文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻井事故报告.

钻井事故报告.

羊塔克5-3井卡钻事故报告

一.基本数据:

1.事故井深:4580.31米

2.井身结构:121/4"×4580.31+133/8"×510.09米

3.地层及岩性:上第三系吉迪克组,砂岩,泥岩

4.泥浆性能(当时):密度1.48g/cm3,粘度,60秒,氯根15500PPm,

5.井下落鱼:121/4"FS2563钻头+630*NC56(母)+8"NDC*1根+

8"LDC*1根+121/4"F+8"LDC*3根鱼长45.79米

6.鱼顶位置:实探在443

7.5米

7.发生时间:2003年10月20日16:40

8.解除时间:2003年11月29日19:30

9.损失时间:962:50

10.工程报废进尺:330.31米

11、返工进尺:330.31米

12、返工井段:4250-4580.31米

二.发生经过:

2003年10月20日16:40钻进至4580.31m,转盘扭矩增大,上提钻具遇卡10吨,活动钻具,最大220吨,最小160吨(钻具原悬重170吨),转盘不能转动,活动无效,钻具卡死.

三.处理过程:

1.循环活动钻具:钻具卡死以后,循环Q:46L/S,P:20MPa,活动

钻具(160~220吨),循环过程中泵压逐渐上升,环空不畅通,

间断开泵循环,转动转盘,试图蹩通环空,泵压最大24MPa,

最小降至9MPa,泥浆出口密度1.49g/cm3,粘度59秒,出口

排量逐渐减小,泵压24MPa压力不降.环空堵死.

2.溢流关井观察:环空堵死后,继续蹩压24MPa上下活动钻具,

转动转盘,试图蹩通环空,期间泥浆出口间断返出,液面上

涨2.5方,关环形防喷器,套压由0↗2.5MPa,立压24↘

11MPa.正打压至立压14MPa,观察,立压14MPa↘8.5MPa↗

24MPa,紧急关方钻杆下旋塞。关井观察,地面准备重泥浆

(密度1.91g/cm3泥浆70方)至21日3:00套压降至0MPa。3.开井求压:2003年10月21日11:30开井观察环空无外溢,灌泥浆1.2方返出,继续观察环空无外溢.井口卸方钻杆接105MP a控制头,用700型压裂车打平衡压20MPa,开下旋塞,钻杆内压力25.5MPa(当时泥浆密度1.49g/cm3,折算地层压力系数2.05)。间断放压3次,压力25.5↘16↗24.5,共出泥浆0.2方,无气。连接地面压裂车至井口控制头管线,管线试压40MPa,试压合格,正打压30至60MPa,钻头水眼不通,放压至25MPa,关闭井口控制头。连接井口控制头至节流管汇管线,放立压25MPa↘0MPa,钻杆内无外溢,钻头水眼堵死,此时环空亦无外溢。

4.倒扣起钻:2003年10月22日19:25开井观察环空外溢,关环形防喷器,套压0↗2.6MPa.钻杆内无外溢.地面配泥浆(密度1.72g/cm3,80方),测卡车测卡点,深度990米,现场决定从卡点处倒开钻具,进行压井作业。在钻具紧扣过程中,钻具突然解卡,

恢复原悬重,由于钻具水眼不通,环空垮塌严重,钻具上提挂卡严重,最大上提至270吨,勉强活动出10个单根,钻具又卡死,于是倒扣起钻至套管内(环形防喷器关闭),起钻灌入1.91泥浆59方,套压2.6MPa↘1.5MPa

5.下钻压井起钻:下钻在第十柱钻杆上接循环头及回压凡尔下钻至2000.09米,循环压井,泥浆密度1.49↑1.71g/cm3,停泵观察,立套压为零.,起钻完,检查钻具,发现第一柱钻杆及第1,2,3,5柱钻铤被粗沙子堵死.

6.下钻通井遇卡:通井钻具结构:121/4″HJ517L钻头+8″钻铤×5根+NC56(母)×520+51/2″钻杆,下钻至620米,遇阻划眼(井段620~650米),循环返出很多泥饼及地层掉块,又分段下钻至1490米,2500米,3170米,循环排盐水处理泥浆,泥浆进出口密度1.70~1.72g/cm3.总共排出受污染泥浆及盐水169方,盐水密度1.25g/cm3.2003年10月27日5:10循环排盐水处理泥浆过程中(钻头深度3170m),上下活动钻具,间断转动转盘,在转转盘活动钻具过程中,指重表灵敏针摆动,转盘扭矩无变化,转速无变化,司钻摘转盘上提钻具遇卡,当时钻具悬重110吨,最高提至260吨,最低压至0.转动转盘电流至800A,无效,钻具卡死.卡钻原因,压差太大,造成压差卡钻.(钻进中该井段泥浆密度1.17,密度提高以后压差达17MPa)

7.第一次泡解卡剂2003年10月27日5:10发生压差卡钻以后,循环活动钻具(40~160吨),调整泥浆性能至进出口密度1.71g/cm3,

循环罐液面无变化.上提钻具拉卡点,卡点深度1900m.配解卡剂40方,配方:柴油21方+水6方+PIPELAX4吨+重晶石47吨+快T3.06吨,性能:密度1.63g/cm3,粘度45秒.,注解卡剂38方,替密度1.71g/cm3泥浆68m3,泡卡期间(关环形防喷器,套压2MPa)每半小时活动一次钻具40~180吨,每一小时顶一次水眼.2003年10月29日18:25拉卡点,深度1461m,卡点上移,泡卡无效.2003年10月29日24:00循环排解卡剂.

8.第二次泡解卡剂:经过第一次泡卡,现场认为,降低压差解卡才是解决问题的唯一途径.于是节流循环降密度1.71↘1.50,控制套压3MPa.同时配解卡剂,配方与第一次相同.2003年10月30日22:15注密度1.50解卡剂80方,替1.50泥浆33方,浸泡井段3170~1650m.至2003年10月30日2:30关环形防喷器泡卡,套压2.8MPa,立压3.3MPa.上提钻具250吨解卡.压差卡钻解除.

9.循环处理泥浆提密度:压差卡钻解除后,循环处理泥浆,加入大量防塌剂,润滑剂,调整密度1.50↗1.66,泥浆液面稳定,起钻检查钻具.

10.下钻探鱼顶,分段排盐水:下钻至3170m,循环加润滑剂,防塌剂维持泥浆密度在1.66g/cm上下,分段下钻循环划眼排盐水,下钻过程中,钻具坐吊卡,就需坐转盘,否则就粘卡,而且一旦短时间内不能解卡,将造成大段钻具粘卡.每次最多下三柱钻杆,排完盐水后,继续下钻,下钻过程中,遇阻就划眼,划眼期间转盘多次蹩停,下划非常困难,最长一个单根划眼在6个小时以上,比钻进还慢.

