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东风11型内燃机车故障应急处理办法

东风11型内燃机车故障应急处理办法
东风11型内燃机车故障应急处理办法

东风11型内燃机车故障应急处理办法

一、加载时“无载”信号灯不灭,无电压、电流的处理办法

(1)确认22DZ(操纵台下方)脱落时恢复。

(2)LLC不吸合,人为闭合LLC。

(3)确认1-6C都不吸合时,短接X17排3和X17排4接线柱。(4)LC不吸合时可短接11排21和12排12号接线柱。

二、加载时“无载”信号灯灭,无电压、电流的处理办法

(l)确认11DZ(低压柜正面)脱落时恢复。

(2)转换使用“励磁二”运行。

(3)仍无电压、电流时,断开机控,拆掉10排13的739号线,并包扎短接11排14和10排13,使用固定发电。合机控继续运行。(4)若仍无电压、电流,将2GLC人为托起。

三、过流继电器(LJ)动作卸载的处理办法

(1)回手柄,恢复LJ再提手柄。

(2)通过微机故障系统,查询电流分配情况,甩电机。

四、接地继电器(DJ)动作的处理办法

(1)恢复DJ,通过微机查询故障,甩电机

(2)如仍接地,将DK开关置于微机位。

(3)如DJ动作,将故障开关(DK)置于负端。

(4)如DJ仍动作,将DK 置中立位,维持运行,随机注意微机屏主电流和各电机分流情况。

五、“水温高”卸载的处理办法

(1)确认WJ误动作时,短接2ZJ的常闭联锁532与534号线或拆除2ZJ最上方的429号线圈线。

(2)若大风扇转速慢,造成油、水温度高时,可将温控阀故障调节螺钉顺时针方向顶死。

(3)若冷却间两侧百叶窗打不开时,手动打开百叶窗。

(4)确认静液压油箱油,位低时补油。

六、辅助发电不发电的处理办法

(1)断5K后,转换微机控制柜上辅机板A、B扳,合5K

(2)使用固定发电

(3)如仍不发电,确认1DZ脱落时恢复。

(4)人为顶死FLC,使用正常发电。

(5)若蓄电池充放电流表在放电状态,而空气压缩机工作正常时,更换2RD熔断片。

七、机车不换向的处理办法

若换向器不动做时,可按压换向器电空阀芯杆压板,使换向器动作与机车运行方向一致。如属机械犯卡,可用专用工具伸进手柄内缓进扳动。(KJF的电空阀线圈1号为前进,2号为后进)。

八、空压机不工作或泵风不止的处理办法

(1)断6K,使用2QA手动打风,注意运行。

(2)断6K 5K检查4RD、5RD(低压柜右下方),烧损时更换。九、使用“励磁一”运行时,柴油机功率波动或卸载为“0”,“微

机报警”或(LC不释放)“空转撒沙”灯亮,微机屏无继电器动作信息,卸载灯不亮的处理办法

(1)将微机柜上部的“空转切除”,“油压切除”开关置“切除位”。(2)如仍不消除,可断开前后操纵台下的23DZ,使用“励磁二”运行。

十、JZ-7型制动机分配阀故障(排风不止)的处理办法

关闭机车分配阀总风缸支管和列车管支管塞门,维持运行。注意:两塞门关闭后,自阀操纵列车正常,但机车制动缸无压力。而单阀操纵机车正常。所以在自阀操纵列车制动或缓解时,应同时操纵单阀使机车制动或缓解。

十一、JZ-7型制动机,单阀在运转位机车不缓解的处理办法

关闭作用阀总风支管塞门,松开作用阀制动缸管接头螺母,排出制动缸内的风压。注意机车虽然缓解,但自阀、单阀均不能使机车制动。当机车需要制动时,紧固作用阀制动缸管接头螺母,开放作用阀总风支管塞门,单阀置制动区使机车制动。

十二、自阀制动区或常用制动位,不排风(不制动)的处理办法(1)机车装有紧急放风阀时,将自阀手柄置于制动区(常用制动位),使用紧急放风阀看风表掌握减压量,使列车制动。

(2)机车未装紧急放风阀时,使用非常制动停车。

十三、柴油机自然停机的处理办法

(1)确认2 . 3(低压柜正面) 21DZ(操纵台下方)脱落时恢复。(2)差示压力动作时,检查柴油机防暴阀;油底壳等处,无异状,

确认差示压力计误动作时,可剪断差示压力计线并包扎,断4K,重新启机。

(3)恢复极限调速器复原手柄,启机。

(4)燃油压力低时,排气并轻敲限压阀(第燃油泵地板下面),换泵或实行双泵供油。

(5)若1-2YJ误动作,可短接12排22与12排23,开微机显示屏,注意滑油压力。

(6)、DLS故障,可顶死。

十四、主手柄提“2位”以上不升速的处理办法

(1)闭合7K,将主手柄置“2”位使用故障调速手轮调整柴油机转速。

(2)检查转速控制器(低压柜正面)保险,烧损时更换,1DZ脱落时恢复。

(3)拔下转速控制器插头,将主手柄置“2”位,使用故障螺栓。十五、柴油机转速720 r/min或主手柄9位以上卸载的处理办法(1)检查滑油系统管路有无泄漏,进行相应处理;并检查滑油粗滤器回油阀及大热交换器回油阀状态,回油阀应处于关闭状态。

