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变频器故障处理实例

变频器故障处理实例
变频器故障处理实例

变频器故障处理实例

实例一

(1) 故障现象:客户打技术服务电话报障:某工厂一车间40台22kw风机做节能改造,每台变频器都配有一个上位机ddc模块进行通讯控制(加拿大进口)。上位机主要是控制变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。用户反映接线都正常,与上位机脱开时能正常运行,当与上位机联机控制时,出现上位机给变频器停止指令时不能停机。

(2) 故障分析与判断:到现场检测系统,故障果真如客户所述。查看其上位机ddc模块的说明书,发现ddc 模块的干接点是晶体管输出,输出电压是直流24v,而变频器只接收无源信号或开关信号,所以才会出现上面的故障现象。

(3) 故障排除:在ddc模块的信号输出端加一个直流24v继电器,就解决了此问题。

实例二

(1) 故障现象:用户电话报障说:“变频控制系统不连上位机时,变频器能运行,但只要与上位机相联变频器就不能运行。”

(2) 故障分析与判断:根据经验分析,上位机给出运行信号了,但变频器不接收,用表测量上位机也有输出,因此判断是线路故障引起的不正常,指导用户技术员把线路再仔细的检查一遍。

(3) 故障排除:后来用户打电话反馈来说:“是一路控制线没接牢靠,接好后故障被消除。”

实例三

(1) 故障现象:一经销商的直接用户有一台伦茨5.5kw的变频器老跳故障。变频器发出去检修了两次都没有查出问题,拿回公司安装上去就是不能用,故障依然存在。

(2) 故障分析与判断:到现场查看情况是:这台设备所有的变频器都是与上位机通讯控制,控制线路比较多,现场环境温度也很高,设备用了好几年了也没维护过。根据这几点因素,怀疑是线路有短路或开路现象。先把有故障变频器的所有控制线路拆下、电机线也拆下,空载运行变频器;这时运行变频器很正常,接上电机后运行变频器也很正常,但接上控制线就报故障保护了,到这一步心里肯定就有底了。

(3) 故障排除:用表测量所有控制线路,最后发现有两条控制线老化短路,其它的控制线也有不同程度的老化,只是没有这么严重,把所有控制线换掉后,设备运行正常。

实例四

(1) 故障现象:用户反映数控车床上的触摸屏与变频器联机时产生干扰,车床正常运行后,触摸屏经常花屏或变成蓝屏,看不到数据,只要重新断电再送电给系统,故障就没有了,设备运行几分钟后故障又开始出现,用户要求技术支持,现场处理。

(2) 故障分析:到现场后,发现变频器是由触摸屏控制,检查变频器配线、外部控制线路、设备都正常,换上一台变频器后故障依然存在。后来把控制线换成屏蔽线,降低变频器载波频率,故障还是没有得到解决。最后就只有从触摸屏上入手,把触摸屏上的电源线扒掉再重新插上,故障就没有了。几分钟后又出现故障,把触摸屏上所有信号线插头都扒掉,故障依然存在。遇到这种事都不知如何下手了。

(3) 故障排除:这时我突然想到漏检了触摸屏外壳的接地线,当把接地线拆下来,设备正常运行了几小时都没有出现故障。经测量是因为接地不良引起的干扰,接地电阻比较大引起。

实例五

(1) 故障现象:一台55kw变频器,用了一年多后,通电就报欠压“poff”,通上380v电源测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,掉电检查变频器内部220v的变压器损坏,两个220v的风扇烧坏。

(2) 故障原因:经维修中心检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成变器压烧坏。变频器的风道和风扇有很多油渍和灰尘,因此造成风扇老化和接触器吸合不良。所以改善变频器工作环境很重要呀!

实例六

(1) 故障现象: 某纺织厂一台110kw变频器用在空压机上,用pid进行闭环控制。用了一段时间后通电就没有显示,发现变频器控制板已烧坏。经销商的技术员到用户现场更换了控制板还是烧坏,用户急得很,打了好几个电话到公司。

(2) 故障处理:到现场后检查变频器正常,主回路接线也正常,测量控制线时发现有短路。更换控制线后系统正常。

(3) 故障原因:变频器的控制线路不是走的线槽,而是从地上随意走线,这是一个低极错误。拆下控制线观察,发现有多处破损,都是被硬物压坏而造成短路。

实例七

(1) 故障现象:某煤矿企业一台160kw变频器,带负载运行老跳过载保护,空载运行就没有问题,用表测量变频器输出三相电压也平衡。此机已用了两年了,不在保修之内,受客户所托我们还是赶到了现场处理故障。

(2) 故障检查:用万用表测量外部线路、操作台、变频器都很正常;用钳形表钳变频器输入输出三相电流也正常;测量电源板上的电流检测电路也没有什么问题,那故障出在哪呢?

