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推土机变速器、变矩器油温过高的诊断与排除

推土机变速器、变矩器油温过高的诊断与排除
推土机变速器、变矩器油温过高的诊断与排除

推土机变速器、变矩器油温过高的诊断与排除

作者:江西省九江市滨江东路148号中铁大桥局集团第七工程有限公司机械租赁公司 李忠祥

一台山推厂产TY160型推土机,一次,在连续工作2小时后,油温上升到120-140℃,且变速器外壳冒烟,液力传动油从油口向外喷出,但变速器的行驶速度没有降低,驾驶员只得将发动机熄火、停止作业,待油温下降后再继续施工。这样,严重影响了施工的进度。

该机变速器、变矩器的油路系统如附图所示。

排查时,采取了下述步骤。

首先,在操作上注意了以下事项:克服长时间使用小油门作业;对坚硬的土质用松土器松动后,再进行推送,且推送距离不宜过长;在推土机不失速的情况下,控制好每次的推土量,合理地进行铲刀的提升和下降。

然后,按照变速器油尺上标定的刻度将油添加到位,选用了油质较好的长城牌8号液力传动油。改善了通风条件,即将发动机两侧装上盖板并封闭好,使排风扇能强制性地将发动机和变速器周围的热量排出,并带走部分油温。

从现象分析认为,变速泵磨损的可能性不大。因为油温升高时,动力和行驶速度没有降低,也就是变速泵提供给变速器的压力没有降低,说明变速泵没有问题。

进行了变矩器内部泄漏、回油泵失效的检查,即将推土机停放在一水平运转20min后将发动机熄火,卸下变矩器排油螺塞,将变矩器下部的滤芯取出、清洗干净并测量出从此孔排出的油量是否大于5L;现实际量得油量约为2L,说明此变矩器内部不泄漏,回油泵良好。

清洗了变速器底部的磁性粗滤芯,更换了细滤器。用压力表测试了变矩器液力传动油散热器的进、出口压力;实际测得进口油压为0.3MPa,而变矩器调节阀(背压阀)的开启压力为0.2-0.3MPa,说明油散热器和油管内部畅通,没有堵塞。

TY160型推土机使用的是YT380型液力变矩器,其安全阀(溢流阀)的开启压力为0.75-0.85MPa,调

节阀(背压阀)的开启压力为0.2-0.3 MPa,实测时用油压表测得溢流阀的开启压力为0.81MPa(即图中C点压力),北压阀的开启压力为0.25 MPa(即图中D点压力),说明变矩器组合阀(安全阀和调节阀)工作正常。

在排除了上述因素之后,拆检了变速器,发现变速器内前进挡的压盘有裂纹,且固定于后箱体的9个螺栓中有2个螺栓的螺纹拉伤;离合器片和垫板均有不同程度的磨损和挠曲,并因长时间高温有的垫板变为深蓝色;离合器弹簧的自由长度也不能达到标准尺寸,其中前进、后退挡的离合器弹簧应

为59mm,实测为57mm,Ⅱ速、Ⅲ速的离合器弹簧应为41.3mm,实测为40.3mm。为此,更换了变速器内前进挡位的压盘及达不到标准尺寸的摩擦片、垫板和离合器弹簧,重新加工了两只螺栓,更换了磨损件的密封件,清洗了变速器内各零部件并装复。装机之前,用气泵检查变速器各缸活塞是否运动自如、装配是否满足要求;结果气泵压力为0.4MPa时,其行程为3mm,说明变速器离合器分离彻底、有效。试运转时,外界气温为32℃,土质为坚硬的土质并带有少量风化石。在连续运转5小时后,油温上升到118℃,低于120℃。通过3个月的运转,该机未再出现过油温过高的现象。

变压器的上层油温一般不能超过85度

变压器的上层油温一般不能超过85度,高不能超过95度.P9 变压器过负荷的判断:当变压器发生过负荷时会出现如下现象:1)油温上升。2)变压器声音有变化。3)过负荷信号可能动作。4)冷却装置可能启动。5)电流表,功率表指示将大于额定值。P15-16 保证变,配电所安全运行的“两票三制”,即工作票制度,操作票制度,交接班制度,巡回检查制度,设备定期试验轮换制度。另缺陷管理制度等。P35. 装设接地线应注明需要装设的具体地点,名称。接地线编号由工作许可人填写。P38 确认工作负责人布置的工作任务,安全措施和危险点及防范措施。 工作班成员在明确了工作负责人,专责监护人交代的工作内容,人员分工,带电部位,现场布置的安全措施和工作的危险点及防范措施后,每个工作班成员在工作负责人所持工作票上签名,不得代签。P39 工作结束,工作负责人会同工作许可人进行验收,验收时任何一方不得变动安全措施,验收合格后做好有关记录和有关修试报告,资料,图纸等。P41 除第一种工作票和第二种工作票外,还有带点作业工作票,事故应急枪修单。事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。P46 该制度介绍了操作票使用的规定,填用操作票的要求,操作票的操作,操作的监护和复诵,操作票的管理等。P46 倒闸操作票填写规定:(1)使用操作票的范围:对1000V及以上的电气设备进行正常操作时,均应填写操作票。(2)倒闸操作由操作人员填写操作票。每张操作票只能填写一个操作任务。(3)操作票应填写设备的双重名称,设备的编号与设备的名称。P47-48 同一变电站的操作票应事先连续编号,操作票按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存三个月。P48 五清:一是讲清,二是听清,三是问清,四是看清,五是点清。P48 1类缺陷:是紧急缺陷。2类缺陷:是重大缺陷。3类缺陷为一般缺陷。P50 任何缺陷发现和消除后都应及时,正确地记入缺陷记录簿中。P51 任何缺陷发现和消除后后都应及时,正确地记入缺陷纪录簿中。P51 设备一经合闸便带电运行的状态称热备用状态。P52 倒闸操作的五防:倒闸操作必须正确,不准发生误操作事故,否则后果不堪设想,要严格防止“误调度,误操作,误整定事故”发生。道闸操作一定要严格做到“五防”,即防止带负荷拉合隔离刀闸,防止带接地线(接地刀)合闸,防止带电挂接地线(接地刀),防止误拉合开关,防止误入带电间隔。保证操作安全准确。P53 倒闸操作的基本条件:1)有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包刮各种电子接线图)2)操作设备应具有明显的标志,包刮:命名,编号,分合指示,旋转方向,切换位置的指示及设备相色等。3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。4)有值班调度员,远行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用事先审核合格的操作票。5)下列情况应加挂机械锁。P54· 在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上,以防止带负荷拉,合隔离开关。(实操P314) 道闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较熟悉者作监护人。P56 严禁带负荷拉,合隔离开关,所装电气和机械闭锁装置不能随意退出。P56-57 停电时,先断开断路器,后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;送电时,先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。P57 填写操作票:值班长接受操作任务后,应立即指定监护人和操作人,操作票由操作人填写。