(2)甩掉微机(前台23DZ脱开)使用“励磁二”运行。

(3)若6YJ、7YJ故障,可短接12排5和12排6号接线柱(低压柜正面下方);监视滑油压力情况运行。

十六、柴油机摇臂箱滑油联络管、各压力表、传感器和百叶窗油缸管、滑油五通管泄漏的处理办法

上述各油管发生泄漏时,进行封堵或砸扁,处理油压继电器油管时,应相应对其短接。(1-2YJ短接12排22、12排23,6 -7YJ短接12排5、12排6)。

十七、柴油机某缸故障的处理办法

如柴油机某缸的横臂脱槽、导杆折损,气阀泄漏故障,或喷油泵出油阀接头、高压油管泄漏时,可甩缸维持运行。

甩缸方法:在柴油机空载(主手柄零位)或停机状态将供油拉杆上的夹头销拔起旋转90度卡在弹性夹头销后端在凹槽里,再将喷油泵齿条拉到停油位并绑扎牢固,停止该缸供油。

注意事项:(1)严禁卡住供油拉杆,防止柴油机“飞车”。(2)因故障使进、排气阀不能开启时,在甩缸的同时打开该缸示功阀。

十八、空气干燥器(DJKG—A型)故障的处理办法

处理方法:甩干燥器时,断开空压机开关。

(1)关闭排污阀截门,切不可错关闭干燥器通总风缸的截门(右走板侧上)。

(2)0045、0046号机车,可将干燥器系统的除排污阀以外的四个截门均旋转90度即可。

关闭截止阀方法:用检查锤轻击截门阀芯,然后转动手柄。断开6K,关闭排污阀上塞门,注:禁止关闭干燥器通总风缸管路上塞门以防损坏风泵。

东风4型内燃机车乘务员资格考试

东风4型内燃机车柴油机 一、填空题 1.活塞的冷却方式有:喷射冷却、振荡冷却、()三种。内油路冷却 2.东风4B型内燃机车的机油贮备量为( )kg。1200 3.辅助机油泵的功能是从油底壳吸入机油,使机油进入机油热交换器进行( ),然后送到柴油机内。预热 4.柴油机启动时油水温度不得低于( )。20℃ 5.16V240ZJB型柴油机机油预热循环油路是:油底壳一辅助机油泵一逆止阀一机油滤清器一( )一柴油机主循环油路一油底壳。机油热交换器 6.更换联合调节器工作油时,往联合调节器内加的工作油或清洗用柴油,均须经( )过滤并经加油口滤网慢慢加入调节器内。绸布 7.柴油机增压压力不足,将使气缸内空气充量减少,排气温度( ),增加燃油消耗。增高 8.柴油机正常停机时油水温度在( )℃之间较好。50-60 9.多缸柴油机曲轴的各曲柄按一定规律、一定角度位置的布置方式称为( )。曲柄排列 10.活塞在进气冲程上止点前42°20′曲轴转角时,该缸进气凸轮使( )的升程按技术要求为0.38mm,这一数值叫做0.38尺寸。滚轮 11.活塞环与环槽间隙过大时,会造成泵油量增大,使过多的机油窜入( ),既浪费机油,又易产生积炭。燃烧室 12.喷油器喷油压力调整过高,不仅功率损失大,而且会引起本身工作条件恶化,影响其使用寿命和工作的( )。可靠性 13.在联合调节器的功调滑阀回油油路中,分别设有增载和减载针阀,其作用是在回油腔内形成一定的背压,以增加功率调节过程中的( )。平衡性 14.机车喷机油的主要原因一是机油进入气缸,二是( )漏油。增压器 15.联合调节器功率调节系统的作用是在不改变柴油机转速、供油量的条件下,调节( )励磁电流的大小,以改变牵引发电机的输出功率,从而使柴油机功率输出恒定。测速发电机 16.柴油机启动后,冷却水温上升很快的原因主要是主循环系统内( )。缺水 17.柴油机运用中,发现膨胀水箱涨水时,可逐缸停止( ),并打开示功阀,检查水箱是否涨水。喷油泵供油 18.运行中差示压力计CS动作造成柴油机停机后,若发现加油口盖处冒燃气或柴油机抱缸,这时不要盲目打开曲轴箱( )盖或启动柴油机。检查孔 19.冷却系统的功用是保证柴油机气缸套、气缸盖、增压器、中冷器及( )得到适当的冷却。机油 20.柴油机曲轴自由端装有( )、曲轴齿轮、簧片硅油减振器和万向轴。泵传动齿轮21.东风4B型机车柴油机最低稳定工作转速( )。430r/min 22.柴油机除装设水温、润滑、曲轴箱防爆、柴油机超速保护环节,此外还有曲轴箱防爆阀、盘车机构的( )和紧急停车按钮。转轴联锁 23.油压继电器是柴油机机油压力的一种保护装置,它结构包括( )和执行机构。测量机构24.柴油机最大供油止挡的作用是限制柴油机的最大供油量,以避免柴油机( )工作。超负荷 90.燃油系统的功用是保证定量、定质、( )地向气缸内供给燃油。定时 91.活塞的冷却方式有喷射冷却、内油路冷却、( )三种。振荡冷却

《东风11型内燃机车大修规程》(2008)215

东风11型内燃机车大修规程

目录 1 总则 (2) 2管理 (3) 3 柴油机 (5) 4 辅助及预热装置 (15) 5 承载车体及转向架 (18) 6 制动及空气系统 (22) 7 电机 (25) 8 电器及电气线路 (34) 9辅助传动装置 (41) 10 齿轮及轴承 (43) 11 机车总装、负载试验及试运 (44) 12 大修限度表使用说明及大修限度表 (49) 13 大修零件探伤范围 (57)

1.1机车大修必须贯彻为铁路运输服务的方针。机车大修的任务在于恢复机车的基本性能,以保证铁路运输的需要。 1.2 机车大修、轻大修和段修是机车修理中互相衔接的组成部分,机车大修要为段修打好基础。机车大修必须贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针,必须按规定进行检查和修理。机车修理单位对大修机车质量应负全部责任。 1.3 机车大修要坚持统一管理的方针。在计划预防修的前提下,逐步实施基本修加状态修。要积极推行配件标准化、系列化、通用化和修理新工艺,以达到不断提高机车大修质量,提高劳动生产效率,缩短机车在修停时,降低修理成本。 1.4 机车大修周期由铁道部决定。根据当前机车生产、运用及检修水平,东风11型内燃机车检修周期结构和大修里程规定为: 检修周期结构: 大修(新造)---中修---中修---轻大修---中修---中修---大修; 大修与轻大修间隔里程: (80万 10万)km; 凡需延期或提前入承修单位做大修的机车,由铁路局提出申请,报铁道部批准。 1.5 本规程系东风11型内燃机车大修和验收的依据。机车大修中遇有与本规程和其它有关技术标准中均无明确规定的技术问题时,由承修单位制定暂行技术文件征得承验验收室同意后报铁道部技术主管部门核批,以部批意见作为验收依据。 1.6 本规程中的限度表、零件探伤范围表与条文具有同等效力。 1.7本规程解释权在铁道部。