(3) 故障原因:我想到了霍尔传感器会不会有问题,测量霍尔传感器阻值正常,最后只有霍尔连接线没有

查了,取下霍尔连接线用万用表测量,发现有一根信号线断了,修复好后变频器运行正常,故障解除。(4) 处理建议:此现场变频器是安装在电机旁边,振动比较大,所以出现这种故障。

实例四

(1) 故障现象:接到一个客户的电话说:“用我们公司一台15kw的变频器,有一年多了,现在出现变频器运行一段时间发热严重,要求返回公司维修。”

(2) 故障分析:指导客户技术员检查电机有没有发热,经查电机也发热,要求技术员用兆欧表测量电机对地的绝缘阻值;把变频器更换到另一台好的电机上用,再观察电机有没有发热现象。

(3) 故障原因:客户更换电机后,情况很正常,用兆欧表测量原电机绝缘电阻,阻值不正常,这说明不是变频器的问题,而是电机有问题,时间长了绝缘阻值变小。

实例八

(1) 故障现象:一用户反映plc控制变频器时,经常出现不必要的故障信息,比如plc发出信号后变频器不接收,或者变频器误动作。由于客户比较急,影响生产,我们接到反馈就马上赶到现场处理。

(2) 故障原因:现场检查了变频器,plc,设备均正常,根据经验初步判断是干扰引起。

(3) 故障排除:先在plc的开关电源模块输入端接入滤波器,问题还是没有明显的改善,后来把变频器和plc的电源线,控制线分开走线,并采取一些屏蔽措施后,系统故障有明显的改善。

实例九

(1) 故障现象:有一客户反映,三台变频器安装在同一个变频柜里组成一个调速系统,用外接电位器进行调速,但在调频率时,频率波动很大,调一台变频器的频率其它变频器频率也跟着变化,然后就会报故障保护。

(2) 故障原因:到现场后检查了电源、负载、电位器、控制线路都正常,在调试变频器时,当一台变频器单独运行时工作正常,当两台或三台同时运行时就会出现异常。

(3) 故障排除:判断是干扰引起,将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开走线,所有控制线改用屏蔽线,这时三台变频器能同时运行,说明故障判断准确。

实例十

(1) 故障现象:一用户电话反馈,一台印刷机的主马达和送纸机马达用变频器调速。主马达变频器单独运行时,印刷机设备工作正常,当主马达变频器与送纸机变频器同步运行时,报软件过流故障。经销商技术员到现场处理了一天,没有调好,就认定是变频器有问题,不能用要求退货。

(2) 故障原因:我们到现场后,检测了变频器和设备也没有发现什么问题。观察印刷机两台变频器的运行状况,发现主马达变频器和送纸机变频器单独运行时都正常,就是主马达变频器与送纸机变频器同步运行

时报故障保护。由于这台印刷机的所有动做都是通过接触器、继电器工作,印刷机设备也没有接地,变频器的接地当然也是从印刷机设备上取的,所以我们判断是干扰引起。

(3)故障排除

●把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;

●把变频器输入输出主回路电源线加磁环;

●把印刷机设备和变频器独立接地。

采用以上措施后,故障被解除,系统恢复正常。

实例十一

(1) 故障现象:一台纺织机械上的三台15kw变频器老是跳“硬件保护”故障。而且不是同时报故障,在运行中偶尔会有一台报此故障,复位后就能正常运行。

(2) 故障分析与判断:静态测试变频器无问题,主线路、控制线路也完好。用万用表测量零线和地线是相通的,问电工才知道他们工厂配线是零地共用的,故障可能就出在这里。变频器报“硬件保护”故障一般有如下几种情况:

●变频器三相输出侧有短路现象;

●逆变模块损坏;

●外部干扰信号进入变频器。

(3)故障排除:由于第一与第二种原因正常排除后,就只有第三种外部干扰信号。干扰信号是从地线进入变频器,而地线是零地共用,所以把地线拆除,就切断了干扰源。这时运行变频器一切正常。

实例十二

(1) 故障现象:一个经销商用户电话反映,一台3.7kw的变频器用在4kw的钟织纺织机上,运行几个小时后电机不转,变频器有频率显示,也没有报故障保护,就是电机不转。用户认为是变频器有问题,要求更换一台新机,后来更换新机故障依然如此。

(2) 故障分析:现场发现按正转按钮启动变频器运行时,变频器面板的正转和反转指示灯都亮,这就是说变频器正转指令和反转指令都启用了,难怪电机不运行。这就奇怪了,难道又是干扰引起!

(3) 故障排除:当在变频器输入输出主回上加磁环;把所有控制线更换成屏蔽线;降低变频器载波频率。通过以上处理,系统恢复正常,果真是干扰引起。

变频器老是跳硬件保护“OCU1”故障,我静态测试机器无问题,主线路、控制线路也完好。我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共用的。一般变频器接地时,如果零线与地线共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。故障分析:因为该厂的零线与地线是共用的,变频器接地线也等于接了零线,零线一般会传播干扰信号。而变频器报“OCU1”故障有如下几种情况:1。变频器三相输出侧有短路现象;2。逆变模块损坏;3。外部干扰信号进入变频器。由于第一与第二种原因正常排除,就只有第三种外部干扰信号,干扰信号是从地线进入的,把地线拆除,切断干扰源。变频器恢复正常。

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害!

