燃烧工况的好坏,不但直接影响锅炉本身的运行工况和参数变化,而且对整个机组运行的安全、经济均将有着极大的影响,因此无论正常运行或是启停过程,均应合理组织燃烧,以确保燃烧工况稳定、良好。锅炉燃烧调整的任务是: l、保证锅炉参数稳定在规定范围并产生足够数量的合格蒸汽以满足外界负荷的需要; 2、保证锅炉运行安全可靠; 3、尽量减少不完全燃烧损失,以提高锅炉运行的经济性; 4、使NOxSOx及锅炉各项排放指标控制在允许范围内。 燃烧工况稳定、良好,是保证锅炉安全可靠运行的必要条件。燃烧过程不稳定不但将引起蒸汽参数发生波动,而且还将引起未燃烬可燃物在尾部受热面的沉积,以致给尾部烟道带来再燃烧的威胁。炉膛温度过低不但影响燃料的着火和正常燃烧,还容易造成炉膛熄火。炉膛温度过高、燃烧室内火焰充满程度差或火焰中心偏斜等,将引起水冷壁局部结渣,或由于热负荷分布不均匀而使水冷壁和过热器、再热器等受热面的热偏差增大,严重时甚至造成局部管壁超温或过热器爆管事故。 燃烧工况的稳定和良好是提高机组运行经济性的可靠保证。只有燃烧稳定了,才能确保锅炉其它运行工况的稳定;只有锅炉运行工况稳定了,才能保持蒸汽的高参数运行。此外,锅炉燃烧工况的稳定、良好,是采用低氧燃烧的先决条件,采用低氧燃烧,对降低排烟热损失、提高锅炉热效率,减少NOx和SOx的生成都是极为有效的。 提高燃烧的经济性,就要求保持合理的风、粉配合,一、二次风配比,送、吸风配合和保持适当高的炉膛温度。合理的风、粉配合就是要保持炉膛内最佳的过剩空气系数;合理的二、二次风配比就是要保证着火迅速,燃烧完全;合理的送、吸风配合就是要保持适当的炉膛负压。无论在稳定工况或变工况下运行时,只要这些配合、比例调节得当,就可以减少燃烧损失,提高锅炉效率。对于现代火力发电机组,锅炉效率每提高l%,整个机组效率将提高约0.3—0.4%,标准煤耗可下降3—4g/(kW?h)。 要达到上述目的,在运行操作时应注意保持适当的燃烧器一、二次风配比,即保持适当的一、二次风的出口速度和风率,以建立正常的空气动力场,使风粉均匀混合,保证燃烧良好着火和稳定燃烧。此外,还应优化燃烧器的组合方式和进行各燃烧器负荷的合理分配,加强锅炉风

燃煤锅炉尾部烟气NOX含量的计算

燃烧产生的NOx主要由热力型NOx和燃料型NOx,热力型NOx在1800K以上温度大概可以占据20~30%的份额,其余主要由燃料氮转化而来。因此只知道煤种并不能完全确定燃烧所能产生的NOx。而燃料氮产生的NOx量与燃烧过程中的空燃比、火焰的组织、燃烧温度、炉膛以及燃烧器的设计,还有燃用煤当中的成分(主要是挥发分)都有关系,直接从煤种计算烟气中的NOx貌似比较困难,至少目前为止我没有见过这种或者类似的计算。 最好不要有计算NOx的想法。NOx排放主要和煤质,过量空气系数和燃烧器区域热负荷,燃烧器以及炉膛内空气动力场的组织(比如一二次风的比例,速度,混合时机等),煤粉细度等因素有关。要说计算,只能是经验的东西,根据电厂运行的实践总结,而不是实验室或者 理论的结果。 假如简单地估计,国内的技术,大型电站锅炉,好的烟煤400mg/m3,比较差的无烟煤1100mg/m3,贫煤在二者之间。为什么这样,不同的煤的成份怎么起作用,就不是一句两句可 以说清楚的了。 赞同maikee2005和zyw的观点,烟气中的NOx含量在煤质一定的情况下,主要决定于锅炉的设计,非凡是燃烧器的型式,目前主流的煤粉炉均采用低氮燃烧器,但技术各有不同(如水平浓淡等),不同厂的锅炉就会有不同的NOx排放值,但主流的300MW和600MW锅炉,各家的NOx保证值都差别不大,均满足当前的国家环保标准。 一般的做法是把煤质提交给锅炉厂,让他们估算。 关于NOx浓度: 虽然燃烧时生成的NOx95%以上都为NO, 但是排放到空气中,很快会转变为NO2,因此在评估NOx排放时,都是按照NO2来计算其质量排放的。 因此,八部兄提供的公式里面,70ppm不应该为93.8kg/Nm3, 而应该是144kg/Nm3. as I said above, 400kg/Nm3只适合于较好的烟煤。比如较差的挥发分21%的烟煤,按照国内现有的最先进的技术,除非完全不顾锅炉热效率等重要指标,400kg/Nm3肯定达不到的。