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1) 装用16V240ZJ卵柴油机,装车功率2430kW(330g力),柴油机转速由500 ~llOOr/min调整到430~lOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大 改进;装用了步进电 机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 ⑵调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3) 装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周 效率达到33.4%。 东风4B型货运内燃机车丁1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车丁1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了4303台,相当丁1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置 东风4B型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW客运和货运两种机型,除牵引齿轮传动比不同外(客运机车为71/21=3.38;货运机车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、底架、4 组内部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、电气室、、动力室、 冷却室、第「司机室5个部分。机车走行部为两台可以互换的三轴转向架。 2、机车动力装置 东风4B型机车采用16V240ZJB?柴油机。 16V240ZJB型柴油机为V型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直接喷射燃烧室、四冲程大功率中速柴油机。 3、机车电传动 东风4B型机车采用交直流电传动装置。TQFR-300CS同步牵引发电机(通称主发电机)的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节,经变 速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输送给6台并联的ZQD梢410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主接触器分别控制。另外,还设有两个 转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的电流方向,从而改变牵引电动机的转向j控制机 车的前进或后退。 机车在电阻制动工况下,两个转换开关将牵引电动机改接成他励直流发电机工况,6台

东风11型内燃机车大修规程

东风11型内燃机车大修规程 (试行) 2000年

目录1.总则 2.大修管理 3.柴油机 4.辅助及预热装置 5.承载车体及转向架 6.制动及空气系统 7.电机 8.电器及电气线路 9.辅助传动装置 10.齿轮及轴承 11.机车总装、负载试验及试运 12.大修限度表使用说明及大修限度表 13.大修零件探伤范围

1.1 机车大修必须贯彻为铁路运输服务的方针。机车大修的任务在于恢复机车的基本性能,以保证铁路运输的需要。 1.2 机车大修和段修是机车修理中互相衔接的两个组成部分,机车大修要为段修打好基础。机车大修必须贯彻“质量第一”和“预防为主”的方针,必须按规定进行检查和修理。机车修理单位对大修机车质量应负全部责任。 1.3 机车大修要坚持统一管理和入厂修理为主的方针。在计划预防修的前提下,逐步实施基本修加状态修。并逐步改革机车大修管理模式,改变目前整车入厂单一修理模式为整车入厂修、主要部件换件修、分等级修等多种模式。要积极推行配件标准化、系列化、通用化和修理新工艺,以达到不断提高机车大修质量,提高劳动生产效率,缩短机车在修停时,降低修理成本。 1.4机车大修周期由铁道部决定。根据当前机车生产、运用及检修水平,东风11型内燃机车检修周期结构和大修里程规定为: 检修周期结构: 大修(新造)---中修---中修---大修; 大修里程: (80万 10万)km; 凡需延期或提前入厂做大修的机车,由铁路局提出申请,报铁道部核备。 1.5 本规程系东风11型内燃机车大修和验收的依据。机车大修中遇有与本规程和其它有关技术标准中均无明确规定的技术问题时,由机车修理工厂和铁道部驻厂机车验收室共同协商解决,并报铁道部核备。如双方意见不一致时由工厂总工程师签署处理意见并抄送铁道部驻厂机车验收室后可先出车,并将不同意见报铁道部。出车后若在质量保证期内发生质量问题,由总工程师负责。 1.6 本规程中的限度表、零件探伤范围表与条文具有同等效力。 本规程解释权在铁道部。

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 、简介 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1) 装用16V240ZJB 型柴油机,装车功率 2430kW(3300马力),柴油机转速由500 ~IIOOr/min调整到430~IOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大改进;装用了步进电机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 ⑵调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3) 装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周效率达到33.4%。 东风4B型货运内燃机车于1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车于1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了 4303台,相当于1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置

东风4B 型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW 客 运和货运两种 机型,除牵引齿轮传动比不同外(客运机车为71/2仁3.38;货运机 车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、 底架、4组内 部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、 电气室、、动力室、冷却室、第「司机室 5个部分。机车走行部为两台可以互换 的三轴转向架。 2、 机车动力装置 东风4B 型机车采用16V240ZJB 型柴油机。 16V240ZJB 型柴油机为V 型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直 接喷射燃烧室、 四冲程大功率中速柴油机。 3、 机车电传动 东风4B 型机车采用交直流电传动装置。TQFR-3000型同步牵引发电机(通 称主发电机) 的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联 接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节, 经变 速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输 送给6台并联 的ZQDF 一 410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动 车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主 接触器分别控制。另外,还设有两个转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的 电流方向,从而改变牵引电动机的转向j 控制机车的前进或后退。 机车在电阻制动工况下,两个转换开关将牵引电动机改接成他励直流发 电机工况, 6 台in A 7R n .I ft IRlfl 0^2-11东凤上型内憐机车息体布■ 1— 慄詁貫护税呦:2—装诵书;召一丰慎;斗一擾向架匚W —肖却臬蜀扌斤一燃洁耒境:R —机谕孫茫; R —冷占水臬菱;9—牢气第擔尋;10—通代机:11—制:t 仗衷;12—空岂弗刼系魏* II 眦砂暴紅* 2— 自詁挣时某捉;13—也气设養:逍一伶动机梅;17在也系覘;尬 前豪袅叠;W …■电嵬灯.