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事(压敏电阻是并联在电路中的,它对电压比较敏感(达到一定的异常高的电压),在正常工作电压的时候它相当于绝缘体,在电压异常大的时候电阻阻值瞬间变的很小,电流经过压敏电阻回流到前端 ,拉端保险丝 ,如果电压比较大时间比较长自身也瞬间击穿,保护了后端电路.电压超过一定值就导通,起超压保护作用,不起欠压保护.其保护原理为电阻导通后,电阻之前接断路器断开或熔断器熔断,因此,要使压敏电阻有保护作用,之前要接断路器或熔断器,否则是不能起作用的.)

2: 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!

3: 有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!

4 今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!

怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V 的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭!这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!

我们在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主

回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!希望变频器设计者能注意到这问题!

1.2 实例:(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。

(2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。

实例:一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题

3.1 举例: (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。(欠压(Uu):主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。)

(2) 一台DANFOSS VLT5004变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供

的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。

实例十三

变频装置输出接地引起的电网电压异常(过高):供电系统变压器中性线(零线),(有时供电变压器总零线连接点接触不良或过热,均会引起中性线上零电位漂移现象)。测得电机接地保护线与供电电网中性线(零线)相通(电阻为0ω),进一步排查发现大窑电机接地保护线接在变频器柜体上,其柜体又与供电系统零线相接(作为保护接零措施)。这种接地线和零线共接构成了电气设备的重复接地(又称为环路式重复接地)。其作用是当接地线断开或接地体电阻较大时减轻触电危险;同时当设备带电部分碰壳时,短路电流通过零线形成回路,能加速线路保护装置的动作。经分析其异常现象发生的机理如下:当变频装置控制的电机一相绕组绝缘损坏(击穿)后,若变频器启动时,其输出的三相交流(低频)电压就会通过电机控制动力线、电机铁心、接地线、供电系统中性线(零线)叠加到供电变压器低压侧工频(50hz)三相电源上。由于变频器、供电变压器通过接地线、零线等动力线路构成较大电流通路,变频器输出的三相交流电压频率、初相位均不同于电网工频电压。则引起不同频率电源电压叠加现象,其叠加的程度与变频器容量、工作频率、初相位以及供电变压器容量均有密切关系。变频器容量越大,启动时负载电流越大,则叠加后的电压越高,其危害程度也越严重。变频器、电网、零线和接地线构成的电流回路如图1所示。

为防止类似故障导致供电系统电压异常再次发生,我们采取了断开机体(包括电机接地线)

的保护接零线,如图3所示。

图3 设备保护接地、供电系统中性线接地独立设置的原理图

举例:一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。

5.1举例:一台富士 G9S 11KW变频器,输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题,测量6路驱动电路也没发现故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭,该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。(输出不平衡一般表现为马达抖动,转速不稳,主要原因:模块坏,驱动电路坏,电抗器坏等。)

过载:首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压。

干扰实例

例1,某变频切换控制系统,变频器启动运行正常,而邻近液位计读数偏高,一次表输入4mA时,液位显示不是下限值;液位未到设定上限值时,液位计却显示上限,致使变频器接收停机指令,迫使变频器停止运行。这显然是变频器的高次谐波干扰液位计,干扰传播途径是液位计的电源回路或信号线。

解决办法:将液位计的供电电源取自另一供电变压器,谐波干扰减弱,再将信号线穿入钢管敷设,并与变频器主回路线隔开一定距离,经这样处理后,谐波干扰基本抑制,液位计工作恢复正常。

例2,某变频控制液位显示系统,液位计与变频器在同一个柜体安装,变频器工作正常,而液位计显示不准且不稳,起初我们怀凝一次表、二次表、信号线及流体介质有问题,更换所有这些仪表、信号电缆,并改善流体特性,故障依然存在,而这故障就是变频器的高次谐波电流通过输出回路电缆向外辐射,传递到信号电缆,引起干扰。

解决办法:液位计信号线及其控制线与变频器的控制线及主回路线分开一定距离,且柜体外信号线穿入钢管敷设,外壳良好接地,故障排除。

例3,某变频控制系统,由两台变频器组成,且在同一柜体内,变频器调频方式均为电位器手调方式,运行某一台变频器时,工作正常,两台同时运行时,频率互相干扰,即调节一台变频器的电位器对另一台变频器的频率有影响,反过来也一样。开始我们认为是电位器及控制线故障,排除这种可能后,断定是谐波干扰引起。

解决办法:把其中一只电位器移到其他柜体固定,且引线用屏蔽信号线,结果干扰减弱。为了彻底抑制干扰,重新加

工一个电控柜,并与原柜体一定距离放置,把其中的一台变频器移到该电控柜,相应的接线及引线作必要的改动,这样处理后,干扰基本消除,故障排除。

例4,某变频控制系统,切换两套机泵,原先机泵是靠自耦降压启动工频运行正常,现改为变频运行,虽能实现调频减速功能,但变频器输出端到电动机间的输出线严重发热,电动机外壳温升加重,经常出现保护跳闸。这是由于变频器输出电压和电流信号中包含PWM高次谐波,而谐波电流在输出导线和电动机绕线上形成附加功率损耗。

解决办法:把变频器输入线与输出线分开,分别走各自的电缆沟,选用大一号截面的电缆换原先电缆,输出端与电动机之间的电缆长度尽可能短。这样处理后,发热故障排除。对现场出现的各种变频器高次谐波干扰,基本上都能照以上介绍的方法顺利抑制,但对谐波成分及幅度要求很严的设备,彻底抑制高次谐波干扰非常困难,有待进一步攻关解决。