锅炉燃烧调整总结

锅炉燃烧调整总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

#2 炉优化调整 机组稳定运行已有3个多月,但在调试结束后我厂#2机组在3月份前在满负荷时床温在960℃左右,总风量大,风机电流大,厂用电率居高不下,一直困扰着我们。通过三个月的分析、调整,近期床温整体回落,总结出主要原因有以下两点: 一、煤颗粒度的差异。前一段时间负荷300MW时床温高炉膛差压在1.5KPa,下部压力2.6KPa,近期炉膛差压在2.1KPa,下部压力3.6KPa,这说明锅炉外循环更好了,分离器能捕捉更多的物料返回炉膛,同时也减少了飞灰含碳量,否则小于1mm的煤粒份额太多分离器使分离效率下降,小于1mm细颗粒太多就烧成煤粉炉的样子,从而导致高床温细颗粒全给飞灰含碳量做贡献了,大于10mm煤粒太多就烧成鼓泡床了,导致水冷壁磨损加剧爆管、冷渣器不下渣和燃烧恶化等一系列问题,所以控制好入炉煤粒度(1—9mm)是保证燃烧的前提,当煤颗粒度不合适时只能通过加大风量使床温下降,在煤颗粒度不合适时加负荷一定要先把风量加起来,否则负荷在300MW时床温会上升到接近980℃,甚至会因床温高被迫在高负荷时解床温高MFT保护,如果处理不当造成结焦造成非停。所以循环流化床锅炉控制煤粒度是决定是否把锅炉烧成真正循环流化床最为重要的因素,可以说粒度问题解决了,锅炉90%的问题都解决了,国内目前最好的煤破碎系统为三级筛分两级破碎。 二、优化燃烧调整。3月份以来#2炉床温虽然整体下降,但仍不够理想,由于我厂AGC投入运行中加减负荷频繁,所以在负荷变

化时锅炉床温变化幅度较大,在最大出力和最小出力时床温相差接近200℃,不断的调整风煤配比使其达到最优燃烧工况,保证床温维持在850℃-900℃。负荷150MW时使总风量维持32万NM3/h左右,一次流化风量21万NM3/h,二次风量11万NM3/h左右,同时关小下二次风小风门(开度20%左右,减小密相区燃烧,提高床温)和开大上二次小风门(开度40%左右,增强稀相区燃烧,提高循环倍率),可使床温维持850℃左右,正常运行中低负荷时一次风量保证最小临界流化风量的前提下尽可能低可使床温维持高一点,以保证最佳炉内脱硫脱硝温度。负荷300MW时总风量维持62万NM3/h左右,一次风量27万NM3/h左右,二次风量35万NM3/h左右,同时开大下二次小风门(开度80%左右,增强密相区扰动,降低床温),关小上二次小风门(开度60%左右,使稀相区进入缺氧燃烧状态),因为东锅厂设计原因,二次上下小风门相同开度情况下上二次风是下二次风风量的三倍,所以加减负荷时根据负荷及时调整二次小风门开度对床温影响较大。高负荷时在床温不高的情况下尽量减小一次风,以达到减少磨损的目的,二次风用来维持总风量,高负荷时床温尽量接近900℃,以达到最佳炉内脱硫脱硝温度,同时加负荷时停止部分或全部冷渣器,床压高一点增强蓄热量可降低床温,减负荷相反,稳定负荷后3台左右冷渣器可保证床压稳定。 在优化燃烧调整基本成熟的基础上,配合锅炉主管薛红军进行全负荷低氧量燃烧运行,全负荷使床温尽量靠近900℃。根据#2炉目前脱硝系统运行情况,负荷150MW时根据氧量及时减减小二次

