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炉膛吹扫

炉膛吹扫
炉膛吹扫

锅炉启动前必须进行炉膛吹扫,否则不允许再次点火。在整个吹扫过程中FSSS逻辑要监视一套一次吹扫及二次吹扫的允许条件。一次吹扫允许条件是FSSS进入吹扫模式所必需具备的条件;二次吹扫允许条件是启动吹扫计时器所必需具备的条件。在吹扫过程中如果某个二次吹扫条件突然不满足了,吹扫计时器就会复位,但并不中断吹扫;但如果某个一次吹扫条件不满足了就会导致吹扫中断、吹扫计时器复位。如果吹扫中断,操作员就需要重新启动吹扫程序。

FSSS监视及控制炉膛吹扫的方法如下:

a) MFT继电器跳闸后,FSSS自动发出“请求炉膛吹扫”信号,在CRT上PURGE REQUIRED的指示灯点亮。

b) 当一次吹扫条件全部满足后PURGE READY的指示灯就会点亮,此时操作员就可以在CRT上发出“启动炉膛吹扫”指令。

c) 启动指令发出后,FSSS向CCS发出一个信号将所有二次风挡板置于吹扫位,吹扫结束后置首支油枪点火位(同一层有一只油枪,二次风挡板开百分之50,三支油枪,开百分之百。信号由高速公路过)。CCS负责打开风道、且炉膛中风量适中(30%~40%)。(能达到自动是最好的了)

d) 当一次及二次吹扫条件全部满足后,吹扫计时器开始5分钟的计时,此时PURGE IN PROGRESS的指示灯点亮。

e) 吹扫过程中如果任何二次吹扫允许条件被破坏,吹扫计时器

停止计时、同时PURGE INTERRUPTED指示灯点亮。二次吹扫条件恢复后,5分钟的吹扫过程就会自动重新开始计时,无需操作员干预。

而一次吹扫允许条件被破坏后则吹扫失败、逻辑退出吹扫模式,此时需要操作员重新发指令来启动炉膛吹扫程序。

f) 锅炉吹扫进行的同时,油母管泄漏试验也会自动进行。如果试验成功,它应该在吹扫计时器结束计时前完成(正常情况下泄漏试验约需3分钟)。如果距离上次泄漏试验的时间不长,操作员认为没有必要再做一次,操作员可以在CRT上发出“跳过”指令。

注意:操作员跳过泄漏试验意味着操作员直接对油阀的泄漏与否负责,FSSS逻辑此时不对油阀的泄漏与否负责。

g) 如果5分钟吹扫顺利结束,同时油母管泄漏试验已经完成,则炉膛吹扫成功,PURGE COMPLETE的指示灯点亮。之后操作员就可以进行锅炉点火了。

一次吹扫条件如下:

* MFT条件不存在

* 至少一台送风机运行

* 至少一台引风机运行

* 两台空预器在运行(注: 该条件包含在“MFT条件不存在”之中,逻辑图上没有该条件)(??????“MFT条件不存在”就肯定两台在运行吗?一台在运行也有可能)

* 两台一次风机全停

* 两台除尘器全停

* 所有火检探头均探测不到火焰

* 所有油角阀关闭(或燃油进油快关阀关闭)

* 所有磨煤机主马达停

* 所有磨煤机出口、所有一次风门、吹扫风门关闭。

二次吹扫允许条件如下:

* 炉膛风量> 30%且< 40%(CRT上能显示风量的百分比)* 所有二次风挡板在吹扫位(取反馈信号,取多少问锅炉厂)* 所有燃烧器喷嘴水平

* 汽包水位正常(取开关量信号)

* 火检冷却风/炉膛差压正常

* 油母管泄漏试验正在进行或已经完成

吹灰器结构

吹灰器结构 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

一. 炉膛吹灰器结构 炉膛吹灰器结构图 1.原理与设计 炉膛吹灰器是为清洁墙式受热面而设计的,其基本元件是一个装有两个文丘里喷嘴的喷头。当吹灰器从停用状态启动后,喷头向前运动,到达其在水冷壁管后的吹扫位置;同时阀门打开,喷头按所要求的吹扫角度旋转。喷头旋转完规定的圈数后,吹扫介质的供给被切断,同时喷头缩回到在墙箱中的初始位置。喷头的前后和旋转运动是通过螺旋管实现的。 2.机架 机架由角钢架组成,在前面板上焊有托架。通过托架,吹灰器固定在锅炉上。机架末端是阀门连接板,阀门和内管固定在连接板上。 3.吹灰器驱动和控制系统 吹灰器由电机驱动,通过法兰与机架上的齿轮减速箱连接。减速箱采用交流电机。两个限位开关用端子盒连接,且均已在厂内调试完毕。限位开关控制螺旋管的往复运动和吹扫回转。吹灰器驱动装置通过链轮和链条来驱动螺旋管,链轮使机架上的导向螺母旋转,从而迫使螺旋管产生轴向运动 (前后运动时,不吹扫)。在吹扫位置时,导向螺母与螺旋管不再相对运动(轴向运动停止)。这时,螺旋管已经完全旋入到螺母中,通过链条、链轮使螺旋管进入旋转状态。可以按要求进行一圈或多圈吹扫。 4.螺旋管、内管和开阀机构 螺旋管沿固定的内管作前后往复运动。喷头安装在螺旋管的前端。螺旋管后端是填料盒,把螺旋管和内管间的环形空间密封起来,避免吹扫介质泄漏。经研磨的不锈钢内管前

端伸在螺旋管内,内管的末端连在阀门固定板上。用固定在填料盒外壳上的凸轮盘来开闭阀门。凸轮盘是按吹灰器吹灰器安装位置所规定的吹扫角度来设计的。如果以后需要变更吹扫角度,凸轮盘还可以调换。 5.喷头 喷头用耐热不起皮钢制造。通常喷头有两个相对的文丘里喷嘴,可以斜吹墙式受热面。吹灰器停用时,喷头在墙箱内得到保护。 吹灰器提升阀结构和空气阀结构 6.吹灰器阀门 经由一个机械控制的吹灰器阀门向喷嘴供应吹扫介质。吹灰器阀门通过法兰与管道连接。全部零件组成了一个特殊的阀门组件。可旋的阀座采用平面密封。在阀座的后面,气流方向上还有一个调节压力的控制盘。利用此控制盘使管道中的介质压力降至吹灰器所要求的吹扫压力。吹灰器阀门由螺旋管的旋转运动来开启。凸轮盘装在螺旋管的后端,在螺旋管向前行程结束后,凸轮盘就控制阀杆。开阀压杆直接布置在阀杆上部,阀门即由其开启。吹扫开始时,开阀压杆将阀瓣压下,吹灰器阀门被打开。吹扫完毕,凸轮盘再次释放杠杆,阀门关闭。这一过程在每次动作中重复。 7.空气阀 为防止腐蚀性烟气侵入喷头,在吹灰器阀门侧面装设了一个空气阀。空气阀在吹灰器停用时打开,干净空气由此进入吹灰器内。一旦吹灰器阀门打开,进入阀体的吹扫介质的压力作用将空气阀关闭。负压锅炉上,大气与炉内的压力差足以使干净的空气通过空气阀,直至喷头上的喷嘴再流出。吹灰器安装点的烟气压力如达不到规定的负压,空气阀可

