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许学勇-低碳低硅

垒垡垡垒±箜望塑兰箜!翌塑鎏塑堡壁堡壁塑翌壁堡望坌堑墨翌茎!,_l▲济钢低碳低硅钢增硅原因分析及对策

徐学永(济南钢铁股份有限公司第三炼钢厂,山东济南250101)

【摘要]通过对低碳低硅钢增硅问题进行分析,明确了在当前工艺条件下精炼脱s任务重、转炉下渣量大、精炼时间偏长是增硅的主要影响因素,提出了100%铁水预脱硫处理等四条改进措施,【Si恰格率由83.3%提高到91.8%,效果十分明显。

关键词冶炼低碳低硅钢增硅脱硫回磷精炼时间

1前言

济钢ASP生产线于2005年6月投产,并于同年8月份开始冷轧原料用钢的研发工作,先后开发了SPHC、SPHD等钢种。该类钢的成功开发,拓宽了济钢品种范围,增加了公司的经济效益,但在生产过程中也暴露出一些问题,比较突出的问题之一为硅含量超标。本文对增硅问题进行研究分析,并提出了相应改进措施,取得了良好效果。

2现状及存在的问题

本文以SPHC为例对增硅问题进行分析,该钢种化学成分要求如表1。

袭1SPHC化学成分

成分CSiMnPSAla

含量%≤O.06≤O.040.12-o.30≤O.020≤o.0200.015-0.060对2006年6月至2007年2月期间4203炉共61.8万tSPHC成分进行统计,Si含量大于0.04%炉次占总炉次16.7%,Si的合格率仅为83.3%。按公司规定。si含量超标炉次改判为普通热轧商品卷原料,改判后经济损失约达50美元/吨钢,如果Si含量超过0.05%则直接判废,影响了济钢冷轧厂正常生产,降低了集团公司的经济效益。

3理论分析

3.1增硅的热力学条件

工艺路线:KR铁水预处理_+BOF转炉-÷LF精炼.+连铸机。一般情况下精炼过程温度处在1580oC~1600℃之间,由氧势图可知在此温度区间FeO、P20,、MnO、SiO:、A120,化合物稳定性依次增强。因此,在还原性气氛下FeO、P20,、MnO、SiO:等不稳态化合物很容易被Al置换出来。由于其它元素对本钢种成分合格率无明显影响,故本文只讨论SiO:的反应问题。其化学反应式为:

1/2[Si]+1/3(A1203)=I/2(Si02)+2/3[A1】

AGO=l11.23-0.0019TkJ/mol

1590℃时:

AGo=I11.23-0.019x(1590+273)=75.83(kJ/m01)>0[1】AGO>0,说明在此温度下反应向逆向进行,即向生成硅的方向进行。

3.2增硅的动力学条件

根据双膜理论,液一液相的界面反应由三个环节组成,速率式分别如下:

反应物向相界面扩散:

J1=dn/dr=131(CI—C母I)A

界面化学反应:

仁耐由=良(,伊I—CI平)A

生成物离开相界面扩散

J≥=由/出=JB2(伊Ⅱ一CⅡ)A

式中:JBI,麽嘞别为I、Ⅱ相内的传质系数

斤一反应物向相界面扩散速度

r—化学反应速率

J卜生成物离开相界面扩散速度

CI—溶液反应物浓度

C母.—相界面反应物浓度

伊Ⅱ—相界面生成物浓度

CⅡ—溶液生成物浓度

j}—化学反应速率常数

A~相界面面积闭

Ⅱ’精炼具有脱氧脱硫、调节成分温度、去除夹杂物等冶金功能,其中脱硫反应前提是脱氧充分,而在脱氧充分的情况下也具备了增硅反应的热力学条件。LF精炼脱硫反应时在底吹氩强烈搅拌作用下,除了完成脱硫任务外,脱硅反应三个环节之间的界面面积也均大大增加,为增硅反应提供了良好的动力学条件,加快了(SiO:)与[All的反应速度,促进了增硅。

