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造气吹风气余热回收装置技术改造方案优化_周子业

安徽化工

ANHUI CHEM ICAL INDUSTRY 第38卷,第2期2012年4月Vol.38,No.2Apr.2012

摘要:针对某化工集团吹风气余热回收装置的现状,提出合理、切实可行的改造方案。试运行证明改造后实现了吹风气余热回收装置的长期、安全稳定运行,获得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。关键词:造气吹风气;余热回收;技术改造doi :10.3969/j.issn.1008-553X.2012.02.019中图分类号:TQ113.25+1

文献标识码:B

文章编号:1008-553X (2012)02-0055-02

造气吹风气余热回收装置技术改造方案优化

周子业

(淮南舜化机械制造有限公司,安徽淮南232033)

2010年3月,针对某化工集团合成氨分公司吹风

气余热回收装置的现状,我们提出了该装置的合理改造方案。通过3个月运行,证明了该改造方案是合理和切实可行的,达到了设计目的。

1造气车间主要设备及生产概况

造气车间现有的吹风气余热回收装置概况为:Ф5200燃烧炉配10T/h 、1.25M Pa 、280℃余锅机组,该

锅炉机组为从其他地方拆除过来的旧设备,原设计回收4台Ф2600造气炉吹风气余热,现实际只能回收1~2台炉吹风气量,燃烧炉温度低,多送吹风气时炉温下降较快,难以保证安全燃烧温度,且排烟温度较高(~200℃)。为了保护环境,充分发挥本装置的潜力,进一步节能降耗,增加经济效益,对其进行节能技改势在必行。

本次改造的目标:改造后造气吹风气余热回收装置达到全部回收4台Ф2600造气炉吹风气量正常运行,排烟温度≤150℃。

2回收装置存在的问题

(1)燃烧炉温度低,多送吹风气时炉温下降较快,

难以保证安全燃烧温度。

①造气工段操作控制及管理水平较好,吹风气温度较低(显热低),可燃物含量低(潜热低),该因素有利于降低原料煤消耗,降低成本,应继续保持。

②合成氨放空气、驰放气提氢深度高,尾气量少(带入燃烧炉的热量少),该因素亦有利于降低原料煤消耗,降低成本,应继续保持。

③入炉助燃空气过剩量控制的过大或过小,均导致燃烧不完全,潜热不能充分释放,空气温度低,造成炉温低。可通过分析燃烧炉出口烟气中的氧含量进行确认和调节。入炉空气温度低的原因主要有二个:一是设备陈旧或积灰等因素造成换热效果下降;二是放置位置不合理,需要做相应的处理或工艺调整。(2)排烟温度高的主要原因。对于一套10T/h 、1.25M Pa 、280℃余锅机组来说,回收4台Ф2600造气炉的吹风气量,应该属于正常负荷和基本匹配,导致排烟温度高的主要原因可能有:

收稿日期:2011-11-30作者简介:周子业(1967-),男,工程师,目前从事化工工艺及化工机械的设计工作,130********,zhouziye5096@https://www.wendangku.net/doc/8215451110.html, 。

该装置的研发成功,打破了国外技术对该领域的封锁,实现了该项技术设备真正意义上的国产化。2009年11月,“低浓度酸性气硫回收工艺及设备”项目获国家科学技术部“科技型中小企业技术创新基金”支持(立项代码:09C26213404249),2010年获得安徽省高新技术产品证书。

7市场前景

目前全国煤化工及相关企业有几千家,少部分企业

采用进口设备进行低浓度酸性气硫回收,多数中小企业

对于低浓度酸性气则采取直接排放,既污染环境,也与国家节能减排的政策相违背。进口设备虽然能够达到硫回收的目的,但要花费巨额外汇,且操作维护不方便。我公司研制的此项技术设备与国外同类产品相比,操作简单,运行稳定可靠,费用低(只有国外产品的40%左右),所用材料和零部件均已国产化。因此,该产品具有较强的市场竞争力和良好的经济效益、社会效益和环境效益。□

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总第176期2012年第2期(第38卷)安徽化工

①锅炉机组使用时间过长,换热面外部积灰,内部结垢,造成换热效果严重下降。

②锅炉机组长期轻负荷运行,烟气流速太低,换热面外部积灰严重,特别是尾部设备运行初期低于烟气露点温度,易形成灰垢包裹层,严重影响换热效果。

③现造气生产工况与锅炉机组设计使用工况偏离太大,主要设备换热面积不足。

④由于锅炉机组负荷较轻,烟气在锅炉设备内部可能有走近路的现象(如落灰斗、炉墙与换热管束间未能有效隔断等)。

3回收装置的改造方案优化

(1)针对上述因素逐项检查,做对应改造。

(2)在燃烧炉出口处设置高温空气预热器,将入炉助燃空气温度提高到400℃以上,引入烟气热量来帮助实现燃烧炉内热平衡。

(3)彻底清除各换热设备的管外积灰和管内结垢,提高换热效果。

(4)增设吹灰装置(固定式、伸缩式吹灰器共8支),定期进行吹灰操作,消除积灰影响。

(5)视设备检查情况,必要时更换软水加热器(横置翅片管式)、中低温空预器(更换后仅上横置热管式低温空预器),以保证换热效果。

(6)对调整设备部分重新安装、配管。

改造后的工艺流程:200℃低温吹风气经除尘器进一步除尘后,与高温空气预热器来的约400℃二次风空气混合后进入燃烧炉燃烧,同时,助燃气与低温空气预热器来的约150℃二次风空气经混合后也进入燃烧炉内燃烧,生成的高温烟气分别经过高温空气预热器、蒸汽过热器、余热锅炉、软水加热器、低温空气预热器换热后,经引风机抽送到水膜除尘组合式烟囱放空。

除氧软水经过软水加热器由70℃提高到180℃后,送入余热锅炉产生饱和蒸汽,经过热后送给用户使用。

二次风机来的空气,经低温空气预热器加热到150℃后再经高温空气预热器进一步提温至400℃以上,与吹风气及助燃气混合至燃烧炉燃烧。

4装置改造方案的投资估算

(1)设备检查检修、清理积灰:2.0万元。

(2)增设吹灰装置一套:24.0万元。

(3)更换部分换热设备:高低温空气预热器各一台、软水加热器一台,重新制作安装各设备间连接烟道、管道,降低系统阻力,提高换热效果:计70.0万元。

(4)系统出口增加水膜除尘组合式烟囱一台以满足达标排放要求:计40.0万元。

(5)旧设备拆除、清理:5.0万元。

(6)土建、电仪改造及外保温、防腐等:8.0万元。

(7)改造费用合计:159.0万元。

5总结

通过运行三个月的效果来看,技术改造达到了预期目标,不仅回收了全部四台炉的吹风气量,实现了造气蒸汽自给和清洁生产,而且实现了吹风气余热回收装置的长期、安全稳定运行,获得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。□

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