锅炉炉膛负压异常原因及处理

. '. 炉膛压力异常分析和调整 对于负压燃烧锅炉,如果炉膛正压运行,则炉烟往外冒出,既 浪费能源又影响设备和工作人员的安全;反之,如果炉膛负压太大,又会使大量的冷空气漏入炉膛内,降低炉膛温度,增大了引风机负荷和排烟带走的热量损失。所以保持炉膛压力在合适范围内运行是非常重要的,引起炉膛压力波动的原因很多,下面进行详细分析。 1、锅炉脱硫系统故障,脱硫烟气挡板脱落造成炉膛正压。 处理:1)如果炉膛负压自动调节跟踪不好,应解除送引风机自动,手动调节。 2)如果经调整后,炉膛正压仍上升迅速并达到保护动作值,锅炉灭火保护应动作,如果没有正确动作应手动MFT,防止炉 膛正压损坏设备。 3)如果炉膛正压未达到保护动作值,应立即解除锅炉燃料自动停运一台磨煤机,此时机组会在机跟炉方式运行,随锅炉燃 料量的减少机组负荷将相应下降,视汽包水位及炉膛压力上 升情况投入油枪后可每隔10秒停运一台磨煤机,直至炉膛负 压达到微负压为止,期间注意调整一次风压,防止一次风机 喘振。 4)在停运磨煤机降负荷时,注意监视汽包水位自动跟踪情况,如果水位变化较大,降负荷速度就要缓慢,防止汽包水位高

低保护动作 5)如果在此期间发生引风机喘振,应解除引风机自动逐渐关小引风机静叶直到引风机喘振消失 6)机组降负荷的过程中,机组长根据负荷情况及时将锅炉给水调节切旁路调节,以维持其前后压差满足减温水要求,防止 造成主、再热汽温度异常 7)待炉膛负压恢复后,立即对锅炉本体进行全面检查,特别注意对锅炉各油层及炉底水封进行详细检查,防止因高温烟 气造成着火,如果已造成着火的立即进行紧急灭火并通知 消防队。 2、锅炉冷态点火爆燃造成炉膛压力突然变正。 预防措施:1)下层磨煤机尽量上好煤,保证高挥发分。 2)等离子拉弧正常。 3)等离子磨煤机暖风器运行正常。 4)保证空预器出口热一二次风温大于150-200度。 5)等离子磨煤机无油点火启动后180秒没有火检,且就地看火燃烧状况不良,立即停运等离子磨煤机,投入油枪点火,待条件满足后重新启动等离子磨煤机。 6)若无油点火,严格按照锅炉启动第一台磨的措施,待炉膛温度达到一定温度后再投入制粉系统。 7)点火前炉膛进行充分吹扫,彻底将可燃物吹出炉膛。

燃料与炉膛负压控制

课程实验总结报告 实验名称:炉膛负压与氧量校正控制 课程名称:专业综合实践:大型火电机组热控系统设计及实现(3)

1 引言 (2) 1.1 炉膛负压概述 (2) 2 控制逻辑 (2) 2.1 炉膛压力控制 (2) 2.1.1 相关图纸 (2) 2.1.2 控制原理 (2) 2.1.3 控制逻辑 (3) 2.2 氧量校正 (3) 2.2.1 相关图纸 (3) 2.2.2 控制原理 (3) 2.2.3 控制结构 (4) 2.2.4 氧量校正控制逻辑 (4) 2.2.5 二次风控制逻辑 (5) 3 被控对象特性 (6) 3.1 静态特性 (6) 3.2 动态特性 (8) 3.2.1 炉膛压力 (8) 3.2.2 含氧量 (8) 4 PID整定 (9) 4.1 炉膛负压控制器 (9) 4.2 氧量校正 (11) 5 总结 (12)

1 引言 1.1 炉膛负压概述 炉膛压力是指送入炉膛内的空气、煤粉及烟气和引风机吸走的烟气量之间的平衡关系,即指炉膛顶部的烟气压力。 炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,是运行中要控制和监视的重要参数之一。炉内燃烧工况一旦发生变化,炉膛负压随即发生相应变化。当锅炉的燃烧系统发生故障或异常时,最先将在炉膛负压上反映出来,而后才是火检、火焰等的变化,其次才是蒸汽参数的变化。因此,监视和控制炉膛负压对于保证炉内燃烧工况的稳定、分析炉内燃烧工况、烟道运行工况、分析某些事故的原因均有极其重要的意义。 炉膛负压的大小受引风量、鼓风量与压力三者的影响。锅炉正常运行时,炉膛通常保持负压 -40 ~ -60Pa 。炉膛负压太小,炉膛向外喷火和外泄漏高炉煤气,危及设备与运行人员的安全。负压太大,炉膛漏风量增加,排烟损失增加,引风机电耗增加。 2 控制逻辑 2.1 炉膛压力控制 2.1.1 相关图纸 SPCS-3000 控制策略管理5号站132~133页。 2.1.2 控制原理 炉膛压力调节系统通过调节两台引风机的静叶来调节炉膛压力。当引风机入口静叶开度开大,引风作用加强,炉膛压力减小;开度减小,引风作用减弱,炉膛压力增大。因此该控制系统为负对象。 被控量:炉膛压力 被控对象:引风机入口静叶 控制量:引风机入口静叶开度 图2-1 炉膛负压控制框图

炉膛压力控制系统

内蒙古科技大学 过程控制课程设计论文 题目:锅炉炉膛负压控制系统 学生姓名:严合 学号:0867112335 专业:测控技术与仪器 班级:测控2008-3 指导教师:左鸿飞 2011 年08 月31 日

目录 一、概述 (Ⅲ) 二系统要求及组成 (Ⅴ) 2.1系统的要求 (Ⅴ) 2.2炉膛负压的动态特性 (Ⅴ) 2.3引风控制系统的工况 (Ⅴ) 2.4系统的组成 (Ⅵ) 三应注意的问题 (Ⅷ) 3.1抗积分饱和及外反馈法 (Ⅷ) 3.2 采用死区非线性环节 (Ⅸ) 3.3 引风机1和2的双速调节 (Ⅸ) 3.4 炉膛压力的测量 (Ⅹ) 3.5 内爆保护 (Ⅹ) 四、仪表选型及参数整定 (Ⅺ) 4.1 前馈-反馈控制系统 (Ⅺ) 4.3 传感器的选择 (Ⅺ) 4.4 选择控制系统设计 (Ⅺ) 五课程设计体会 (Ⅻ) 六参考文献 (ⅩⅢ)