另外由于遇阻划眼,盐水无法排放,全部混入泥浆中,造成泥浆密度下降,悬浮能力下降,失水上涨,不得不每班加大量重晶石及处理剂维护.从卡钻至今,加入重晶石700多吨。划眼过程中在4400~4437.5m钻遇致密的砂桥,下划困难,震动筛返出大量砂子,象流水一样,除砂器处也返出大量细砂,证实卡钻原因是钻进过程中钻遇异常高压层,压力不能平衡,地层出盐水,地层大量出砂井壁垮塌,造成环空蹩堵钻具埋死所致。划至鱼顶后泥浆密度1.71g/cm3,地层(压力系数2.05)不出盐水,证实落鱼已经埋死,水眼不通,无法打捞。下步准备侧钻。

11.打水泥塞,循环降密度,下侧钻钻具:探到鱼顶后(4437.5m),循环处理泥浆,起钻钻具探伤,检查钻具。下入光钻杆,至鱼顶打水泥塞,注水泥浆27方,水泥塞长度242.5m,(井段4437.5-4195m),根据水泥量及水泥塞高度折算井径约15",钻水泥塞至4250m,循环调整泥浆,密度1.71↘1.55,粘度57秒。同时加入大量润滑剂,防塌剂,泥浆含油量达到10%以上。泥浆性能调整以后,降低了压差,增加了润滑性,具备了侧钻条件。投多点起钻,起钻过程中钻具坐吊卡,未转动转盘,按正常速度起钻,已没有粘卡现象。下入侧钻钻具组合:121/4"HJ517G钻头+76/8"螺杆+630×NC56+2.5°弯接头+无磁钻铤×1根+8"钻铤×3根+NC56(公)×520+51/2"钻杆,准备用有线随钻测量仪侧钻。12.侧钻:下侧钻钻具过程中,3786m以后遇阻严重,间断循环转转盘划眼至井底,到底后调试仪器正常,探管测得井底参数,

井斜1.3°方位角156°,调整工具面向相反方向侧钻,由于井径大,平均在15"以上,钻具没有支点,工具面始终稳不住,最初在270-360°范围内钻进,严格控制钻时,前5m,每3-5小时1米,以后逐渐根据钻屑返出情况调整钻压,钻时保持每米2-3小时,钻进过程中,由于新井眼逐渐形成,钻具在井壁形成支点,方位自然靠到330°方向。为防粘卡每10-15分钟活动一次钻具。司钻根据工具面变化判断螺杆工作状态,若工具面有规律的左右摆动,而且钻压不升,说明井下无粘卡现象,司钻均匀送钻,钻具始终处于运动过程中,加上螺杆工作过程中不停的震动,有效防止了粘卡发生,虽有几次险情,但都能及时解除。钻进过程中,井下一直处于微溢状态,日溢流量14方左右。泥浆不停地维护处理,维持泥浆密度在1.58g/cm3。侧钻至井深5266m,探管测深4255m,井斜2.2°,方位330°,估计井底井斜在4°左右,侧钻新井眼距离老井眼超过1米。起钻前泥浆加重到1.60-1.61g/cm3。起钻甩螺杆,无磁钻具,取放防磨套过程中,井口又有少量外溢,说明密度1.61仍不能平衡地层压力。

13.新井眼钻进:侧钻完,下入121/4"HJ517G钻头+8"钻铤×11根+NC56×520+51/2"钻杆进行新井眼钻进。钻进过程中,长裸眼井眼无消耗,泥浆罐液面无变化,泥浆密度,切力,粘度,持续下降,证明地层还在出盐水,在泥浆直接加入抗盐土,加入SMP-2进行维护调整泥浆,同时加入大量重晶石,密度逐渐提高到1.66,井下盐水层仍不能压死。泥浆在不加胶液维护的情况下,泥浆罐

液面依旧没有变化,估计日出水量仍在10方以上。现场认为只有继续提高密度压死盐水层,才能防止泥浆盐水侵,保证泥浆性能不遭到破坏,保证有效的悬浮性与携砂能力,但是泥浆密度提高以后,又增加了压差卡钻的风险,而且不利于以后的下套管作业。钻进过程中,逐渐提密度至1.71g/cm3,液面开始有消耗。用12吨钻压降斜钻进至4288m,井段(4266-4288m),投多点起钻,多点测斜数据井斜3.05°,方位305°。新眼距老眼2.3m,加壁墙有足够的厚度作为支撑,能保证下部井段安全钻进。起钻过程中多灌入泥浆6.6m3,说明井眼消耗正常,泥浆密度1.71已能基本平衡地层压力。起钻完,下入121/4"MS1952钻头+8"DC×2根+121/4"扶正器+9根8"DC+NC56(公)×520+51/2"DP钻具组合钻进,11月29日19:30侧钻钻进至井深4580.31米,事故解除。为防压差卡钻,起下钻过程中钻具坐吊卡就始终不停地转转盘。下钻过程中虽然出现不同程度阻卡,但都能靠上下活动钻具解除。弯曲井眼遇卡易采取下压方式解决。

四.事故原因:钻遇高压盐水层,井壁失稳,造成卡钻

五.教训及建议:非目的层放宽泥浆密度范围,采用合理井身结构。

羊塔克5-3井

2003年11月30日

井喷事故案例汇总汇总

一、钻进过程的事故案例: 案例一赵1井井喷事故 专家点评:赵1井井喷的主要原因是领导对井控工作不够重视,没有井控制度及井控设备是造成井喷失控的主要原因之一。另外职工无井控知识,对井喷的危害认识不够,在钻井液发生石膏侵及气侵密度下降后,没有采取措施,发生井喷后还不进行加重是造成事故的重要原因。当时没有以人为本的思想,“革命加拼命”的思想使三位同志献出宝贵的生命。这一教训值得深思。 1、基本情况 赵1井是华北油田赵兰庄构造上的第一口资料井,位于河北省晋县周头乡赵兰庄大队,由华北石油管理局第四钻井工程公司3222钻井队承包施工任务。该井设计井深3200m,钻探目的是了解古生界及第三系含油气情况,并查第三系及古生界地层剖面特征及其生储盖组合。该井于1976年5月20日开钻,用φ400mm3A钻头钻至井深97.87m,φ324mm表层套管下至井深84.14m,水泥未返至地面,人工灌水泥近100袋。井口未装防喷器。5月25日用φ248mm3A钻头二开。 2、事故发生经过

1976年6月25日0∶15,泥浆中散发出了强烈的硫化氢气体,熏倒了柴油机助手邵战荣,在没有防毒面具的情况下,同志们继续坚守岗位,队长李仁杰换下了司钻梁通荣及钻工张永宁,坚守在钻台上,0∶36当钻进至井深435.80m时,第一次井喷发生,强大的天然气带着强烈的硫化氢气体从井口呼啸而出,李仁杰使尽最后的力气刹死刹把,摘掉转盘离合器,司钻梁通荣和钻工黄生存为抢救同志,保护井下设备安全,也倒在于队长李仁杰身旁,李仁杰、梁通荣献出了宝贵生命。 0∶45发生了第二次井喷,地质工陈禄明为了取准资料,卡准井喷井深,在抢救下战友后登上钻台丈量方入,被第二次井喷冲下钻台,英勇献身。 由于从井内喷出了大量的原油及天然气,继第二次井喷后造成严重井塌,井喷停止,在这次井喷事故中,先后3人死亡,6人昏迷,井深2424.60m钻具被卡。 3、事故处理过程 该井被喷塌后,根据原石油化学工业部付部长张文彬的指示,原华北石油会战指挥部决定,在6月26日和6月27日对赵1井进行封堵及防窜工作。 (1)施工设计 ①封堵井段 管外0—30m(预计) 段长30m 水泥45袋

