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煤矿潜水泵分散与集中排水技术经济分析

潜水泵分散与集中排水技术经济分析

机电科

青云煤矿井下煤层赋存条件为单一中厚煤层,为保证工作面顺利回采,巷道掘进时全部沿煤层顶底板施工,起伏变化较大,后巷局部易形成低洼积水,需施工临时泵坑安装潜水泵排水;另外个别下山巷道由于距离较长,排水高差大,超过潜水泵扬程,还需要接力排水,系统复杂,造成巷道内排水点多,水泵及排水人员占用多,排水效率低,增加了排水隐患风险点,不利于安全管理,下面以21304两顺槽排水系统为例进行分析。

一、21304两顺槽原有排水系统

1、轨道顺槽

1.1排水路线:轨道顺槽随施工进度,在通迟580m、1100m、1380m各施工一对标准泵坑,泵坑之间为三级接力排水,最后由580m泵坑的水泵集中将水排至轨道顺槽车场上部水沟内,然后自流至二水平东翼水仓内排至地面。

1.2设备配备:轨道顺槽按照300m3/h的排水能力配备水泵及管路,双回路供电,沿线敷设DN150排水管路两趟、DN100一趟。其中580m泵坑内安装MD85/45×2型多级泵2台,BQS80/80型潜水泵2台;1100m泵坑内安装BQS80/80型潜水泵4台;1380m泵坑内安装BQS50/30型潜水泵6台。投入水泵及控制开关共计34台,电机功率341kW。

1.3人员配备:580m泵坑为多级泵排水,配备水泵工2人;1100m、1380m泵坑为潜水泵自动控制开停,未安排专职水泵工;维护电工1人。投入人工合计3人/班。

2、胶带顺槽

2.1排水路线:胶带顺槽随施工进度,在通迟560m、1380m 各施工一对标准泵坑,1200m施工一个临时泵坑,泵坑之间为三级接力排水,最后由560m泵坑的水泵集中将水排至胶带顺槽车场上部水沟内,然后自流至二水平东翼水仓内排至地面。

2.2设备配备:胶带顺槽按照300m3/h的排水能力配备水泵及管路,双回路供电,沿线敷设DN150排水管路两趟、DN100一趟。其中560m泵坑内安装MD85/45×2型多级泵2台,BQS80/80型潜水泵2台;1200m泵坑内安装BQS50/30型潜水泵4台;1380m泵坑内安装BQS80/80型潜水泵4台。投入水泵及控制开关共计28台,电机功率326kW。

2.3人员配备:560m泵坑为多级泵排水,配备水泵工2人;1100m、1380m泵坑为潜水泵自动控制开停,未安排专职水泵工;维护电工1人。投入人工合计3人/班。

21304两顺槽原有排水系统见下图。

二、21304两顺槽调整后排水系统

1、轨道顺槽

1.1排水路线:排水系统调整后轨道顺槽由1380m泵坑将水排至1100m泵坑,然后由1100m泵坑的水泵将水一级直排至轨道顺槽车场上部水沟内,自流至二水平东翼水仓内排至地面。580m泵坑水泵仅作为应急备用排水使用。

1.2设备配备:轨道顺槽仍按照300m3/h的排水能力配备水泵,供电及排水管路不变。其中580m泵坑内安装BQS80/80型潜水泵1台;1100m泵坑内安装MD85/45×3型多级泵3台、BQS80/80型潜水泵1台;1380m泵坑内安装BQS50/30型潜水泵6台。投入水泵及控制开关共计27台,电机功率284kW。

1.3人员配备:1110m泵坑为多级泵排水,配备水泵工2人;1380m泵坑为潜水泵自动控制开停,未安排专职水泵工;

维护电工1人。投入人工合计3人/班。

2、胶带顺槽

2.1排水路线:排水系统调整后胶带顺槽由1380m泵坑的水泵将水一级直排至胶带顺槽车场上部水沟内,然后自流至二水平东翼水仓内排至地面。560m泵坑水泵仅作为应急备用排水使用,1200m泵坑停用。

2.2设备配备:胶带顺槽仍按照300m3/h的排水能力配备水泵,供电及管路不变。其中560m泵坑内安装BQS80/80型潜水泵1台;1380m泵坑内安装MD85/45×3型多级泵3台、BQS80/80型潜水泵1台。投入水泵及控制开关共计13台,电机功率239kW。

2.3人员配备:1380m泵坑为多级泵排水,配备水泵工2人,维护电工1人。投入人工合计3人/班。

21304两顺槽调整后排水系统见下图。

三、排水系统调整前后分析比较

1、设备投入:

1.1排水系统调整前轨道顺槽投入设备34台,胶带顺槽

投入设备28台,合计62台。

1.2排水系统调整前轨道顺槽投入设备27台,胶带顺槽

投入设备13台,合计40台。

1.3排水系统调整前后减少设备投入22台。

2、租赁费投入:

2.1排水系统调整前大功率潜水泵投入12台,多级泵投

入4台,月租赁费为12×1280+4×250=16360元。

2.2排水系统调整后大功率潜水泵投入4台,多级泵投

入8台,月租赁费为4×1280+8×290=7440元。

2.3排水系统调整前后减少租赁费16360-7440=8920元/

月。

3、电费消耗:

3.1排水系统调整前电气设备总功率为341+326=667kW,

月电费为667×24×30×0.6=288144元。

3.2排水系统调整后电气设备总功率为284+239=523kW,

月电费为523×24×30×0.6=225936元。

3.3排水系统调整前后减少电费288144-225936=62208

元/月。

4、人工投入:

由于考虑水泵、管路及控制开关每班均须安排专人维护管理,保证排水系统安全运行,因此系统调整前后水泵工及维护人员保持不变。

5、安全风险:

5.1系统调整前为多级排水,管理维护点多,故障风险

点多,调整后改为一级直排,故障风险点减少,排水系统安全可靠。

5.2排水系统调整前多为潜水泵自动控制,水泵烧坏漏

电易造成整个供电回路跳电,且存在故障点查找困难的问题,系统调整后这一状况得到改善,保证供电系统运行安全。

四、结论

1、顺槽施工时应根据底板变化情况,提前将底板顺平或

施工深水沟,尽可能减少低洼点,减少临时水泵。

2、顺槽沿途确需临时排水时,必须使用7.5kW以下的小

潜水泵排水,不得使用大功率潜水泵,防止频繁启动造成水泵烧坏。

3、顺槽沿途需要水泵排水时,在水泵排水能力满足的情

况下应尽可能集中一级直排,减少接力排水。

4、在一级直排的永久泵坑尽可能采用多级泵排水,减少

租赁费投入,降低生产成本。

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