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马钢4号高炉主要工艺设计优化

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马钢4号3200m3高炉开炉的实践经验

马钢4号3200m3高炉开炉的实践经验 2017-07-06 (伏明蒋裕聂长果) ●马钢通过合理选取送风参数,动态调节料制,匹配好送风参数,控制首炉铁出铁时间,控制充足的炉缸温度等一系列操作技术,为开炉达产创造了条件;采取快速降硅、富氧喷煤等强化冶炼手段,实现了开炉后指标的快速提升。 马钢4号3200m3高炉于2015年3月开工建设,2016年7月建成,设计炉容为3200m3,设32个风口、4个铁口,设计上采用适当矮胖的操作炉型、砖壁合一薄内衬结构。高炉炉底炉缸采用了陶瓷杯﹢碳砖炉底和炉缸结构,关键部位采用进口超微孔碳砖。冷却设备采用全冷却壁冷却结构、联合软水密闭循环冷却系统,热风系统采用3座卡鲁金顶燃式热风炉,煤气系统采用重力﹢旋风﹢全干法布袋除尘结合TRT 余压发电系统,双矩形平坦式出铁场和底滤法渣处理系统等。 本文对马钢4号高炉安全顺利开炉达产的实践进行了总结。马钢通过合理选取送风参数,动态调节料制,匹配好送风参数,控制首炉铁出铁时间,控制充足的炉缸温度等一系列操作技术,为开炉达产创造了条件;采取快速降硅、富氧喷煤等强化冶炼手段,实现了开炉后指标的快速提升。 开炉前准备工作 4号高炉是马钢首座3000m3级高炉,面对新工艺、新流程和新设备,开炉前,马钢组织编制了各岗位教材和岗位操作规程,并模拟事故状态制订了多个应急预案,对各岗位人员开展大量的理论培训和模拟实

操演练。同时,马钢对设备进行充分的单试、联试。热风炉、高炉烘炉方案和开炉方案结合本高炉特点,吸取其他高炉经验,注重操作性。 热风炉烘炉。4号高炉配套3座卡鲁金顶燃式热风炉,燃料采用低热值的高炉煤气;热风炉采用助燃空气、煤气双预热系统,设计风温≥1250℃。为此,马钢在制订烘炉方案时,不仅考虑了硅砖低温相变引起的体积膨胀对热风炉砌体稳定性的影响,而且为避免3座热风炉在烘炉后期同时需要大量焦炉煤气的问题,热风炉采用每间隔2.5天点火1座热风炉的方式,依次点燃1号、2号、3号热风炉。热风炉采用焦炉煤气烘炉,开始烘炉时间为2016年5月10日,6月18日烘炉结束,单座热风炉烘炉时间为34.5天。 高炉烘炉。高炉烘炉的目的是在低温区烘干热风总管、送风围管水分,逐步加热本体炉墙,去除本体水分,防止耐材急剧膨胀、变形;高温区烘干炉缸耐材水分,固化不定形耐材。4号高炉烘炉于2016年6月28日进行,用时288h(含气密性耐压试验),包括初始升温、低温保温、再升温、高温保温、降温凉炉等5个阶段,降温凉炉期间进行高炉气密性耐压试验。 热风炉、高炉检漏耐压试验。热风炉、高炉检漏耐压试验的目的,是检验施工质量及设计能力是否满足高炉正常生产时高压的要求。马钢于2016年6月18日对高炉送风系统进行了检漏耐压试验,方案充分考虑到热风炉混风室硅砖结构特点及冷风管系耐温要求。由于风机原因,

马钢基本资料

马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司前身为马鞍山钢铁公司,主要经营钢铁业务,包括炼铁、炼钢、轧钢整套系统的大型钢铁联合企业。马鞍山钢铁股份有限公司是在国有企业马鞍山钢铁公司基础上改组设立的一家股份有限公司,于1993年9月1日在中华人民共和国(“中国”) 安徽省马鞍山市注册成立,企业法人营业执照注册号为企股皖总字第000970号。 公司简况 马鞍山钢铁股份有限公司是在国有企业马鞍山钢铁公司(“原马钢”,现已更名为马钢(集团)控股有限公司) 基础上改组设立的一家股份有限公司,于1993年9月1日在中华人民共和国(“中国”) 安徽省马鞍山市注册成立,企业法人营业执照注册号为企股皖总字第000970号。公司总部位于中国安徽省马鞍山市红旗中路8号。公司所发行的人民币普通股A股及境外上市外资股H股股票, 已分别在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司(“香港联交所”) 上市。公司原注册资本为人民币6,455,300,000元,股本总数645,530万股,其中国有发起人持有383,056万股,境内法人持有8,781万股,社会公众持有人民币普通股A股80,400万股、境外上市外资股H股173,293万股。公司股票面值为每股人民币1元。2007年4月2日,境内法人持有的8,781万股限售期届满,转为人民币普通股A 股。于2006年11月13日,公司发行可分离交易的可转换公司债券5,500万张,每张债券的认购人无偿获得本公司派发的23份认股权证,即认股权证总量为126,50 0万份。认股权证存续期限为自认股权证上市之日起24个月,每张权证可转换为人民币普通股A股一股。于2007年度,共计303,251,716份权证获行权,合计增加人民币普通股A股303,251,716股,行权价格为人民币3.33元。截至2007年12月31日,公司累计发行股本总数675,855万股,其中国有发起人持有383,056万股,社会公众持有人民币普通股A股119,506万股、境外上市外资股H股173,293万股,每股面值人民币1元。 2公司情况 股票代码600808 股票简称马钢股份