锅炉燃烧器烧损原因分析及防治

1000MW超超临界 锅炉燃烧器烧损原因分析及防治 曾昕 (中电投前詹港电有限公司,广东揭阳522031) 【摘要】在我国的电力产业得到了迅速发展的情况下,我国已经在1000MW超超临界锅炉方面得到了应用,并在逐渐的满足社会的需求。煤粉燃烧器在锅炉设备当中是比较重要的一个构成燃烧器的烧损对于炉内的燃烧情况有着很大的影响,故此防治这一情况显得格外重要。本文主要就1000MW超超临界锅炉的燃烧损坏原因进行分析,并结合实际找出防治措施,希望能够对此领域的学术发展起到一定的促进作用。【关键词1 1000MW超超临界锅炉燃烧器防治 在1000MW超超临界锅炉燃烧器的烧损情况发生时,最为常见的就是造成火焰的中心发生偏斜,这样就会带来高温腐蚀以及水冷壁结焦这些后果,对于锅炉的安全运行以及在经济方面的损失造成很大影响,这在检修的工作量也会大幅度的增加,所以需采取有效的防治措施来加以应对。 1 1000MW趄趄临界锅炉燃烧器的烧损原因分析 对于1000MW超超临界锅炉燃烧器的烧损原因,笔者根据相关的资料对某电厂的这一设备进行了分析。该电厂的有一号和二号机组,在2012年开始正式的投人使用,在使用不久就发生了烧损的情况,最为常见的就是燃烧器钝体板的脱落进入到了排渣的系统,在这一机组的运行时限不断的增长的情况下,在锅炉的燃烧火焰中心开始发生了偏斜,在锅炉的左右侧主以及再蒸汽温度方面出现了偏差,在空气的预热器的进口烟气的温度也发生了偏差。这些情况和燃烧器的烧损以及钝体板的脱落有着密切的联系[11。 在燃烧器的具体烧损的原因方面主要体现在燃烧器的区域温度过高,在这一机组负荷1000MW的时候通过远红外辐射高温仪进行对炉膛的温度进行测试,Sit情况如下图1所示,通过这一图形的分布可以发现,炉膛内的火焰中心的温度偏高,高温的烟气对于燃烧器的辐射换热增强,但是在燃烧器的周界冷风的量却不足,这就造成了燃烧器的喷口温度比较高,从而对燃烧器造成了烧损的情况 外就是在这一机组的运行调整的方面。首先就是煤粉的着火距离比较近,由于通风的阻力较大所以进口的一次风量要比设计值要低,这样就会造成着火的距离比较近,进而造成燃烧器的烧损情况发生,还有就为为了能够对机组的用电率得到有效的降低,对于锅炉内的氧气含量的控制不够,二次风的风速也不高这样也会造成燃烧器的烧损。由于煤质的变化因素也会产生一定的影响,入炉煤的煤质挥发份的变化范围比较大,对于设计的煤种相差甚远,在挥发份得到提高之后一次风喷口的煤粉着火的距离就会变近。在磨煤机停运的时候在对应的燃烧器周界的风开度比较小,一次风的喷口没有得到及时的冷却,这就会使得燃烧器发生烧损的情况。 这也和设备的质量有很大的关系,由于燃烧器的钝体板的制造工艺没有达到标准以及燃烧器的喷口耐磨的强度不够等都会使得燃烧器发生烧损的情况。还有在燃烧器的设计方面的因素也要得到重视,这主要就是对于材料以及结构和停运燃烧器周界风设计的控制值参数这几个重要的方面^ 2 1000MW趄趄临界锅炉燃烧器的烧损问題防治措施 针对以上对于1000MW超超临界锅炉燃烧器的烧损问题原因的分析,笔者对其制定了相应的防治措施。首先要在燃烧器设备进行加强监督以及维修,在发现了燃烧器的烧损情况之后,要对其及时的加以更换或者是修补,针对那些脱落的燃烧器钝体板也要及时的进行更换在钝体板和一次风喷口的接触地方截贴比较耐磨的陶瓷〖3]。对于钝体板的材质要选取高质量的,使用新的安装工艺,从而来解决燃烧器的钝体板脱落以及磨损这些情况,这样能够有效的防治燃烧器的烧损问题,同时还婆能够在燃烧器进口煤粉管壁温的维护方面得到加强,在测量的准确性上要能够得到确保。在停炉的这一阶段,对燃烧器和辅助的二次风安装的角度要进行严格的检查,从而能够对炉膛的设计切圆的准确性得到保证,对于锅炉的一次风速的冷热调匀实验和二次风冷态挡板特性试验要积极的完成做好,从而来保证炉膛的火焰中心不发生偏斜。 对于燃烧器的运行调整要得到有效的加强,对于燃尽风门开度以及二次风门要能够进行合理的控制,这样能够使得风箱的差压值以及炉膛的差压值保持在设计值的最近距离,从而对于燃烧器的周界风量满足冷却以及燃烧的相关标准,对于锅炉的各个负荷段的氧气体积的分数要能够将其控制在设计值的最近范围内,这样能够对各个层级的二次风喷口的低风速进行防止,从而对燃烧器起到保护的作用。对于停运燃烧器的周界风门开度的控制曲线要进行优化,加强对停运燃烧器进口煤粉管壁温的监视,还要根据磨煤机的负荷对一次风母管压力以及一次风流量进行合理的控制。 在设计的方面就要依照着燃烧器的区域温度对材料进行选择,增加在耐热以及耐磨的性能,对于燃烧器的周界风喷口的截面积要能进行合理的设计,另外就是要能够对燃烧器的钝体板结构的设计要进行优化。 3结语 总而言之,在1000MW超超临界锅炉燃烧器的烧损问题上要进行多方面的考虑分析,在找到烧损的原因基础上有针对性的进行对其解决,要能够根据事故的现场和运行的数据来进行分析烧损的原因,从而提出合理化的建议,如此才能够有效的解决烧损的真正问题。参考文献: [1]郝振.双尺度低氮燃烧技术在600MW燃煤锅炉上的应用[J].中国电业(技术版).2014,(02). [2]张耀.低氮燃烧改造在亚临界机组的应用研究[J].中国电业(技术版),2014,(02). [3]刘伟,束继伟,金宏达.电站锅炉管式空预器积灰堵塞的原因分析及解决措施[J].黑龙江电力,2014.(01).