一概述 锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数(2.45Mpa- 27MPa ,400℃-570℃),并对外输出热能的特种设备。锅炉控制的主要目的是调节锅炉出口的蒸汽压力、流量和温度,使其达到所希望的数值。为此,需要对燃料、空气和水三者的量进行调节。锅炉是一个复杂的系统,对锅炉工况造成影响的因素之一是来自外部和内部的扰动,如燃料发热量的变化或热力系统工况的变化等。控制器或控制系统根据锅炉出口蒸汽参数实际值偏离其设定值的大小和方向,调节燃料量、空气量和水量,使锅炉出口参数与其所希望的值相一致。 锅炉除配有相应的仪表系统外,主要有以下控制系统:汽包液位控制系统;燃料控制系统;过热器和再热器出口蒸汽温度的控制系统;燃烧器程序控制系统等等。不同类型的锅炉,尽管其控制系统不尽相同,但是它们的工作原理大体是相同的。 而其中最重要的系统是燃烧控制系统。其主要功能是控制炉膛的燃料的空气的输入量,或控制燃烧率,以适应锅炉负荷的变化。对锅炉运行和控制系统来说,锅炉出口蒸汽压力的变化经常作为燃料量的输入和蒸汽量的输出之间不平衡的一个标志。引起蒸汽压力变化的因素很多,其中主要的扰动量是燃料量(内扰)和蒸汽量的变化(外扰)。燃烧控制系统的基本要求是:迅速适应外界负荷需求的变化;及时消除锅炉燃料侧的自发扰动;维持调节过程中各被调量在允许的范围内;保证锅炉运行的安全性和经济性。燃料控制系统一般包括燃料控制、引风控制和鼓风控制三个子系统。 燃料控制子系统中,蒸汽压力的实际值相对于其设定值的偏差输入到蒸汽压力控制器,经控制运算后输出调整锅炉燃烧率的指令信号;燃烧控制器根据锅炉燃烧率的指令信号的变化调整入炉燃料量。 同时,锅炉燃烧率的指令信号也加入到鼓风控制子系统中,对鼓风量进行调整。为保证燃烧的过程的经济性,即保证燃烧过程合适的燃料和风量的比值,常采用具有烟气氧量校正调节的鼓风控制系统,形成有燃料量前馈调节的串级控制系统,在保证送风量与燃料量基本成比例的粗调的基础上,进一步通过氧量校

吹灰器结构

一.炉膛吹灰器结构 炉膛吹灰器结构图 1.原理与设计 炉膛吹灰器是为清洁墙式受热面而设计的,其基本元件是一个装有两个文丘里喷嘴的喷头。当吹灰器从停用状态启动后,喷头向前运动,到达其在水冷壁管后的吹扫位置;同时阀门打开,喷头按所要求的吹扫角度旋转。喷头旋转完规定的圈数后,吹扫介质的供给被切断,同时喷头缩回到在墙箱中的初始位置。喷头的前后和旋转运动是通过螺旋管实现的。 2.机架 机架由角钢架组成,在前面板上焊有托架。通过托架,吹灰器固定在锅炉上。机架末端是阀门连接板,阀门和管固定在连接板上。 3.吹灰器驱动和控制系统 吹灰器由电机驱动,通过法兰与机架上的齿轮减速箱连接。减速箱采用交流电机。两个限位开关用端子盒连接,且均已在厂调试完毕。限位开关控制螺旋管的往复运动和吹扫回转。吹灰器驱动装置通过链轮和链条来驱动螺旋管,链轮使机架上的导向螺母旋转,从而迫使螺旋管产生轴向运动(前后运动时,不吹扫)。在吹扫位置时,导向螺母与螺旋管不再相对运动(轴向运动停止)。这时,螺旋管已经完全旋入到螺母中,通过链条、链轮使螺旋管进入旋转状态。可以按要求进行一圈或多圈吹扫。 4.螺旋管、管和开阀机构 螺旋管沿固定的管作前后往复运动。喷头安装在螺旋管的前端。螺旋管后端是填料盒,把螺旋管和管间的环形空间密封起来,避免吹扫介质泄漏。经研磨的不锈钢管前端伸在螺旋管,管的末端连在阀门固定板上。用固定在填料盒外壳上的凸轮盘来开闭阀门。凸轮盘是按吹灰器吹灰器安装位置所规定的吹扫角度来设计的。如果以后需要变更吹扫角度,凸轮盘还可以调换。

5.喷头 喷头用耐热不起皮钢制造。通常喷头有两个相对的文丘里喷嘴,可以斜吹墙式受热面。吹灰器停用时,喷头在墙箱得到保护。 吹灰器提升阀结构和空气阀结构 6.吹灰器阀门 经由一个机械控制的吹灰器阀门向喷嘴供应吹扫介质。吹灰器阀门通过法兰与管道连接。全部零件组成了一个特殊的阀门组件。可旋的阀座采用平面密封。在阀座的后面,气流方向上还有一个调节压力的控制盘。利用此控制盘使管道中的介质压力降至吹灰器所要求的吹扫压力。吹灰器阀门由螺旋管的旋转运动来开启。凸轮盘装在螺旋管的后端,在螺旋管向前行程结束后,凸轮盘就控制阀杆。开阀压杆直接布置在阀杆上部,阀门即由其开启。吹扫开始时,开阀压杆将阀瓣压下,吹灰器阀门被打开。吹扫完毕,凸轮盘再次释放杠杆,阀门关闭。这一过程在每次动作中重复。 7.空气阀

炉膛负压控制系统

炉膛负压控制系统总结 炉膛负压一般采用两台引风机静叶或动叶、或者液偶执行机构来控制。控制方案采用单回路、平衡算法控制。引风控制看似简单,实际需要注意很多方面,具体如下: 1、信号处理 1)炉膛负压控制被调量一般采用三取中选择块,需要注意的是测点的选择必须包含炉膛两侧,不能取在同一侧;另外三取中选择块设置需要注意坏点、偏差大、变化速率设置等切除情况。 2)最后是由于炉膛负压本身具有小幅波动特点,所以为了保证系统稳定性和执行机构的使用,一般我们对三取中后的信号进行滤波处理,并对SP和PV 偏差量增加调节死区功能,需要注意的是滤波时间不能太长,死区不能太大,因为太长会影响事故工况调节反应时间。最好根据炉膛燃烧特点来确定。 2、参数设置 1)对于运行人员手动设定的SP需要加上下限来防止操作失误问题。 2)由于炉膛燃烧特性决定PID参数设置不能太强,在作定值扰动时达到模拟量验收规程中要求即可,不能片面的追求定值扰动曲线的调节时间、衰减率等。 3)执行机构动作速率,以及上限设置需要根据锅炉单侧辅机出力试验确定,防止引风机出现过流保护。 3、前馈、超迟、闭锁 1)负压控制前馈可以根据对其影响因素来设置,除了常规的送风机执行机构前馈外,可增加一次风机执行机构输出、启停磨影响、RB影响等。 2)事故工况下超迟主要包括:RB、MFT。RB尤其是一次风RB对于炉膛负压影响尤为明显,所以一般采取一次风RB触发时,引风机执行机构超迟关一定量,防止负压过低引起保护动作;MFT发生时炉膛负压肯定大幅下降,所以有必要超迟关一定量,即防内爆功能。 3)引风控制增加闭锁功能很有必要,直接用负压高低来闭锁减加引风执行机构,保证升降负荷以及事故工况下机组避免超更危险的方向发展。一般我们也用负压高低报警闭锁送风机加减。

