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设备科工作总结

设备科工作总结
设备科工作总结

2011 年设备科工作总结

2011 年12 月

团结协作高效化

给力生产服务化

——2011年设备科工作总结寒来暑往,不平凡的2011 年即将过去,更加生机盎然的2012年已款款走来,一年来,设备科在公司领导的指导下,在生产副总的关注下,在装备部的直接领导下,全体人员团结一致,分工协作,加强管理,紧紧围绕生产经营责任制开展工作,在设备管理、检修改造、技术创新、ERP管理、修旧利废等方面均取得了显着的成绩,现总结如下:

一、检修改造科学化

2011 年设备科共完成大小检修改造79 项,在这些检修改造项目中, 设备科紧密配合生产调度,严格执行公司的要求,一切以生产为主,快速反应,科学管理,争分抢秒,想尽各种办法及时组织人员、材料迅速到位,同时每个检修改造项目, 设备科都设有专人负责,进行现场指挥、组织、协调,确保每一个改造项目保质保量完成。在检修过程中,充分考虑分厂、车间及施工单位的意见,做到科学合理不返工,高效迅速不窝工,确保质量不废工。

在这些检修中,比较的大检修及技术改造项目有:

1、二分厂5#炉改造项目建设为适应瞬息万变的市场需求,公司领导审时度势,

果断决策,将二分厂

? 3000mn直径的原1#2#炉拆除,更换成? 3500*36000mm t勺大炉,建成五开一备的六台炉生产线的格局,每台炉的产能均为25000 吨/ 年,达到年产150000 吨的规模。同时对5#炉进行升级改造,在总结以前生产经验的基础上,进行设备升级、操作升级、自动化程度升级等改造,进一步提高设备运行率,改善现场

操作环境,降低生产成本,提高安全防范意识,提高自动化水平,真正实现连续均衡稳定生产。

5#炉改造工程由有着丰富氢氟酸生产经验的贺工全面负责,从设备的设计,选型,订购等严格把关,由设备科罗工负责具体的现场施工。目前设备已经投用,7 吨萤石下料量稳定生产,各方面控制参数在做进一步摸索,为下一步公司全面推行预反应器的改造打下坚实的基础。

2、再生冰晶石项目建设为满足公司生产需要,走循环经济、节能减排,资源节约型发展方针,拟建一条一万吨/ 年再生冰晶石改造项目。目前设备安装基本结束,12 月份开始进行单机及联动试车。再生冰晶石项目是由工艺科负责设计,设备科负责实施、车间参与的投资达1500 万的项目,这是设备科继5#炉改造项目设备科承担的最大的项目,由于专业技术人员不足,工艺科设计考虑不完善,不少工程都是现场边安装、边沟通、边设计,设备科由经验丰富的白英刚负责现场管理,克服种种困难,协调各方力量,力争在12 月底完成调试工作。

3、一分厂其他检修改造(22 项)

(1)砂状冰晶石生产线:完成了烘干炉检修工作以及布袋除尘器的更换:更换后烘干炉的工作环境明显改善,尾气被顺利抽走,现场不再冒烟。在这次施工中由于事前观察不仔细,没有发现门小而需安装的设备大无法进入室内,后将窗户处墙体破开才使施工顺利进行。在今后的工作中一定要仔细观察,周密计划,保证每项工作都能顺利完成;完成了气流输送管道改造:将蝶阀、旋风分离器去掉,减少四个弯头,风管直接进入料仓,两料仓用抽插盲板来实现,保证系统正常,满足生产需要;完成了烘干炉维修:修补炉南端衬板(用3mn不锈钢板)一节,更换烘干炉进料螺旋(螺旋轴端磨损造成下沉);完成了西料仓自动包装机投运,目前自动计量运行正常。

2)卤液生产线:完成了新增3 台浸取槽加工、防腐、安装、投用工作;完成了2#4#7#8#浸取槽维修;完成了新增2 台改性石墨换热器的安装投用;完成了凉水塔维修。

(3)调料库的设备检修:积极配合培训中心,派专人负责调料机的检修,一旦出

现出现故障,进行紧急抢修,保障生产。

(4)硅法一线生产线:完成了板式换热器拆除挪移工作;完成了板式换热器安装投用工作;完成了氨回收不锈钢换热器安装投用工作;完成了西闪蒸引风机更换及管道连接工作,值得一提的是,机修车间与分厂紧密配合,合理安排,只用不到一天的时间就安装到位,保障了生产。

(5)粒状冰晶石生产线:完成了煅烧炉不锈钢衬板更换工作。

(6)白炭黑生产线:完成了定量包装机安装投用工作;完成了二楼氨味大的处理工作;完成了白炭黑磨维修工作;完成了白炭黑洗水逐级提浓改造工作;完成了新增白炭黑磨的安装投用工作。

(7)硅法二线生产线:完成了氨回收改造,投用工作;完成了卧螺检修工作;

4、二分厂其他检修改造(39 项)