锅炉燃烧调整配风规定

通知 国电东胜热电有限公司发电部第007号2011-12-01 锅炉燃烧调整方案 氧量控制表 控制锅炉氧量的意义: 煤粉燃烧是一种化学反应的过程。氧量的多少对化学反应速度影响较大,高温条件下有较高的化学反应速度,但若物理混合速度低,氧气浓度下降,可燃物得不到充足的氧气供应,结果燃烧速度也必然下降。适量的空气供应,是为燃料提供足够的氧气,它是燃烧反应的原始条件。空气供应不足,可燃物得不到足够的氧气,也就不能达到完全燃烧。但空气量过大,又会导致炉温下降及排烟损失增大。 1)入炉总风量的大小与锅炉热效率的高低密切相关,总风量过大会使排烟热损失增加;总风量过小,则会使煤粉燃烧不充分,烟气中CO含量、飞灰可燃物含量和炉渣可燃物含量增加,致使化学和机械未完全燃烧损失增加;总风量的大小也对主汽温和再热汽温产生影响,因此选取合理的入炉总风量,可使总的热损失最小,锅炉热效率达到最高,同时在低负荷时又能保持较高的汽温。 2)炉膛—风箱压差 在锅炉负荷与炉膛出口氧量不变的条件下,炉膛—风箱压差的高低关系到辅助风、燃料风和燃烬风彼此间风量的比例,比例大小对煤粉燃烧的稳定性、燃烬性及NOx的排放量有极大的影响,因此选择合理的炉膛—风箱压差,会提高锅炉的安全性和经济性。 3)燃尽风风量 燃烧器最上层为燃烬风喷口,燃烬风的作是实现分级燃烧,减少热力型NOx生成,补充燃烧后期所需氧。燃尽风风量的大小影响NOx的排放量和碳粒子的燃烬程度。不足容易产生CO,因而使灰熔点温度大大降低。这时,即使炉膛出口烟温不高,仍会形成结渣。燃用挥发份大的煤时,更容易出现这种现象。 4)燃料与空气混合不充分。 燃料与空气混合不充分时,即使供给足够的空气量,也会造成一些局部地区空气多一些,另一些局部地区空气少一些。在空气少的地区就会出现还原性气体,而使灰熔点降低,造成结渣。

锅炉燃烧优化调整方案

锅炉燃烧优化调整方案 萨拉齐电厂的2×300MW CFB锅炉是采用哈尔滨锅炉股份有限公司具有自主知识产权的CFB锅炉技术设计和制造的,锅炉型号HG-1065/17.6-L.MG,是亚临界参数、一次中间再热自然循环汽包炉、紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构的循环流化床锅炉,燃用混合煤质,锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数,锅炉的最大连续蒸发量为1065t/h。循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器,锅炉采用支吊结合的固定方式,受热面采用全悬吊方式,空气预热器、分离器采用支撑结构;锅炉启动采用床下和床上联合点火启动方式。 萨拉齐电厂锅炉主要技术参数: 一、优化燃烧调整机构

为了积极响应公司号召,使我厂锅炉燃烧优化调整工作有序进行,做到调整后锅炉更加安全、经济运行,我厂成立了锅炉优化燃烧调整小组: 1、组织机构: 组长: 杨彦卿 副组长:冀树芳、贺建平 成员:刘玉俊、蔚志刚、李京荣、范海水、谷威、孔凡林、薛文祥、于斌 2、工作职责: 1)负责制定锅炉优化燃烧调整的工作计划; 2)负责编制锅炉优化燃烧调整方案及锅炉运行中问题的检查汇总; 3)负责组织实施锅炉优化燃烧调整工作,保证锅炉长周期连续稳定运行。 二、优化燃烧调整工作内容: 1、入炉煤粒度调整: 1)CFB锅炉对入炉煤粒径分布要求很高,合理的粒径分布是影响锅炉燃烧安全稳定和经济的最重要因素之一,入炉煤粒径对锅炉的影响有以下几点:a)入炉煤细粒径比例较少,粗颗粒比例多,阻力相应增加锅炉流化所需一次风量增大,细颗粒逃逸出炉内的几率增高,锅炉飞灰含碳量上升;b)入炉煤细颗粒比例多,粗颗粒比例少,在相同的一次风量下锅炉床层上移,床温升高,

锅炉燃烧调整

[分享]锅炉燃烧的监视与调整 锅炉燃烧, 调整 锅炉燃烧的监视与调整 1. 燃烧调整的任务炉内燃烧调整的任务可归纳为四点: (1)保证燃烧供热量适应外界负荷的需要,以维持蒸汽压力、温度在正常范围内。 (2)保证着火和燃烧稳定,燃烧中心适当,火焰分布均匀,不烧坏燃烧器,不引起水冷壁、过热器等结渣和超温爆管。(燃烧的安全性) (3)燃烧完全,使机组运行处于最佳经济状况。提高燃烧的经济性,减少对环境的污染。(经济性) (4)对于平衡通风的锅炉来说,应维待一定的炉膛负压。 2. 燃烧火焰监视煤粉的正常燃烧,应具有光亮的金黄色火焰,火色稳定、均匀,火焰中心在燃烧室中部,不触及四周水冷壁;火焰下部不低于冷灰斗一半的深度,火焰中不应有煤粉分离出来,也不应有明显的星点,烟囱的排烟应呈淡灰色。 ① 火焰亮白刺眼:风量偏大,这时炉膛温度较高; ② 火焰暗红:风量过小、煤粉太粗、漏风多,此时炉膛温度偏低; ③ 火焰发黄、无力:煤的水分偏高或挥发分低。 3. 燃料量的调整由于直吹式制粉系统出力的大小直接与锅炉蒸发量相匹配,当负荷变化时,通过①调节给煤机的转速或②启停制粉系统来适应负荷变化的需要。 (1)负荷变动大,即需启动或停止一套制粉系统。 在确定制粉系统启、停方案时,必须考虑到燃烧工况的合理性,如投运燃烧器应均衡、保证炉膛四角都有燃烧器投入运行等。以韩二600MW锅炉为例: ① 75%~100%B-MCR时,运行五台磨; ② 55%~75%B-MCR时,运行四台磨; ③ 40%~55%B-MCR,只有三台磨煤机运行。