东风4型内燃机车电气试验

东风4型内燃机车电气全面试验程序 一、准备工作 1、控制风缸压力在400kPa以上时,将1~6GK置于运转位;控制风缸压力在400kPa以下时,将1~6GK 置于故障位。 2、闭合蓄电池闸刀XK,蓄电池电压不低于96V,卸载信号灯7XD亮;闭合机车照明总开关ZMK。 3、将操纵台及电气柜各自动脱扣开关置于闭合位(燃油泵自动脱扣开关3DZ、4DZ只闭合一个)。 4、确认正、负试灯亮度一致。 5、闭合电动仪表开关12K,水温表显示的温度应符合柴油机启动的温度,其它各仪表均指示零位。 二、电气动作试验 (一)手柄“零”位试验下列各项: 1、闭合总控开关1 K,闭合启动机油泵开关3K,启动机油泵接触器QBC得电,启动机油泵电机QBD运转。 2、闭合燃油泵开关4 K,燃油泵接触器RBC得电,Q BC失电,QBD停转,Ⅰ或ⅡRBD运转,电流表显示放电电流约10A。燃油压力应不低于105kPa。短接5/17与8 /16,4ZJ得电,RBC失电,RBD停转,差示压力信号灯1XD 亮;取下短接线,4ZJ 应自锁。断开4K,4ZJ失电,差示压力信号灯1XD灭。 3、闭合4 K,RBC得电,RBD运转。交替试验3、4DZ,Ⅰ、Ⅱ燃油泵转换工作正常。断开3、4DZ。手托QC低压联锁,DLS电磁联锁得电(整备作业时,可不作此项〉。看驱动器ABC三相指示灯均亮(或听音响)。 4、闭合辅助发电开关5K,辅助发电励磁接触器FLC得电,放电电流增加3~5A 。闭合固定发电开关8K,固定发电接触器GFC得电,FLC失电,固定发电信号灯10XD亮,放电电流减少3~5A 。断开8K,GFC自锁,断开5K,GFC失电,10XD灭。 5、闭合5K,FLC得电,手按发电过压保护继电器FLJ,GFC得电,FLC失电,固定发电信号灯10XD亮,自锁良好。断5 K,GFC失电,10XD灭。 6、闭合空压机自动控制开关10K,YC得电,6XD亮。延时2~3秒,YRC得电,空压机启动信号灯6XD灭。断10K,YC、YRC失电。 7、按下空压机手动按钮2QA,YC得电,6XD亮,延时2~3秒,YRC得电,空压机启动信号灯6XD灭。松开2QA,YC、YRC失电。 (二)保留1K、4K,换向手柄置于前进位试验下列各项: 1、闭合机控2K,1~2HKg得电。 2、主手柄置“1”位,1~2HKf1得电动作,LLC、1~6C、LC得电,卸载信号灯7XD灭。 3、主手柄置“2”位(无级调速机车置“保”位),1ZJ得电。手动过渡开关XKK置“Ⅰ”位, 1~2XC1得电,一级磁场削弱信号灯11XD亮。XKK 置“Ⅱ”位,1~2XC2 得电,二级磁场削弱信号灯12XD亮。XKK置“ I”位,1~2XC2失电,12XD灭。XKK置“0”位,1~2XC1失电,11XD灭。短接2/9与2/10,22J得电,柴油机水温高信号灯2XD亮,LLC、1~6C、LC失电,卸载信号灯7XD亮。取下短接线22J自锁。主手柄回“1”位,LLC、1~6C、LC

001-东风8B型内燃机车检修总体要求

Q/BT 265.1—2003 东风8B型内燃机车检修总体要求 1 范围 本标准规定了东风8B型内燃机车检修工艺流程、技术要求及质量标准。 本标准适用于北京铁路局段修修程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过Q/BT 265的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 铁道部铁运[1999]79号文件附件《内燃、电力机车段修管理规程》 铁道部铁运[2001]78号文件附件《东风8B型内燃机车段修技术规程》 3 总体要求 3.1 质量要求 机车主要部件检查修理,维护其可靠使用的质量状态。本标准中的检修方法、技术要求、尺寸限度等若有不完善之处,在不违背段修规程、保证质量的前提下,可参照设计资料及其它有关文件处理。 3.2 安全要求 3.2.1工具、工装、设备齐全,状态良好,符合规定安全要求。 3.2.2拆卸各部件时避免磕碰,部件吊装时应系牢、吊稳、放平、不得落地。 3.3 清洁要求 3.3.1一级清洁度:部件经过清洁后,用不脱纤维的绸布或白布擦拭,检查应无明显的尘埃和油污。 3.3.2二级清洁度:部件经清洁后,用3~5倍放大镜观察无明显油污和尘埃。 3.3.3三级清洁度:部件经过清洁或清扫后,目视检查无明显油污和尘埃。 3.4 探伤要求 部件的探伤作业按有关专项工艺执行。 3.5 检修工艺项目 本标准共涉及118个子标准,归为10个部分:中修总体要求、机车分解、柴油机、柴油机辅助部件、电气、传动、制动、机车组装、水阻试验、机车试运。 1

东风4型内燃机车起机时

东风4型内燃机车启机时 QC释放的原因分析 摘要:由于启机时QC释放属少有故障,而且对故障原因比较模糊,在处理过程中极易引发其它故障,因此就此类故障现象做出如下分析。 关键词:内燃机车、启机、QC、原因分析 一、引言: 侯马北机务段地处南同蒲线南端,段内配备有东风4型内燃机车40余台。启机时QC释放属少有故障,故障案例少,对引发故障的原因认识模糊,特别是在处理故障过程中多次试起机后极易造成蓄电池组的严重亏电,无形中扩大了机车的故障范围。 二、故障现象: 东风4型内燃机车采用电机起动柴油机的起动方式。在机车起动柴油机时首先闭合1K、3K单打滑油,QBC吸合,QBD工作正常;而后闭合4K,RBC吸合,RBD工作正常,QBC断开QBD停止工作;按下1QA后,QBC吸合,QBD工作,经延时45---60S后QC吸合,QD电机带动曲轴转动的瞬间,QC突然断开,柴油机起动失败。 三、原因分析: 经检查QC线圈无故障,于是分析故障原因可能出在QC线圈

所在的电路中。 (1)、QC线圈的吸合条件: QC线圈所处的柴油机起动电路是DF4型内燃机车的一条基本控制电路(如图一),其中串联的开头联锁主要有:1K、15DZ、SK、1QA、ZLS反联锁、FLC反联锁、1SJ等。 由电路(图一)可知,QC线圈要得电使主触头吸合,必须在闭合1K、4K、15DZ的前提下,按下1QA起动按钮后,再经过FLC、ZLS反联锁,以及时间继电器1SJ延时45---60S后,整个电路才能导通,QC线圈才能得电吸合。 (2)、QC吸合又断开的原因分析: 根据起动柴油机时的故障现象再结合以上电路原理分析可知,QC吸合后又断开应与电路中各开关联锁无关,因为QC是在吸合后QD电机带动曲轴转动的瞬间突然断开的,这就证明QC电