(1)、氢氟酸一线:完成了2#炉检修工作;完成了1#炉、2#炉检修:主要更换鼠笼、内返料加支腿,鼠笼加长至米;完成了1#炉增加内返料工作;完成了一线冷冻机清洗结垢工作;完成了萤石斗提机紧急抢修工作;完成了1#炉紧急抢修,更换衬板工作;完成了无水酸互通管道铺设及投用工作,期间设备科克服了各种困难,如无水酸外售频繁,5#炉尾排渣房方案变更等客观原因,给安装带来的影响;完成了1#炉检修:检修内返料装置、更换米鼠笼,清理系统。完成了1#炉冷却炉抢修,更换炉体工作;完成了2台750 吨凉水塔维修工作;完成了2#冷却炉更换工作;完成了2#炉2#精馏塔冷凝器更换工作;完成了1#冷却炉检修工作;完成了槽区硫酸管更换工作;完成了2#炉改造工作:更换吸收塔、精馏塔塔釜改造;完成了1#炉改造:更换吸收塔,精馏塔釜改造;完成了1A 反应炉的检修改造工作:加装了内返料、并联了初冷、改造了精馏塔釜、中央吸收、冷媒水管道等,目前运行正常。完成了萤石烘干炉检修,气相管改造,炉调整位移及同心度工作。

(2)、氢氟酸二线:完成了排渣库强制通风系统改造工作;完成了4#炉1#精

馏冷凝器、再沸器、氢氟酸预热器更换工作;完成了3#炉2#精馏塔冷凝器更换;

完成了2B反应炉的检修:更换了部分鼠笼,检查补焊了内返料的部分焊缝。

(3)、氢氟酸三线:完成了6#炉斜精馏塔冷凝器更换工作;完成了萤石库地

梁行车安装投用工作;完成了烟酸槽维修工作;完成了4#硫酸槽维修工作;完成

了精馏塔冷凝器更换工作;完成了热风炉拆除工作;完成了8#硫酸槽维修工

作;完成了6#炉尾吸收系统改造工作;完成了萤石烘干尾气吸收改造;完成了

6#炉检修,对内返料、鼠笼补焊工作;完成了6#炉氟硅酸除磷改造的设备催购工

作;完成了3 B炉的保温工作;完成了6#炉尾气吸收的喷淋改造工作;完成了6#

炉检修:热风管道更换,冷媒水管道更换,精馏塔、高位槽、初冷等管道安装等工作,在安装过程中,时间非常紧,各部门配合都非常好,尤其是膨胀节的及时到货,为检修保证了时间;完成了6#炉精馏塔冷凝器改造工作;完成了6#炉检修改造。

完成了二分厂3B反应炉2#精馏冷却器的更换工作。

5、三分厂其他检修改造(13 项)

(1)氟化铝一线:完成了大倾角皮带的更换工作;配合技术部进行清洁生产的改造工作。

(2)氟化铝二线:完成了2#线氢铝上料皮带进行改造工作:将原有皮带拆除,安装新皮带机并调试投用;完成了尾气吸收塔加工制作,安装,投用工作;完成了冷却炉改造工作;完成了3#流化床热风炉更换及耐火材料砌筑工作;完成了

高纯二线尾气风机及烟囱移位施工;完成了氢铝皮带机长廊制作安装,投用工作;

3)氟化铝三线:完成了大倾角皮带更换工作,每小时上料10 吨;完成了耐磨管道更换,风机更换;完成了氟化铝热风炉三台制作工作;完成了高纯三线改造的设备招标采购,方案设计工作,因方案变动暂停;完成了空气预热器现场施工工作。

6、其他检修改造( 3 项)

(1)完成了安检环保科用的排水池改造投用工作

(2)完成了对办公区2 吨锅炉紧急检修投用工作

(3)完成了调度中心安防监控和DCS数据采集工程工作。在以上的检修及改造中,时间都是比较短的,设备科付出的努力和艰辛也是有目共睹的,在装备部的领导下,我们不仅完成了检修任务,还在如何缩短检修时间,如何提高检修质量方面动了很多脑筋,积累了经验,为生产的连续,稳定打下了基础。

二、设备管理新型化

1、车间管理现场化为了加强设备管理,提高巡检力度,设备科设置专职巡检员,每天对车间的跑冒滴漏、现场卫生、环境、润滑、加油、检修记录、设备保养、设备运行等状况进行巡检,要求每周一小结,每月一总结,通过通报批评、处罚、整改、落实责任人等手段加大了各车间的巡检力度,进一步提高了车间现场管理,及时发现车间存在的隐患,并加以解决。同时加强对车间的各项记录的管理,要求车间每月按时把润滑记录,运行记录,设备检修记录,巡检缺陷记录等交到设备科存档。

一年来共发现设备缺陷记录726项。其中712项都已经进行了整改落实。检查中主要发现问题有:

(1) 3#流化床二级洗涤槽上盖漏,7楼顶三级文丘里法兰漏.9 月20日已经处理结束。

( 2 )高纯二线东侧烧碱槽,废水槽是原有旧槽上有搅拌,减速机,电机,从来没有使用过,在上面已经几年都未使用,现在已经腐蚀的比较严重,已

要求车间将电机,减速机拆下,上交了备件库。

(3)2B反应炉排渣小车响声异常,要求车间放专人跟踪,巡检,已停车处理。( 4)一线1#反应炉大齿轮弹簧板连续出现松动,要求车间停车进行了彻底处理。( 5)三分厂三线西大倾角皮带跑偏,皮带边磨损,要求车间立即进行了调整。(6)3A炉小齿轮底座地角螺丝松动,立即进行了整改。