钻探事故原因及处理方法

钻探事故原因及处理方法 对于钻探工程孔内事故,目前尚未见到确切定义的相关资料。通常把钻探工程过程中发生的,中断钻孔内正常钻进得各种故障统称为孔内事故。它分为埋钻、卡钻、烧钻、断钻、落物、套管事故等几种类型。 虽然这些事故一般不会直接造成人员伤亡,国家也没有将它列入统计范围,但孔内事故和引发一系列其它危害。并且在处理事故(排除孔内故障)的过程中,常危及到人身安全。目前,全国石油、地质、建筑等行业尚有大量人员在从事钻探工程施工。因此,分析研讨孔内事故的危害及预防十分必要。 一、孔内事故发生原因 1、人为原因 主要是责任制度执行不严造成的事故,即指挥者或操作者没有严格认真的执行各种操作规程和各项规章制度。在施工中此类事故尤为普遍,主要包括以下几方面:一是指挥者不按客观规律办事,不执行规程和各种行之有效的制度,违章指挥,造成事故。如孔内出现挤夹钻具或翻孔埋钻时,钻机长不认真分析事故原因,而是指挥操作者蛮干。栓根绳硬拉或强行开动钻机立轴回钻,造成钻杆扭断。二是钻机当班操作人员不认真执行岗位责任制,不按操作规程作业,或者

在操作中粗心操作所致。如交接班时不很好交代水泵、钻机运转情况,盲目接班,一旦水泵不来水,就回烧钻。三是施工中技术管理薄弱,不进行经常性检查,缺乏日常安全工作的预见性,遇到比较复杂的情况缺少有力的技术措施。四是钻机操作人员技术素质低,操作不准确,不熟练。另外,钻具级配不合理,也容易造成孔内事故。 2、机械原因 机械因素造成的孔内事故主要是钻机的绞车。如柴油机、电动机在运转中突然出现故障,钻具在孔底提不上来,待故障排除钻具也被夹住,造成事故。 3、客观原因 主要是遇到不可预见的自然灾害,如夏季山洪暴发、江河泛滥,将工地淹没,或泥石流洗劫现场,都会使钻具无法提出孔内,钻孔被淤被埋,造成钻具夹埋,致使钻孔报废;在林区工作时遭遇火灾,蔓延到工地造成损失;突然停电致使钻具在孔内停留时间太长也会造成夹埋事故。 二、孔内事故处理方法 1、打捞 打捞是钻探中处理事故常用的方法。是使用各种类型的公、母矢锥,打捞掉入孔内的钻杆、钻铤、岩心管、钻头。这种方法,经常用来处理钻杆或钻铤的折断、脱扣、甩管等事故。有时,因钻杆断头斜劈,用矢锥给不上劲,可用可退

钻井事故处理

处理井下事故与复杂情况应遵守以下四条原则: ????1、安全的原则:井下事故与复杂情况多种多样,处理事故,工序复杂,处理过程中,必须从设备、工具、技术方案、技术措施、人员素质各个方面进行详细地考虑,不但要考虑如何进攻,而且要考虑如何退守,凡事要留有馀地,留有后路,不能做偷鸡不成反蚀一把米的傻事。 2、快速的原则:一旦发生井下事故或复杂问题,其情况会随着时间的推移而恶化,所以在安全第一的原则下,必须抓紧时间进行处理,要迅速的决策,迅速的组织,迅速的施工,工序衔接要有条不紊。 3、灵活的原则:处理井下事故和复杂情况是一个多变的过程,很难有一个一成不变的方案,既要重视过去的经验,又不拘泥于过去的经验;既要灵活机动,又不违犯客观规律;既要大胆思考,又要符合逻辑思维程序。 4、经济的原则:面对不同事故情况,从各种处理方案的安全性、有效性、工艺的难易程度、工具材料费用、占用钻机时间、环境影响等方面进行综合评估,在经济上合得来则干,合不来则止,此路不通,另走他路,处理事故的原则是把损失降到最低限度。 但有些事故必须处理的,就应尽最大能力进行处理。 造成钻具事故的原因: 疲劳破坏、腐蚀破坏、机械破坏、事故破坏。它们之间不是独立存在的,往往是相互关联相互促进,就某一具体事故来说,是一种或一种以上的原因造成的。疲劳破坏是钢材破坏的最基本最主要的形式之一;腐蚀破坏是钻具提前损坏的普遍原因之一。 形成钻具疲劳破坏的原因: 1、钻具在长期工作中承受拉伸、压缩、弯曲、剪切等复杂应力作用,达到足够的强度和足够的交变次数时,便产生疲劳破坏; 2、钻具达到临界转速引起的振动破坏; 3、钻进时的跳钻、别钻,既可产生纵向振动,又可产生横向振动,对受压部分钻具破坏极为严重,所以在砾石层钻进,最容易发生钻具事故; 4、钻具在弯曲的井眼中转动,每旋转一圈,拉压应力交变一次,如此频繁促使钻具早期破坏; 5、天车、转盘、井口不在一条中心线上,井口附近的钻具产生应力变形; 6、将弯钻杆接入井中,与其上下相连的钻杆都产生弯曲应力,这段钻具与狗腿井段相遇,产生的交变应力将是相当大的。 造成钻具腐蚀的因素有: 氧气腐蚀、二氧化碳腐蚀、硫化氢的腐蚀、溶解盐类的腐蚀、各种酸类的腐蚀、电化学腐蚀、细菌腐蚀 其中溶解盐类的腐蚀的规律是: 1、和钻井液pH值有关,pH值越低腐蚀作用越强; 2、和温度有关,温度越高,分子活动能力越强,腐蚀速度加快; 3、和溶解盐的浓度有关,溶解盐浓度越大,腐蚀速度越快; 4、和钻井液流速有关,流速越快,腐蚀越快,因此钻具内壁比外壁腐蚀快。 钻具机械破坏的因素有: 1、钻具制造中形成的缺陷; 2、钻具在长期使用中的腐蚀与磨损; 3、搬运或使用过程中造成的外伤; 4、上扣不紧,不按规定扭矩上扣,或接头台肩靠不紧,台肩不密封,螺纹易刺坏和疲劳折断; 5、处理卡钻事故,不恰当的大力活动钻具,超过极限,损坏钻具; 6、钻进时钻压过大,发生连续别钻,或遇阻卡强扭,把钻杆母螺纹胀大、胀裂,造成钻具脱落; 7、对连接螺纹长期使用,不定期卸开检查,致使螺纹磨损严重,造成钻具脱落; 8、在内径突变处,流动的钻井液形成涡流,冲蚀管壁,甚至刺穿,降低钻具强抗拉、抗扭强度; 9、将连接螺纹规范搞错,咬合不紧,容易磨损造成脱落; 10、中途测试挤坏钻杆。 钻具事故破坏的因素: 1、把不同钢级、不同壁厚、不同等级的钻具混同使用,强度弱的先破坏; 2、顿钻造成钻具折断; 3、事故倒扣;4由于操作失误,过失倒扣。钻具断落的特征有: 1、悬重下降; 2、泵压下降; 3、转盘负荷减轻; 4、没有进尺或放空。 钻具的正确使用方法: 1、钻具上下钻台,公母螺纹必须戴防护套,并且平稳起下,不许碰撞钻杆两端的接头; 2、钻具连接前,将公母螺纹及台肩清洗干净,仔细检查,没有问题,方可涂好合格的螺纹脂,进行连接; 3、上、卸扣时,不允许大钳咬钻杆本体; 4、当钻具悬重超过1100kN时,用长体卡瓦或用双吊卡进行起下钻和接单根作业; 5、任何东西不许撞击井口钻具的母接头台肩; 6、对扣准确,不许错口或硬上; 7、按标准扭矩上扣; 8、鼠洞接单根时,必须用大钳按标准扭矩紧扣; 9、钻铤提升短节,用大钳紧扣; 10、卸开螺纹时,使螺纹不受力; 11、卸扣不许用转盘绷扣; 12、避免钻具产生刻痕,特别是横向刻痕; 13、除处理事故外,弯钻杆不许下井,不许使用弯方钻杆; 14、不能用钻杆做电焊时的搭铁线,容易烧成伤疤; 15、任何情况下,都不允许超过钻具的屈服强度提拉或扭转; 16、使用高矿化度钻井液时,应加防腐剂,以保护钻具; 17、钻井液pH值应维持在9.5以上,可以减少腐蚀和断裂; 18、钻遇硫化氢气体,坚决压死; 19、井下温度超过148°C时,钻井液处理剂和螺纹脂中,避免含有硫的成分; 20、进行钻杆测试时,钻杆在硫化氢环境中暴露的时间不得超过一小时。 钻具管理制度: 1、钻具应分类组合,成套使用,实行租用制度; 2、入井钻具要详细检查钢号、壁厚、公母接头、水眼直径,丈量长度,登记造册,台肩接头清洗干净,检查钻具有无致命损伤,不合格者不许下井; 3、使用钻具要实行上下倒换制度; 4、执行错扣检查制度;(好处:检查接头台肩的完好程度,可以防止扣紧难卸的问题) 5、要执行定期探伤制度;(钻铤及接头每运转200-300小时进行探伤)