东风7C型(DF7C)内燃机车

东风7C型(DF7C)内燃机车 采用标准化司机室的DF7C(照片:安琪) 夜幕下的DF7C(照片:海子) 一、简介 东风7C型机车是在东风7型机车的基础上,为改善机车零部件的互换性而开发出来的系列产品。其主要零部件可以和东风4B型机车通用。 1991年11月,二七机车厂试制出东风7C型5001号和5002号两台样车。从1993年起,装用12V240ZJ6型脉冲增压柴油机的东风7C型调车内燃机车开始批量生产。 二、设计特点 1、机车总体布置 东风7C型机车的总体布置,相对东风7型机车的主要改进如下: (1)采用了12V240ZJ6型柴油机。该型柴油机系16V240ZJB型柴油机的系列产品,可与其通用互换的主要零部件有:活塞、连杆、气缸盖、气缸套、轴瓦、轴承、配气机构、喷油装置、传动齿轮、调控传动装置、泵支承箱、泵传动装置、减振器等。 (2)柴油机与主发电机,由共用底架联接改为联接箱联接方式。 (3)司机室内增设一副操纵台,其结构与主操纵台相同,便于乘务员选择任意一个方向驾驶。 (4)机油系统采用新型化纤毡式滤清器,以提高机油滤清度,减少柴油机的磨损。采用加长的机油热交换器以提高换热效率。 (5)排气系统采用两个球形消声器,以降低机车排气噪声。 (6)主发电机输出端和辅助齿轮箱输入端,加装弹性联轴节以改善轴系振动状态。 (7)主发电机、牵引电动机分别采用TQ-FR-3000、ZQDR-410A型。 (8)为适应上述部件的改进,车体、燃油系统、机油系统、进排气系统等也做了相应改变。 东风7C型调车内燃机车采用交直流电传动方式。柴油机最大运用功率1470kW。 2、机车动力装置 东风7C型机车采用12V240ZJ6D型柴油机。该柴油机为12缸、V型、四冲程、直接喷射、开式燃烧室、废气涡轮脉冲增压、增压空气中间冷却。气缸直径240mm,活塞行程275mm。采用铸焊结合机体、合金钢全纤维挤压锻造曲轴、并列G型连杆、组合式钢顶铝裙活塞、单体式喷油泵。柴油机标定转速lOOOr/min,最低空转稳定转速430r/min,标定功率1620kW,最大

《东风11型内燃机车轻大修规程》(2008)215

东风11型内燃机车轻大修规程

东风 11 型内燃机车轻大修规程


1 总则..............................................................2 2 管理 ..............................................................3 3 柴油机............................................................5 4 辅助及预热装置...................................................14 5 承载车体及转向架.................................................17 6 制动及空气系统...................................................21 7 电机.............................................................24 8 电器及电气线路...................................................33 9 辅助传动装置 .....................................................40 10 齿轮及轴承......................................................42 11 机车总装、负载试验及试运........................................43 12 大修限度表使用说明及大修限度表..................................48 13 大修零件探伤范围................................................56
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东风_4型内燃机车电器故障分析(下)

检修.运用 东风4型内燃机车电器故障分析 (下) 祁纪洪 (南京东机务段技术室) (七) 故障现象: 东风4型0134号内燃机车轮修完后作走车试验,当将换向手柄置于前进位,按下机车控制按钮,主手柄还在零位时机车就动。 分析: (八) 故障现象: 东风4型0119号内燃机车一次轮修完交车以后,在第一次运用中,主手柄提到1位时的主电流达1800安,主手柄提到2位时的主电流猛增到5000安左右,机车出现窜车现象。 机车动,肯定控制回路已构成机车走车电路。可是主手柄还在零位,司机控制器的5、6 号触指无电,LC 、LLC 线圈回路中也应无电。 而实际上已有电,继电器已动作。那么,有必要考虑不经过5、6号触指的另一条得电回路。 这就是下示的调车手柄回路。 分析: 该机车主手柄在2位时主电流猛增,就是柴油机功率猛增,反映出柴油机严重过载,以至造成停机。同时注意一下,在主发电机和励磁机转子滑环上出现火花。 励磁机励磁回路上有两个电阻咒“和地· (图 6),如果 电阻接线错误, 5/ 1~4 1 k 15DZ 2K 艹 一503一.16DZ 艹一一50415/ 11~12艹一800 一FKZ IHkg -2Hkg(—) LLC 原因: 调车手柄在轮修时,置于前进位而进行组装,相当于800号线已与801号线、802号线接通。 这种人为故障,后果非常严重。因 就会造成电阻短路或开路。在 1 位时,有平稳起动电阻咒起阻一 流作用。在2位时,摅。被1 ZJ 中间继电器的正 联锁短路。如果测速发电机Cf 输出的电流被励磁机的滑环短路,短路电流很大, 励磁机的励磁电流很大,从而造成主发 电机 输出电流7 8 3 × 2 500 × 2 501 × 2 502 O

DF11型铁道机车车辆自动灭火系统解决方案

DF11型铁道机车车辆灭火系统方案 一、简述 东风11型柴油机车(DF11)是中国铁路使用的柴油机车车型之一,作为中国第八个五年计划期间的国家重点科技攻关项目之一,是为广深准高速铁路开行时速160公里级别准高速旅客列车而研制的新型准高速干线客运用柴油机车,并成为中国铁路首四次大提速的主力机车。 1、内燃机车内的火灾危险性及其特点 铁路内燃机车是目前我国铁路运输中的主力机车,该机车内部的主要火灾危险性和隐患如下: (1)机车内部温度较高。因此,只要有燃油泄漏,极易发生火灾。 (2)油路较复杂;运行时,产生振动,容易发生柴油跑、冒、滴、漏等现象。 (3)电路较复杂。 (4)铁路部门规定列车运行速度大于120km/h时不能进行巡视检查,所以对火灾的初期很难发现,存在严重的火灾隐患。 (5)灭火器材不能有效地发挥作用。由于机车内空间狭小又较长,灭火人员无法接近火源。

2、机车选择组合固定式热气溶胶灭火系统 对于机车的消防设施,应优先选用组合固定式热气溶胶灭火系统,组合固定 式热气溶胶灭火系统具有以下优点: 1、灭火速度快,全方位灭火,不受火源位置影响; 2、运行储存于常压状态; 3、耐极端工作环境,不受电磁和盐碱环境影响,工作环境为-30℃—70℃; 4、无须敷设管网,简便易行,安装维修简单,可组合安装; 5、产品体积小巧,可悬挂安装于空间顶部,不占用空间体积; 6、喷放后不影响精密电器设备,电阻值大于20MΩ,对精密电器设备无二次 损害; 7、无毒害,无腐蚀,喷放后易于清理: 8、对环境友好,不损耗大气臭氧层,不产生温室效应,是绿色环保产品。 二、系统工作原理 灭火系统动作流程图 感烟探测器/火焰探测器感温探测器人员发现及应急措施 启动现场声光报警 灭火控制盘 复合信号报警延时启动 启动分区控制模块 气溶胶喷放 灭火 紧急启动紧急停止 火情 延时30秒后自动启动 启动灭火装置 启动反馈