履带式推土机行驶的正确操作

履带式推土机行驶的正 确操作 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

履带式推土机行驶的正确操作1、变速与进退 变速挂挡时,应先将油门手柄向前推到低速空转位置,再将主离合器杠杆推到最前面,使主离合器分离,由于主离合器内小制动器的作用,使变速器的动力输入轴停止转动。这时,可将变速标杆正确地移到所需挡位,再将进退杆放到前进或后退位置(推土机前进时,将进退杆向后拉,后退时则向前推)。挂挡后,将油门手柄向后拉,以增加发动机的转速,并平稳地连接主离合器,推土机开始行驶。 推土机行驶时,应将主离合器操纵杆拉到最后方,不可放在半接合位置。因为主离合器半接合会加剧摩擦片磨损。 推土机变速器一般有5个前进挡和4个倒退挡。利用进退杆可以改变推土机的行进方向。 推土机在作业时,应尽可能地以最高速度运行,以提高作业效率。但驾驶人员要随时注意发动机的运转是否正常,发现发动机过热和排气冒黑烟时,应适当降低速度。 2、转向 行进中转向时,可将转向边的转向离合器杠杆向后拉,使转向离合器分离,于是相应边的履带转速变慢,推土机开始转向。若要使推土机急转弯,除分开转向离合器外,还应踏下相应的制动踏板,一般只是在Ⅰ挡运行时才允许作急转弯。不使用制动器时,脚不应放在制动踏板上,否则会导致制动带磨耗和耗油量增加。

推土机转向时,应平稳地踩制动踏板,以免转弯时发生跳动。转弯结束后应先松制动踏板,然后放开操纵杆。若转弯半径较大,则不必踩制动踏板。没有心要时,切忌使推土机高速原地回转,以免履带脱轨而造成事故。 3、在坡道上行驶 不同型号的推土机具有不同的爬坡能力(一般为30°),为同构造的推土机所能适应的坡度和地形也不一样。驾驶员应熟悉所用机型的爬坡限度,避免因上、下坡能力不足而发生滑坡现象。 上坡前应根据地形、坡度大小和长短,选择适宜的速挡,不准爬坡中途换挡。上坡时,推土机应与山坡横向呈垂直角度运行,陡坡上不允许横各行驶;铲刀可适当放低,以免影响视线,并可在万一发生滑坡时能迅速地使铲刀着地以帮助推土机制动;上坡途中若遇发动机熄火,应立即停止供油,放下铲刀并紧急制动。坡上不能停机时,应换倒档慢慢滑到坡底(边制动边滑),再启地劝;若不停止供油,并以前进挡挡位滑下,会因动力反传至发动机而造成反转着火,引起空气滤清器向外喷油。若遇反转着火,则应迅速关闭油门,并将推土机制动住。重新启动前,应检查变速杆是否在空挡位置。 推土机下坡时,应选用低速挡小油门位置,并使用制动踏板。

变速器设计说明书 正文

第1章 变速器主要参数的计算及校核 学号:15 最高车速:m ax a U =113Km/h 发动机功率:m ax e P =65.5KW 转矩:max e T =206.5Nm 总质量:m a =4123Kg 转矩转速:n T =2200r/min 车轮:R16(选6.00R16LT ) 1.1设计的初始数据 表1.1已知基本数据 车轮:R16(选6.00R16LT ) 查GB/T2977-2008 r=337mm 1.2变速器传动比的确定 确定Ι档传动比: 汽车爬坡时车速不高,空气阻力可忽略,则最大驱动力用于克服轮胎与路面间的滚动阻力及爬坡阻力。故有: ααηsin cos 0emax G Gf r i i T T g +==max ψmg (1.1) 式中:G ----作用在汽车上的重力,mg G =; m ----汽车质量; g ----重力加速度,41239.840405.4G mg N ==?=; max e T —发动机最大转矩,m N T e ?=174max ;

0i —主减速器传动比,0 4.36i =; T η—传动系效率,%4.86=T η; r —车轮半径,0.337r m =; f —滚动阻力系数,对于货车取02.0=f ; α—爬坡度,30%换算为16.7α=。 则由最大爬坡度要求的变速器I 档传动比为: T e r g i T mgr i η0max max 1ψ≥ = 41239.80.2940.337 5.1720 6.5 4.3686.4%???=?? (1.2) 驱动轮与路面的附着条件: ≤r T g r i i T η01emax φ2G (1.3) 2G ----汽车满载静止于水平路面时驱动桥给地面的载荷; 8.0~7.0=?取75.0=? 1g i ≤ 2max 00.641239.80.750.337 7.9 206.5 4.3686.4% r e T G r T i φη????==?? 综上可知:15.177.9g i ≤≤ 取1 5.8g i = 其他各档传动比的确定: 按等比级数分配原则: q i i i i i i i i g g g g g g g g == = = 5 44 33 22 1 (1.4) 式中:q —常数,也就是各挡之间的公比;因此,各挡的传动比为: 41q i g =,32q i g =,23q i g =,q i g =4 1n 1-=g i q 1.55= 高档使用率比较高,低档使用率比较低,所以可使高档传动比较小,所以取其他各挡传动比分别为: 2g i =3 3.7q =;23 2.4g i q ==;4 1.55g i q ==