钻井事故及处理名词解释

钻井事故及处理名词解释 (Drilling accidents and treatments) 一、钻井井下事故(Downhole drilling accident):钻井作业在井内发生的各种事故的总称。 1、卡钻(pipe sicking):凡钻柱在井内不能上提、下放或转动叫做卡钻。 2、机械卡钻(mechanical sticking):除压差卡钻之外的卡钻统称为机械卡钻。 3、泥包卡钻(bailing-up sticking):钻入泥页岩底层不能及时清除井底岩屑,钻井液与岩屑混合紧紧抱住钻头或其他井下工具形成的卡钻。 4、砂桥卡钻(sand bridge sticking):岩屑在井径变化处集聚堆积造成的卡钻。 5、沉砂卡钻(solids setting sticking):岩屑在井底沉积造成的卡钻。 6、键槽卡钻(key seat sticking ;key slot sticking):钻井作业过程中,钻具在井壁形成的槽沟内被卡。 7、垮塌卡钻(sloughing hole sticking):由于井壁坍塌埋住钻具而发生卡钻。 8、压差卡钻(differential pressure sticking):即粘附卡钻,钻井液液柱压力大于地层孔隙压力使钻柱紧贴于井壁发生卡钻。 9、小井眼卡钻(undergauge hole sticking):当井眼直径小于使用钻头直径,在下钻时钻头压入该井段造成的卡钻。 10、缩径卡钻(formation swelling sicking,hole shrinking sticking):由各种因素一起井径缩小而造成的卡钻。 11、顿钻卡钻(drill string free-fall sticking):由于顿钻后钻具弯曲造成的卡钻。 12、落物卡钻(junk sticking):由于井内落物而造成的卡钻。 13、水泥卡钻(cement sticking):在挤、注水泥作业中造成的卡钻。 14、干钻卡钻(dry drilling sticking):在无钻井液到达钻头时钻进而发生的卡钻。 15、落物事故(junk accidents):指钻头、牙轮、滚珠、刮刀片、钳牙等井下或地面工具或物体掉入井内的事故。 二、钻具事故(drilling string accident):指钻杆、钻铤、各种工具接头及辅助工具在井下发生的断脱、刺穿等事故。

下钻预防钻井事故安全注意事项

下钻预防钻井事故安全注意事项: 1、下钻前仔细检查起下钻工具,销子齐全,螺丝不松。 2、上卸钻头用钻头盒,PDC钻头要用麻袋包好上卸,安装喷嘴应用手平稳压入,不得用榔头击入;新钻头应量外径,根据上只钻头起出外径确定划眼井段。(特别是灰岩、砂岩段) 3、接钻铤必须用安全卡瓦卡牢,安全卡瓦距卡瓦10—15厘米,严禁将安全卡瓦随钻铤带上二层台。 4、转盘上禁止放手工具,在井口使用手工具必须将井口盖严,丝扣油刷子严防落入钻柱水眼内。 5、下完钻铤或钻头下至套管鞋内,将钻具坐于转盘上检查保养钻井设备。检查重点:悬吊系统、刹车系统。 A、大绳断丝,1个扭距不超过7丝。 B、活绳头、死绳头螺丝。 C、试验防碰天车是否起作用。 D、调整刹把,灵活好用。 E、钻机各盘链条小销子。 F、各类油嘴注黄油。检查保养完下钻。 6、钻具出套管后,挂电磁刹车下钻,遇阻不超过100KN,否则必须上提钻柱恢复原悬重,然后再下放。钻柱在连续遇阻状态下,下行不超过一单根,必须上提到原位置恢复悬重,防止下压过多或井壁上泥饼、岩削堆积到钻头上部使钻具上提遇卡,发生卡钻。下钻遇阻不超过150kw,多次上下活动无效,必须接方钻杆开泵划眼,划眼以冲为主,转动为辅,防止划出新眼。 具体做法:开泵后下放遇阻10—20KN,刹住刹把,起动钻盘转几圈,悬重恢复就停转盘下放。大段划眼,必须循环钻井液一周,将岩屑带至地面,防止停泵后发生沉砂卡钻。 7、钻具上扣必须上到归定扭矩。B型大钳必须双钳紧扣,5″钻柑四道猫头绳拉紧,6″以上必须四道猫头加摩擦猫头拉紧,防止工作中倒扣。 8、下钻通过油气层井段或易垮塌井段,要控制下放速度,防止压力激动破坏井压平衡,憋漏地层,引起井下复杂。 9、严禁在大钩承受负荷的情况下调刹带,应在空游车上行时调,刹把下、曲拐下不允许有杂物,刹车毂内严禁落入油污。{用干纯碱清洗}下钻完前二柱关掉冷却水。 钻进预防钻井事故安全注意事项: 1、下钻完,钻头离开井底2—3米以上(一般上提一单根)开泵,开泵时柴油机转速800-900转/分。立管边沿泵压升到5MPA摘泵,下降后再开,多开几次,观察井口返出钻井液后,开泵连续运转。柴油机转速调到钻进时的转速1150—1200转/分。待泵压稳定后,钻头慢速下放止井底,轻压慢转平稳接触地层,牙轮钻头跑合30分钟,PDC钻头井底造型钻进0.3米,然后按设计钻井参数正常钻进。 2、送钻:精神要集中,可点送、可溜送。都要求送钻均匀,眼看指重表,同时观察滚筒或大绳下放速度,做到既跟上钻压又不溜钻。严禁钻头加压起动钻盘。 3、接单根前要逐渐减少钻压,使钻具有最大伸长余地,减少钻头超压,延长钻头使用受命。 4、单点测斜必须是在方钻杆打完,未接单根前进行,测斜仪在起下钻途中,每隔1—2分钟活动钻具一次,距离不小于2米。 5、钻进中经常观察指重表,泵压表数值,发现悬重减少,泵压下降立即查找原因,先找地面原因,地面原因消除仍未恢复正常,立即起钻检查。 6、钻进当中应关心震动筛砂子的多少,发现沙子增多应观察砂样是不是垮塌。发现砂子减少是不是钻井液性能变化,携岩能力差,都应及时采取措施处理。 7、钻进当中,每天白班应按排一次20—30分钟的设备检查保养,重点是检查传动、过桥、一当、转盘。链条小销子,水龙头冲管黄嘴注黄油。最好夏季安排在8:00~9:00,冬季