4生产中各影响因素分析

4.1转炉终点控制

转炉终点控制情况通常如表2。

q茹黜‘∞|!!!——?研夯与应用◆——菇y茹盏麟嚣m

裹2转炉终点通常控制情况

由表2知转炉终点【C】低【o】高,氧含量普遍大于600xlO巧;转炉终点硫含量不稳定,部分炉次大于内控要求,因此Ⅱ.精炼脱氧脱硫任务较重。4.2不同工序对增硅的影响

生产中对钢水Si含量变化及渣样成分变化做分析,Si含量分析结果如表3。

裹3SPHC不同工序钢水Si含量,%工序BOF终点出钢完毕LF试样1LF试样2LF出站成品样si含量0.0030.0050.0090.0220.0270.028

由表3可知转炉出钢完毕Si含量仅为0.005%,从LF'出站至连铸增硅量仅为0.001%,LF精炼工序增硅量占增硅总量的88.0%,大量生产数据也表明了这一点,因此可以断定增硅反应主要在LF精炼过程中发生。对该炉钢渣样做跟踪分析,结果如表4。

袭4SPHC渣样分析结果,%

工序P205

BOF终点LF前LF后

O.530.051o.004

由表4可知:转炉终点渣中SiO:、FeO、MnO等含量高,氧化性较强,出钢过程部分转炉渣进入钢包中,成为SiO:的主要来源。出钢时及LF精炼初期加入CaO、CaF2及M加等造渣料一定程度稀释了SiO:的浓度。随着精炼过程的继续进行,渣中FeO、P如,、MnO、Si02含量呈下降趋势,A120,呈上升趋势。精炼末期FeO、P20,、MnO基本被还原完毕,SiO:也有一定程度的降低。转炉终点FeO+MnO含量之和为19.24%,精炼之后降为1.93%,SiO:含量也从精炼前的8.0%下降到7.3%。这表明精炼后炉渣已经从转炉终点时的强氧化性转变为精炼后的较强还原性,由此也可判断出LF精炼过程发生增硅反应。

4.3回P量与增Si量的关系

转炉渣中含有大量的SiO:,下渣量的大小也就决定了SiO:来源的多少。根据生产经验以回P量评价下渣量的大小,统计分析了增硅量与回P量的关系如图1示,增硅量随回P量的增加而增加。据统计,因转炉下渣量大导致硅含量超标炉次占超标总数10.6%。4.4脱S量与增Si量的关系

实际生产中发现增Si量与FL精炼脱S量有着明显的对应关系,具体如图2示。

分析认为:脱S反应的前提条件是脱氧充分,即FeO、P205、MnO已基本被[AllJ丕原。脱S反应发生时渣中SiO:与【灿】的反应也同时进行。又因为脱s过程是钢渣强烈混合的过程,钢渣混合时增大了SiO:与【Al】反应的界面面积,大大加快了【Si】的生成速度。据统计,因LF精炼脱硫任务过重(精炼进站硫含量大于0.025%)占超标总炉数的81.1%。

4.5增硅量与精炼时间的关系

文献[31指出:『Si卜『A11反应平衡时的Si含量在1.00%左右,远远大于钢种上限要求,所以该反应达不到平衡,一直会向增硅方向进行。济钢三炼钢攻关初期的实际生产数据也证实了这一点。精炼时间与增硅量的对应关系如图3所示,随着精炼时间的延长,增硅量也逐渐变大。因精炼时间过长导致硅含量超标炉次占超标总数5%左右。

0.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.0045

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图1回P量与增Si量的对应关系

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钢渣充分接触,增加了界面面积,脱硫反应与增硅反

应热力学条件及动力学条件基本相同,因此LF精炼

大量脱硫是造成钢中增硅的主要影响因素。

5改进措施及效果

根据分析结果采取以下措施控制增硅量:

5.1100%铁水预脱S处理,扒渣干净,转炉终点S含

量控制在0.020%以下,减轻LF精炼脱s压力,u.精

炼S含量脱至0.012%且P可,不再进一步深脱硫处理。

配加合金及加热后不许强搅拌,底吹强度以渣面微微

波动不裸露钢水为宜。

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