吹灰器常见故障与处理方法.doc

吹灰器常见故障及处理方法 故障部位故障表现故障原因故障处理方法 安装位置移位重新安装 密封不良,行程开关进水、进清理后重新安装,注意密封接头的安装 灰 行程开关动作失效转动轴粘灰、油漆渗入清理后重新安装,污染严重建议更换新行程开关 接线松动,脱落重新安装 元件腐蚀,触头烧损更换 环境温度过高增加隔热装置或更换高温级行程开关 允许工作电流过小,零件质量更换型号 不佳,触头烧损 电气部分继电器失效进水,沾灰,影响动作改进密封或更换型号 安装位置温度过高增加隔热装置 时间继电器设定值偏移校正或更换型号 导线发热截面选用过小更换较大截面优质导线 导线磨损进入箱体等处无护圈,移动或电气箱开孔处加护圈,活动处加国定保护装置振动导致磨损 护套管进水护套管及接头不严密更换或改进接头处密封 防水、防灰设计或制造不良,开疏水孔,改进密封,加强日常检查、清理电气箱进水、积灰无疏水孔,密封嵌条不佳

故障部位故障表现故障原因 冷却流量不够,材料耐热性不长吹灰管挠度过大 够,无校正装置, 吹灰管直线性校正不佳,定向 弯曲,挠度过大 长吹灰管晃动度过行走小车左右导轮间隙过大 大半伸缩式吹灰管未焊直 半伸缩式吹灰器炉内支吊安装 不合理 行程开关失效 吹灰管 吹灰管严重变形,前托轮锈住 FH/E 型吹灰器牵引链条过载断退不回裂 电动机过载 管壁减薄内外腐蚀,蒸气冲刷 焊缝及热影响应力反复疲劳 裂纹 故障处理方法 增大介质压力或增加冷却措施,提高材质,改进设计,调整校正装置, 重新校正,烧损者更换 检修 重新焊接 重新安装 检修,更换 烧损者更换,托轮要经常维护,保证润滑 用手拉葫芦拉行走小车,强行退回 1.查明过载原因,恢复热继电器,操作吹灰器退 回 2.用手柄将吹灰器摇回停用位置。 一般减薄达原壁厚 25%应更换明确 限用时限,更换新管

【CN210267213U】一种带隔舱低氮燃烧器的全预混燃烧头【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920634893.3 (22)申请日 2019.05.06 (73)专利权人 森诺科技有限公司 地址 257000 山东省东营市东营区黄河路 721号森诺胜利大厦 专利权人 森诺技术有限公司 (72)发明人 姜传胜 张霞 耿建辉 周志刚  尤晓卉 王艳宁 黄靖 王春岚  王琦  (74)专利代理机构 青岛高晓专利事务所(普通 合伙) 37104 代理人 张清东 (51)Int.Cl. F23D 14/04(2006.01) F23D 14/46(2006.01) F23D 14/58(2006.01)F23D 14/68(2006.01) (54)实用新型名称一种带隔舱低氮燃烧器的全预混燃烧头(57)摘要一种带隔舱低氮燃烧器的全预混燃烧头,包括燃烧头壳体,燃烧头壳体与混合气整流器连通,混合气整流器通过螺栓与变频风机出风口连接,在混合气整流器和变频风机连接端均设置有连接法兰,变频风机的进风管连接有文丘里混合阀,文丘里混合阀的另一端连接有空气过滤器,在文丘里混合阀的一侧还通过管道连接有燃气控制阀,燃气头壳体为圆形结构,在燃气头壳体内设置有与燃气头壳体同轴安装的隔板,隔板与混合气整流器上的固定板连接,隔板圆周均匀设置在燃烧头壳体内部将燃烧头内腔均匀隔开,该燃烧器的前端燃烧头内部分开设置的多个燃烧仓,实现燃烧器内部燃气混合后不出现旋流现象,燃烧均匀充分,避免了由于燃烧不均匀造成 的燃烧器的损坏。权利要求书1页 说明书4页 附图2页CN 210267213 U 2020.04.07 C N 210267213 U

炉膛负压单回路控制系统

目录 1系统整体控制方案 (1) 1.1炉膛负压概述 (1) 1.2控制过程简述 (1) 1.3控制系统选择 (2) 1.4 系统流程图 (3) 2 仪表的选型 (3) 2.1 压力计选型 (3) 2.2 引风机选型 (4) 2.3 炉膛压力测量 (4) 3 系统方框图 (5) 4 被控对象特性 (5) 4.1 炉膛动态特性 (5) 4.2 控制算法的选择 (5) 5 系统仿真 (6) 5.1 各环节传递函数 (6) 5.2 matlab仿真 (7) 课程设计总结 (8) 参考文献 (8)

(燃煤锅炉)炉膛负压单回路控制系统 一,系统整体控制方案(燃煤锅炉) 1,炉膛负压概述 炉膛压力是指送入炉膛内的空气、煤粉及烟气和引风机吸走的烟气量之间的平衡关系,即指炉膛顶部的烟气压力。 炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,是运行中要控制和监视的重要参数之一。炉内燃烧工况一旦发生变化,炉膛负压随即发生相应变化。当锅炉的燃烧系统发生故障或异常时,最先将在炉膛负压上反映出来,而后才是火检、火焰等的变化,其次才是蒸汽参数的变化。因此,监视和控制炉膛负压对于保证炉内燃烧工况的稳定、分析炉内燃烧工况、烟道运行工况、分析某些事故的原因均有极其重要的意义。 炉膛负压的大小受引风量、鼓风量与压力三者的影响。锅炉正常运行时,炉膛通常保持负压-40 ~ -60Pa。炉膛负压太小,炉膛向外喷火和外泄漏高炉煤气,危及设备与运行人员的安全。负压太大,炉膛漏风量增加,排烟损失增加,引风机电耗增加。 2,控制过程简述 使用压力表检测出炉内压力,把压力信号转换为电流4-20 mA信号,用转换来的电信号控制引风机变频器的频率.通过频率的改变使引风机的引风量得到控制。 炉膛负压是一个快过程,只要PI参数整定合适,一般采用单回路闭环负反馈,控制量为引风机的变频器即可达到目的。 炉膛负压的控制对象是引风机挡板所控制的引风量,炉膛负压的动态特性是引风量阶跃变化时,炉膛负压随时间变化的特性,如下图1所示。由于炉膛负压反应很快,可做比例特性来处理。

