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某SUV车型螺旋弹簧断裂失效分析及优化

某SUV车型螺旋弹簧断裂失效分析及优化
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龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b29101080.html,

某SUV车型螺旋弹簧断裂失效分析及优化作者:李振杜阿雷刘超张树乾王猛

来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2015年第11期

摘要:某SUV车型在耐久试验过程中,螺旋弹簧上平端第一圈末处发生断裂。本文针对可能导致螺旋弹簧失效的机理逐一排查分析,找出螺旋弹簧断裂失效真因,进而对结构或者生产工艺进行优化提升。

关键词:螺旋弹簧;断裂;失效机理;优化提升

1 概述

某SUV车型在可靠性耐久试验中先后出现2次螺旋弹簧断裂(图1)的严重质量问题。

据对故障件分析,发生部位均出现上平端第一圈,现从螺旋弹簧材质检验、结构设计及工作角度、表面防腐处理工艺等方面进行分析,查明真因并进行优化。

2 原因排查

2.1 螺旋弹簧的材质问题

2.1.1 失效件的材料化验结果

2.1.2 硬度测试

用洛氏硬度计对断裂弹簧的硬度进行检验,其外层硬度为HRC49,中心处的洛氏硬度是HRC48,在技术要求的HRC47- HRC52范围内。

2.1.3 断口分析

由于弹簧断裂后又经历了一段氧化腐蚀时间,断面锈蚀严重,经高锰酸钾溶液清洗后的形貌如图2所示,由于锈蚀严重,清洗后仍有少量的氧化物附着,但仍可看出,裂纹起源

于弹簧内侧表面附近,断口与轴线呈45°螺旋状,无明显的塑形变形,断面上有粗大的裂纹扩展条棱,同时发现还有表面裂纹及内部裂纹。裂纹源表面的形貌如图3所示,裂纹源处的表面及其粗糙,有麻坑,而相邻其他地方较为平坦。由于清洗对断口真实面貌有一定的损伤,电镜下已分辨不出断裂机制,但仍留有有用的信息,图4为断裂源区形貌,断面分布有大量的氧化夹杂物,图5为瞬断区形貌,断口有夹杂物形成的孔洞。

2.1.4 金相分析

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