④ 40%B-MCR以下时,两台磨运行。 而当锅炉负荷小于50%B-MCR时,应投入油枪稳定燃烧。同时为了保持低负荷时燃烧的经济性,在停用制粉系统时,应注意先停上层燃烧器所对应的磨煤机,而保持下层燃烧器的运行。 (2)负荷变化不大,可通过调节运行中的制粉系统出力来解决。 1) 锅炉负荷增加,要求制粉系统出力增加,应: ① 先增加磨煤机的通风量(开大磨煤机进口风量挡板),利用磨煤机内的少量存粉作为增负荷开始时的缓冲调节; ② 然后增大给煤量(加大给煤机的转速); ③ 同时开大相应的二次风门,使燃煤量适应负荷。 2) 锅炉负荷降低时,则减少给煤量和磨煤机通风量以及二次风量。 4. 风量的调整锅炉的负荷变化时,送入炉内的风量必须与送入炉内的燃料量相适应,同时也必须对引风量进行相应的调整。 入炉的总风量包括一次风和二次风,以及少量的漏风。单元制机组通常配有一、二次风机各两台。一次风机负责将煤粉送入炉内,故运行中的一次风量按照一定的风煤比来控制;二次风机就是送风机,燃烧所需要的助燃空气主要是送风机送入炉膛的,所以入炉总风量主要是通过调节二次风量来调节的。而调节的目标就是在不同负荷下维持相应的氧量设定值(锅炉氧量定值设为锅炉负荷的函数)。 (1) 总风量的调节方法1) 送风大小的判断 ① 锅炉控制盘上装有O2量表,运行人员根据表计的指示值,通过控制烟气中的CO2和O2含量,从而控制炉内过量空气系数的大小。使其尽可能保持为最佳值,以获得较高的锅炉效率。 ② 锅炉在运行中,除了用表计分析判断之外,还要注意分析飞灰、灰渣中的可燃物含量,观察炉内火焰及排烟颜色等,综合分析炉内工况是否正常。如前所述:火焰炽白刺眼,风量偏大,O2量表计的指示值偏高,可能是送风量过大,也可能是锅炉漏风严重,送风调整时应予以注意;火焰暗红不稳,风量偏小时,O2量表计值偏小,此时火焰末端发暗且有黑色烟怠,烟气中含有CO并伴随有烟囱冒黑烟等。 2) 总风量的调节 ①是通过电动执行机构操纵送风机进口导向挡板或动叶倾角,改变其开度来实现的。

浅析含氧量对锅炉烟气氮氧化物折算值的影响

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7417751410.html, 浅析含氧量对锅炉烟气氮氧化物折算值的影响 作者:禤四德 来源:《企业科技与发展》2016年第08期 【摘要】氮氧化物是燃煤锅炉的主要排放污染物之一,为了达标排放,必须对氮氧化物 进行无公害处理。脱硝是处理燃煤锅炉烟气达标排放的重要措施之一。锅炉烟气的含氧量对氮氧化物及氮氧化物折算值都有影响,为了分析含氧量对氮氧化物折算值的影响,抽取了某75 t/h燃煤循环流化床锅炉运行的烟气监测数据进行理论分析,得出有效控制氮氧化物折算值的 措施,保证燃煤锅炉烟气得到有效的治理,从而达标排放。 【关键词】含氧量;氮氧化物(NOx);氮氧化物折算值 【中图分类号】TM621.2 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2016)08-0075-03 燃煤锅炉运行中,NOx是主要大气污染物之一。氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),这二者统称为NOx。此外,还有少量的氧化二氮(N2O)产生。排入大气的NOx会引起酸雨和光化学烟雾污染,破坏臭氧层,严重破坏生态环境,危害到人类的健康。 为达到国家最新颁布实施的(《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223—2011)的大气污染物排放限值标准,必须对NOx进行无公害处理后合格排放。烟气排放中氮氧化物和氮氧化物折算值是其中2项重要的指标,下面分析一下含氧量对氮氧化物折算值的影响。 1 氮氧化物的生成 燃煤锅炉在燃烧过程中产生的NOx,可采用SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性 非催化还原)2种技术进行处理。目前,大多数厂家采用SNCR(选择性非催化还原)技术进行无公害处理。选择性非催化还原是指无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的工况位置,喷入还原剂与烟气中的氮氧化物发生化学反应,还原为无害的氮气和水。采用NH3作为还原剂,在温度为850~1 050 ℃的范围内,还原NOx的化学反应方程式主要为 4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O;4NH3+2NO+2O2=3N2+6H2O;8NH3+6NO2=7N2+12H2O。 烟气中NOx的生成反应过程是相当复杂的,煤在燃烧过程中生成NOx的途径有3种:①热力型,这是空气中氮气在高温下氧化而成的过程。②燃料型,这是燃料中含有的氮化合物在燃烧过程中热分解后继续氧化的过程。③快速型,这是燃烧时空气中的氮和燃料中的碳氢离子团(如CH等)反应生成的过程。根据氮氧化物的燃烧化学反应,降低炉内过量空气系数,可以降低氮氧化物的生成;缺点为锅炉燃烧需要足够的氧量,在炉膛出口氧量为5%~6%,较低的空气系数会造成燃烧化学反应不充分,也会降低锅炉热利用效率;易于还原性气体的生成,