V04型炉膛吹灰器

编号SC06126V04 SM 版本REV 0 日期2007年4月 编写 校对 批准 印度恰苏古达135MW机组 V04型炉膛吹灰器 安装、运行与维修手册 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司 2007年4月

以下操作说明是本公司实践经验的总结。应仔细阅读本说明书。若本公司更改技术参数,恕不另行通知 建议吹灰器的修理维护交由本公司的专家进行。 如有疑问,请与本公司服务部联系。 电话:021 传真:

本炉膛吹灰器有以下特征: 阀门φ37 φ45 φ55墙箱负压正压隔音电气安装端子盒插接通风管道与风机有无密封和送风管有无密封和送风管带风机有无

目录第一章名称和设计数据 第二章设计数据表 第三章安装与调试 第四章运行 第五章维修与服务 第六章吹灰器润滑表及组件图

第一章名称和设计数据 1. 原理与设计 参见:图1-V04型炉膛吹灰器 图2-炉膛吹灰器的布置 本炉膛吹灰器是为清洁墙式受热面而设计的,其基本元件是一个装有两个文丘里喷嘴的喷头。 当吹灰器从停用状态启动后,喷头向前运动,到达其在水冷壁管后的吹扫位置;同时阀门打开,喷头按所要求的吹扫角度旋转。喷头旋转完规定的圈数后,吹扫介质的供给被切断,同时喷头缩回到在墙箱中的初始位置。 喷头的前后和旋转运动是通过螺旋管实现的。 2. 机架 参见:图1-V04型炉膛吹灰器 机架由角钢架组成,在前面板上焊有托架。通过托架,吹灰器固定在锅炉上。机架末端是阀门连接板,阀门和内管固定在连接板上。 3. 吹灰器驱动和控制系统 参见:图1-V04型炉膛吹灰器 图2-炉膛吹灰器的布置 吹灰器由电机驱动,通过法兰与机架上的齿轮减速箱连接。减速箱采用交流电机。 两个限位开关用端子盒连接,且均已在厂内调试完毕。限位开关控制螺旋管的往复运动和吹扫回转。 吹灰器驱动装置通过链轮和链条来驱动螺旋管,链轮使机架上的导向螺母旋转,从而迫使螺旋管产生轴向运动 (前后运动时,不吹扫)。 在吹扫位置时,导向螺母与螺旋管不再相对运动(轴向运动停止)。 这时,螺旋管已经完全旋入到螺母中,通过链条、链轮使螺旋管进入旋转状态。 可以按要求进行一圈或多圈吹扫。

锅炉吹灰器

锅炉蒸汽吹灰、声波吹灰和弱爆炸波吹灰的 技术经济性比较 北京凡元兴科技有限公司技术部 摘要锅炉及热交换器的积灰、结焦使锅炉排烟温度上升,导致热效率下降,并会引起受热面腐蚀,影响经济性、安全性。故长期以来,人们一直在寻求较好的除灰方式。通过对目前主要采用的蒸汽吹灰、声波吹灰及弱爆炸波吹灰(也称激波吹灰、燃气脉冲吹灰或燃气高能脉冲吹灰)的原理、效果、费用比较,认为弱爆炸波吹灰值得推广应用。 0 前言 锅炉、加热器和换热器的积灰、结焦影响受热面的传热效率,使锅炉排烟温度上升,导致锅炉的热效率下降,理论计算和运行经验表明,锅炉排烟温度升高20℃,锅炉热效率就会下降1%,同样严重的是积灰、结焦达到一定程度时会引起锅炉受热面的腐蚀和意外停炉,造成重大的经济损失。长期以来,锅炉受热面的除灰问题一直是锅炉运行中特别受关注的问题之一,多年来,为了解决此类问题,陆续研制了蒸汽吹灰,高压水力吹灰,钢珠清灰,压缩空气吹灰和声波吹灰,俄罗斯(中央锅炉透平研究所)研制了弱爆炸波吹灰技术。国内第一套弱爆吹灰器是由中电国华电力股份有限公司北京热电分公司(北京一热)于1988年从乌克兰进口的100×104kcal/h热水锅炉配套引进的。90年代初该技术开始用于国内电站锅炉,并获得成功,几年来经过改进,在电站锅炉、水泥窑余热炉、有色金属冶炼余热炉和化工行业加热炉上得到较大的推广,并取得了明显的效果,下面对蒸汽吹灰,声波吹灰和弱爆炸波吹灰作一简要的技术经济性分析和比较。 1吹灰器的原理 1.1蒸汽吹灰 一定压力和一定干度的蒸汽,从吹灰器喷口高速喷出,对积灰受热面进行吹扫,以达到清除积灰的目的。 1.2声波吹灰 金属膜片在压缩空气的作用下产生具有一定声压和频率的声波,锅炉受热面的积灰在声波的作用下处于松动和悬浮状态,易被有一定速度的烟气带走,达到清理受热面积灰的目的。

锅炉炉膛负压控制系统课程设计

目录 一、概述 (Ⅲ) 二系统要求及组成 (Ⅴ) 2.1系统的要求 (Ⅴ) 2.2炉膛负压的动态特性 (Ⅴ) 2.3引风控制系统的工况 (Ⅴ) 2.4系统的组成 (Ⅵ) 三应注意的问题 (Ⅷ) 3.1抗积分饱和及外反馈法 (Ⅷ) 3.2 采用死区非线性环节 (Ⅸ) 3.3 引风机1和2的双速调节 (Ⅸ) 3.4 炉膛压力的测量 (Ⅹ) 3.5 内爆保护 (Ⅹ) 四、仪表选型及参数整定 (Ⅺ) 4.1 前馈-反馈控制系统 (Ⅺ) 4.3 传感器的选择 (Ⅺ) 4.4 选择控制系统设计 (Ⅺ) 五课程设计体会 (Ⅻ) 六参考文献 (ⅩⅢ)