浅谈马钢新区高炉制粉喷吹系统

浅谈马钢新区高炉制粉喷吹系统 贺仁亮 高炉制粉喷吹系统是世界炼铁正在迅速发展的一项重大技术,其目的是在高炉冶炼技术中,扩大高炉燃料来源,从风口向高炉喷吹煤粉,以价格低的煤粉替代价格昂贵的冶金焦,改善高炉的操作条件;增加高炉的调剂手段;最终达到节焦增产的目的。我自2006年从马钢老区调入新区参加马钢新区建设一直都在从事高炉制粉喷吹的仪控安装,调试及维护工作。下面是我对马钢新区高炉制粉喷吹系统工艺的一些简单阐述。 一、制粉工艺简介 马钢新区高炉制粉系统采用中速磨加一级布袋收粉工艺,共设置3个制粉系列,全负压运行。用合格烟气作原煤干燥剂。原煤来自原煤场,经配煤、过滤大块和除铁后送至喷煤主厂房的三个原煤仓内,原煤仓贮存的原煤经原煤仓下设置的计量式给煤机均匀给入中速磨。干燥剂通过袋式收尘器后的排粉风机吸入系统。原煤在中速磨内同时进行磨细和干燥,粒度较大的粒煤在中速磨内循环磨碎,合格的煤粉沿上升管道进入气箱脉冲袋式收尘器被收集入灰斗,被分离后的含尘浓度小于50mg/Nm3的尾气通过排粉风机排入大气。灰斗中的煤粉由布袋收尘器落煤管通过叶轮排粉机、煤粉筛排入煤粉仓;煤粉仓下部钟阀、软连接与喷吹系统的喷吹罐相连。原煤中硬度较大的杂物如煤矸石等经中速磨排渣口排出。高浓度袋式收尘器为露天安装,脉冲用气为氮气。为防止结露,影响煤粉输送,收尘器在工作时须维持一定的温度(65℃~110℃),因此,自中速磨出口至收尘器进口间的上升管道、收尘器本体外层都采取了保温措施。系统中中速磨入口、煤粉仓、收尘器出口设置了O 、CO浓度监控仪,当浓度达到设定报警值时,可采取充氮气 2 保护等措施。中速磨进出口、煤粉仓、收尘器出口设置了温度监控仪,当温度达到设定报警值时,可采取相应措施,确保系统安全。

马钢大型高炉气流控制的探讨

摘要马钢2500m3高炉投产后,在高冶炼强度下气流难以控制,高炉稳定性不好,时常出现气流失常的状况。通过控制合理的操作炉型、采用合理的操作制度,并配合精料入炉,马钢大型高炉气流分布日趋合理,实现了高炉生产的高效、低耗。 关键词大高炉冶炼强度气流控制精料 1概述 马钢1994年4月25日第1座2500m3高炉投产,标志着大型高炉在马钢的诞生,同时一个崭新的课题—大型高炉的操作控制,也摆在马钢人面前。从开始的300m3高炉为主到2500m3高炉当家,经过马钢人的几年实践摸索,大型高炉的操作指标取得明显进步:利用系数从当初只有一点几攀升至2000年大年修后的2.0以上,冶炼强度0.8左右;2002年全年利用系数达2.269,冶炼强度0.886。2003年2号2500m3高炉投产后,15天即达产,1个月以后高炉利用系数基本稳定在2.3左右。 但是,大型高炉在高冶炼强度下气流控制的稳定性一直困绕着马钢人。在高冶炼强度下2座2 500 m3高炉经常会因为原燃料、操作等原因,每年总有2~3个月会出现炉况反复、气流失常的状况。为此,马钢一方面眼睛向内看,寻找自身工艺、控制的缺点和不足,及时改正和完善;另一方面向外学习国内外大型高炉高冶炼强度下气流控制方面的操作经验,结合自身特点,积极实践,形成自己一套大型高炉气流控制方法,并逐步完善。目前,马钢2座2500m3高炉冶强在0.9左右,高炉利用系数一直稳定在2.4 左右。 2合理的操作炉型是大型高炉气流稳定的前提 合理的操作炉型是高炉稳定布料矿焦平台,获得合理的气流分布的前提。马钢针对2座高炉不同的状况,采取不同的方法来获取合理的操作炉型。 (1)1号2500m3高炉采取更换烧损冷却壁,进行喷涂造衬,完善操作炉型。由于开炉前几年气流控制不力,高炉炉腹、炉腰部位冷却壁烧损严重,炉身上部砌砖也磨损脱落不少,整个高炉内型呈不规则形状,造成布料变形,出渣铁困难,给高炉提高冶炼强度和安全生产带来很大隐患。因此2000年底高炉进行了降料线,更换漏水冷却壁,喷涂造衬来完善炉型。随着操作炉型的合理化,高炉各项操作指标取得了突破(见表1)。

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