例5,FA506细纱机由模拟信号(由PLC给出)控制变频器运转,PLC与变频器同处一个电控柜内,当模拟信号受到干扰时,变频器运转频率与理论值相差很大、而且变频器处在无控制的起、停状态,导致系统不能正常运转。这是我们曾经遇到的实例。经过分析研究发现,变频器安装接地较差,通过将接地线加粗以后情况好转,系统运行恢复正常。

(2)我们在气流纺纱机改造中,可编程序控制器和变频器同时使用,该机需要采样6路速度信号,通过接近开关实现。运行时发现,速度信号失真严重,而且继电器随时发出抖动的声音,导致外围执行机构动作失灵。

解决办法:采取如下措施后系统工作完全正常。首先将变频器到电机之间连线也改用屏蔽线(条件允许电机功率较tb),并将系统可靠接地,其次在信号输入端并接一104 pf电容,在出现抖动的继电器线圈端加装阻容吸收装置,系统正常工作,显示内容与理论计算值吻合。

例6,简述系统原理:该系统是由四台水泵、三台变频器、三台软启动、一台48点的PLC、一台工控机以及模拟输入模块及附件。两台是深井水泵(其中一号30KW的是150M深,距离一号水池有300M,二号45KW的348M深,距离1号水池有30M),三号两台22KW的地面水泵,给高山上的2号水池里供水(水泵距离水塔有480M)。要求系统集中控制,变频供水过程中由上位机监控各个过程中的工作情况:深井、水池的即时水位、管道里的即时流量、电流、电压、电机转速等。

系统安装好,我们一台一台的进行调试试机,在工频下能正常工作,可是在变频形式下,只有三号水泵可以正常工作,一号、二号水泵不论是单开,还是两台一起开,整个系统都不能正常工作,上位机的画面跳动很厉害,几乎模糊不清,机器也不能控制!存在很严重的干扰问题,技术人员进行了下面解决方法:

1、对系统信号线没有接地的都进行接地,不能与电机的接地在一起;

2、给每个变频器的输入、输出端加装磁环;

3、原来只给一、二号水泵加装输出电抗器,现在给三号也加装电抗器;

4、调整变频器的载波频率;

5、整理系统的线路,特别是信号线的走向,液位、水位传感器的信号线与电机线分开走。

在做了大量的检查、排除工作后,变频下还是没有办法工作,与没有加装附件、检查前一样!

怀疑有可能在运输过程中PLC有问题?还是传感器有问题?变频器的干扰太大?最后换了一个新的PLC,干扰还在;让变频器厂家的技术人员到现场指导,说要加输入、输出滤波器以及485处也要加滤波器,重新购买了七个大大小小的滤波器装好,还是没有解除干扰问题!不是变频器的干扰?!

哪里的问题?接地线没有好吗?从新距离配电柜200M的地方再打桩接地线,可是还是一样的问题!问题在那里?

信号线上的干扰没有考虑,于是又装了信号隔离器,问题还是问题!!!

后来,我们认真从开始看现场设计方案到安装机器的这段时间考虑,在那里有过问题,技术人员忽然想起在调试过程中,机器开起来不到2分钟就跳脱停机,电网容量太小,承受不了,保险烧毁,原因是煤矿上的用电设施太多,原来拉好的电网要进行改造扩容。是高压电流串进了系统?我们当时考虑到这个问题,上位机与变频器的电源是分开的,怎么会呢?!

想到问题就必须解决,与变压器厂家沟通订购了一台220V5KW的控制隔离变压器,加到工控机的电源一侧,开机运行,干扰解除!

总结:变频器或者其他的高频设备在安装调试的时候,遇到干扰问题,不能盲目解决,要认真梳理可能遇到的问题,特别是高频电源---变频器--------PLC等这些高频设备,由于使用的位置、区域、地理环境以及电网等情况的不同,可能带来不同的问题,否则,不能解决问题,购买不少设备,项目就没有了经济效益!

例7,【三相五线制供电】

曾经遇到过这样一种情况,变频器一直运转,按停止按钮不起作用,经检查发现变频器的地线只与变压器的中性线相连接,而变压器的中性线没有连接到大地,将变压器的中性线接地后变频器恢复正常.现在的很多小型工厂里面一般不重视地线的连接.机床出厂时,按照国家电工法规定的标准,地线与中性线是严格分开的,配电柜里中性线有专用接线端子,地线有专用接地螺钉。由于该用户从变压器过来三根相线和一根中性线,只把中性线接到“N”端子上,而地线没有和中性线相连,虽说控制线使用了屏蔽线,屏蔽层也接到了接地螺钉,但没有和大地相连,起不到屏蔽作用,导致了变频器因干扰失控电机停不下来。把配电柜里中性线和地线连接后即恢复正常,也可以把配电柜里地线直接接到大地。许多用户都是采取把地线与中性线相连的办法,但是采用这种办法存在弊端,就是假如中性线断开,启动机床某一动作,可能使机床带电,对人身造成安全危胁。这种干扰属于变频器本身干扰类型。