一概述 锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数(2.45Mpa- 27MPa ,400℃-570℃),并对外输出热能的特种设备。锅炉控制的主要目的是调节锅炉出口的蒸汽压力、流量和温度,使其达到所希望的数值。为此,需要对燃料、空气和水三者的量进行调节。锅炉是一个复杂的系统,对锅炉工况造成影响的因素之一是来自外部和内部的扰动,如燃料发热量的变化或热力系统工况的变化等。控制器或控制系统根据锅炉出口蒸汽参数实际值偏离其设定值的大小和方向,调节燃料量、空气量和水量,使锅炉出口参数与其所希望的值相一致。 锅炉除配有相应的仪表系统外,主要有以下控制系统:汽包液位控制系统;燃料控制系统;过热器和再热器出口蒸汽温度的控制系统;燃烧器程序控制系统等等。不同类型的锅炉,尽管其控制系统不尽相同,但是它们的工作原理大体是相同的。 而其中最重要的系统是燃烧控制系统。其主要功能是控制炉膛的燃料的空气的输入量,或控制燃烧率,以适应锅炉负荷的变化。对锅炉运行和控制系统来说,锅炉出口蒸汽压力的变化经常作为燃料量的输入和蒸汽量的输出之间不平衡的一个标志。引起蒸汽压力变化的因素很多,其中主要的扰动量是燃料量(内扰)和蒸汽量的变化(外扰)。燃烧控制系统的基本要求是:迅速适应外界负荷需求的变化;及时消除锅炉燃料侧的自发扰动;维持调节过程中各被调量在允许的范围内;保证锅炉运行的安全性和经济性。燃料控制系统一般包括燃料控制、引风控制和鼓风控制三个子系统。 燃料控制子系统中,蒸汽压力的实际值相对于其设定值的偏差输入到蒸汽压力控制器,经控制运算后输出调整锅炉燃烧率的指令信号;燃烧控制器根据锅炉燃烧率的指令信号的变化调整入炉燃料量。 同时,锅炉燃烧率的指令信号也加入到鼓风控制子系统中,对鼓风量进行调整。为保证燃烧的过程的经济性,即保证燃烧过程合适的燃料和风量的比值,常采用具有烟气氧量校正调节的鼓风控制系统,形成有燃料量前馈调节的串级控制系统,在保证送风量与燃料量基本成比例的粗调的基础上,进一步通过氧量校正

全预混燃气燃烧技术

全预混燃气燃烧技术 一、技术名称:全预混燃气燃烧技术 二、适用范围:通用于工业燃烧加热工序 三、与该节能技术相关生产环节的能耗现状: 素烧窑流量改造前天然气平均流量为2516 m3/h。 四、技术内容: 1.技术原理 燃烧效率取决于可燃物与助燃物的混合状态。当前,燃烧装置普遍采用各种调节阀或装置控制燃料与空气达成一定比例的供量,然后在燃烧室进行混合及燃烧,这种方式受到空间(扩散混合需要足够空间)及时间(燃烧速度与扩散速度匹配)的限制。而预混式技术是将燃料与空气在进入燃烧室喷嘴前进行完全混合,经过预混腔将气体分子充分搅散混合,使得混合更完整,从而使燃烧速度不再受限于气体扩散速度等物理条件,燃烧速度更快、效率更高。 2.关键技术 自动化预混控制技术,保证混合比例精确,同时保证工作安全,不会产生回火现象。 3.工艺流程 以调节阀控制燃气流量作为火力调节,同时考虑实际使用状况的压力波动,在气路配置压力传感器,综合流量、压力讯号后自动

匹配调整变频风机送风量,保证进气比例精确。燃气及空气进入预混腔体进行预混,有效提升混合效果,同时将燃气及空气的压力、流速经预混腔达成一致,避免出口速度不等的情况发生。经分流火孔喷出后燃烧,由于已完成精确比例混合,燃烧完全,燃烧速度快,火焰温度高。 原理图和工艺流程见图1、图2。 图2 预混式燃烧工艺流程图 五、主要技术指标: 1)排烟温度为167~172℃,比国外同类产品低27%; 2)排烟处过剩氧容积百分比可达2%~2.7%,是国外技术的

26%(国外为9.2%~9.4%); 3)热效率为88.1%(国外为83.5%),可节气6%。 六、技术应用情况: 2005 年通过江苏省节能技术中心检测和苏州市科学技术成果鉴定,达到国内先进水平,节能效果明显。2006 年纳入江苏省火炬计划项目。目前该技术已应用于多条陶瓷窑炉、熔铝炉、固碱炉等燃烧加热设备。 七、典型用户及投资效益: 典型用户:广东佛山新明珠集团、元泰有色金属(苏州)有限公司广东佛山新明珠集团。建设规模:7 万吨/年大锅法固体烧碱。主要改造内容:将后混式烧嘴改造更换为预混式燃烧器。节能技改投资额500 万元,建设期2 年。年节能2100tce,取得节能经济效益252 万元,投资回收期2 年。 八、推广前景和节能潜力: 预混燃烧技术相较于传统扩散式或大气式等后混燃烧方式而言,燃烧速度快、效率高、燃烧完全、废弃物少。全预混式燃气燃烧技术应用在有色金属熔化工艺,可节能17.6%,效率提升27.2%;应用在陶瓷烧制工艺,可节能26.82%;应用在化工固碱提 炼工艺,可节能11.38%,效率提升14.26%,产量增加17.44%。相比于工程浩大的余热回收系统、隔热保温系统等,利用预混燃烧系统进行改造,项目投资较小,节能效益更显著。预计到2015 年可在化工烧碱行业推广至50%,形成节能能力约6 万tce/a。

锅炉吹灰器简介 中文版

锅炉吹灰器 河南康百万机械有限公司专业生产锅炉吹灰器设备。本产品利用燃烧脉冲实现锅炉受热面的吹灰,是新一代高效节能、环保吹灰技术。可广泛应用于燃煤、燃气、燃油、垃圾焚烧、各种余热利用等锅炉的受热面吹灰。 1.电站锅炉的节能 对于电站锅炉。康百万系列吹灰器可提高热效率0.5-0.8%,以一台蒸发量为100t/h的锅炉为例,按年发电量700小时计算,每年可节煤5700-8800吨,每吨煤按800元计算,每年节煤效益可达456-704万元。 2.链条锅炉的节能(工业、采暖) 以一台蒸发量为20t/h的锅炉为例,平均煤耗在3000kg/h。设康百万系列吹灰器后,热效提高3-5%,每小时可节煤90-150kg,按每天24小时、每年按300天计,一年可节煤648-1080吨,按800元/吨计,年节煤效益可达51.8-86.4万元。这样的一台锅炉装设康百万系列吹灰器只需要几十万元,仅节能所产生的效益就可以在半年内收回投资,每天的吹灰费用只有2元钱,完全可以忽略不计。 自身的节能 1.与蒸汽吹灰器的对比 以蒸发量为100t/h电站锅炉为例,需装备60台蒸汽吹灰器,每天吹扫三次,消耗20多吨高压过热蒸汽,每吨蒸汽仅按60元计算,每天的吹灰费用也要1200元:而如果采用一套60吨口的康百万系列吹灰器,每天吹扫3次,每次每吨口炸5炮,仅需3.7kg乙炔气吹灰费用仅有63元。 2.与传统脉冲吹灰器的对比 由于技术不够先进,传统的脉冲吹灰器虽然属于节能产品,自身却不够节能,有些产品甚至每次吹灰总共不足100炮就要耗费3瓶乙炔气,造成了“节能产品自身不节能”的尴尬局面,康百万系列吹灰器由于采用了大量的高新技术,不仅具有可靠而稳定的吹灰效果,极高的安全性和可靠性,还具有很好的节能性。