东风4B型(DF4B)内燃机车

东风4B型(DF4B)内燃机车 一、简介 东风4B型内燃机车是在东风4型内燃机车基础上发展的换代产品。其主要特点: (1)装用16V240ZJB型柴油机,装车功率2430kW(3300马力),柴油机转速由500 ~llOOr/min调整到430~lOOOr/min,柴油机机体、曲轴、缸盖、连杆、活塞、缸套、高压油泵、主轴瓦等零部件的结构进行了较大改进;装用了步进电机驱动的无级调速器和九节式排气总管。 (2)调整主发电机输出功率,由原来的2059kW提高到2125kW;改善了牵引电动机吸、排风方式。 (3)装用56组强化铜散器;采用74-82度的温度控制阀感温元件,控制高温冷却水出口温度。 通过上述改进,机车的技术性能和运用可靠性有明显的提高。机车轮周效率达到 33.4%。 东风4B型货运内燃机车于1982年开始批量生产,东风4B型客运内燃机车于1987年开始生产。东风4B型客、货运内燃机车累计生产了4303台,相当于1999年全路内燃机车保有量的42.5%。 东风4B型机车是国产电传动内燃机车的基本型,为发展变型产品和产品系列化奠定了基础。该型机车的批量生产,推动了我国铁路牵引动力内燃化的进程。 二、设计特点 1、机车总体布置

东风4B型机车采用交直流电传动,柴油机的最大运用功率为2430kW。客运和货运两种机型,除牵引齿轮传动比不同外 (客运机车为71/21=3.38;货运机车为63/14= 4.5),机车的结构基本相同。 机车采用框架式侧壁承载车体。它是一个全焊的钢结构,由侧墙、顶棚、底架、4组内部隔墙和两端司机室组成。4组内部隔墙将车体分为第1司机室、电气室、、动力室、冷却室、第「司机室5个部分。机车走行部为两台可以互换的三轴转向架。 2、机车动力装置 东风4B型机车采用16V240ZJB型柴油机。 16V240ZJB型柴油机为V型、16缸、废气涡轮增压、空气中间冷却、直接喷射燃烧室、四冲程大功率中速柴油机。 3、机车电传动 东风4B型机车采用交直流电传动装置。TQFR-3000型同步牵引发电机(通称主发电机)的转子轴端,通过弹性联轴器与柴油机相联。电机座端与柴油机联接箱连接,电机轴伸为锥度结构。它通过带有橡胶减震装置的万向联轴节,经变速箱增速后带动起动发电机和感应子励磁机以及测速发电机。 同步牵引发电机产生的三相交流电,经整流柜三相桥式全波整流后,输送给6台并联的ZQDR一410型牵引电动机。再由牵引电动机通过传动齿轮驱动车轮旋转,从而使机车运行。从整流柜到牵引电动机之间,电路的通断由6个主接触器分别控制。另外,还设有两个转换开关,用它转换牵引电动机励磁绕组的电流方向,从而改变牵引电动机的转向j控制机车的前进或后退。

东风8B型内燃机车简介

东风8B型内燃机车 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 东风8B型内燃机车是中国南车戚墅堰机车车辆厂(以下简称戚厂)根据铁道部的安排,为满足繁忙干线货运重载提速需要而研制的新一代大功率货运内燃机车。它装用16V280ZJA型柴油机、装车功率3680kW,机车标称功率3100kW,轴重25(23+2)吨—即通过加、减压铁方法实现轴重23吨或25吨,并采用微机控制系统、大屏幕彩色液晶显示屏和新型压铁装置等新技术、新部件,是我国目前单机功率最大的货运内燃机车。 东风8B型内燃机车首台样车于1997年6月试制成功。1998年11月,通过铁道部科技成果鉴定,1999年荣获铁道部科技进步二等奖。“东风8B型机车径向转向架”荣获2004年度中国铁道学会科学技术二等奖,现已被作为我国铁路货运重载提速的主型内燃机车投入批量生产。 1、东风8B型内燃机车主要技术参数 机车总体布置如图2所示,机车主要技术参数如下: 1) 用途:干线货运 2) 主传动方式交-直流电传动 3) 机车标称功率:3100kW 4) 柴油机装车功率:3680kW 5) 轴式:C0-C0 6) 轮径:1050mm 7) 轴重: 25t(加压铁时) 23t(不加压铁时) 8) 机车整备重量: 150t(加压铁时) 138t(不加压铁时) 9) 通过最小曲线半径:145m 10) 最大速度:100km/h 11) 最大恒功率速度: 90km/h

12) 持续速度: 31.2km/h 13) 最大起动牵引力: 520kN(按电机计),480kN(按粘着计) 14) 持续牵引力: 340kN 2、主要技术特点 东风 8B 型机车是东风 8 、东风 11 型机车的系列产品,也是东风 8 型机车的换 代产品。设计充分考虑了产品的通用性和继承性,尽量借用了东风 8、东风 11 型 机车的成熟部件,尤其是东风 11 型机车上先进可靠的新型部件,如微机控制系统、双流道铜散热器、单元制动器等;同时,为了提高机车的先进性,并根据货运机车牵引力大的特点,还采用了不少新技术、新部件。 东风 8B 型机车装用16V280ZJA型柴油机、JF204D 型同步主发电机和ZD109C 型牵引电动机, 采用交-直流电传动,柴油机装车功率为3680kW,轴重25(23+2)吨,是国内目前单机功率最大,技术先进、性能优良的新型大功率货运内燃机车。 机车车体采用桁架式侧壁承载结构。车体两侧各设一块大压铁,用以调节机车轴重。该压铁装置设计独特、结构新颖。 机车转向架是从东风 8型机车转向架改进而来的,主要是改用了东风 11 型机 车单元制动器并采用了粉末冶金闸瓦,同时,重新设计了转向架构架以满足25 吨轴重的需要。 机车电气系统采用的JF204D型同步主发电机,是在东风 11 型机车的JF204C 型同步主发电机上改进提高的,其额定容量3700KVA; ZD109C型牵引电动机是在ZD109A型牵引电动机上改进而成的,其额定功率为530kW,最高电压为980V; 主 硅整流柜外型尺寸与东风 11 型机车机车主硅整流柜相同,但其主要参数覆盖了东 风 11型机车主硅整流柜;电阻制动装置是在东风 11 型机车电阻制动装置上改进 提高的,具有全功率自负荷试验功能、最大自负荷功率为3500kW,并采用了二级电阻制动,最大轮周制动功率为3000kW。机车主电器(电控接触器、转换开关等)选用引进美国GE公司技术生产的产品,机车控制电器选用引进德国沙尔特宝技术生产的产品。电器元件采用高、低压电气柜分开布置,提高了各类电器的抗干扰性能和工作可靠性。 机车设有以80C186CPU为核心的微机控制系统,具有恒功率励磁、电阻制动

