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[QC成果报告]提高墩柱保护层合格率

[QC成果报告]提高墩柱保护层合格率
[QC成果报告]提高墩柱保护层合格率

提高墩柱保护层合格率

中交一公局厦门工程有限公司

“开拓者”QC小组

一、工程概况

1、项目概况

浙江省台州湾大桥及接线工程起点桩号为K98+858,路线起于三门县六敖镇,接三门湾大桥及接线工程,途经三门县六敖、健跳、小雄、泗淋,临海市桃渚、上盘、杜桥,椒江、台州产业集聚区、路桥,温岭滨海、箬横、石桥头、城南,终点桩号为K201+239,终点与乐清湾大桥及接线工程相接,路线全长102.381km。

本合同段为台州湾大桥及接线工程第TS10标段,起讫桩号为K151+806~K159+875. 5,工程区属浙南沿海台州市椒江区,东临台州湾广大海域,地势西高东低;北部为椒江入海的河口地带,地貌类型为海积平原。

本合同段主要工程内容为路基、桥涵工程等的施工完成及缺陷修复,合同工期33个月,合同额9.75亿元,缺陷责任期24个月。路线里程8.07km,包含椒江1号高架桥3070.3m 、台州东互通1141m,椒江2号高架桥3856.5m,主线采用高速公路双向六车道标准建设,设计行车速度100km/h,桥梁宽度33m。桥梁按上下行分幅桥梁设计,单幅桥梁宽16.25m 。台州东互通为A型单喇叭式设计,互通区设互通主线桥1座,A、B、C、D、E及连接线匝道桥共8座,互通主线桥长1141m,匝道桥总长1329.4m,交叉方式为主线上跨A匝道。

图1 台州湾大桥及接线工程项目及第TS10标段地理位置图

2、桩基接圆墩柱概况

本标段墩柱主要有圆柱墩及花瓶墩两种形式,圆柱墩共计1642根,花瓶墩32根。椒江1号桥圆柱墩数量为612根,椒江2号桥圆柱墩数量为654根花瓶墩数量为32根,互通主线桥圆柱墩数量为233根,互通匝道墩柱为143根。

本工程以φ1.5m桩基接φ1.4m圆柱墩,桩接柱处设H=1.3m底系梁的形式最为常见,现以其为例,配筋设计要点如下:

①桩基顶钢筋笼主筋采用24×HRB400级Φ28钢筋,箍筋采用P235级φ10盘条钢,加强箍采用HRB400级Φ28钢筋@200cm,箍中心直径123.3cm,主筋净保护层厚度8.6cm;

②圆柱墩钢筋笼主筋采用24×HRB400级Φ28钢筋,箍筋采用P235级φ10盘条钢,加强箍采用HRB400级Φ28钢筋@200cm,箍中心直径120.3cm,主筋净保护层厚度5.1cm。

图2 桥梁结构设计图

二、QC小组简介

1、小组概况

表1 QC小组概况

制表人:徐艳鹏日期:2017年3月3日

2、小组成员分工

表2 QC小组成员、分工及TQ教育情况

制表人:杨世刚日期:2017年3月3日

3、小组活动计划表

表3 QC小组活动计划表

4、小组活动情况

QC小组自成立后,即按照既定的活动计划,逐步开展研究工作,针对施工中遇到的问题逐步进行研究分析,并拿出解决问题的改进措施,活动情况见下表,具体活动详见后续章节:

表4 QC小组活动情况一览表

制表人:梅祎日期:2017年3月3日

三、选题理由

四、现状调查

2017年3月21日至4月10日,QC小组成员对三个工区前期施工的圆柱墩进行跟踪检查,施工完成后进行检测统计,,累计抽取50个进行检查,不合格数为10个,合格率仅为:(30-

6)/30=80%,质量合格率偏低。小组成员对后期30根墩柱施工过程中进行跟踪检查统计,根据各个可能影响保护层合格率因素进行记录,现对墩柱保护层控制质量因素情况进行汇总,见下表5。

表5 质量缺陷分布表

制表人:梅祎制表日期:2017.4.10

根据质量缺陷分布表,绘制出圆墩柱保护层质量现状排列图。由图1可知,圆墩柱保护层质量症结是:钢筋笼定位不准。

表6:质量因素分析

制表人:周琪制表日期:2017.4.10

五、设定目标

1、可行性分析

①我部有较强的技术力量,有经验丰富的专业施工队伍。

②我部现场人员、机械、材料配置满足墩柱施工需要。

③运用QC攻关的方法提高墩柱外观质量符合我部精细化施工的施工理念。

2、设定目标

经过调查,我分部的墩柱保护层质量合格率仅为80%,本次采取QC活动,需解决墩柱钢筋笼定位不准的质量缺陷,设定问题解决率为98%,则经活动后的目标值为:80%+2 0%×60%×98%=91.8%,设定活动目标值为91.8%。