炉膛IR―3D型吹灰器系统调试方案

蒙南发电厂2×60MW 机组锅炉吹灰系统调试方案 ×××电力科学研究院 签字页 会签: 批准:审核:编制: 1. 编制依据 1.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 1.2 《火电工程启动调试工作规定》 1.3 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 1.4 《电厂建设施工及验收技术规范锅炉篇(1996年版)》 1.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》 1.6 《火电施工质量检验及评定标准锅炉篇(1996年版)》 1.7 制造厂、设计院提供的系统设备图纸、设备说明书、计算数据汇总表; 1.8 锅炉系统其它制造商有关系统及设备资料 2. 调试目的 在锅炉吹灰设备单体调试结束后, 为了确认吹灰系统设备安装正确、设备运行性能良好,控制系统工作正常,系统能满足锅炉受热面吹灰的需要。 3. 调试对象和范围

吹灰蒸汽安全阀,炉膛IR —3D 型吹灰器,过热器长伸缩式IK —525型吹灰器,省煤器G9B 型固定旋转式吹灰器,以及他们的控制系统。 4. 技术规范 4.1IR —3D 型炉膛吹灰器 型号:IR —3D 吹灰介质:蒸汽 压力:~1.5MPa KPa 吹灰蒸汽耗量:~30kg/2.76min(吹扫1圈 有效吹灰半径:1.5~2m 电动机:YSR —6324 B5型0.18KW 1370r.p.m 电源:380V IR —3D 型炉膛吹灰器主要由吹灰器阀门—鹅颈阀、内管、吹灰枪管与喷头、减速传动机构、支撑板和导向杆系统、电气控制机构、防护罩等组成 4.2 G9B 固定旋转式吹灰器: 吹灰枪转速:2.5r.p.m 吹灰介质:蒸汽 吹灰压力:调试定 吹灰蒸汽耗量:30-100㎏/min 有效吹灰半径:1.5~2m

风量与炉膛压力控制系统设计 马平

科技学院 课程设计报告 (2014--2015年度第1学期) 名称:过程控制课程设计 题目:风量与炉膛压力控制系统设计 院系: 专业: 设计周数: 姓名学号分工成绩成员 日期:2015 年1 月14 日

《过程控制》课程设计 任务书 一、目的与要求 “过程控制课程设计”是《过程控制》课程的一个重要组成部分。通过实际工业 过程对象控制方案的选择、控制功能的设置、工程图纸的绘制等基础设计和设计 说明的撰写,培养学生基本控制系统工程设计能力、创新意识,完成工程师基本 技能训练。 二、主要内容 1.根据对被控对象进行的分析,确定系统自动控制结构,给出控制系统原理图; 2.根据确定控制设备和测量取样点和调节机构,绘制控制系统工艺流程图(PID 图); 3.根据确定的自动化水平和系统功能,选择控制仪表,完成控制系统SAMA图(包 括系统功能图和系统逻辑图); 4.对所设计的系统进行仿真试验并进行系统整定; 5.编写设计说明书。 三、进度计划 四、设计(实验)成果要求 1.绘制所设计热工控制系统的的SAMA图; 2.根据已给对象,用MATABL进行控制系统仿真整定,并打印整定效果曲线; 3.撰写设计报告 五、考核方式 提交设计报告及答辩 学生姓名: 指导教师:马平 2015年1 月11 日

一、课程设计的目的与要求 “过程控制课程设计”是“过程控制”课程的一个重要组成部分。通过实际工业过程对象控制方案的选择、控制功能的设置、工程图纸的绘制等基础设计和设计说明的撰写,培养学生基本控制系统工程设计能力、创新意识,完成工程师基本技能训练。 二、设计正文 1.基本任务和要求: 任务:1.保持烟气中的含氧量最佳值。 2.维持炉膛负压一定。 要求:1.了解实现风量与炉膛压力控制的关键技术; 2. 能够进行风量与炉膛压力控制系统的设计、仿真与工程实现(画出SAMA图)。 2.风量与炉膛压力控制系统对象的动态特性: ①送风控制系统的动态特性: 1.送风控制系统动态特性分析: 炉燃烧控制系统是火力发电机组主要的控制系统之一,而送风调节系统的调节作用是这一系统能顺利工作的前提。送风调节系统的任务是通过调节送风机入口挡板,使烟气中的含氧量保持最佳值,从而保证锅炉燃烧系统配置最佳定燃比,使锅炉达到最高热效率。恰使燃料完全燃烧所需的空气量标为理论空气量,实际上按理论空气量无法达到完全燃烧的目的,一般总要使送风量比理论空气量多一些。 为了使锅炉适应负荷的变化,必须同时改变送风量和燃料量,送风系统的被控对象为炉膛,它是惯性和迟延都比较小的自衡对象。当空气量不变,燃料量增加时,使空气量与燃料量比值下降,烟气中的含氧量降低,当燃料量不变,空气量增加时,烟气中的含氧量增加,控制系统应使送风量与燃料量协调变化,以保证其经济性。

燃料与炉膛负压控制

燃料与炉膛负压控制

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课程实验总结报告 实验名称:炉膛负压与氧量校正控制 ?课程名称:专业综合实践:大型火电机组热控系统设计及实现(3)

1引言.........................................................................................错误!未定义书签。 1.1 炉膛负压概述?2 2 控制逻辑?2 2.1炉膛压力控制?2 2.1.1 相关图纸?2 2.1.2控制原理?错误!未定义书签。 2.1.3控制逻辑............................................................................ 3 2.2 氧量校正?3 2.2.1 相关图纸 (3) 2.2.2 控制原理 (3) 2.2.3控制结构?4 2.2.4 氧量校正控制逻辑 (4) 2.2.5二次风控制逻辑 (5) 3 被控对象特性?6 3.1静态特性?6 3.2动态特性?错误!未定义书签。 3.2.1 炉膛压力?8 3.2.2 含氧量...................................................错误!未定义书签。 4 PID整定?9 4.1炉膛负压控制器 ......................................................错误!未定义书签。 4.2 氧量校正 ............................................................................................... 11 5 总结.............................................................................................错误!未定义书签。