提高电站锅炉燃烧效率的优化技术(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 提高电站锅炉燃烧效率的优化技 术(标准版)

提高电站锅炉燃烧效率的优化技术(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 燃料在锅炉的炉膛中燃烧释放热能,经过金属壁面传热使锅炉中的水转化成具有一定压力和温度的过热蒸汽,随后把蒸汽送入汽轮机,由汽轮驱动进行发电。燃烧优化技术能够有效提高锅炉燃烧的效率并减少污染。本文重点分析能够提高电站锅炉燃烧效率的优化技术。 电站锅炉燃烧优化技术发展 我国经济发展逐渐从粗放型转入集约型,对电站锅炉的燃烧不仅要追求经济效益还要实现安全性及环保性。目前,我国电站锅炉燃烧优化技术取得了长足的进步但还存在一些比较严重的问题。为了保证电能的及时供应,燃煤机组及燃煤技术得到迅速的发展,但电站锅炉的自动化水平仍然非常低。20世纪70年代测量技术的改进有效促进煤炭燃烧效率的提高。氧化锆氧量计大大提高了锅炉燃烧后释放的烟气内氧气含量检测的准确性,在我国各个电站得到普遍应用,另外风速监测技术也是诞生在20世纪70年代的优化技术。 我国在20世纪80年代进行了技术改进,平均煤炭消耗大大降低,

锅炉空气预热器二次燃烧事故的原因分析参考文本

锅炉空气预热器二次燃烧事故的原因分析参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉空气预热器二次燃烧事故的原因分 析参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、前言 辽宁省华锦化工集团盘锦乙烯有限责任公司开工锅炉 BF-1101B回转式空气预热器(GAH)曾先后2次因发生二次 燃烧事故而损坏。为吸取事故教训,笔者对空气预热器着 火原因、现象进行了分析,并提出了相应的预防措施及解 决办法。 二、事故经过 20xx年1月14日零时58分,该公司BF-110lB炉因

火焰监测器检测不到火焰信号而报警联锁停车,紧接着工艺人员对B炉实施恢复点火过程中,又因其他仪表故障而多次使B炉吹扫点火失败。2时左右,就在继续对B炉进行吹扫点火期间,总控人员发现锅炉系统报警盘上的GAH 停车报警,于是立即通知现场检查确认。检查中发现空气预热器换热元件已经冒烟着火,支撑板被烧得通红,并且蓄热板多半因严重过热而熔化变形,有的已脱落在烟道内。各种现象表明GAH为二次燃烧,现场立即做紧急处理。检修后虽能勉强再用,但GAH转子终因严重过热而产生了明显位移,并导致漏风严重、周边过渡卡磨、电机频繁超载眺闸等一系列不良后果,初定择期进行检修或更换。而该炉在1997年12月,就曾因锅炉超负荷运行时间过长,已发生过2起空气预热器二次燃烧事故,事故造成空气预热器全部烧毁。

氮氧化物排放量计算

锅炉燃烧氮氧化物排放量 燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式核算: GNOx=1.63B(B?n+K EVyCNOx) 式中:GNOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量(kg); B ~煤或重油消耗量(kg); 8~燃烧氮向燃料型NO的转变率(%),与燃料含氮量n有关。普通 燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%(n>0.4%),燃油锅炉为32~40%, 煤粉炉取20~25%; n ~燃料中氮的含量(%); Vy ~燃料生成的烟气量(Nm3/kg); CNOx ~温度型NO 浓度(mg/ Nm3),通常取70ppm,即93.8mg/ Nm3。 第一种方法: 《环境统计手册》-方品贤中的计算方法(第99和100页)和国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》(环发[2003]64 号) 中氮氧化物的计算方法上述方法是一致的,假设了燃烧1kg 煤产生10m3 烟气。

GNOx=1.63XB X (NXp +0.000938 GNOx—氮氧化物排放量,kg; B -肖耗的燃煤(油)量,kg; N -然料中的含氮量,%;《环境保护实用数据手册》-胡名操和《环境统计手册》-方品贤统计数据一致。取0.85%。 (3—燃料中氮的转化率,%。取70% 计算燃烧1t 煤产生氮氧化物量为18.64kg。 第二种方法:根据N守恒,计算公式为:G = BXN/14冷>46 其中:G—预测年二氧化氮排放量; N —煤的氮含量(%),取0.85%; a—氮氧化物转化为二氧化氮的效率(%),取70%。 B—燃煤量。 计算燃烧1t煤氮氧化物产生量为19.55 kg。 第三种方法:按照《环境保护实用数据手册》-胡名操中相关统计数据,工业锅炉