2、固定资产档案化按照财务制度规定,全公司固定资产要求半年一盘点,在财务部,生产部等部门的大力配合下,对全公司固定资产和在建工程进行了两次盘点,通过对全公司十几个车间逐一走访,对所有实物逐一核对,对固定资产台帐进行了重新修改,建立起新的固定资产台帐,写出盘点报告,提出了合理化建议,做到档案化管

理,对各分厂的固定资产转移,报废等严格按照相关制度执行,办理相关手续,存档。

3、备件管理痕迹化

(1)ERP系统推广化

按照公司要求,积极配合财务部,做好了ERP系统的学习、使用,加强备件管理的规范化、条理化,痕迹化。经过一年的使用,基本上达到了我们的需求,虽然有些操作和流程需要进一步完善,但ERP的阶段性成功确实为我们的信息化建设带来极大鼓舞和信心。在实际操作过程中,为了让车间的操作员更好地用好ERP系统,全年共组织三次ERP培训,分别给车间讲解《ERP 的流程操作》《ERP的编码系统》及《ERP、可题反馈及解决》,主讲为詹小军,培训人数达100余人,为ERP系统的成功实施做出了贡献。

在备件申报过程中严格把关,对于车间错报,乱报的情况进行批评教育,引导车间学会看型号报备件,学会合理利用备件,节能降耗。对于可报可不报的计划,坚决不报,对于能报的尽量少报,对于贵重备件一定要落实清楚,

对于关键备件列出表格,及时更新,确保生产。如5#炉报四氟鲍尔环?

50*50*5 , 5000kg,经过咨询落实,最终改为聚偏氟鲍尔环? 50*50*2,2000kg, 这一下就为公司节约了近40万元。

(2)备件验收严格化在备件及设备验收过程中,我们严格把关,不放过一个瑕疵,一年来共发现233次缺陷记录, 退换货50余次,结合供应部处罚供应商达10万余元, 对于那些不拿出处理意见的不整改的缺陷记录,坚决不放过。

在这些不合格的验收记录中比较重要的有21 项(部分还未处理),具体如下:

1、2011-02-10 ,太仓福鑫,塑料风机,订单型号与实际型号不一致,轴承室无放油空和视镜,无说明书、合同等相关资料。且经韩建军确认,风机的风压风量与所提供的参数不一样,请尽快处理。(已退货)

2、2011-02-10武汉希耐的钢衬PFA电动调节球阀,电动头测试有问题,一通

电就自停,无法实现电动开关调节(已更换较大扭矩的电动头)

3、2011-03-01 ,江苏明江阀门,不锈钢衬氟球阀, Q41F46-10K, DN50, 20台,衬里层可以,比较厚,但是外观太差,法兰太薄,几乎所有法兰都有再加工的痕迹,有焊渣、车加工痕迹等,且阀门型号与实物不符,正确型号应该为Q41F46- 10P, DN50建议退货。(供应已处理,退货)

4、2011-03-01 唐山金沙,燃烧机备件,点火针,5 根,每根陶瓷都有断裂后胶粘的痕迹,经电火花检测都有击穿现象,故不能用,退货(已退)。

5、2011-03-03武汉希耐,电动阀一批,其中有3台DN50的试压泄露,经厂家维修后返回试压正常,2 台电动头有问题,已返回厂家,未调好。(已调换)

6、、2011-03-20 西玛风机, 9-26 风机,要求为左旋(站在电机一边看风机,出口在左边90度) ,实际到货为右旋,现场不能使用。(已更换)

7、2011418郑州新力的管道泵,型号不对,退货处理(已退货)

& 2011-4-28泰安前卫的石墨换热器存在三个问题,一是法兰水线不平,二是石墨块上的侧孔相邻的孔壁打穿了,三是进口部分的石墨块有三个孔没

有钻透,只钻深有5-6cm。属于加工质量问题,要求处理(处罚200元)

9、2011-05-04青岛海鑫达不锈钢容器有限公司生产不锈钢锂盐桶,部分

材质与合同不符,合同总额1025200元,200只,要求全部为316L材质,用合金分析仪检测,提手圈为304,螺丝为普通螺丝。属于严重的以次充好行为,应予以严重处罚。(已处罚6万元)

10、2011-05-05调度大厦洁净实验室,其中合同要求为304不锈钢材质的

双通道门及接料口,用合金分析仪检测均达不到304要求,双通道门镍含量

在左右,接料口镍含量为左右,严重的以次充好,另外三楼冷冻机保冷部分未加外保护,仅仅用橡塑海绵包裹,要求增加。(处罚2500元)

11、2011-5-13新乡骏华送氟化铝运输车,车尾的放料管严重磨损,不像新管,要求更换。(未处理)

12、2011-5-17瑞安市东山除尘设备送关风器,型号送错,不能用,订单型是

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