石油钻井事故案例考题

石油钻井事故复杂案例考题 2018.10

案例1 1990年9 月25日钻进过程中扭矩较高,且蹩钻严重,用17 1/2″钻头钻至井深526.28米,悬重和泵压均下降,起钻发现8″钻铤断,钻具落井,落鱼长175.03米。 问题:请选择打捞工具? 案例2 1990年10月18日1:10,井深:1716.41米,短起到1625.79米遇卡,活动钻具,5″S135钻杆母接头涨大滑扣,1625.79米钻具顿入井内。 问题:简述处理方案? 案例3 1991年6月19日18:35,井深:4504.66m,下钻中,下到8″随钻震击器时,8″卡瓦已卡好,震击器突然释放,将卡瓦牙10块全部震断落井。 1.请简述处理方案? 2.怎样预防此类事故的发生? 案例4 2003年8月14日4:50下钻至井深5520.50m,接方钻杆划眼至5541米(当时井深5547m),5:30接单根后,开泵下放遇阻30T,上提挂卡30T,上下活动多次无效。甩单根接方钻杆开泵下放遇阻30T,上提挂卡30T,施加扭矩18圈下压80T未解卡,钻具卡死,钻头位置5530.26m,钻具原悬180T。经多次上提钻具计算卡点均在4400m 左右。起钻前泥浆性能:密度1.45g/cm3,粘度66s,塑粘39,屈服值14,初切/终切=3/10,API=6.5/0.5,HTHP=18/1.5,固相含量=19,

PH=8,CL-=22266,Ca++=1481。 问题:分析卡钻类型和处理方法? 案例5 99年5月10日16:45用6″S226钻头钻进至4227.81米,上提至4225米倒泵,16:47开泵,泵压20兆帕正常,启动转盘不动,上提至200吨,下压至100吨,多次活动无效卡死。钻具结构:6″钻头+330*310+4-3/4″DC*17+3-1/2″WDP*15+3-1/2″DP*172+311*410+5″DP。 问题1、分析卡钻类型? 2、简述处理方案? 案例6 一、事故类型:卡钻。 二、事故发生经过: 95年8月3日钻至井深5379.30米地质循环,从1:00~1:30溢流12.4方,至2:35注入1.85泥浆34.6方和1.70的泥浆13方,于2:40井涌~2:43关井,立压为零,套压4Mpa,用1.68的泥浆节流循环33方(无重浆)~9:00立压由0升至2Mpa又降为0Mpa,套压由4Mpa升至6Mpa,开井强行起钻至4854.22米,井涌停止,遇卡(原悬重140吨),上下活动260~50吨,开泵19Mpa不通,停泵立压9Mpa钻具卡死。 问题1、分析事故发生原因? 2、简述处理事故的方案? 3、如何避免此类事故的发生? 案例7

钻井常见井下事故的处理

6 常见井下事故及复杂情况处理 钻进过程中会发生各种各样的井下事故和复杂情况,如各种类型卡钻、井漏、井塌等,而其中卡钻事故是最常见事故。卡钻是钻头或钻具在井眼内被卡住而不能起下和转动的现象,卡钻的种类多种多样,就其性质不同可分为压差卡钻、缩径卡钻、沉砂卡钻、垮塌卡钻、键槽卡钻、小井眼卡钻、落物卡钻等。 6.1 卡钻 6.1.1 卡钻的种类、原因及预防 (1)压差卡钻:是指在压差作用下,钻具被推向井壁并粘住而不能活动的现象,又称泥饼粘附卡钻。压差卡钻常因高压差作用、地层渗透性好、厚泥饼、钻井液性能不稳定、司钻操作不当而引起。压差卡钻的特点是:钻具上下活动困难又不能转动,但循环畅通、泵压稳定,随着时间的增加卡钻力会越来越大,被卡钻具段可能越来越长。预防措施:采用优质防卡钻井液,降低钻井液泥饼厚度和磨擦系数,尽可能设计和使用合理的钻井液密度,实现平衡钻进,在满足工艺技术要求的情况下,钻铤不宜过长,钻铤尺寸要小,也可在钻具组合中加入稳定器,应尽量减小钻具在裸眼井段内的静止

时间,有条件时,应将钻具起出渗透地层井段。 (2)缩径卡钻:钻遇塑性流动状的地层及渗透性好而易形成厚泥饼的地层,使井径缩小,钻头通过困难而造成的卡钻称缩径卡钻。缩径卡钻的特点是起钻时上提困难,下放比较容易,循环泵压增高,起出的钻具常常在钻头上有泥饼。预防措施:控制钻井液失水量与泥饼厚度,选择适当的ρm,在井径小的井段勤划眼,起钻时慢起慢下,严禁猛起猛下。施工速度尽量要快,要多短起下钻。 (3)沉砂卡钻:这种卡钻多发生于钻井液的悬浮能力差,泵排量小,或钻具循环短路以及钻井液净化工作差,使岩屑没有及时带出和除净,当停止循环时,大量砂子下沉,埋住钻头及部分钻具而造成卡钻,沉砂卡钻的特点是:泵压极高,严重时循环不通或憋漏地层,只进不出,钻具不能上下活动和转动。预防措施:保证合理的上返速度,使用适当粘度和切力的钻井液,以满足携带岩屑的要求,快速钻进中,接单根前应循环,保证岩屑返到一定高度,有足够的时间接单根,起钻前应充分循环以带出井内的岩屑。 (4)地层垮塌卡钻:这种卡钻一般发生在吸水易膨胀剥落的页岩、泥岩、胶结不好的砾岩及断裂破碎地层。垮塌卡钻的主要原因是:钻井液的防塌性能差,钻井液失水量大或ρm不足,矿化度小,泡时间长,钻井液密度过小或起钻灌钻井液不够、井漏、抽吸而致

钻井安全论文-钻井安全事故心得体会

钻井安全事故心得体会 一、安全是什么 安全是一种尊严,尊严是生命的价值所在,失去尊严,人活着便无意义。遵纪守法,遵章守纪,既是对他人的尊重,也是自尊,一个不按科学规程作为的人,就是不自尊,没有尊严。无知的冒险,无谋的英勇,无常识的松懈、倦怠、大大咧咧,都是对生命的不珍惜,将导致人间悲剧。因此,安全是幸福的基石,安全是欢乐的阶梯!作为我们钻井工人来说,安全生产就成了备受关注的课题,也是石油工业的主题,同时也是企业赖与生存和发展的基础和保障。 二、钻井事故案例分析 近年来,钻井事故层出不群,造成重大的人力、物力、财力损失,甚至导致全井报废。由于受到地质条件、装备能力、技术水平、管理规范、施工经验以及现场作业者熟练程度等因素的限制,从而使我们的工作,延缓勘探、开发的进程。钻井作业是一个具有动态性、随机性、模糊性、相关性、环境依托性等特性的非线性动力学系统。所以,在钻井作业中的危险、危害因素以及可能发生的钻井工程事故就要引入现代应用数学,建立适合钻井作业特点的安全评价模型,进行科学、系统地安全评价。当前钻井安全作业急需解决的是技术问题,也是石油工业安全管理走向规范化、科学化、信息化的一种全新的探索。因此,安全就成了一个永恒的话题,更是我们追求的目标。我作为一名安全监督员,需要对钻井作业中的每一个环节进行风险识别和安全评价,力争把风险降到最低。 钻井是一项隐蔽的地下工程,要找油气等资源,才能钻井。由于