浅谈锅炉的燃烧调节方式

浅谈锅炉的燃烧调节方式 摘要:锅炉燃烧工况的好坏直接影响着锅炉机组及整个发电厂运行的安全和效益。燃烧过程是否稳定直接关系到锅炉运行的可靠性;锅炉燃烧的好坏直接影响 锅炉运行的经济性,燃烧过程的经济性要求合理的风与煤粉的配合,及保证适当 的炉膛温度。 关键词:锅炉燃烧调节方式 1 燃料量的调节 燃料量的调节是燃烧调节的重要一环。不同的燃烧设备和不同的燃料种类, 燃料量的调节方法也各不相同。 中间储仓式制粉系统的特点之一是制粉系统运行工况变化与锅炉负荷并不存 在直接的关系。当锅炉负荷发生变化时,需要调节进入炉内的燃料量,它通过投 入(或停止)喷燃器只数或改变给粉机转数、调节给粉机下粉挡板开度来实现的。当锅炉负荷变化较小时,只需改变给粉机转速就可以达到调节的目的;改变给粉 机的转数是通过平型控制器的加减完成的。当锅炉负荷变化较大时,用改变给粉 机的转数不能满足调节幅度的要求,则在不破坏内燃工况的前提下,可先以投、 停给粉机只数进行调节,而后再调节给粉机转数,弥补调节幅度大的矛盾。若上 述手段仍不能满足调节需要时,可用调节给粉机挡板开度的方法加以辅助调节。 投、停喷燃器(相应的给粉机)运行方式的调节,由于喷燃器布置方式和类 型的不同,投运方式也不相同。当需投入备用的喷燃器和给粉机时,应先开启一 次风门至所需开度,对一次风管进行吹扫;待风压正常时启动给粉机给粉,并开 启喷燃器助燃的二次风,观察着火情况是否正常。反之,在停用喷燃器时,则先 停给粉机并关闭二次风,一次风吹扫数分钟后再关闭,以防一次风管内煤分沉积。为防止停用的喷燃器受热烧坏,有时对其一、二次风门保持适当开度,以冷却喷口。给粉机转数调节的范围不宜太大,若调至过高,则不但会因煤粉浓度过大堵 塞一次风管,而且容易使给粉机超负荷和引起煤粉燃烧不完全。若转数调至过低,则在炉膛温度不太高的情况下,由于煤粉浓度不足,着火不稳,容易发生炉膛灭火。单只增加给粉机转数时,应先将转数低的给粉机增加转数,使各给粉机出力 力求均衡;减低给粉机转数时,应先减转数高的。 对于喷燃器布置在侧墙的锅炉,可先增加中间位置的喷燃器来粉,对四角布 置的喷燃器锅炉,需要相对称的增加给粉机转数。用投入或停止喷燃器运行的方 法进行燃烧调节,尚需考虑对气温的影响。在气温偏低时,投用靠炉膛后侧墙的 喷燃器或上排喷燃器。气温偏高时则停用靠炉膛后侧的喷燃器或上排喷燃器。有 时由煤粉仓死角处煤粉的堆积或煤粉自流等原因将给个别给粉机的给粉量调节带 来一定的困难。此时,对来粉量的调节将是一个细致而麻烦的工作。这就需要反 复的开、停给粉机,或开关给粉机下粉挡板,用木锤敲打、振动给粉机上部空间,促使煤粉仓内沉积的煤粉进行流动或迫使流动较大的煤粉沉积下来。这种调节操 作较为笨拙、繁重,但能达到调节要求。 2 锅炉风量的调节 当外界负荷变化需要调节锅炉出力时,随着燃料量的改变,对锅炉的风量也 需做相应的调解。 在实际运行中,从运行的经济方面来看,在一定的范围内,随着炉内过剩空 气系数的增加,可以改变燃料与空气的接触和混合,有利于完全燃烧,使化学未 完全燃烧损失和机械未完全燃烧损失降低。但是,当过剩空气系数过大时,则炉

