文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 不同结构的重油催化裂化装置结焦的原因分析及防止措施

不同结构的重油催化裂化装置结焦的原因分析及防止措施

石油炼制与化工

2003年2月PETROLEUMPR()cEssINGAND

PETROcHEMIcAI—s第34巷第2期

不同结构的重油催化裂化装置结焦的

原因分析及防止措施

叶晓东,徐武清,刘静翔

‘中国石化洛阳分公司,洛阳471012’1Ib斗够

摘要分析了中国石化洛阳分公司两套不同结构的重油催化裂化装置结焦的原因,并介绍了所采取的防止结焦的措施及效果。

关键词:催化裂化装置沉积物形成原因技术措施

l前言

中国石化洛阳分公司现有2套重油催化裂化装置,设计加工能力均为1.40Mt/a。第1套于1984年lo月建成投产,2000~2001年采用uoP技术对反再系统进行改造}第Ⅱ套于1997年lo月建成投产。两套装置进料全部为常压渣油,采用单器单段贫氧不完全再生技术,使用cc一20D(V)催化剂。生产上采用多产柴油、高轻油收率、低油浆产率的生产方案。由于近几年加工原油劣质化、重质化趋势加剧,且减压蒸馏装置和溶剂脱沥青装置未开工,常压渣油直接作为催化裂化原料,性质差,装置结焦现象加重,目前结焦问题已经成为影响装置长周期运行的主要因素之一。

本文分析了不同结构重油催化裂化装置结焦的原因.介绍了所采取的防止结焦的措施及效果。2装置主要工艺结构特点

2套装置的工艺特点见表1。

3结焦部位及原因分析

3.1提升管原料油进料喷嘴上部管壁

2002年5月检修期间发现第1套装鬣提升管进料喷嘴的上部管壁出现不对称性山尖状结焦。1号和2号喷嘴的上方管壁出现长1.0~1.5m的焦块,厚度约30cm,3号喷嘴上方管壁出现长2m的焦块,厚度40~50cm,而4号喷嘴的上方结焦却很少,提升管进料喷嘴区域流通面积堵塞约1/2。第Ⅱ套装置提升管进料喷嘴上部管壁的结焦比较均匀,呈圆环形。分析结焦原因主要如下:

(1)开工初期进料区域物流返混程度大,油浆系统存在残留焦渣,易粘结在提升管管壁形成焦核,引发结焦。2001年4月第1套装置采用uoPoptimix喷嘴,开工初期油浆系统较脏,检修期间未清理彻底的残留焦渣和催化剂粉尘曾多次堵塞2个油浆过滤器,造成油浆回炼无法正常投用。既使将过滤器的滤网拆除,油浆回炼喷嘴也曾被堵塞,只有通过跨线改进原料油作混合进料,但混合点在原料油过滤器后,这样原料油喷嘴物料也混入焦渣(当油浆喷嘴被雾化蒸汽疏通后,油浆回炼再恢复)。进料区域油气和催化剂流动返混程度加裹12套重油催化裂化装置的主要工艺特点项目第1套第Ⅱ套

两器结构

反应器

再生型式

喷嘴

快分型式

沉障器旋分器

汽提段型式

再生器旋分器型式

分布管型式

分值塔

催化嗣

回炼操作方式

高低并列式

内提升管反应器

单器单段再生

UoPOptimix

VSS

EMTRoL型单级

8层环型挡板,

预汽提与两殷汽提

改进布埃尔型两级

树枝状

无二中回流

和回炼油系统

C020D(V)

油浆回炼

同轴式

外提升管反应器

单器单殷再生

LPC(改进型)

粗旋(带升气管)

PV型单级

10层碟一环型挡板,

疆汽提与两段汽提

PV型两级

树枝状

有二中回流

和回炼油系统

CC20D(V)

}由浆回炼、回炼油回炼

收稿日期;2。0207-03}修改稿收到日期;200i?=自一!jj

i藁羹曼;塞薹摹j量妻妻孽辜:;;§j蕃薹高掣{;藿琶摩器

拿=主毫聊蠹型塞耋萋蓑导蒌謇妻誊囊鬻;掣§茎蓥莹妻薹

营蕈囊;}誊鏊÷妻墓孽扛型装誊薹而掣煞荟墓毒墓£型凹萋

姆霍毒.

产数据,加工较低密度的原油(。APJ

万方数据

相关文档