变压器夏季高温时段运行温度过高现象的研究

变压器夏季高温时段运行温度过高现象的研究 发表时间:2018-06-06T10:41:10.420Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:徐添羽宋新微沈丁丁潘国华倪鹏飞 [导读] 摘要:在变压器的实际运行过程中,由于电磁场的存在,以及变压器中线圈内部电流的流动,不可避免的会出现电能的损耗,损耗的电能转化成热能进行扩散,最终引起变压器温度上升。 (国网浙江桐乡市区供电有限公司 314503) 摘要:在变压器的实际运行过程中,由于电磁场的存在,以及变压器中线圈内部电流的流动,不可避免的会出现电能的损耗,损耗的电能转化成热能进行扩散,最终引起变压器温度上升。由于电力变压器中存在电磁场和各线圈电流的流动而形成了电能损耗,进而转化为热能不断扩散,导致变压器各个部位的温度升高。本文主要从夏季高温时段变压器温度过高现状出发,分析可能引起变压器运行温度过高的原因,探究如何有效进行降温处理。 关键字:变压器;高温时段;温度过高 根据《运行规程》要求,油浸自冷变压器顶层油温超过80℃时,温度每增加6℃,变压器老化加倍,使用寿命缩短一半。主变运行温度超过80℃会加速主变老化,损害变压器使用寿命,故超温报警设置为80℃。变压器的构成材料中有铜与铁,在运行过程中必然会出现铜损和铁损,损耗最终都会转化成热能,因此变压器的铁芯和烧组在长时间使用后会出现温度上升的现象。加上烧组中有电流通过,也会引起发热。为了实现热平衡,变压器会向外界自发的进行散热,保持变压器各个部门的温度稳定。一旦变压器的各个部件长期处在高温状态,并且温度超出规定的限值,尤其是变压器中的油温,如果比超温报警温度80℃高,还在不断升温时,变压器的绝缘很容易出现损坏,一旦遇到高电压就可能会被击穿,最终造成电路故障,甚至引发安全事故。因此在变压器运行过程中,要做好散热工作,确保其温度不超过限定温度。在夏季高温时段,变压器的温度如果出现过高现象,除了与外部环境有关,还可能与变压器的散热装置、运行电压、负荷等因素有关联,需要有针对性的开展降温工作,确保变压器安全运行。 一、变压器夏季高温时段运行现状和存在问题 据统计在夏季高温期间,110kV变压器在高负荷情况下,存在主变超温运行的问题,从2015年至2017年,52台主变压器超温报警共计158次,这在一定程度上影响了主变压器的安全可靠运行,并且影响设备使用寿命,增加电网运行风险。 据现场调查结果,全年电网供电高负荷运行时间集中在夏季7-9月,伴随而来的是变压器高负载率运行,进而变压器运行温度升高,导致超温报警发生。因为每天不同时间段的供电负荷和天气温度的双重影响,所以超温报警天的时间段主要集中在上午10点-下午3点。 二、变压器温度升高的原因 (一)内部原因 (1)自然的内部损耗 变压器在运行过程中会出现自然的内部消耗,最终都会转化成热量,并且通过热辐射、热传导等方式向外部进行散热,如果散热与发热处于平衡时,温度一旦散热与发热出现不平衡,那么温度将会上升,出现温度过高现象,在夏季高温时间段受外部环境的影响,更加明显。 (2)分接开关接触不良 在变压器运行中,如果分解开关存在开关弹簧压力不够,造成接点接触面小过小,或者接触点存在积尘、油膜等造成接触电阻过大,引起接点过热,都会使得变压器温度上升,这种情况尤其容易发生在倒换分接开关或变压器过负荷运行状态下。 (3)绕组匝间出现短路 如果在变压器的绕组匝中存在某几匝绝缘老化或者受外力受损,那么将会形成闭合的短路环流,并且匝数月少,闭合短路环流中产生的温度就越高,情况严重的时候还可能会将变压器烧毁,还有可能出现弧光,冷却油受此影响受热,影响整个变压器的温度。 (4)铁芯局部过热 变压器中的铁芯主要是具有绝缘性能的硅钢片,如果受到外力损伤,或者长期使用中铁芯的绝缘性能出现老化,那么铁芯中的涡流会变大,造成铁芯局部发热,情况严重的话会出现温度过热,影响油温温度,造成温度过高。 (5)变压器内油过少或者散热管出现阻塞 变油是变压器内部的主要绝缘体,不仅能够起到灭孤、绝缘的作用,还在很大程度上起到自我冷却的作用,当变压器内部的油过少时,发生在油中的热循环受阻,冷却速度达不到正常的速度,油温上升,造成变压器运行温度过高。 (二)外部原因 (1)变压器散热系统故障 一般来说,变压器除了配备有散热管,还配置有强迫风冷散热与水循环散热等散热系统,一旦散热系统出现故障,尤其是在夏季高温时间段,变压器将会因为散热条件过差而出现运行温度过高。 (2)变压器进出风口出现严重积尘甚至阻塞 变压器主要通过进出风口来实现空气对流,当过多的灰尘沉淀在出风口,空气对流受阻,变压器在同样的发热条件下无法通过对流有效向空气进行散热,散热条件变差,将会引起变压器运行温度上升。 三、预防变压器温度异常的具体措施 夏季高温时段遇到变压器温度过高的现象,需要及时做好降温处理,根据温度过高的原因进行细分,可以分为两个处理方向:(一)变压器运行出现异常造成高温 如果是因为运行异常造成高温,可以从以下四个方面进行处理: 1、根据变电站的实际情况选择合适容量与型号的变压器,尽可能的避免使用损耗参数低的变压器,在选择容量时要留有一定的余地。在多个变压器并列运行的情况下要做好环流的防范工作。 2、对变压器的温度要保持关注,一旦发现温度不对就需要采取有效的措施进行快速降温的同时,检测负载、油温、油位等是否正常,逐一进行故障排查。 3、借助红外线开展监测,对于漏磁造成的涡流、套管出口部分导体接触不良问问题都是肉眼看不到,需要借助相关的设备进行检