地下各类地层的成因不同,钻井时可能会遇到井下地层、压力、温度的各种变化,而这些变化的地下信息,往往在钻井时尚未掌握,这样,在钻到复杂地层时,就可能发生钻井事故,这是发生钻井事故的客观因素。一个有经验的钻井人员,应能及时识别钻井事故的征兆,准确地判断事故的类别,才能正确果断地采取措施处理,防范事故的发生或避免事故的扩大和恶化,尽可能的挽回经济损失。否则,钻遇复杂情况时,如果没有经验,不能及时地识别事故、也不能准确地判断与正确地处理,就会使井下情况更复杂,导致事故的发生,甚至形成恶性事故。 最近发生的“3.4”、“3.9”、“5.7”事故,最为严重的是:17—57井井场5月7日14:50,工程二班安装好钻台铺台及栏杆,进行钻台上一些辅助作业。工程一班开始安装第一节井架;因第一节井架上放有钻台梯子和井架附件,大班司钻尚林指挥新康公司甘M24485吊车司机王文刚将钻台梯子吊离井架并准备安装至钻台前侧(因钻台前方有阻挡物,只能挂梯子上部两侧吊耳进行安装),后发现此梯子是偏房位置后侧的钻台梯子。便将梯子吊至偏房位置后侧进行安装,当梯子靠近耳板时,钻台上的工程二班司钻王小军发现梯子销耳不能放入,便指挥将梯子放下担在钻台面边沿,大班司钻尚林指挥下放吊钩,工程一班井架工杨继刚从场地上登上梯子将绳套时拉下,尚林和杨继刚分别将绳套挂在梯子下部的两个字吊耳上;此时梯子上部左边吊耳处绳套脱落,王小军从钻台面沿梯子下去将脱落的绳套拉起挂在左边吊耳处。害怕绳套再次脱落,王小军一手抓绳套、一手扶栏杆。此时吊装指挥尚林指挥吊车起吊拉紧绳套。15:00吊车在上提过程中,

石油钻井事故和复杂处理

第十一章事故和复杂处理一.常用单词和短语 bit balling 钻头泥包 bit bounce 跳钻 lost circulation 井漏 get stuck 卡钻 tight spot 遇阻点 cave in 井垮 slough 坍塌 kick 井涌 mud gain 泥浆增量 mud loss 泥浆漏失 blow out 井喷 kill well 压井 differential sticking 压差卡钻keyseat 键槽 free drill pipe 钻杆解卡 free point 卡点 back off 倒扣 acid wash 酸洗 set plug 打水泥塞sidetrack 侧钻 fishing tool 打捞工具squeeze cement 挤水泥 overshot 卡瓦打捞筒 grapple 卡瓦 spiral grapple 螺旋卡瓦 basket grapple 篮状卡瓦 reverse circulating junk basket 反循环打捞篮boot basket 打捞杯 fishing tap 打捞公锥 spear 打捞矛 safety joint 安全接头 impression block 印模 fishing magnet 打捞磁铁 free point indicator 测卡仪 hook wall 壁钩 mill shoe 磨鞋 washover pipe 套铣筒 hydraulic cutter 水力割刀 fishing jar 打捞震击器 bumper sub 地面震击器 LCM=lost circulating material堵漏剂 二.扩展词汇-钻井日报表词汇摘录 Drill 222.25mm hole from 3452m to 3488m - 300 psi pressure drop 自3452到3488米钻进222.25mm 井眼-泵压下降300psi Check surf equipment . OK 检查地面设备。正常。 POOH - check drill string for wash-out 起钻-检查钻柱刺漏。

胜利油田渤海钻井二公司“5·4”死亡事故通报

胜利油田HSE委员会文件 胜油HSE发[2010]23号 关于渤海钻井二公司“5.4”死亡事故的 通报 管理局、分公司各单位,机关各部门: 2010年5月4日,渤海钻井总公司钻井二公司40512钻井队在甩钻杆作业过程中,发生钻杆倾倒,导致一名劳务派遣工死亡。 一、事故经过 2010年5月4日,渤海钻井二公司40512SL钻井队在陈373-平41井进行完井前甩钻杆(31/2〞)作业。19:30,工程二班接班。21:40,当甩至第32柱上单根时,胜利劳务公司劳务派遣工张旭东(男,25岁,外钳工)用提升吊带系住小鼠洞内钻杆,副司钻刘兴波操作气动绞车起吊。张旭东在推滑钻杆移向坡道过程中,钻杆下端(公扣)顶到坡道边缘上,拴系钻杆上端(母扣)的提升吊带脱开,钻杆倾倒后将

张旭东打倒,安全帽打飞,张旭东头部碰到钻台上,立即送东营市利津县第二人民医院,经抢救无效死亡。 二、事故原因初步分析 经事故调查组初步分析认定,发生事故的原因如下: 1、钻杆提升吊带拴系位臵不正确,是导致事故发生的主要原因。外钳工张旭东没有完全将钻杆提升吊带拴系在钻杆本体上,便指挥起吊,致使钻杆起吊后推滑过程中吊带脱落,钻杆倾倒。 2、起吊过程中观察不够,隐患没有得到及时消除,是导致事故发生的重要原因。在起吊作业过程,副司钻刘兴波没有观察到钻杆提升吊带拴系位臵不正确、容易脱落的隐患,便进行起吊;甩钻杆作业时,副司钻刘兴波与外钳工张旭东配合不当,没有采取有效的紧急避险措施。 3、施工设施存在安全隐患,是导致事故发生的又一重要原因。钻台大门坡道上部边缘开裂,致使钻杆下滑时受卡,加上钻杆提升吊带拴系不牢固,引起钻杆倾倒。 三、深刻吸取事故教训 这起事故是一起典型的劳务派遣工生产安全事故,也是一起典型的新员工违章作业责任事故。外钳工张旭东是今年3月3日新上岗的油田劳务派遣工,工作时间仅两个月,就在事故中失去生命。事故的发生给其家庭造成了极大的痛苦,也给油田安全生产带来了严重的负面影响。对此,油田

钻井井下事故——卡钻处理

钻井井下事故——卡钻处理钻井事故案例 2012.11

目录 英深1井键槽卡钻事故---------------------------------------------------2 野云2井卡钻事故(压差卡钻)---------------------------------------5 和三井井壁掉块卡钻------------------------------------------------------9 英深1井掉钻头事故----------------------------------------------------- 10 XX井掉钻头事故----------------------------------------------------------11 XX井钻具落井事故-------------------------------------------------------13 XX井钻具涨扣落井.------------------------------------------------------13 巴东四井测井事故---------------------------------------------------------14 xx井完井卡钻事故--------------------------------------------------------15