干扰问题的一般处理方法是要保证良好的接地,接地端子的一般要求为:接地端子以“第三种方式”接地(单独接地),接地线愈短愈好,而且必须接地良好;控制回路线使用屏蔽线,而且屏蔽线远端屏蔽层悬空,近端接地;根据产品要求,合理布线,强电和弱电分离,保持一定距离,避免变频器动力线与信号线平行布线,应分散布线;增加抗无线干扰滤波器,变频器输入和输出抗

干扰滤波器或电抗器;采取防止电磁感应的屏蔽措施,甚至可将变频器用金属铁箱屏蔽起来;适当降低载波频率;若用通讯功能,RS485通讯线用双绞线。

外界设备对变频干扰实例

1)现象。起动变频器后,电机不动作。

分析。变频器由外部4-20ma给定运转频率,4-20MA的直流信号由变送器送入,看显示板,频率显示为0.00。用电流表量测量变送器的输出端,发现无输出。在变送器的输出端子并上一102电容后,再启动,设备恢复正常,说明信号源受到干扰。在工程实践中一个简单的信号线并联电容解决了大问题是经常有效的实用方法。这属于变频器对外部设备的干扰。

变频器IGBT模块故障维修案例

故障现象 某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw抽油机专用变频器,运行过程中中间一相IGBT模块处被烧黑,其上母线尖峰吸收电容(3μf/1200v无感电容两只串联再并联)一个腿被打断,不能正常运行。 初步判断 用万用表检测主电路部分,中间一相被熏黑,但检测好,其他两相也正常。 维修过程 (1)首先更换损坏器件。将3μf /1200v电容更换后,再将隔离开关合上,给控制柜送电,控制柜没反应,电源灯不亮,电压表没有指示。 (2)输入端接有高压熔断器,怀疑是它损坏了。用万用表高压档检测熔断器后三个端子对电压,都正常,均为690v,因控制电路用是220v电源,怀疑1140/220v变压器有问题。后来断电后用万用表检测熔断器两端阻值,有一相通,另两相断,断定原判断有误,有两相熔断器烧断。检测熔断器,有电显示,应是未断那相1140/220v变压器初级绕组串过去,因是单相供电,形不成电压,1140v/220v变压器不工作,控制柜因不到电压而不能工作。 (3)将熔断器更换后,柜子送电正常,工频启动,工作正常,工频维修完毕。接着维修变频部分。 (4)通控制电。一送电,显示板上故障保护灯就亮,怀疑干扰,但多次送、停电都这样,因处于保护状态,不能开机。后将短路保护插线拔掉(因主电路没通电,控制电路送电,无影响),送电正常。开机也正常,用万用表检测频率到达50hz时电压,三相输出电压都平衡,线间电压为8.2v,对中线为5.0v,工作正常。 (5)检查短路保护板。将输入端短路保护取样电流传感器拔下,测量板上电源电压,±12v正常,但+5v供电电压+3.0v,将集成快74hc14拔下,+5v正常,说明该集成块已经损坏,更换一只新的。 (6)将输入端短路保护取样电流传感器插上。先插正母线上电流传感器,测±12v,工作正常;再插负母线上电流传感器,测±12v电压,+12v+ 9.0v,-12v 正常。说明负母线上电流传感器损坏。将该电流传感器取下更换。 (7)将拔下线都插上,并与主板连接好。通控制电,工作正常。为进一步

施耐德变频器维修实例祥解

施耐德变频器维修实例祥解 线路原理分析: 1.主回路 施耐德A T V31H系器品种比较多,下边从A T V31和A T V58这两款变频器入手,引导学习施耐德变频器维修技巧。 一、A T V31变频列通用变频器采用的是交-直-交电压型变频方式,其主回路包括整流线路、滤波及储能线路、能耗制动、直-交逆变由以下几个部分组成(其原理图见图1) ⑴整流部分 三相整流部分由六只整流管组成整流桥,将电源的交流电全波整流成直流,如果电源的电压为U i,则全波整流后平均直流电压U d的大小为: U d=1.35×U i 三相电源的线电压为380V,则全波整流后的平均电压为 U d=1.35×U i=1.35×380=513V 由于施耐德A T V31H系列整流器均在模块部,损坏后只能整体更换。整流器的好坏可以用万用表电阻挡测量。 ⑵滤波部分 电容C1和C2是将整流后的脉动直流电滤平电压纹波并储能。变频器功率越大所配备的电容容量越大。施耐德A T V31变频器的部分型号电容配置见下表: 变频器型号变频器功率电容容量(μF)电容数量(只)总容量(μF)