变压器温度计相关知识

变压器温度计相关知识 由于变压器的使用寿命取决于它的绕组温度,绕组温度对绝缘材料起着决定性的作用。DL/T 572—1995《电力变压器运行规程》规定变压器的上层油温,一般不得超过95℃。上层油温如果超过95℃,变压器绕组的温度就要超过绕组绝缘物的耐热强度,从而加速绝缘物的老化。故变压器运行中,一般规定了85℃这个上层油温的界限。 为防止变压器油温过高,加速变压器的老化。故变压器一般安装温度计,油面温度计用来测量变压器油箱上层油温,监视变压器运行状态是否正常。 早期变压器一般只安装一只温度计,最近几年变压器油面温度计一般安装两只,主要对于容量较大的变压器,油箱内空间较大,变压器的发热和散热也是不均匀的,在变压器内不同的区域,温度相差可能较大,为了安全起见,需要较准确地测出变压器的油温,所以有时在变压器的长轴两端各设个信号温度计来检测其油温,以确保变压器更安全地运行。这样也可当其中一只温度计故障,由于一时无法安排停电处理,而无法监测变压器的油面温度。 这一年随着绕组温度计技术成熟,更在在1110kV安装绕组温度计,直接监测绕组温度计。 一、温度计的原理 变压器温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、压力式(信号)温度计、电阻温度计三种测温方法。 通常800kVA以下的电力变压器箱盖上设有水银温度计座。当欲以水银温度计测量油面温度时,旋开水银温度计水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的冰点是:-38.87℃,沸点是:356.7℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。使用水银温度计时应注意以下几点:座上的盖子(运输时防雨用的)在座内注满变压器油,将水银温度计插入进行测量。

推土机的结构与工作原理

推土机的结构与工作原理 推土机是土方工程机械的一种主要机械,按行走方式分为履带式和轮胎式两种.因为轮胎式推土机较少。本文主要讲述履带式推土机的结构与工作原理。 功率大于120KW的履带式推土机中,绝大多数采用液力-机械传动。这类推土机来源于引进日本小松制作所的D155型、D85型、D65型三种基本型推土机制造技术。国产化后,定型为TY320型、TY220型、TY160型基本型推土机。为了满足用户各种使用工作况的需求,我国推土机生产厂家在以上三个基本型推土机的基础上,拓展了产品品种,形成了三种系列的推土机。TY220型推土机系列产品,包括TSY220型湿地推土机、TMY220型沙漠推土机、TYG220型高原推土机、TY220F型森林伐木型推土机、TSY220H 型环卫推土机和DG45型吊管机等。TY320型和TY160型系列推土机也在拓展类似的系列产品。TY160系列中还有TSY160L型超湿地推土机和TBY160型推扒机等。 推土机产品种的开发拓展,既要满足不同工况条件的工作适应性,又必须与基本型保持最大限度的零部件通用性(或称互换性),这就为广大用户使用维修带来极大的方便。为方便用户购买配件,生产厂都保留了日本小松公司的零部件编号,只有改型中自行设计的零部件,才冠以自己厂家的编号。 履带式推土机主要由发动机、传动系统、工作装置、电气部分、驾驶室和机罩等组成。其中,机械及液压传动系统又包括液力变矩器、联轴器总成、行星齿轮式动力换挡变速器、中央传动、转向离合器和转向制动器、终传动和行走系统等。 动力输出机构(PTO)10以齿轮传动和花键连接的方式带动工作装置液压系统中工作泵P1、变速变矩液压系统变速泵P2、转向制动液压系统转向泵P3;链轮8代表二级直齿齿轮传动的终传动机构(包括左和右终传动总成);履带板9包括履带总成、台车架和悬挂装置总成在内的行走系统。本文将重点介绍上述传动系统中的液力变矩器、行星齿轮式动力换挡变速器、转向离合器和转向制动器的结构、工作原理及其液压系统的故障及排除。 国产102KW以下的推土机,如T140型、T120型、T70型等小功率推土机,其传动系统的型式都是机械传动的,包括离合器和机械变速器等。这类推土机在我国产销量也较大;其结构较为简单,生产年代较早,使用单位较熟悉,使用维修也比较容易。 1、液力变矩器 该变矩器为三元件向心涡轮式,结构简单、传动效率高。变矩器由泵轮组件、涡轮组件、导轮组件三部分构成。 泵轮组件中的泵轮由螺栓和驱动壳连接,驱动齿轮由螺栓和驱动壳连接。驱动齿轮直接插入发动机飞轮齿圈内,故泵轮随发动机一起旋转。导轮由螺栓和导轮毂连接,导轮毂通过花键和导轮座连接,导轮座又通过螺栓和变矩器壳连接,故导轮和变矩器壳一起,是不旋转的。涡轮和涡轮毂用铆钉铆接在一起,再通过花键和涡轮输出轴连接,涡轮输出轴通过花键和联轴节连接,将动力传递给其后的传动系统。泵轮随发动机一起旋转,将动力输入,导轮不旋转,涡轮旋转,将动力输出,三者之间相互独立,轮间间隙约为2mm。 泵轮、涡轮、导轮自身由许多叶片组成,称之为叶栅,叶片由曲而构成,呈复杂的形状。

两轴式手动变速器拆装检修教案.

两轴式手动变速器拆装 检修教案. -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《汽车底盘机械系统检修》课程单元设计——手动变速器检修

三、课前准备 1、准备工具及仪器。 2、不同类型的手动变速器若干。 项目二手动变速器检修★教学目标: 【知识目标】 1、熟知手动变速器的作用、分类、结构及工作原理; 2、掌握手动变速器的拆装步骤及注意事项;