英深1井键槽卡钻事故 1、基础资料 ①.地区:英吉沙构造,时间:2006.8.28 ②.9 5/8″*4700.70,井深6318.71m ③.钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。 钻井液相对密度:2.33 2、事故发生经过 钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提至原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深6318.71m,钻进中蹩停转盘,在270-120t范围内上提下放活动钻具,原悬重148t,转动转盘无效,卡死。 3、事故处理经过 ①. 注解卡剂46.6m3,解卡剂相对密度:2.29,粘度:54s,切力5/8, Q:20-15l/s,P:20-15.5MPa--11:25替泥浆33.8m3,Q:21l/s,P:22MPa, 管外解卡剂返高5150m,管内解卡剂高度3826m。 ②. 上下活动钻具,活动范围230-110t(间断顶通水眼,顶替量11m3)。 ③. 爆炸松扣准备,电缆下至H:3310m,反转10圈蹩转盘,爆炸松扣成功(方 钻杆提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根),起电缆、装冲管、鹅颈管、水龙带,加压1-2t造扣,5圈2次、10圈1次、15 圈2次。 ④. 上下活动钻具,活动范围250-60t解卡 ⑤. 循环排解卡剂(发现井漏,15分钟漏6.4m3,降排量18↓12l/s,共漏 失70m3泥浆),打重浆、压水眼,同时转动转盘,准备起钻,停泵有回 压4Mpa,停转盘在60-265t范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置6308.44m。 ⑥. 配解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t) ⑦. 注解卡剂37.6m3(排量17l/s,泵压18-16MPa,密度2.24,粘度65)-4:20 替泥浆43m3(排量16l/s,泵压17MPa,密度2.26,粘度45),管外解卡剂返 高5150m,管内解卡剂高度4843m-8:00上下活动钻具,范围230-80t(一小 时顶水眼一次0.5m3).

钻井施工过程中常见事故的预防及处理标准范本

操作规程编号:LX-FS-A44365 钻井施工过程中常见事故的预防及 处理标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

钻井施工过程中常见事故的预防及 处理标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 钻井事故制约了钻井速度的发展,而且增加了钻井液对地层的浸泡时间,使井下更加复杂,若油层已钻开,则会加重对油层的污染,给国家和企业造成人力物力和财力重大损失,多年来,如何最大限度的减少钻井事故,缩短钻井周期,提高经济效益和社会效益是每一个钻井工作者为之奋斗的目标,下面简要讲一下钻井事故的预防及处理。 一:卡钻事故 卡钻是指钻具在井下失去活动能力的事故。它可分粘附卡钻、憋漏卡钻、沉砂卡钻、键槽卡钻、井塌

硫化氢中毒事故案例

急性硫化氢中毒典型案例——“3.3”污水处理厂硫化氢中毒事故 北京市安全生产监督管理局2009年07月15日稿件来源: 2008年3月3日,北京某污水处理厂二分厂副长厂姜某带领工人刘某、王某和高某在对23号泵进行检修时,刘某在未确认该污泥循环系统进水阀门是否关闭的情况下,盲目打开23号泵泵壳的环形夹具,致使该泵处于承压状态,泵的吸入口污泥带压喷出并将刘某掩埋,污泥内厌氧产生硫化氢等有害气体累积并随喷出的污水溢出,现场其他3名作业人员迅速从不同出入口撤离管廊。喷泥事故发生后,污水处理厂二分厂副厂长王某(代理厂长)、技术员赵某,三分厂书记潘某、厂长袁某等人员在对事故情况不清、未采取安全防护措施的情况下,分别从不同出入口下到地下管廊内查看情况,在查看过程中,四人先后晕倒在管廊内。消防人员赶到后,分别将五人救出,经医护人员抢救无效潘某(三分厂书记)、王某(二分厂副厂长)、赵某(技术员)、刘某四人死亡,一人受重伤。

山西运城一污水处理厂发生安全事故 3人死亡 2007年5月20日上午9时许,位于运城市盐湖区雷家坡村附近的运城富斯特污水处理厂发生安全事故,造成3人死亡。 据介绍,当时一村民正在该厂机房深井内打捞沉淀物和漂浮物,突然一头掉进深井内。随后,该厂两名工人下去救人,结果也遇到了意外。事故发生后,大家用一根螺纹钢筋钩住落井的3人,将其救上来。在运城市中心医院,记者见到了实施抢救的值班医生,他说3人是因在污水池内吸入大量沼气过度缺氧导致死亡的,送到医院时各种生命体征都已基本消失。 在出事的机房内,记者没看到任何有关安全提示,现场也没有强制通风的设备。(记者胡增春) 污水处理厂的安全事故 ——做一点宣传之四 污水处理厂在快速发展的近十年里,发生了不少安全事故。 污水在经过管道会产生硫化氢气体,这是一种溶于水的剧毒的气体,有臭鸡蛋味。轻度接触会头昏、乏力,检查可见眼结膜充血、肺部干性罗音;中

钻井施工现场常见事故处理(超有用)

《钻井事故与复杂情况》 钻井工程报废drilling abandonment:指钻井队在某井未完成最后一道工序而离开的井,还包括有些井由于钻井事故而未钻到目的层,也未取得设计上要求的地质资料,又不能用做采油、采气或辅助生产的井。 报废井段abandoned zone:包括两种情况:⑴因钻井事故而决定不再继续钻进时,如某井段已取得设计所要求的地质资料,则自该井段以下没有取得设计所要求的地质资料的井段为报废井段;⑵有些探井由于钻井事故而未钻到目的层,也未取得设计所要求的地质资料,但是穿过了油气层,可以用作采油、采气或辅助生产井,则自油气层以下不能利用的井段为报废井段。 报废进尺abandoned footage:指由于钻井事故无法解除而报废的进尺,或由于灾害等其他原因造成的无效进尺。 事故损失时间accident lost time:指从事故发生起到事故解除恢复正常状态为止的时间。事故包括井下事故(如卡钻、打捞)、井喷事故、地面机械设备事故、火灾事故及人身事故等等。 修理时间repairing time:指由于机械设备或地面建筑物损坏或运转失灵被迫停止钻进工作,进行修理的时间。包括机械动力修理和钻具修理等。 组织停工损失时间management down time lose:指由于组织工作不善、器材供应不及时或劳力调配不当、等待命令等原因而造成的停工时间。 处理复杂情况时间problem handling time:指处理井斜过大或井壁坍塌回填重钻、井漏、水浸、气浸、遇阻遇卡、钻井液循环发生故障、钻井液性能变坏、跳钻、蹩钻等时间。 抽油杆故障:抽油杆在工作中承受交变载荷发生的疲劳破坏导致断裂。 电缆击穿:由于电缆质量问题,或长期使用老化,或电缆受到腐蚀等因素影响,容易发生击穿,起泵时电缆断掉、滑脱,甚至堆积而发生井下事故。 工程报废井:engineering abandoned well由于钻井事故工程事故,无法钻达地质设计深度而报废的井。 弃井abandoned well 钻井质量drilling quality 钻井事故及处理:drilling accidents and treatments 地质报废: 井下事故:由于各种因素而造成油水井井内管柱遇片,工具、仪器及钻柱等 掉落井内的现象。 井下事故处理:针对井下事故所采取的相应措施。 孔内事故 down-hole trouble造成孔内钻具正常工作中断的突然情况。 遇阻:下钻时若悬重比原悬重降低。 遇卡:上提钻具时若悬重超过原悬重。 埋井:指石油钻井所用的工具或钻具由于钻井事故造成无法从井内起出的现象。 井孔弯曲:由于地质条件、钻探设备安装和操作方面的原因造成的井眼倾斜的现象。 井孔坍塌:钻井液的静压力小于孔壁的侧压力和地下水的侧压力导致孔壁的稳定和完整遭到破坏的现象。 (由于井眼不稳定导致的井壁岩石碎块掉入井内的现象。) 憋泵overpressure pumping:冲洗液循环通道堵塞,泵压增高。 埋钻 drill rod burying:孔内钻具被岩粉、岩屑沉淀或被孔壁坍塌(或流砂)埋住,不能回转和提升,冲洗液不能流通的孔内事故。 烧钻bit burnt:钻进中因冷却不良或无冲洗液流通,使钻具下端与孔底岩石、岩粉、孔壁烧结在一起的孔内事故。

