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精细提质量 精益增效益

精细提质量精益增效益

---苏尼特金曦公司精细化管理提升2014年生产经营业绩

“2014年公司生产经营好成绩的取得,得益于集团公司的正确决策和全体员工的共同努力!”这是董事长、党委书记段希刚在苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(以下简称公司)2014年工作总结和2015年工作部署会上发表的感慨。

在刚刚过去的2014年,公司又传佳绩,生产经营各项指标捷报频发,超额完成中国黄金集团公司(以下简称集团公司)下达的全年生产经营任务。成绩的取得,的确得益于集团公司2014年提出的优化“五率”、精细化管理的措施,得益于公司对降本增效、优化“五率”指标和精细化管理的精心组织和具体实施。

合理部署,精心组织

2014年年初一开始,按照中国黄金集团公司的决策和部署,公司就精心组织,合理安排。从董事长、总经理到生产车间的每一位职工,根据生产经营的实际情况,将各项具体指标分解到人,落实到具体的岗位上,形成人人肩上有指标、千斤重担众人挑的生产经营格局来。公司组织管理部门,认真梳理公司定岗、定员标准,按照管理类型设置岗位,努力精简管理岗位,充实生产一线;生产单位积极响应公司号召,合并相邻生产岗位,能兼职的

实行岗位兼职,提高劳动定额。特别是在公司开展党的群众路线教育实践活动以来,党员领导干部作风转变,更加务实,更加紧密联系职工群众。在集团公司提出优化“五率”指标、降本增效、精细化管理、“五小”改革等方面,公司真抓实干,严格考核。

优化选矿,精细管理

公司选矿厂不仅勤俭节约,和全公司一样实行“以旧换旧”的做法,节约原材料的消耗,而且加强设备管理,对运转设备勤润滑、勤保养、勤擦拭,通过多项措施提高优化选矿回收率。

一是实施“多碎少磨”,降低破碎产品粒度。根据生产实际情况,通过降低振动筛筛孔尺寸这一项,就使破碎产品粒度由原来的-10mm占88.30%提高的-8mm占90.55%。

二是优化钢球配比,提高磨矿产品细度。现场重新优化1#、2#球磨机钢球配比,磨矿产品细度-0.074mm 含量由原来的88%提高到92%,浸渣品位由原来的0.26克/吨降低到0.20克/吨,浸出率由原来的92.44%提高到93.60%,提高了1.16百分点;

三是优化活性炭吸附工艺条件,提高金吸附率。通过建立流程中各吸附槽活性炭新的实时检测档案(粒度分布、碘值、密度、炭损失率等),按照实时检测结果,与以前已建立的检测档案进行逐相对比,发现问题及时调整处理,通过优化流程吸附率达到99.76%,同比上一年的99.53%提高了0.23%。

公司选矿厂全年作业天数达到341.84天,比预算的336天增

加5.84天;处理矿量107.99万吨,完成预算105万吨的102.85%;平均日处理矿量达到3159吨的好成绩;选冶回收率达到91.56%,比预算的90.45%,提高了1.11百分点。

技术到位,精准采矿

公司生产技术部主要负责露天采矿和供矿任务,合理部署露天采矿作业,是优化损失率、贫化率的关键所在。学采矿出生的张化武总经理经常亲临生产一线,与生产技术管理人员一道,靠前指挥。

一是完善露天采矿设计审批制度,严格执行“一炮一申请一设计一审批”程序,即每个爆区都要做出爆破设计和申请,经过主管领导严格审批后才能实施;按照规范要求,不断优化爆破设计,确保做到爆破参数安全、经济、合理,把损失、贫化降到更低。

二是严格控制矿岩界限,执行矿岩分爆制度。提出“两测一取一指令”,在爆区穿孔前按照设计先进行地质界线测定,确定爆区穿孔的矿岩分界线,然后实施穿孔;穿孔完毕对4m×4m网度的穿孔岩粉进行地质取样化验,通过化验结果二次圈定矿体,据此进行矿岩分爆;爆破后根据二次圈定矿岩界限再次进行放线,按此界限组织拉运矿岩;“一指令”指实行供、配矿指令单制度,根据二次圈定结果制定供、配矿指令单,对爆区的矿、岩拉运及配矿进行分级管理,对稍低于边界品位的矿石另堆存放,不仅有效

降低了采、出矿贫化率,而且还提高了资源利用率,降低了损失。

三是强化现场管理,技术人员现场监管到位。从部门负责人到技术人员跟班作业,通过地质、测量、采矿技术人员共同控制采场。在地质、测量技术人员对爆区进行二次圈定并在现场用彩旗标定后,采矿技术人员严格按照指令单现场管控,做到“三不拉运”,无指令单不拉运,界限不清不拉运,地处边界位置的矿石夜间不拉运,确保矿岩分装分运。

公司全年露天采矿损失率控制在0.09%,比预算的3.0%降低2.91%,贫化率控制在2.03%之内,比预算的5.0%,降低2.97%;完成露天剥离16289立方米,采矿148万吨,完成全年预算100万吨的148%,矿石品位达到3.44克/吨的好成绩。

保障供应,精心服务

为合理配合采矿、选矿的生产任务,公司专门成立由采矿和选矿专业技术人员组成一个“设备管理小组”,与设备能源部进行对接,对设备管理提供技术支持,保证设备供应不拖后腿。公司还开展建言献策、小改小革活动,听取职工群众的意见,最大程度发挥了采矿和选矿设备的生产效能。

通过加强机修车间对设备的日常巡检及维护保养,加强重点设备、重点部位日常点检,提高设备的维护、保养和维修质量,保证关键设备备件的储备,也保证重点设备工具的储备等措施,全年设备运转率达到93.65%,比预算的92.19%提高1.64百分点。

后勤服务保障供应方面也是功不可没,后勤服务中心优先服务生产、技术和选矿一线员工。在工服清洗、食堂饭菜、车辆使用等方面,提供周到的服务。有时候在抢修、检修和突发事件发生时,后勤服务人员主动上门联系服务,确保第一时间到位服务。

精细化管理提升了公司生产经营的业绩,公司全年实现产金3401.45公斤,比预算3300公斤,增加101.45公斤,完成预算的103.07%;实现销售收入8.38亿元,实现利润5.48亿元,比预算5.10亿元增加3800万元,完成预算107.45%的优异成绩,正像公司院内的宣传标语一样:精细提质量,精益增效益。

本文作者:沈雷

联系电话:136********

通讯地址:内蒙古苏尼特右旗朱日和镇苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司

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