3、掌握手动变速器常见故障的现象、原因; 【能力目标】 1、能够拆装手动变速器; 2、能够对手动变速器进行正确的检查; 3、能对手动变速器常见故障进行诊断与排除; 【过程与方法目标】 1 通过教师讲授、操作,学生观察,初步掌握、体会获得基础的知识。 2 学生通过自己实践操作,从而建立正确的操作工艺,逐步掌握手动变速器检修的工作作业; 【情感目标】 在情景学习中体验安全操作规范,与人合作、沟通交流及尊重他人等维修服务的新理念,增强合作意识,环保意识,节约意识,养成良好职业习惯。 ★教学重点:手动变速器检修的工作过程。 ★教学难点:手动变速器检查 ★器材准备 1、准备工具及仪器。 2、不同类型的手动变速器若干。 ★教学过程: 【情景设置】 实例:一辆奇瑞东方之子轿车离合器技术状况良好,但挂挡时不能顺利挂入挡位,常发生齿轮撞击声,需对手动变速器进行拆检。 【导入新课】 A项目描述 在汽车底盘维修工作中,经维修师诊断确定变速器有故障需要分解并更换

内部某些零部件,维修技工按技术规范将变速器分解,换上新的零部件组装后 使其能正常工作。 【讲解新课】 B 相关知识 一、手动变速器结构及工作原理 (一)、手动变速器结构 1、手动变速器总成组件 变速器的组成主要包括变速器箱壳、换档及选档轴总成、变速器左箱垫、换档及选档轴总成、差速器总成、输入轴、中间轴、倒档轴、各档档位齿轮、倒档中间齿轮、同步器、换档拨叉轴、换档拨叉、轴承、油封、油槽、放油孔螺栓、加油孔与螺栓。 图2-1 2、输入轴与中间轴组件,主要由包括以下部件: 输入轴、油封、输入轴右轴承、输入轴3档齿轮、滚针轴承、高速同步器环、高速同步器弹簧、高速同步器啮合套及毂、高速同步器键、输入轴4档齿轮、输入轴左轴承、5档齿轮隔套、中间轴右轴承、中间轴、中间轴1档齿轮、1档齿轮同步器环、低速同步器弹簧、低速同步器啮合套及毂、低速同步器键、2档齿轮同步器外环、2档齿轮同步器中心内圈、2档齿轮同步器内环、弹簧卡圈、中间轴2档齿轮、中间轴3档齿轮、3档及4档齿轮隔套、中间轴4档齿轮、中间轴左轴承等。

大众汽车标准-TL-52162-自动变速箱油0306

大众汽车标准-TL-52162-自动变速箱油0306

2003年6月 优质耐用自动变速箱油润滑油技术要求 标准中心 两种规格:两种规格:规格无标志,规格无标志,规格X TL 521 62 57 22 5 57 22 5 共 32 页第 1 页 主题词:优质耐用自动变速箱油, 自动变速箱, 变速箱油, 自动变速箱油修订同2002年2月版的TL 521 62比较, 作了如下修改: —增补了规格X —删除了不必要的说明 —标准内容重新划分了章节 以前版本 1995-03;2002-02 1 适用范围 本标准的内容包括了变速箱油、特别是使用期满的自动变速箱油的技术要求. 2 标记法 优质耐用自动变速箱油按TL 521 62; 低粘滞度自动变速箱油按TL 521 62 – X.

3 概念为了使用好该标准, 特提出下面的概念. 3.1 ATF ATF是Automatic – Transmission – Fluid的缩写词. 汉译:自动变速箱(润滑油 4 技术要求 4.1 基本技术要求首次供货与更改的批准按VW 011 55 避免有害物质按VW 911 01 技术鉴定在制造厂的VW 中心10 I实验室进行 随后公布关于前述技术要求的试验结果. 3. 更改 2. 更改 1. 更改首次采用翻译曹哲 日期日期 2004.03.20 专业负责译校 日期 批准技校 日期 更改负责 抄写萧明 采用日期 2004.06.28

润滑油技术要求 521 62 共 32 页第 2 页 有时需要做进一步的试验, 例如功能试验和路试. 试验之后要进行评定, 这样的测试可按本标准的200 1年版实施. 售货3年之后, 变速箱油说明书或许有变化, 这时, 鉴定的结论就自行失效. 如果是正常的供货, 又有质量控制的说明, 则按5.5. 条的试验计划执行供货手续. 原始样品试验报告要每年提供一次. 如果产品说明书, 制作方法或产品使用的处所有变化, 则VW 中心实验室必然有书面 通知和重新提供样品, 并且提供书面售货单. 4.2 类型本自动变速箱油为Dexron?Ⅲ型. 其制造工艺就是在矿物油基础上, 也就是在非常规的和人工合成碳氢化合物的基础之上, 适当地加入添加剂, 用以改善其摩擦性能、粘性和温度特性, 提高其抗磨损、抗氧化、防腐蚀性能, 以及改善泡沫性状等等. Dexron?Ⅲ油试验时要及时提交试验报告总结. 4.3 互溶性 该规格的优质耐用自动变速箱油(ATF,应可以无限制地以各种比例进行混合, 这样混合的油同样应该满足该规格的全部技术要求. 上述要求可以在50:50混合比的情况下加以试验. 4.4 使用温度范围(-40℃~+170℃见表1. 表 1 使用期的1%时期℃~ +170℃使用期的9%时期℃~ +140℃ 使用期的90%时期<+120℃

变压器过热故障原因分析及处理对策

变压器过热故障原因分析及处理对策 一、变压器绕组过热分析 近十几年来,为降低变压器损耗,各制造厂先后采用了带有统包绝缘的换位导线绕制变压器绕组。由于早期国内对换位导线生产技术尚未全面掌握,使之采用换位导线的变压器在运行十年左右出现了统包绝缘膨胀。段间油道堵塞、油流不畅,匝绝缘得不到充分冷却,使之严重老化,以致发糊、变脆,在长期电磁振动下,绝缘脱落,局部露铜,形成匝间(段间)短路,导致变压器烧损事故。 另外,绕组本身的质量不良也会导致过热现象。 二、分接开关动、静触头接触不良引起的过热 在有载调压变压器中,特别是调压频繁、负荷电流较大的变压器,在频繁的调动中会造成触头之间的机械磨损、电腐蚀和触头污染,电流的热效应会使弹簧的弹性变弱,从而使动、静触头之间的接触压力下降。接触压力减小,会使触头之间的接触电阻增大,从而导致触头之间的发热量增大,由于发热又加速触头表面的氧化腐蚀和机械变形,形成恶行循环,如不及时处理,往往会使变压器发生损坏事故。 在无载调压变压器中,分接开关接触不良,也会使其表面腐蚀、氧化,或触头之间的接触压力下降使接触电阻增大,而形成变压器的过热性故障。 三、引线故障引起的过热故障 (1)引线接头过热:

引线接头(将军冒)过热也是多发性故障。例如,东北电网某局的一台主变压器,总烃为455.9ppm,乙炔为4.23ppm。吊检发现66KV A相套管穿缆引线过热,焊锡流出到夹件和压件上;有如,某台主变压器,B相套管头部发热,经检查,将军冒螺扣匹配不良,将螺扣烧坏5~6扣,造成过热。 (2)引线断股 某台DFL-6000/220型单相变压器,1990年5月开始发现色谱分析结果异常,热点温度可能高压1000℃,直到1993年5月进行大修时才发现,该变压器中性点套管内的引线有两股烧断、三股烧伤(共35股,240mm2),其原因是在1989年5月检修中,更新该中性点套管时引线(铜辫子)向上拉比较别劲,使引线外层半迭绕白布带脱落,裸辫子引线与套管内的铜管内壁相碰,发生分流、放电、过热。四、冷却装置异常引起变压器过热 (1)冷却装置风路堵塞 冷却装置风路堵塞引起的过热现象也时有报道。例如,某台OSFPSL-120000/220型变压器,运行11年均正常。1992年8月28日油温突然上升,由原来的42℃左右增加到90℃左右。与同容量的变压器比较温升相差很大,但电气试验结果正常。通过对外观检查发现,风冷却器散热管的翅片间积满了灰尘(长期运行从未清洗过),已将间隙堵死,电风扇的风已无法吹到散热管上,致使变压器的温度不断升高。经冲洗后油温一直在40℃左右。有如,某台DSFPSL-90000/220型变压器,上层油温偏高,曾达80~90℃,检查发现散热器风道缝隙

变压器油面绕组温度计的基本知识

1、这里着重介绍油面温度计,因为绕组温度计的温度指示并非真实绕组温度体征,而是通过油顶层温度与电流互感器小信号叠加而成的模拟信号。 2、绕组温度计的信号介绍: B W Y -80 4 A J (TH) 湿热带防护 J、机电一体化、输出(4-20)mA A、铂电阻 开关数量 线性刻度 油面 温度计 变压器 BWY-804AJ(TH)油面温度计:仪表内装有四组可调控制开关,可分别用于变压器冷却系统控制及讯号报警。同时能输出与温度值对应的(4-20)mA电流信号和Pt100铂电阻值,供计算机系统和二次仪表使用。 组成:主要由弹性元件、传感导管、感温部件、温度变送器、数字式温度显示仪组成。由弹性元件、传感导管和感温部件构成的密封系统内充满感温介质,当被测温度变化时,感温部件内的感温介质的体积随之变化,这个体积增量通过传感导管传递到仪表内弹性元件,使之产生一个相对应的位移,这个位移经机构放大后便可指示被测温度,并驱动微动开关,输出开、关控制信号以驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。通过嵌装在一次仪表内的变送器,输出(4-20)m A标准信号,输入计算机系统和二次仪表,实现无人电站管理使用说明: 1、仪表在运行中必须垂直安放。 2温包安装:使用前必须确认温度计座内注满了油且油面能够完全浸没PT100。 3、温包与表头间的软管必须有相应的固定,间距在300mm为宜。弯曲半径不得小于R100mm。多余的软管应按大于直径Φ200mm盘成圆,固定在变压器本体上。(毛细管内为惰性液体) 4、调整温度表必须在专用设备特定温度下进行。 5、切忌用手随意拨动表指针动作。 常见故障: 1、表盘指针不动作且回零---毛细管内液体泄露,该故障为不可修复故障。 2、数显显示异常:极性接反,变送器故障 绕组温度计的工作原理: 变压器绕组温度计的温包插在变压器油箱顶层的油孔内,当变压器负荷为零时,绕组温度计的读数为变压器油的温度。当变压器带上负荷后,通过变压器电流互感器取出的与负荷成正比的电流,经变流器调整后流经嵌装在波纹管内的电热元件。电热元件产生的热量,使弹性元件的位移量增大。因此在变压器带上负荷后,弹性元件的位移量是由变压器顶层油温和变压器负荷电流二者所决定。变压器绕组温度计指示的温度是变压器顶层油温与线圈对油的温升之和,反映了被测变压器线圈的最热部位温度。 绕组温度计的档位选定: 1、选定档位需要的几个参数:变压器一次额定电流、CT变比、铜油温差 2、计算公式:IP=I*/CT变比,得出二次互感器额定电流.根据铜油温差查曲线得到IS

推土机不能转向故障的排除方法

推土机不能转向故障的排除方法 一台T140型推土机使用过程中逐渐出现转向失灵,最后向左几乎不能转向,向右转向也困难,而且在转向时发动机转速明显降低。判断认为,可能是转向离合器不能分离,导致转向时只是制动器起作用,使发动机负荷加大,转速降低。 T140型推土机的转向离合器是湿式、多片、弹簧压紧、液压分离的结构型式,离合器不能分离应是转向液压系统有故障。经检测,液压系统油压正常、转向操纵阀之后的油路有泄漏。转向压力油从转向操纵阀出来后,应经结合油管进入轴承座内,再经连接盘进入活塞腔内推动活塞移动,使离合器分离,推断此段油路中可能导致泄漏的部位及原因有:结合油管上的O形密封圈损坏、连接盘上的旋转密封环磨损、离合器活塞密封环损坏,离合器主动轮和连接盘的连接螺栓松动。 拆检转合离合器时发现,左侧固定连接盘的大螺母已松动,装在后桥轴端锥底花键上的连接盘很容易地就被取了下来,连接盘和轴承座的配合面都已磨损;右侧磨损较左侧轻一些,且固定连接盘的大螺母并未松动,连接盘在后桥轴上固定的很紧,致使卸下大螺母后还得用拉力器才能将其卸下;右侧的轴承已磨损。 分析认为,轴承座固定在箱体上,当推土机行走时,后桥轴带动连接盘上起转动,对于左侧,由于连接盘松动,致使转动时与轴承座内表面接触,造成磨损,而右侧则由于轴承损坏后后桥轴产生径向跳动,带动连接盘也产生径向跳动,与轴承座内表面接触而造成磨损。正是由于连接盘与轴承座产生径向相对运动,在产生磨损的同时使压力油泄漏,导致不能转向。 为节约资金,决定对磨损后的连接盘和轴承座进行修复,将连接盘的配合面轴径车削小一点,使配合面表面恢复平整,(切削量应以表面达到无磨损痕迹为准)。车好后,记下此时的轴径(假设为D);将轴承座配合孔径直径加大约10mm,然后在加大的孔内镶一个衬套,衬套内径要小于D,镶好后,再将衬套内径的车到 D+0.5mm的尺寸,即使连接盘和轴承座配合面有0.5mm的间隙。注意:左、右两侧的连接盘和轴承座要配对修复,不能互换,连接盘上的两个旋转密封环因已用过,有一定的磨损,外径略有减小,经试验正好能用,用修复好的连接盘和轴承座一起