钻井事故处理复习提纲

复习提纲 1、常见钻具事故有哪些。 2、处理井下事故及复杂情况的原则。 3、什么是卡钻,卡钻包括哪些,卡钻事故处理通则。 4、卡钻事故处理程序。 5、什么是粘吸卡钻,粘吸卡钻原因、现象及处理方法。 6、计算卡点深度 7、浸泡解卡的施工步骤 8、什么是砂桥卡钻? 答:在钻进中,循环排量不足或循环排量不够,钻井液性能不好,造成岩屑下沉,堵塞环形空间。埋住钻头及部分钻具引起的卡钻,叫砂桥卡钻。 9、砂桥卡现象及处理? 10、什么叫缩径卡钻?缩径卡钻原因。 答:因井眼缩小起下钻至小井眼处,将钻柱、钻头卡住叫缩径卡钻。 11、缩径卡钻有何特点? 12、键槽卡钻及原因、现象处理方法。 13、坍塌卡钻的原因及处理方法。 14、泥包卡钻及现象? 15、落物卡钻及处理方法。 16、液压上击器及工作过程。 17. 公、母锥用途及用公、母锥倒扣步骤。 18、倒扣方法。 19、爆松倒扣施工步骤。 20、钻具事故发生的原因、现象。氢脆破坏、疲劳破坏 21、钻具的使用与管理。 22、常用打捞断落钻具的工具。

23、预防井下落物的措施。 24、井下落物现象及打捞工具。 25、什么叫井漏,井漏原因、类型、现象、处理。 26、下钻为什么要涂好丝扣油? 27、选择题: (1)卡钻是钻具陷在井内不能( )的现象。 (A)定向活动 (B)自由活动 (C)转动 (D)起下 (2)卡钻发生后,钻具的转动、上提、下放中至少有( )运动受到限制。 (A)1项 (B)2项 (C)3项 (D)O项 (3)粘吸卡钻(压差卡钻)除与压差、滤饼质量和粘滞系数、井身质量有关外,还与钻具( )等因素有关。 (A)使用时间 (B)静置时间 (C)质量 (D)钢级 (4)根据造成卡钻的原因不同,卡钻可分为( )不同类型。 (A)四种 (B)五种 (C)六种 (D)九种 (5)缩径卡钻的原因主要是( )。 (A)滤饼厚 (B)地层膨胀 (C)地层垮塌 (D)滤饼厚或地层膨胀 (6)落物卡钻是井口工具的零部件或小工具及其他物体落入井内,卡于( )之间而造成的卡钻。 (A)井壁与钻具 (B)套管与钻具 (C)井壁与钻具或套管与钻具 (D)钻头水眼 (7)直井中起下钻遇阻遇卡的原因多由( )等造成。 (A)缩径、泥包钻头 (B)缩径、井壁坍塌 (C)缩径、泥包钻头、井眼质量不高 (D)缩径、泥包钻头、井壁坍塌及井身质量差 (8)常用的打捞矛为( )打捞矛。 (A)卡簧式 (B)套筒式 (C)卡瓦式 (D)反循环 (9)卡瓦式打捞矛主要由心轴、卡瓦、释放环和( )组成。 (A)卡簧 (B)套筒 (C)引鞋 (D)矛钩 (10)当卡瓦打捞矛咬住落鱼而又提不起来需要丢掉落鱼时,利用下击器下击后顺时针转动( )。 (A)0.5~1圈 (B)1~2圈(C)2-3圈 (D)3~4圈 (11)打捞矛下至距鱼顶( )要开泵循环,冲洗鱼头。 (A)0.2 m (B)0.5 m (C)1 m (D)9 m (12)卡瓦打捞筒外部元件有上接头、外筒和( )。 (A)引鞋 (B)卡瓦牙 (C)控制圈 (D)密封元件 (13)瓦打捞筒下至距鱼顶( ),要开泵循环,冲洗鱼头。 (A)0.3 In (B)0.5 m (C)1.2 m (D)7 m (14)国产闭式下击器的密封空腔里充满( )。 (A)氮气 (B)水 (C)硅油 (D)30号机械油或润滑油 (15)在上提钻具时,钻具伸长,使与上击器配用的液压加速器密封总成( ),硅油被压

在钻井完井过程中发生的井喷事故

在钻井完井过程中发生 的井喷事故 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

在钻井完井过程中发生的井喷事故1.基本情况 泌114井是河南油田安棚区块的一口预探井,位于河南省桐柏县安棚乡大倪岗组郝岗村,设计井深3100m,实际井深3100.59m,井口安装∏∏M 防喷器。该井由河南石油会战指挥部32885钻井队承担钻探任务,于1984年11月23日一开,表层设计井深202m,表层套管下深191.88m,11月28日二开。 2.事故发生及处理经过 二开使用φ216mm钻头钻进,于1985年2月6日钻至井深3100.59m,(设计钻井液密度>1.15g/cm3),实际钻井液密度1.17g/cm3,粘度 36s。2月10日完井电测。2月12日地质研究决定下φ140mm油层套管2810m。因连降大雪,道路不通,无法将油层套管送往井队,井队停钻等套管。从12日至19日8天中,井口处于空井状态,未通一次井。19日19:00下入一柱钻铤后发现溢流,但仍未引起井队干部重视,未采取任何措施并继续下钻,由于气温骤降,且柴油机和钻台设备一直未运转,气管线和水管线冻结,20日烤冻结管线,管线解冻后,直到21日15:00才开始下钻,此时发生井涌,井队强下一柱φ127mm钻杆,18:50发生井喷,喷高7~8m,19:40井队关封井器,控制住了井口。配制了密度为

1.29g/cm3加重钻井液60m3,按司钻法压井,压井成功后,恢复正常作业。 3.事故原因分析 ⑴空井时间长,井内压力失衡是造成井喷的直接原因。空井达8天时间,未通一次井,井内钻井液被严重气侵,井内钻井液平均密度下降,液柱压力降低,不能平衡地层压力,未按程序用重浆循环排出溢流。 ⑵防冻保温等技术措施不到位,是造成井喷的重要原因。空井达8天,且由于管线冻结,未及时下钻贻误了战机。 ⑶井控意识缺乏,思想麻痹,存在侥幸心理,对井控工作认识不够,是造成井喷事故的又一重要原因。 4.事故教训 ⑴空井时间不能太长,要及时通井,并循环排除井内油气,发现有油气侵,按程序用重浆循环排出溢流。 ⑵加强井队井控意识和岗位责任制的落实,尤其要加强坐岗观察,做到早发现,早处理。

相关文档
相关文档 最新文档