有如下情况时,要检查电容是否损坏: 当容量下降到80%时就要更换电容。使用四年以上的变频器要检查容量是否下降。 滤波前的整流桥损坏后,有交流电直接进入了电容器,要检查电容器有没有损坏。 分压电阻损坏后,由于分压不均,要检查电容器有没有损坏。 外包绝缘损坏后,要检查电容器有没有损坏。 由于在变频器合上电的瞬间,滤波电容器的充电电流很大,易损坏整流器。为了保护整流器,在电路中串接了R1A和R1B,以限制电容器的冲电电流,当电容器上充电电压达到一定程度时,继电器R Y1吸合,继电器触点接通短接R1。 ⑶制动部分 由于异步电动机在再生制动减速过程中,再生能量存储于滤波电路的电容器中,使直流母线的电压上升,为了释放制动能量在模块中使用了一只I G B T管。通过控制I G B T管的导通程度可以设置制动时间,由于设备的需要,电机必须在规定的时间停车,施耐德A T V31系列设置了直流注入停车。此功能可以通过菜单设定。 ⑷逆变部分 逆变部分采用六只(或6×n只,5.5K W n=2,7.5K W n=3,n根据功率大小决定)I G B T管和续流二极管组成,由上桥推动和下桥推动线路控制六只I G B T管的开关顺序和导通时间,将滤波后的直流电转换成频率和电压都可以变化的交流电。输出频率和输出电压的调节均由逆变器按P W M(P u l s e W i d t h M o d u l a t i o n)方式来完成。 施耐德A T V31系列变频器部分型号使用模块一览表:

富士变频器常见故障及判断报告

富士变频器常见故障及判断 一、富士变频器常见故障及判断 (1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC (损坏) :电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量( 7.5G 11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC324V风扇电源会损它功能正常。若出现“1、OC 2”报警且不能复位或一上电就显示“OC 3”;若一按RUN键就显示“OC 3” (2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 (3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。当通用变频器出现“OU 一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环 LCD

780VDC时OU报警;当低于350VDC LU报警。 (4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。如果设备经常“LU欠 (H03设成1后确认)然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且(电源)驱动板出了问题。 (5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。 (6)Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD 直按住RESET键直到LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上ER1这种方法也不能解除 (7) Er7报警键盘面板LCD显示:自整定不良。G/P11系列变频器 (小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(30G 11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A 保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。 (8)Er2报警键盘面板LCD显示:面板通信异常。11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系 DTG

美的变频空调维修实例 例

1、机型:KFR-32GW/BM(F) 故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。 分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM 模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。 2、机型:KFR-32GW/BM(F) 故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常,室外机不工作。 处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。 3、机型:KFR-32GW/BP 故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。 分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。 4、机型:KFR-50LW/BM(F) 故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。 分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。 5、机型:KFR-50LW/BM(F) 故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。 分析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。 处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。 6、机型:KFR-32GW/BP 故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。 处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,

几种常用变频器驱动电路的维修方法概要

几种常用变频器驱动电路的维修方法 (1驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。 这个时候应该着重检查一下驱动电路上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT 逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器,如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致; 如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏,下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例: (2安川616G5,3.7kW的变频器 安川616G5,3.7kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下,使用电子示

变频器控制字状态字

字体大小:大| 中| 小2010-02-11 12:51 - 阅读:143 - 评论:3 工控网曾有过关于主题的文章,很精华,没找到链接,抱歉!下面给您一篇我曾摘自工控网的技术文章: 1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置); PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. P918.1设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC 的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 3.PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00). 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转. 如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止).

经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既 0000,0100,0000,0011)变频器正转. 4.PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字. PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz. 5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等. 要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字 K0032), 要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把P734.2=0033(既字 K0032). (K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等.) (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是P734.1,P734.2等) 在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分别包

富士变频器维修实例

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器, 停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想 了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V 用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事 2: 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相 各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就 用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!3: 有一位电工打来电话,说他在给变频器 试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输 出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准! 4 今天有的朋友打来 电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整 流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金 属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开 关不动作。所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多! 5 有的人 买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与 7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压 控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我 们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价 格高或难找到! 6 怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看 模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐 压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K 档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E 短接时则C—E关闭!这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业 的可不是这样测量!7 不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不 清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致 命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段 时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果 换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把 变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!8 很多人搞不清富士 G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下: 整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)充电可控硅:A、P1、Gth(触发) 制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管电源开关管:D8、S8、G8热敏电阻:Th1、Th29 富士G9变 频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大,转速高,当在尘多的工作环境中寿 命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高),这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关 电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可

富士变频器维修实例分析

富士变频器维修实例分析 一、常见故障 1、OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。 对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。 小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。 2、OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过负载。 当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。 3、OU1报警 键盘面板LCD显示:加速时过电压。 当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于 350VDC时,变频器做欠压LU报警。 4、LU报警

键盘面板LCD显示:欠电压。 如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。 5、EF报警 键盘面板LCD显示:对地短路故障。 G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。 6、Er1报警 键盘面板LCD显示:存贮器异常。 关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。 7、Er7报警 键盘面板LCD显示:自整定不良。 G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。 8、Er2报警 键盘面板LCD显示:面板通信异常。 11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。

变频器控制字状态字

字体大小: | | 2010-02-11 12:51 - 阅读:143 - :3 工控网曾有过关于主题的文章,很精华,没找到链接,抱歉!下面给您一篇我曾摘自工控网的技术文章: 1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置);PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为. 在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作. 设置变频器的PROFIBUS地址. 2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到. 设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC的实际输出频率的百分比值, 第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到. 给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里. K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是到. 变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转.

如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转, P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止). 经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字. 此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止, P571等于3111时则3111控制正转,等等. K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位, 必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1. 这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既0000,0100,0000,0011)变频器正转. 给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里. 变频器的参数P443存放给定值. 如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字. PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz. 5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是,第二个PZD字是,等等.