三轴五档变速器设计说明书

.. . … 高级轿车三轴五档手动机械式变速器 目录 一、设计任务书 (4) 二、机械式变速器的概述及总体方案论证 (4) 2.1 变速器的功用、要求、发动机布置形式分析 (4) 2.2 变速器传动机构布置方案 (5) 2.2.1 传动机构布置方案分析 (5) 2.2.2 倒挡布置方案 (7) 2.3 变速器零部件结构方案分析 (8) 三、变速器主要参数的选择与主要零件的设计 (11) 3.1 变速器主要参数选择 (11) 3.1.1 档数与传动比 (13) 3.1.2 中心距 (14) 3.1.3 外形尺寸 (14) 3.1.4 齿轮参数 (15) 3.2 各档齿轮齿数的分配 (15) 3.2.1 确定一档齿轮的齿数 (15) 3.2.2 确定常啮合齿轮副的齿数 (16) 3.2.3 确定其他档位的齿数 (18) 3.2.4 确定倒挡齿轮的齿数 (18)

3.3 齿轮变位系数的选择 (19) 四、变速器齿轮的强度计算与材料的选择 (22) 4.1 齿轮的损坏原因及形式 (22) 4.2齿轮的强度计算与校核 (22) 4.2.1齿轮弯曲强度计算 (23) 4.2.2齿轮接触应力 (24) 五、变速器轴的强度计算与校核 (26) 5.1变速器轴的结构和尺寸 (26) 5.1.1 轴的结构 (26) 5.1.2 确定轴的尺寸 (26) 5.2轴的校核 (27) 5.2.1 第一轴的强度与刚度校核 (28) 5.2.2 第二轴的校核计算 (29) 六、变速器同步器的设计及操纵机构 (30) 6.1 同步器的结构 (31) 6.2 同步环主要参数的确定 (33) 6.3 变速器的操纵机构 (35) 参考文献 (36)

变压器油温测量及检查处理

关于变压器的油温测量及检查处理法则 曾振华 华东交通大学电气与电子工程学院南昌330013 摘要:变压器的绝缘老化,主要是由于温度、湿度、氧化和油中分解的劣化物质的影响所致。但老化的速度主要由温度决定,绝缘的工作温度愈高,化学反应进行的愈快,绝缘的机械强度和电气强度丧失的愈快,绝缘老化速度愈快,变压器使用年限也愈短。实际上绕组温度受负荷波动和气温变化的影响,变化范围很大。为保证变压器的连续安全供电,变压器必须保证在一定温度下进行因此,对变压器的温度进行实时采集及检查处理,使其维持在一定的范围内,对变压器的寿命有重要的意义。 关键字:变压器温度铂电阻检查处理 1 变压器散热原理分析 变压器在运行时产生的损耗以热的形式通过油、油箱壁和散热器散发到周围的空气中。热量的散发通过导热、对流和辐射三种形式。从绕组和铁心的内部到其表面热量主要靠导热形式散发,从绕组和铁心表面到变压器油中热量主要靠对流的形式散发。散发到变压器油中的热量使油箱中的变压器油温度上升、密度下降、产生热浮力,而变压器油在热浮力的推动下,从油箱上部进人连接油管,通过油管进人散热器。变压器油在散热器中经过和外面空气的热交换,使散热器中的变压器油温度降低,从油箱下部进人连接油管,通过油管重新进入变压器油箱,形成自然循环。变压器的散热量可由式(1)确定: 式中,Ql为单位热负荷;Q为变压器的损耗;F变压器的总散热面积;C1与变压器性本身参数有关的常数;ty即变压器温升。 2 系统硬件设计 电力变压器运行中,对其油温的测量是维护电力变压器安全运行的基础和关键。电力变压器冷却系统的投退和超温报警等都由其安装的温度控制器来实现。 本变压器油温测量系统以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低功耗特性的功能强大的单片机。MSP430单片机内部具有高、中、低速多个时钟源,可以灵活的配置给各模块使用以及工作于多种低功耗模式,大大降低控制电路的功耗提高整体效率。首先,电力变压器油温经过传感器和信号调理电路采集放大为适合A/D转换的电压值。A /D转换器对模拟信号进行采样并转换位数字信号后经MSP430作预处理。借助MSP430 单片机和主机(上位机)之间的串行通信完成人机交互监测,系统框图如图1