炉膛负压

炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,波动大小说明燃烧稳定程度。 炉膛负压是反映燃烧工况稳定与否的重要参数,是运行中要控制和监视的重要参数之一。炉内燃烧工况一旦发生变化,炉膛负压随即发生相应变化。当锅炉的燃烧系统发生故障或异常时,最先将在炉膛负压上反映出来,而后才是火检、火焰等的变化,其次才是蒸汽参数的变化。因此,监视和控制炉膛负压对于保证炉内燃烧工况的稳定、分析炉内燃烧工况、烟道运行工况、分析某些事故的原因均有极其重要的意义。大多数锅炉采用平衡通风方式,使炉内烟气压力地与外界大气压力,即炉内烟气负压,炉膛内烟气压力最高的部位是炉堂顶部。所谓炉膛负压:即指炉膛顶部的烟气压力。当炉负压过大时,漏风量增大,吸风机电耗,不完全燃烧损失、排烟热损失均增大。甚至使燃烧不稳定甚至灭火炉负压小甚至变为正压,火焰及飞灰将炉膛不严处冒出,恶化工作燃烧造成危及人身及设备安全。故应保持炉膛负压在正常范围内。 运行中引起炉膛负压波动的重要原因为燃烧工况的变化,在吸、送风机保持不变的情况,由于燃烧工况的变化总有小量的变化,故炉膛负压总是波动的,当燃烧不稳定时炉膛压力将产生强烈波动,炉膛负压即相应作出大幅度的剧烈的波动。当炉膛压力发生剧烈脉动时,往往是灭火的前兆,这时必须加强监视和检查炉内燃烧工况、分析原因,并及时运行调整和处理。同时,烟气流经各对流受热面时,要克服流动阻力,故沿烟气流程烟道各点的负压是逐渐增大的。在不同负荷时,由于烟气量变化,烟道各点负压也相应变化,如负荷升高,烟道各点负压相应增大;反之,相应减小。在正常运行中,烟道各点负压与负荷保持一定的变化规律,当某段受热面发生结渣,积灰和局部堵灰时,由于烟气流通断面减小,烟气流速升高,阻力增大,于是其出入口的压差及出口负压值相应增大,故通过监视烟道各点负压即烟气温度的变化,可及时发现各段受热面的积灰、堵灰、漏泄等缺陷或发生二次燃烧的事故。所以,在正常情况下,炉膛负压和各烟道的负压都有大致相同的变化范围。运行中,如发现数值上有不正常的变化时,应进行全面分析,查明原因,及时处理,避免各种异常及事故生,保证炉的安全运行。

电厂锅炉蒸汽吹灰器

吹灰器用于吹扫锅炉受热面上的积灰和结渣。主要用在清除捕渣管、过热器、再热器及省煤器上的积灰和结渣,也可用来清除炉顶和管式空气预热器的积灰。 锅炉吹灰器布置图: 炉膛吹灰器: 长伸缩式吹灰器

1、 2、 3、 4、 Long retractable sootblower PS-SL 工作原理:

从伸缩旋转的吹灰枪管端部的喷嘴中喷出压缩空气或蒸汽,持续冲击清洗受热面。喷嘴的轨迹是一条螺旋线,导程为100、150或200mm以上,由吹灰器行程和吹灰器要求决定。吹灰器退回时,喷嘴的螺旋线轨迹与前进时的螺旋线轨迹相差1/ 节距,这样使吹灰器的吹灰范围更为广泛、吹灰更 2 为彻底。下图为两个喷嘴100mm导程的吹灰轨迹 吹扫周期从吹灰枪处在起始位置开始(如图1),电源接通后,电机驱动跑车沿着梁两侧的导轨前进,将吹灰枪送入锅炉内,跑车开启阀门,吹灰开始。跑车继续将吹灰枪旋进锅炉,直至到极限位置后,行程开关动作,跑车反转,引导枪管以与前进时不同的吹灰轨迹后退。当喷嘴接近炉墙时,阀门关闭,吹灰停止。跑车继续后退,回到起始位置,这样完成一个吹灰周期。 二、主要部件简介

a、跑车:使吹灰枪前后移动,蜗轮轴同时驱动伞齿轮使吹灰枪旋转

后部吊挂 b、梁体:对吹灰器的所有零部件提供支承和保护。跑车前进、后退

的齿条就装在梁体的两侧,两端有端板,后端板支承阀门和内管, 前端板支承外管 c、阀门:阀门位于吹灰器的最后端,它可用蒸汽或压缩空气作吹灰介质。阀门内装有调压盘,可以根据需要调节吹灰压力。阀门的开启与关闭由跑车进退自动控制。跑车上的撞销操纵凸轮和启动臂机构自动启闭阀门。撞销位置可调节,以保证在吹灰枪位于吹灰位置时才开启阀门提供吹灰介质,吹灰器退到非吹灰位置时,阀门自动关闭。 吹灰器阀门剖视

循环流化床锅炉炉膛负压模糊PID控制系统的设计.

循环流化床锅炉炉膛负压模糊PID控制系统的设计 摘要 近些年来,随着我国社会经济的发展,也越来越重视节能减排的环节。在火力发电方面,循环流化床锅炉已经成为了主流机组。为了响应号召,进一步实现生产环节的节能减排,在循环流化床锅炉方面,必须对相关子系统原有的控制策略进行优化和改进。 本文主要研究的对象是循环流化床锅炉炉膛负压,炉膛压力是一个时变、非线性且有滞后的控制对象,传统的模糊控制和常规的PID控制方法都存在一定的缺陷,始终无法较好的实现控制。因此,本文采取传统的模糊控制与常规PID 控制相结合的方法,综合各自的优点,实现对炉膛负压的模糊PID 控制。再利用MATLAB对系统进行仿真,通过与常规PID控制器的对比,体现出了模糊PID控制响应速度快稳定性好、抗干扰能力强、鲁棒性好等优点,达到了预期的控制效果。可见把模糊控制与PID控制融合在一起,形成的模糊PID控制具有其优秀的控制品质,将来不仅运用在炉膛负压的控制上,在其他方面同样具有很大的研究价值和应用推广前景。 关键词:循环流化床锅炉;炉膛负压;模糊PID;MATLAB仿真

CIRCULATING FLUIDIZED BED BOILER FURNACE NEGATIVE PRESSURE FUZZY PID CONTROL SYSTEM DESIGN ABSTRACT In recent years, with the development of our social economy, more and more emphasis on energy conservation and emissions reduction. In terms of thermal power, has become the mainstream of circulating fluidized bed boiler unit. In order to response to a call for further implementation of production, energy saving and emission reduction in circulating fluidized bed boiler, related subsystems must be the original control strategy is optimized and improved. The main object of this study is circulating fluidized bed boiler furnace pressure, furnace pressure is a time-varying, nonlinear and hysteresis control object, the traditional fuzzy control and conventional PID control methods have some shortcomings, still can not compared with achieve good control. Therefore, we take the traditional fuzzy control and conventional PID control method of combining integrated their respective advantages, fuzzy PID control furnace pressure. Then the system simulation using MATLAB, by comparison with conventional PID controllers, reflecting the advantages of fuzzy PID control, fast response, good stability, strong anti-interference ability and good robustness to achieve the desired control effect. KEY WORDS: Circulating fluidized bed boiler; The boiler furnace negative pressure control; Fuzzy PID; The MATLAB simulation

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