东风4型内燃机车电器试验分析

一.试验准备工作: 1.闭合xk蓄电池闸刀,电压在96伏以上。 故障现象:1. 闭合蓄电池XK电压表无显示。 2. 闭合蓄电池XK烧1RD. 原因:1.电压表坏。1RD烧断。蓄电池线断。 2.NL击穿。 2.有关自动开关DZ置于“合”位。 3.闭合电动仪表12K,燃油压力表,滑油压力表压力为0Kpa. 4.确认控制风缸压力在350Kp以上,不足时将1-6GK置于故障位。二.电器试验 1.辅助回路 a .闭合1K. 3K. QBC吸合QBD运转。 故障现象:1.闭合1K. 3K. QBC不吸合QBD不工作。 2.闭合1K. 3K. QBC吸合QBD不工作。 原因:1.1K.3K.虚接。15DZ.断开。RBC反联锁433-434虚接。QBC 线圈烧或正 负线断。QBC衔铁犯卡。 2.2RD烧省。QBD电机坏。 b. 闭合1K. 4K. RBC吸合QBC下RBD运转,充放电流表放电5-8A。交替使用3.4DZ. 故障现象:1.闭合4K. RBC不吸合RBD不工作 2.RBC吸合RBD不工作

3.放电电流达不到5-8A 4.QBC不下 5.4ZJ动作,4XD差示红灯亮 原因:1. 4K.虚接。4ZJ反联锁438-439虚接。RBC线圈烧或正 负线断。RBC衔铁犯卡。 2.RBC吸合RBD不工作。为3.4DZ断开。RBD电机故障 3.#5/8.459.878.880.三根线断一根。459线断,无放电电流。878.880.线断其一根放电电流达不到5-8A. 4.RBC反联锁433-434.粘连 5.CS银针846-832绝缘不强或短路,CS液面高。4ZJ正联锁粘连c. 闭合5K. FLC吸合充放电流表放电15-18A 故障现象:1。闭合5K. FLC不吸合 2. FLC吸合但不放电15-18A 3.闭合5K. FLC不吸合.GFC吸合,故障发电红灯亮 原因:1. 5K.虚接。GFC反联锁477-411虚接。FLC线圈烧或正负线断。 FLC衔铁犯 2. 1DZ.断开.电压调整器插销虚接。FLC主触头虚接。Rdt烧或接线断 3.FLJ联锁粘连。RC烧断 d. 闭合8K. FLC下,GFC吸合,固定发电红灯亮,充放电流表回升5A.故障现象:1。闭合8K. GFC不吸合。

东风4型内燃机车检修规程

东风4型内燃机车检修规程 1 主题内容与适用范围 本标准规定了内燃机车中修、定修的检修标准。 本标准适用于GKD2、GKD1、型内燃机车中修、定修。GK1L、GKD0型机车亦可参照使用。 2 引用标准 铁道部《东风4型内燃机车检修规程》。 3 技术内容 3.1 修程和周期 内燃机车应根据其构造特点、运用条件、实际技术状态和一定时期的生产技术水平来确定其检修修程和周期,以保证机车安全可靠地运用。 其检修修程和周期,以保证机车安全可靠地运用。 3.1.1修程 分为大修、中修、定修三级,其中定修分为大定修和小定修。 3.1.2周期 检修周期是机车修理的一项重要的技术经济指标。各级修程的周期,应按非经该修程不足以恢复其基本技术状态的机车零部件在两次修程间保证安全运用的最短期限确定。根据鞍钢的实际情况、机车技术状态及生产技术水平,检修周期规定如下: 大修 4.5~6年 中修 1.5~2年 定修 45~60天 3.2 在有条件下的情况下,机车中修应以配件互换为基础组织生产,以期不断提高检修质量,提高效率,缩短在厂期,降低成本。 3.3 机车检修贯彻以总工程师为首的技术责任制。各级技术管理人员必须认真履行自己的职责,及时处理生产过程中的技术问题。根据统一领导、分级管理的原则,内燃机车检修段必须对中、定修机车的生产任务和机车质量负全部责任。 3.4 凡本规程以外或规程内无明确数据和具体规定者,可根据具体情况,在保证质量和安全的前提下加以处理。 3.5 凡遇有本规程的规定与检修机车的实际情况不符时以及由于客观条件所限,暂不能达到技术要求者,检修与验收双方可根据具体情况,在总结经验的基础上,实事求是地协商解决。并将双方商定的技术条件报工程师室、质量科。如果双方意见不一致时,在保证行车安全和性能的前提下,中修机车由总工程师裁决,定修机车由生产经营部裁决,临、回修机车由内燃段技术组裁决。并将分歧问题记录于机车履历簿上。 3.6 验收人员应按照本规程规定的验收范围和标准验收机车。接车人员的验收员的助手,协助验收员工作。 3.7 本规程是GKD2、GKD1、 GKD0型机车中、定修和验收工作的依据。本规程的限度表、零件探伤范围与本规程条文具有同等作用。 4中、定修工作管理 4.1 计划