变频器最常见的十大故障

变频器最常见的十大故障 一、过流(OC) 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2实例 (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:首先打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2)一台BELTRO-VERT2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,再次将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。 二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 (1)实例 一台台安N2系列3.kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。 三、欠压(Uu) 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 3.1举例 (1)变频器上电跳“Uu” 分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。 (2)一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。 分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。 四、过热(OH)。 过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。 举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。

变频器常见故障及处理

变频器常见故障 (1) 变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。 (2) 变频器频率上不去 在接修一台普传220V,单相,1.5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此看来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。 (3) 变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。 (4) 变频器整流桥二次损坏 在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查看,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。 (5) 变频器小电容炸裂 在接修一台三肯SVF7.5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决

三菱变频器维修技术案例-变频器维修培训

三菱变频器常见故障分析及维修案例 三菱变频器经过近20年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善。特别是随着功率器件以及IC芯片的不断改进,变频器产品也是不断地推陈出新,从早期使用分立元件的K系列、Z系列,到现在使用IPM、PIM模块的A系列,三菱变频器应该说又上了一个新台阶。我们应该提到的是在大功率模块的应用上,三菱变频器可能更有优势,因为三菱公司本身就是一个著名的半导体生产厂家,在功率器件的开发上更是走在了前端,特别是三菱公司的IPM模块,以其卓越的性能被众多变频器厂家所采用。现在的三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类: (1) 通用型的A系列,较早有A200系列,以及经济型的A024、A044系列; (2) 风机水泵专用型的F系列, 包括早期的F400系列以及现在广泛使用的F500系列; (3) 经济型的E系列和简易型的S系列。 为了满足市场的需要,三菱变频器还开发了应用于多种场合的选件卡,主要包括要求精确转速的PG反馈卡、用于精确定位的定位控制卡、用于压力控制的PI控制卡以及用于扩展输出点的继电器和晶体管输出卡。变频器功能的不断加强和选件卡的开发,使得三菱变频器更好地满足了不同用户的需要,也成为三菱变频器能够迅速壮大的动力。 2 常见故障的处理 以下我们就三菱变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。 2.1 早期产品的故障 由于三菱变频器进入中国市场较早, 所以有些老的产品仍在使用,我们先就这些产品的故障做一分析。早期我们能碰到的产品主要包括Z系列和A200系列的变频器。小功率Z024系列变频器我们常见的故障现象有OC、ERR、无显示等。 OC引起的原因主要有以下两种可能。 (1) 驱动电路老化 由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警。 (2) IPM模块的损坏也会引起OC报警 Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,欠压等检测电路,而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏, 或者大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。 (3) 无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。 (4) ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。 (5).此外我们还会碰到一些LV故障,欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障,三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是A200系列变频器的一个常见故障,由于开关电源输出负载的短路,或母线电压的突变而导致脉冲变压器初、次级绕组的损坏。 2、A500和E500系列常见故障

施耐德变频器维修实例祥解

施耐德变频器维修实例 祥解 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施耐德变频器维修实例祥解 线路原理分析: 1.主回路 施耐德A T V31H系器品种比较多,下边从A T V31和A T V58这两款变频器入手,引导学习施耐德变频器维修技巧。 一、A T V31变频列通用变频器采用的是交-直-交电压型变频方式,其主回路包括整流线路、滤波及储能线路、能耗制动、直-交逆变由以下几个部分组成(其原理图见图1)

根据上表只要将的变频器按的变频器的参数进行修改,就可以成为变频器。根据上表改制了几台使用效果良好。 下桥的P W M信号从D S P输出到I C101(T D62930F)的4、5、6脚,进行隔离放大。从I C101的9、10、12、13、 15、16脚输出通过Z D142、Z D152、Z D162(16V稳压管)、D442、D452、D462(A6)组成的保护线路输入到模块的 I G B T下桥。 的上下桥驱动线路见图4。从D S P输出的P W M信号分别送到I C102(S N74H C14A N S R)的9、13、3、 11、1、5脚,其中9、13、3脚为上桥驱动信号,11、1、5脚为下桥驱动信号。经过六反相器整形放大后分 别从8、12、4脚输出上桥信号,从10、2、6脚输出下桥驱动信号。分别送到P C1、P C2、P C3(H C N W3120)和P C4、P C5、P C6(H C P L-3120)光耦隔离输出。再经过由D112、D122、D132(A6)Z D171、Z D172、 Z D173(15V稳压管)、D142、D152、D162(A6)组成的保护线路分别送到I G B T模块的上下桥。

变频器常见故障分析与处理

变频器常见故障分析与处理 本系列变频器具有过流、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当排除故障后,按“STOP”键或输入控制电路端子复位命令,即能解除报警跳开状态。 故障代码表: 一过压:分别为加速时过电压(E002)、定速时过电压(E003)、停止时过电压(E00A)、减速时过电压(E00B) 分析:E002、E003、E00A、E00B故障出现的直接原因就是变频器本身检测到的电压过高。

