应对铁铁行业冬常态的思考
宝钢股份有限公司炼铁厂
朱仁良
2015年10月
为了生存,我们在干什么?
想什么?
●2014年钢铁产能产量拐点?
2014年钢材8.3亿吨,产能10亿吨+
未来5~10年,年增长1.5%,达9~9.5亿吨,10%可能性
年下降3~5%,90%可能性
●环保
●能耗
环保
能耗
对策
●装备大型化(高炉、烧结、炼焦)
●原料场封闭
●节能新技术
●环保新技术
●原燃料结构优化
●延长寿命,提高设备利用率
●装备的自动化、智能化(减少人员、降低故障)●非高炉炼铁的可行性(COREX)
烧结单元
宝钢股份炼铁厂烧结分厂拥有2台495m2,1台600m2的带式烧结机,年产烧结矿1750万吨,占地面积33.5万m2。
炼焦单元
高炉单元
煤场
煤场改造效果:
改造完成后煤场由3组全门架料场(6台全门架堆取料机)+2排筒仓组成,煤的库存天数达到15天,全部工程预计在2018年底完成。
矿石场
矿石料场改造效果:
改造完成后矿石料场由3个C型料场+5个B型料场+1个全门架料场组成,矿石的库存天数达到25天,全部工程预计在2019年6月完成。
烧结厚料层
1985年投产以来,通过台车侧板加高、改善混合料制粒效果、改进机头偏析布料装置、减少系统漏风率等措施,逐步提升烧结料层厚度,优化烧结过程,改善烧结矿产质量。新近投产的四烧结料层厚度达到850-880mm,成品率78-80%,利用系数1.35t/m2.h左右。
已成功开发出超高导热硅砖(导热率≥2.4),在一焦炉实施。导热效率较传统硅砖提高近30%,可以降低焦炉标准温度15-20℃,降低燃料成本约35-50元/t-c,有效节约能源;炉温的降低,还可以减少焦炉烟气的NOX排放浓度45-70mg/Nm 3
。
焦炉采用高导热硅砖
焦炉烟气余热回收Array焦炉燃烧产生废气(温度≥180℃)直接通过烟囱排入大气,烟气带走的热量约占整个焦炉供给系统的12%,热量损失较大。
采用焦炉烟气余热回收技术,从总烟道引出,通过增设
低温低压锅炉系统回收烟道气
余热产生低压蒸汽。目前已在三期焦炉成功应用。
原焦炉上升管上升管蒸发器
在一个结焦周期内,单孔炭化室产出的荒煤气近10000m 3,荒煤气经过焦炉上升管时温度高达650℃,含有大量的显热。因此焦炉上升管部位采用焦炉荒煤气余热回收技术,回收荒煤气余热。目前在二焦炉选取了5
根上升管进行该技术的试
验。
理论上,本技术可以
生产205℃、0.3MPa次低
压蒸汽约0.5t/h,年均净
节约标准煤341.4t。
焦炉荒煤气余热回收
烧结烟气综合治理(烟气脱硫)
2008年-2010年期间,烧结烟气脱硫系统分步投运,1DL采用龙净环保公司的生石灰循环流化床脱硫技术;2/3DL采用具有自主知识产权的烧结烟气脱硫技术—气喷旋冲塔湿式石灰石-石膏法。脱硫率达到95%以上,SO
排放浓度在50mg/Nm3以下。
2
烧结烟气综合治理(减少NOX和二噁英的排放)
烧结
机除尘器
主抽
风机挡板
G G H 烟
囱
燃烧器反
应
器
喷氨
格栅
为了进一步降低NOX和二噁英的排放浓度,四烧结采用循环流化床(CFB)+选择性催化脱硝(SCR)的方法;新建三烧结采用活性炭法(二级吸附塔)进行烟气综合治理,确保烟气NO X 、二噁英的排放浓度分别小于110mg/Nm 3、0.5ng-TEQ/Nm 3。
宝钢首次在四期焦炉采
用机侧地面除尘站,采用U
形水封槽结构提高系统的密
封性,捕集推焦、平煤的烟
尘,可以有效对机侧炉门逸
散的烟尘进行收集并送地面
站进行净化处理。
2013年三期焦炉增设机
侧地面除尘站。一期新建焦
炉也采用了该项工艺技术。 焦炉机侧地面除尘站
焦炉烟气脱硫脱硝综合治理技术
化工来氨气
稀释风机
助燃风机
混合煤气氨-空气混合器换热器引风机焦炉来烟气
脱硝入口脱硝出口
SCR反应器整流装置备用催化剂层
第一层催化剂
第二层催化剂
喷氨格栅
氨-烟气混合器出口
挡板入口挡板165℃210℃240℃185℃SDA 除尘
155℃焦炉烟气脱硫脱硝采用SDA脱硫工艺+低温SCR法
资源综合利用
宝钢炼铁对二次资源回收利用涵盖了炼铁、炼钢、轧钢等过程中产生的各种含铁、含碳物质。2014年共回收了125万吨,其中除尘焦粉(占18.46%)、高炉一次灰(占12.70%)、瓦斯泥(占17.08%)、氧化铁皮(占12.33%)、钢渣(占9.53%)、杂矿(占9.09%)。