作图人:徐艳鹏日期:2017年4月30日

图3 目标设定柱状图

六、原因分析

QC小组通过现场调查,全面结合工程实际,针对“钢筋笼定位不准”这一缺陷,采用头脑风暴法,分别从人、机、料、法、环、测等方面入手,对原因进行了分析,查找影响影响保护层质量的因素,并绘制出因素分析“鱼刺”图如下:

作图人:徐艳鹏日期:2017年5月15日

图4 因素分析“鱼刺”图

七、要因确认

由“鱼刺”图可知,共有10个末端因素,并制定了要因确认表。

表7 要因确认表

制表人:杨世刚日期:2017年6月10日

确认一:人员质量意识不足

经现场调查,部位墩柱施工过程中未采取有效措施保护点位,在钢筋笼施工过程中存在麻痹大意导致定位偏差。可见员工岗位职责落实不到位,施工班组对质量重视程度不足。

项目部以工区为单位,组织人员对施工质量进行检查,每月2次,但是每次检查只下达了质量整改通知单,并未进行相应的处罚措施。整改通知单下发不及时,整改力度不够,经常因其他一些原因而放弃整改,造成施工班组形成惯性思维不整改,之后也未见具体罚款等措施。

结论:是要因!

确认二:未进行技术交底

经过调查,项目部下辖的施工班组数量较多,每个工区均在10个以上,工点也较多,但技术交底是工程施工的一项重要环节,这一点已深入人心,项目部对此比较重视。

本工程技术交底在项目总工的指导下,由主管技术员编写,交底符合规范及施工工艺要求,内容详细,统一在会议室及现场对施工人员进行技术交底。技术交底经过查阅资料室资料确认,签到表完整,再在施工队处进行调查,确实交底到位,人员签到完整,内容真实可靠。

图5会议室技术交底及签到图

结论:非要因。

确认三:运输未保护

钢筋笼及钢筋半成品运输车采用平板车进行运输,平板车两侧安装围挡,平板车内放置木方进行支垫,钢筋笼出钢筋场前,采用手拉葫芦对其进行加固,两边各加固2道,确保平稳安全后方运输出场。运输过程安全平稳,施工便道路面平整。

图6 钢筋笼运输固定图

结论:非要因。

确认四、保护层垫块及支撑不合格

经过现场调查,在墩柱模板安装完成后,经常出现垫块被压碎的情况,也存在垫块没紧贴模板的情况。由于模板刚度大,在固定模板的过程中经常会出现定位筋脱落情况

图7 墩柱钢筋笼垫块已脱落

结论:是要因。

确认五:桩顶定位偏位过大

经测量队现场测量,对抽检保护层合格率的50根墩柱的桩基桩顶偏位数据进行表格分析

,如下表

表8 桩顶平面偏位情况调查表

从表中数据可知,桩顶平面偏位过大,会导致后期墩柱保护层控制增加难度,容易导致墩柱保护层不合格。

结论:是要因!

确认六:墩柱钢筋笼和桩基外漏钢筋搭接焊时晃动影响定位

墩柱钢筋笼焊接前使用吊车竖向起吊就位,吊车支腿垫上钢板,支撑牢固,钢筋笼就位后通过铅垂线微调,定位完成后先电焊进行固定,以确保钢筋笼微动不影响点位结论:非要因。

确认七:浇筑时气温异常或风力过大

经现场核查,浇筑当日,施工地点天气平均温度为28℃,风力约为一级,全天无不正常天气现象出现。

结论:非要因。

确认八:测量仪器未检定

针对测量仪器检定问题,本QC小组于2017年5月20日对测控部测量仪器检定证书进行了检查,经检查确认3台全站仪均有检定证书,且在检定的期限范围之内。

图8 全站仪检定证书

结论:非要因。

确认九:测量点位未及时进行复核

一工区、二工区及互通工区点位测量分为3个不同的测量队,每个工区设3名测量员,每个工区配备一台全站仪。

经核实,在进行点位测量时,均采用精度较高的全站仪进行测量,且测量后进行后视点复核,确保无误后方撤离。测量员对现场数据进行记录,后将数据录入电脑中保存;QC小组对测量记录进行了检查,测量记录明确,未见明显偏差。

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