东风7型内燃机车故障处理

东风7型内燃机车故障处理 一、运行中柴油机突然停机 运行中的应急处理: 1、司机首先确认差示红灯和燃油压力,副司机迅速到电气间确认ZK12(XK处)、机械间手摸DLS(A型LC)线圈、确认复原手柄的位置、检查差示压力计。 2、差示压力计或J3误动作,检查差示压力计和J3后,重新启机。 3、ZK12跳开恢复:再次启机时,若闭合某个开关后,ZK12跳开,为该条电路短路。注:启机过程中检查DLS后是否吸合,不吸合为相关电路断路或DLS本身故障。如果松手释放:如油压正常为油压继电器及相关电路故障。 4、超速停车装置误动作,恢复复原手柄。 5、调速器故障时,二人联系好,可人为扳供油拉杆启机,维持运行。(无母表防飞车) 6、DLS线圈故障:检查其防缓母、座螺丝、线圈接线和Rdls,做相应的处理,机油压力正常时,可顶死DLS维持运行。 二、闭合辅助发电开关AK5不发电的原因及处理 1、FLC不吸合应急处理:(控制电路) ⑴.直接顶死FLC(转固定发电时立即撤除)。 ⑵.有时间查找AK5、J10反、GFC反、RBC正和FLC主触头。 2、FLC吸合查辅助电路。 ⑴.脱扣开关ZK2跳开或故障,闭合ZK2故障时短接。 ⑵.FLC主触头接触不良:打磨。 ⑶.电压调整器故障或插头松脱:检查插头锁紧。(两套装置时,断A5K倒备用) ⑷.Rdt1和Rdt2接线断或烧损,接好线或倒备用电阻。(移动卡环时,应向两接线之间移动)。 ⑸.QD接线盒及电机接线松脱时坚固。 3、使用固定发电维持运行。 三、不泵风 第一步:更换另一泵 第二步:手按AN2。 第三步:顶死YC(若有YRC时,首先顶死YRC,然后手动顶YC),风满后撤下YC。 第四步:检查4、5RD保险:不良时更换。 四、运行中柴油机不调速 1、驱动器故障或插头不良时:更换驱动器插件。 2、司机控制器触指不良:打磨。 3、J1正联锁不良:打磨调整。 4、步进电机故障:断步进电机电源,手拧齿轮人为调速。 五、主回路接地处理方法 运行中的应急处理: 主手柄回零,恢复DJ,提手柄加载,副司机盯紧6个牵引电机电流表,(不接地时,为瞬间接地,维持运行)再次接地的瞬间,如某台电机的电流表指针异常,可甩掉该电机,并将DK打至负端,回段修理。 如上述办法无法消除故障时,按以下办法进行: 1、主手柄回零,恢复DJ,DK置接地位,提手柄试加载,不接地时注意观察继续运行,如仍接地,进行第二步。 2、恢复DJ,提手柄试加载。不接地时维持运行,如仍接地进行第三步。 3、恢复DJ,甩电机,提手柄加载。当某GK打到故障位时,DJ不动作为该电机接地,将该电机甩掉后,DK仍置接地位维持运行。 4、甩电机后应将电子励磁控制器上电机所对应的开关置“切”位。如甩电机无效时,将WHK1置于“+”端位,将WHK11置于“故障”位,可确定是高位接地进行第五步。 5、恢复DJ,DK置中立位。在准备好防护器材前提下,一人在主发与主整流柜间观察监护,另一人加载试验,并随时

东风8B型内燃机车故障应急处理办法

东风8B型内燃机车故障应急处理办法 一、机车不换向的故障处理办法; (1)22DZ脱落时恢复。 (2)按压HKF电空阀(外侧为前进,内侧为后退)。 (3)手动换向(手柄向外倾斜为前进)。 (4)检查SK插头是否脱落。 (5)换端试验。 二、提手柄,无载灯不灭的故障处理办法(不带LCU的应急处理); (1)检查LLC :a、不吸合时,确认(DJ、TJ1、LJ)未动作时,短接11/21与12/7或将LLC顶起;b、吸合时,检查1—6C不吸合时,短接LLC正连锁520#线与525#线,个别不吸合时,甩掉该电机,维持运行。 (2)LC不吸合时,将LC顶起,使用励磁二(注意监视各保护装置运行)。 带LCU的应急处理 (3)换操纵端试验,如加载正常,检查原操纵端22DZ是否脱落,脱落恢复,2K接触不良闭合非操纵端2K。司机控制器插头脱落恢复。如司机控制器故障,可用非操纵端维持进站。(4)换台操纵无载灯不灭。将逻辑单元转为另一套再试。还不好则从微机显示屏调出逻辑单元,查看逻辑单元1C-6C是否有显示不闭合的,相应故障开关置故障位,甩掉该电机,维持运行。显示屏显示的机车工况和方向是否与操纵相同,如有不同,确认HKG、HKF是否转换到位,不到位可手动转换。如转换到位,逻辑单元不显示闭合,则是联锁接触不良。前向短接HKF连锁的5178#和5179#,后向短接HKF连锁的5182#和5183#,牵引工况短接HKG连锁5186#和5187#。 三、无载灯灭,无压无流的故障处理办法(不带LCU的应急处理); (1)励磁一不走车时使用励磁二。 (2)励磁二也不走车时:①检查2GLC、LLC、1CF不良时,顶起或更换CF皮带(检查CF碳刷及接线是否松脱);②检查微机是否故障,故障时,关闭前后台23DZ。 (3)WZK回到励磁一,按F4同屏方式从微机上查询:①励磁机无励磁电流(此时输出电压、主发励磁电流同为0),检查11DZ脱落时恢复,虚接时进行短接;检查励磁机接线盒内750#线或751#线是否脱落。②励磁机有流有压,主发无励磁电流,(LC虚接时低手柄主电流很小)顶死LC(注意监视各保护装置,维持运行)。③励磁机有流有压,主发有励磁电流,而不发电,检查主发电刷。④有励磁电流但无流无压,拆掉10/16上463#线。 (4)微机和1CF同时出现故障:将WZK必须置于励磁二,拆除10/13上739#线包扎好,断开5K,短接10/13与11/14、10/14与18/9,再合5K、8K使用固定发电,此时注意检查2GLC是否虚接。 带LCU的应急处理 (1)励磁一不走车时使用励磁二。 (2)励磁一、二均不良,将逻辑单元转换到另一套,再分别使用励磁一、二。 (3)①检查11DZ脱落时恢复,虚接时进行短接;②检查励磁机接线盒内750#线或751#线是否脱落;③检查主发电刷;④如果使用电阻制动后出现功率低,可将R3的461、462短接。 (4)停机,落下蓄电池闸刀停3分钟再合上,起机重复第一、二条。 四、不发电的故障处理办法; 不带LCU的应急处理 (1)断6K手动打风,正常时为2RD烧损。 (2)检查FLC:①不吸合时,顶起FLC(注意辅发电压不超过110V);②吸合时,断5K,

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