推土机转向离合器失灵的故障原因及改进方法

有台红旗T150BS型推土机先后多次出现转向失灵问题,经更换密封环后,转向恢复正常,但使用两个多月后转向再次失灵。 1.故障原因 转向离合器为湿式、多片、常结合式摩擦离合器,由弹簧压紧,采用液压式操纵机构。 对这种离合器的失效分析,应从其液压系统结构的特点入手。据分析,红旗T150BS 型推土机出现转向失灵应是液压系统的压力有问题或是密封部分出现问题所致。经测试,该转向离合器的液压泵的压力为1.22MPa,在标准范围之内,并由此推断密封部分出现问题的可能性较大。 工作时接盘轴颈与轴承座之间相对转动。 经测试,管路压力仅为0.87MPa,达不到正常工作压力;经解体观察发现,密封环及轴承座与其配合部位均有明显的磨损痕迹。由此判断,离合器内部有液压油泄漏,致使工作部分达不到正常工作压力。经分析,发现接盘与轴承座密封部分的结构在设计上存在以下缺陷: ①轴承座材料为普通铸铁,其内孔经车削而成,未经任何热处理,表面精度低,耐磨性差。 ②密封环采用石墨材料制成,弹性差,结构如图3所示,为矩形、直开口。由于轴承座孔和密封环外径磨损严重,开口间隙随之变大,磨损后无外涨自补能力,使径向配合间隙逐渐增大而使液压油直接从开口处泄漏。由于接盘与轴承座密封部分在设计上的缺陷,造成密封件寿命低、密封性能差,使压力油腔内油量漏失严重,以致达不到正常工作压力,液压油不能克服弹簧预紧力而无法推动活塞及压盘左移,造成转向离合器内、外齿片不能分离而使转向失灵。 2.改进方法 ⑴轴承座的改进 为解决原轴承座内孔耐磨性差的问题,可采用内孔镶抗磨内套的方法:即将原轴承座孔与接盘轴颈配合部分的尺寸由φ125mm镗至φ130-0.02mm,如图4所示;用F413型发动机的缸套(内径尺寸正好为φ125mm)加工一内套,将其镶入φ130-0.02mm孔内与之过盈配合,并钻通进油孔道。因F413型发动机的缸套采用优质球墨铸铁精磨而成,尺寸精确,且内孔表面经过渗氮处理,具有良好的表面精度和耐磨性,从而使轴承座寿命大大提高。 ⑵密封环及其装配的改进 针对密封环材料存在的缺陷,将石墨改为聚四氟乙烯加镍材料。该材料的耐温范围为-200~+260℃,可承受压力2MPa,密封工作压力为0~40MPa,并具有良好的冷却性、耐磨性和抗介质性;它能在表面上吸附一层油膜,使环与座孔之间形成油膜密封,因而磨损量大大降低。针对密封环结构上的缺陷,将直开口环改为搭接口环,环的厚度减为原来的 1/2,其余尺寸不变。这样,消除了因密封环与座孔磨损,使直开口间隙增大而引起的泄油现象;同时,由于改后密封环的厚度减为原来的一半,因而在密封环4的位置可由原来的单环改为双环安装,这样即使第一道环泄漏,也还有第二道环进行密封,从而进一步增强了密封效果。 通过以上改进,虽然提高了密封件的耐磨性和密封性能,但仍没有解决材料弹性差、磨损后无外涨自补能力使径向间隙增的而漏油的缺陷。为消除这一缺陷,可将接盘油道进行如下改进;将孔A加深至右端环槽中间位置径向打4个导油孔C(直径为φ0.5mm),分别与4个均布的进油孔A相通。这样,可将微量的压力油引入密封环内径与环槽形成的封闭环内径与环槽形成的封闭的环形腔D内,在压

两轴变速器设计说明书

目录 第一部分:变速器的基本设计方案-------------------------------------2 第二部分:变速器主要参数的选择-------------------------------------4 第三部分:变速器各档齿轮的设计计算--------------------------------5 第四部分:变速器轴的设计计算------------------------------------------6 第五部分:变速器齿轮的校核--------------------------------------------14 第六部分:变速器轴的的校核-------------------------------- ----------18 第七部分:滚动轴承的选择和计算--------------------------------------20 第八部分:参考文献---------------------------------------------------------

第一部分变速器的基本设计方案 变速器的结构对汽车的动力性、燃油经济性、换挡操纵的可靠性与轻便性,传动的平稳性与效率等都有直接的影响。采用优化设计方法对变速器与主减速器,以及变速器的参数做优化匹配,可得到良好的动力性与燃油经济性;采用自锁及互锁装置、倒档安全装置,对接合齿采取倒锥齿侧(或越程接合、错位接合、齿厚减薄、台阶齿侧)等措施,以及其他结构措施,可使操纵可靠,不跳档、乱档、自行脱档和误挂倒档;采用同步器可使换挡轻便、无冲击及噪声;采用高齿、修形及参数优化等措施可使齿轮传动平稳、噪声低。降低噪声水平已成为提高变速器质量和设计、工艺水平的关键。 变速器设计的基本要求: 1)保证汽车有必要的动力性和经济性。 2)设置空挡,用来切断发动机的动力传输。 3)设置倒挡,使汽车能变速倒退行驶。 4)设置动力输出装置。 5)换挡迅速、省力、方便。 6)工作可靠。变速器不得有跳挡、乱挡及换挡冲击等现象发生。7)变速器应有高的工作效率。 8)变速器的工作噪声低。 除此之外,变速器还应当满足轮廓尺寸和质量小、制造成本低、维修方便等要求。

2021推土机不能转向故障的排除技巧

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021推土机不能转向故障的排除 技巧

2021推土机不能转向故障的排除技巧导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一台T140型推土机使用过程中逐渐出现转向失灵,最后向左几乎不能转向,向右转向也困难,而且在转向时发动机转速明显降低。判断认为,可能是转向离合器不能分离,导致转向时只是制动器起作用,使发动机负荷加大,转速降低。 T140型推土机的转向离合器是湿式、多片、弹簧压紧、液压分离的结构型式,离合器不能分离应是转向液压系统有故障。经检测,液压系统油压正常、转向操纵阀之后的油路有泄漏。转向压力油从转向操纵阀出来后,应经结合油管进入轴承座内,再经连接盘进入活塞腔内推动活塞移动,使离合器分离,推断此段油路中可能导致泄漏的部位及原因有:结合油管上的O形密封圈损坏、连接盘上的旋转密封环磨损、离合器活塞密封环损坏,离合器主动轮和连接盘的连接螺栓松动。 拆检转合离合器时发现,左侧固定连接盘的大螺母已松动,装在后桥轴端锥底花键上的连接盘很容易地就被取了下来,连接盘和轴承

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