锅炉燃烧调整的优化分析

锅炉燃烧调整的优化分析 发表时间:2017-07-04T11:05:16.633Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:刘金龙[导读] 摘要:锅炉燃烧的稳定与否,直接关系到整个机组的安全运行。锅炉燃烧工况是否正常,可以通过氧量表,炉膛负压表的指示来判断,同时配合对火焰的监视来判断。 (中天钢铁集团有限公司热电厂江苏常州 213011) 摘要:锅炉燃烧的稳定与否,直接关系到整个机组的安全运行。锅炉燃烧工况是否正常,可以通过氧量表,炉膛负压表的指示来判断,同时配合对火焰的监视来判断。正常稳定的燃烧应具有光亮的金黄色火焰,并且均与的充满整个炉膛,不应过于明亮或过暗,且不应触及四周水冷壁;火焰中心应位于炉膛的中部,下部不低于冷灰斗一半;火焰中不应有煤粉析出,不应有明亮的火星,火焰不能有忽明忽暗的脉动闪动,运行中若燃烧不稳,不仅会引起蒸汽参数的波动,影响负荷的稳定,而且还会对锅炉、蒸汽管道、汽轮机带来冲击。若发生炉膛灭火,则后果更为严重。关键词:燃烧;燃烧调整 1 影响燃烧的因素 ⑴炉膛热负荷大小。⑵送入燃料的质量(成分、发热量与均匀性)。⑶热风比例大小。⑷风温高低与风速大小。⑸风量调整。⑹火焰中心。 2 锅炉燃烧调整优化分析 为了进一步降低锅炉煤耗,有必要对影响锅炉效率的因素进行分析,找出有效的运行方式,以提高锅炉效率,达到节能增效的目的。就锅炉而言,一方面应通过调整运行方式尽量减少各种损失;另一方面,则应提高蒸汽参数,减少减温水量和排污量。在所有损失中,排烟热损失和未完全燃烧热损失占主要,因此有效地减少这些损失,能提高锅炉效率。 2.1 影响排烟热损失的因素 影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟量。一般来说,排烟温度每上升 10 ℃,则排烟热损失增加 0.6%~1%,所以要全面分析造成锅炉排烟温度升高的各种因素,制定出切实可行的措施以达到降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。排烟量主要由过剩空气系数和燃料中的水分来决定,而燃料中的水分则由入炉煤成分来决定。影响排烟温度和排烟量的主要因素有漏风、受热面积灰和结渣、环境温度(即空预器入口温度)和入炉煤的成分。 2.2 影响未完全燃烧热损失的因素 ⑴煤质。燃料中挥发成分含量较高时,煤粉著火容易,同时燃烧过程稳定,未完全燃烧热损失也较小。如果燃料中灰分含量较高时,则燃烧稳定性差,而且由于灰分的隔绝作用,煤的燃尽性能较差。水分对燃烧的影响主要是使燃烧著火困难,并降低燃烧区的温度,使煤粉燃尽变得困难。 ⑵煤粉细度。煤粉越细,表面积越大,越容易著火,同时所需燃烧时间越短,燃烧越完全。但煤粉过细会使制粉电耗增加,降低锅炉效率。 ⑶风量。炉膛过剩空气系数过小,会使燃料燃烧不完全,而且由于烟气中未完全燃烧物的存在,给锅炉运行带来二次燃烧的威胁,炉膛过剩空气系数过大,则排烟热损失也大,达不到经济运行的效果。 ⑷氧量。锅炉运行氧量直接影响锅炉的经济性。在不同的运行负荷下,氧量过大,导致排烟热损失和风机电耗增加;反之,虽然使得风机电耗下降,但飞灰可燃物增加,未完全燃烧热损失增加。 ⑸燃烧过程。缩短煤粉著火时间。同时,延长煤粉在炉膛中燃烧停留时间,使碳粒尽可能完全燃烧,将会降低煤粉的未完全燃烧热损失,提高锅炉效率。 2.3 锅炉燃烧调整的优化措施 ⑴降低排烟热损失。控制漏风,在运行中经常检查水封槽水位,每次吹灰后,都对看火孔和人孔门进行全面检查,关紧吹灰时吹开的看火孔,对于在运行中的制粉系统,在保证安全的情况下,尽量少用冷风,多用热风,这样可使排烟温度降低 1~1.5 ℃,提高烟道入孔门和保温层的严密性,防止烟道漏风。 ⑵防止空预器堵灰。防止机组启、停过程中油枪雾化不好。在清洗空预器时,一定要彻底清洗干净并保证烘干时间足够,防止残垢沉积于受热面,严格执行空预器吹灰,在机组启停、入炉煤中灰分的质量分数较高和燃烧不好时,增加吹灰次数。对炉膛和烟道定期全面吹灰,运行数据显示,每班对炉膛和烟道进行全面吹灰,可降低排烟温度 2~3℃。因此,要对炉膛和烟道进行及时吹灰,减少飞灰堆积。 ⑶减少未完全燃烧热损失。减少未完全燃烧热损失就要合理控制氧量。要提高锅炉运行效率,除了控制漏风、保持换热面清洁、强化燃烧外,关键是控制好锅炉运行氧量和煤粉细度,它们直接影响锅炉的运行经济性。及时掌握煤质和煤粉细度的变化,正常运行中,适当降低一次风压,提高一次风温。根据煤种调整氧量,挥发份较高的煤种保持氧量 3%~4%,挥发份较低的煤种保持氧量 2%~3%。 ⑷延长燃烧时间。在运行中可采取适当降低炉膛负压。同时适当提高底部二次风的开度,使煤粉在炉膛中充分地燃烧,适当降低火焰中心。 ①均等配风。二次风的开度一致。适用于燃烧稳定时的大负荷。优点:炉内的热负荷分布均匀。 ②束腰配风。将中部的二次风适当的关小。适用于燃烧不稳定或小负荷。优点:提高局部断面热负荷,有利于燃烧稳定。 ③鼓腰配风。将中部的二次风适当的开大。适用于炉膛温度过高或结焦。优点:切割分离燃烧中心,降低炉内温度。 ⑸锅炉燃烧系统中的两个最佳。锅炉燃烧系统中保持两个最佳,即:最佳过量空气系数与最佳煤粉细度。 ①最佳空气系数是指锅炉的排烟损失与不完全燃烧热损失之和最小的过量空气系数。它与煤种、锅炉的燃烧特性以及锅炉密封程度有关系。 ②最佳煤粉细度是指锅炉的制粉损耗与锅炉的不完全燃烧热损失之和最小的煤粉细度,它与煤的可磨性、设备特性以及煤的燃烧特性、锅炉的燃烧特性有关。 3 锅炉燃烧调整的几点建议 ⑴正常运行时,合理分配上下排,保持下大上小。 ⑵合理配风,调整火焰中心,使火焰充满炉膛,并保证煤粉与空气良好混合。

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