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300+MW+CFB锅炉的运行控制

 万方数据

发电设备(2008No.6)300MwCFB锅炉的运行控制

1.2工作流程

锅炉由单炉膛、左、右各2台高温绝热旋风分离器、4个回料阀、4个外置式换热器、尾部对流烟道、冷渣器和空气预热器等部分组成。工作流程见图1。采用裤衩形双布风板结构,燃烧室(炉膛)蒸发受热面采用膜式水冷壁及附墙式水冷壁结构、水冷布风板,大直径钟罩式风帽。高温绝热高效旋风分离器,布置在燃烧室两侧墙,外壳由钢板制造,内衬绝热材料及耐磨耐火材料,分离器上部为圆筒形,下部为锥形。分离器实现了气、固两相分离,将烟气中夹带的绝大多数固体颗粒分离下来,实现锅炉燃料及石灰石(参加脱硫反应)的往复循环燃烧,提高了燃烧效率。每个高温绝热分离器回料腿下布置一个回料阀,回料为自平衡式,采用高压流化风密封。每个回料阀一侧与炉膛相连;另一侧由一个锥形阀与一个外置式换热器相连。分离器分离下来的高温物料一部分直接返回炉膛;另一部分进入外置式换热器,实现对炉膛温度和再热蒸汽温度的控制和调节。外置式换热器的设计增加了系统复杂性,但解决了受热面布置困难的矛盾,避免了严重磨损,床温调节灵活,增强了锅炉对煤种的适应性。尾部对流烟道中依次布置高温过热器、低温再热器、省煤器,烟气最后进入空气预热器,经除尘后排人大气。

1一燃烧室;2一旋风分离器;3一烟气加热器(过热器、再热器、省煤器、空气预热器);4一外置床换热器;5一二次风;6一一次风;7一锥形阀;8一石灰石加料装置;9一给煤装置

图1300MWCFB锅炉工作流程

2运行中应注意的问题

2.1燃料粒度应合理

?500?

粒度过小,将使较多的可燃物随烟气进入尾部烟道,造成排烟温度偏高,排烟热损失增加;煤粒过大将使截面颗粒浓度减小,间接削弱了传热,床压偏高,渣量增加,给排渣带来困难,严重时甚至出现流化不良,造成结焦事故¨’2]。

2.2维持床压平衡。避免翻床事故

单炉膛裤衩型双布风板结构,是Alstom公司300MWCFB锅炉的特点之一。维持两床床压稳定,避免两床失稳发生翻床,是保证锅炉安全稳定运行,提高锅炉效率的关键。从已投产机组得出的主要经验是:

(1)保证热电偶、风量测量装置及风门调节装置准确性,使一次风量和一次风压得到有效调整,避免因错误指示导致的误调。

(2)适时、适量排渣,调整给煤量。给煤量调整时应使各点给煤均匀,使燃煤在整个床面分布均匀,两侧给煤量应同步增减,控制炉膛两侧床压偏差小于2.5kPa。

(3)炉膛两侧外置床返料量应基本一致,避免因为返料量偏差而产生床温、床压偏差。

2.3把握外置床的投运时机

外置床,即外置式换热器,是Alstom公司300MWCFB锅炉的结构特点之一。它通过机械三通阀(锥形阀)来控制冷、热灰的分配比例。按照Alstom公司技术资料,要求机组带一定的负荷后(床温大于800℃,锅炉蒸发量大于100t/h)才能投外置床。为避免投用外置床对汽温、床温产生较大冲击,可在锅炉升温升压过程中,在保证循环物料平衡的前提下,间断少量地置换外置床里的冷床料,让外置床也跟着同步升温,一旦物料循环正常建立,外置床即可投入运行。

2.4寻求优化方案。节约厂用电

与常规煤粉炉相比,CFB锅炉风机数量多,压头高,导致厂用电率高,影响CFB锅炉的经济性。应不断探索各设备、系统的优化运行方案。

(1)对部分设备实施变频改造,如一次风机,通过变频调速,可以减少调节挡板带来的节流损失。应考虑风机最低安全转速限制,确保在最低转速时,能保证燃料的正常流化;还可对二次风机、引风机、凝结水泵等进行变频改造,一般平均节电35%;还可以减小启动电流对电网的冲击,

延长电机的检修周期和使用寿命。 万方数据

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300 MW CFB锅炉的运行控制

作者:彭金勇, PENG Jin-yong

作者单位:临涣中利发电公司,安徽,淮北,235139

刊名:

发电设备

英文刊名:POWER EQUIPMENT

年,卷(期):2008,22(6)

参考文献(3条)

1.牛培峰大型国产循环流化床锅炉燃烧过程智能控制系统应用研究[期刊论文]-中国电机工程学报 2000(12)

2.党黎军循环流化床锅炉的启动调试与安全运行 2003

3.岑可法;倪明江;骆仲泱循环流化床锅炉的设计与运行 1997

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/b15089550.html,/Periodical_fdsb200806011.aspx

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