而出现E002、E003、E00A根本原因有三个:1)外部实际电网电压过高,处理方法:降低电网电压(可采用稳压电源)。2)变频器检测到的电压(U)比外部实际的高,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123)。3)能量反馈,电机实际转速高于变频器输出(即电机被拖动);处理方法:去除电机拖动现象或加能耗电阻。4)变频器内部电压检测电路有故障,与办事处联系维修。 出现E00B则与下列几个因素有关:减速时间、制动器(制动电阻或制动单元)、负载惯性 减速时间过短会使变频器在减速过程中产生反馈电压(减速时间越短同样的负载产生的反馈电压越大),如果没有制动器或制动器过小,那就无法消耗这部分多余的电压,当电压高到一定值时(460)就会跳E00B报警,而负载惯性越大同样的减速时间产生的反馈电压就越高。所以,应适当的加长减速时间。 二欠压:E001 出现E001故障报警的原因有: 1)外部电网电压异常(缺相、三相不平衡、电压过低); 2)有大容量负载在同一线运行,处理方法:另选电源; 3)变频器检测到的电压(U)比实际低,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123); 4)变频器内部故障,继电器没吸合(现象是带负载时跳)。处理方法:检查继电器接口是否接触良好;否,则为变频器内部电压检测电路故障,与办事处联系。 三过流:分别为加速时过电流(E004)、定速时过电流(E005)、减速时过电流(E006)出现这三类故障的原因有: 1)电机连接端子相间短路,处理方法:检查输出线路及负载; 2)负载突变或过重,处理方法:减小线路负载,检查变频器与电机搭配是否适当; 3)加速时间过短,处理方法:加长加速时间;

PLC通过现场总线控制变频器

PLC通过现场总线控制变频器的运行 设计一个实际工程中用过的PLC通过现场总线控制变频器的例子(如:西门子PLC通过Profibus现场总线控制MM440变频器或6se70系列变频器;再如罗克韦尔的PLC通过DeviceNet总线控制其SSc160系列变频器或PowerFlex4,40,400,PowerFlex70,700,700s,700L等类型的变频器),需要把PLC型号、相应的变频器型号、各种参数及情况、控制系统实现的功能等说明清楚,贴出程序并加以说明。 一、先说说配置情况吧; 1、硬件配置: 1.1 PLC,使用的是ABB AC500系列的CPU+CM578扩展模块。任何一款AC500的CPU都可支持,只需额外增加一块通讯模块即可实现现场总线的方式。目前我介绍的是CM578通讯模块,该模块是支持CANopen现场总线的。 1.2 变频器,邦飞利ACT401系列变频器+CM-CAN通讯模块。ACT401系列变频器是邦飞利公司应用当今先进的电机磁场定向控制理论,采用高性能的功率模块,利用德国先进的变频器制造工艺,制造出的新一代变频器。CM-CAN通讯模块是ACT401系列变频器通讯子板,用于将变频器扩展到CANopen网络中。 2、拓扑结构 使用SyCon软件实现网络拓扑以及PDO的配置。 从上图可以看出,CM578作为CANopen主站,ACT401系列变频器作为CANopen从站。地址分别设置为4和90。通信波特率为:500kbit/s. 通过SyCon配置的基本情况是:PLC对变频器的控制字和给定频率(PDO1(rx)),以及变频器的状态字与变频器实际输出频率(PDO2(tx))。控制字是指PLC对变频器发出的控制字以及故障复位指令;状态字是指变频器当前的状态机以及故障位的状态。 二、控制情况 1、PLC根据变频器状态机的状态,通过送给变频器相应的控制字来实现对变频器的控制,PLC送给变频器的控制字是通过PDO来实现的。具体控制逻辑图如下。

美的变频空调故障代码

美的变频空调故障代码 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示化霜灯定时灯自动灯运行灯 LED 状态 × ×○☆模块保护 ○ × ×☆压缩机顶部温度保护 ×○ ×☆室外温度传感器开路或短路 ○ ×○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 ×○○☆电压过高或过低保护 ○○ ×☆电流保护 ○○○☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ ×☆☆室内蒸发器高温保护或低温保护 ×○☆☆抽湿模式室内温度过低保护 ○○☆☆风机速度失控 ☆ ×○☆过零检测出错 ☆○ ×☆温度保险丝断保护 ☆○☆☆机型不匹配 ☆☆☆☆室内机和室外机通信保护 ○----亮 ×----熄☆----闪 1.2 室外主控板LED显示 L4 运行/待机指示灯: 运行----长亮待机----闪烁

KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示 L3 L2 L1 故障说明 ①②③ (LED指示灯从左到右) × × ×正常运行 ○○○正常待机 × ×○电流保护 ×☆☆环境温度传感器故障 ☆ ×☆盘管温度传感器故障 ○☆○室外电压太高或太低 ×○ × IPM模块保护 ×○○压机顶部温度保护 ○ × ×二分钟通信故障保护 ×☆ ×预热 ○——常亮☆——闪烁 ×——常灭 2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY 变频分体机 2.1 室内机故障显示功能 KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY 室内机故障指示室内机故障指示 化霜灯定时灯自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态 × ×○☆模块保护 ○ × ×☆压缩机顶部温度保护 ×○ ×☆室外温度传感器开路或短路

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 令狐采学 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,

更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 2.1 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。三、欠压(Uu)

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