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CAE技术在汽车覆盖件冲压成形中应用技术

CAE技术在汽车覆盖件冲压成形中应用技术
CAE技术在汽车覆盖件冲压成形中应用技术

CAE技术在汽车覆盖件冲压成形中的应用

2007-1-17 14:13:00 进入论坛

摘要:本文简述了 CAE技术在汽车覆盖件冲圧成形中的应用,通过对拉延工序进行冲压成形模拟分析,提前预知成形缺陷,并采取有效措施,进行工艺参数的调整与优化。实践证明,分析计算缩短了模具制造周期,减少了模具调试次数, 节约了生产成本。

关键词:CAE技术;冲压成形;模具调试

1前言

汽车覆盖件具有外形尺寸较大,材料比较薄,型面起伏复杂,尺寸精度与表面质量要求较高,在拉伸成形过程中容易出现拉裂、起皱现象。模具调试过程中需要浪费大量的人力、物力和财力。近年来随着计算机技术的不断发展,CAE (计算机辅助工程)技术口前已经在各大汽车模具厂广泛用于产品模拟分析、冲压板材成形过程分析。通过提前对产品可能出现的成形缺陷进行研究,预示汽车覆盖件冲圧成形的可行性。根据理论上的模拟分析结果,提高产品工艺补充设计的合理性,减少模具实际调试次数,近而达到缩短模具制造周期、降低生产调试成本, 提高企业生产效能,保证新车型及时投放市场。本文利用Dynaform分析软件,以公司G工程中的顶盖产品分析为例,介绍CAE技术在汽车覆盖件冲压成形的应用。

2产品介绍

图1所示为我公司最近开发G工程标准短轴距顶盖产品,其材料为SPCC,料厚t二0?9mm,整体来看,具有材料较薄,外形尺寸较大,端部型面极不规则,成形困难,冲压工艺补充以及后续模具设计比较复杂等特点。

图1顶盖产品数学模型

3 CAE分析工作流程

CAE分析技术在汽车覆盖件冲压成形应用中的工作流程,见下图2所示。

图2 CAE分析工作流程图

4汽车覆盖件工艺补充设计注意要点

(1)选定合适的冲压方向,保证凸模将工件一次拉伸到位,凸模两侧包容

角尽可能保持一致,周边进料均匀,尽可能降低拉伸深度,并尽量深度均匀。

(2)选用合适板材,一般在满足产品强度要求的情况下,尽量选用屈服点ob和屈服强度ob /os较低,延伸率§、厚向异性指数n较高的薄板材料。

(3)压料面应设计为平面、单曲面或曲率半径很小的双曲面,使材料各处变形均匀,在不产生褶皱的情况下,易于材料流入,同时,尽量减少工艺补充面,

提高材料利用率。

(4)根据各个部位的成形特点有效设置拉延筋及参数,并考虑制件的定位以及取放件操作的方便性、安全性。

5 CAE模拟分析实例

5.1三维数据的导入

利用UG等CAD设计软件中对数学模型进行整理,确定相关材料、料厚及其偏置方向等相关参数,避免存在重叠面、尖角、漏洞等现象,包括冲压方向、工艺补充面等,而后导入Dynaform分析软件中,为了得到均匀规则的分析网格,提高分析精度,要进一步检查片体是否存在负角,并对局部尖角部位进行型面光顺,然后设置当前层,并进行网格划分,分别建立有限元凹模、压料圈、和毛坯模型。下图3、图4为顶盖拉延模的有限元模型。

图4等效筋设置

5.2材料参数和边界条件

汽车顶盖材料采用日本标准SPCC,厚度0.9mm,杨氏模量E二202MP&,泊松比

u=0. 32,密度P=7. 6X106,硬化系数K=0. 57MPa,硬化指数n二0. 238,各向异性指数 ro二 1.67, r45二 1. 32 r90二2. 32,硬化曲线 o 二K(£ 0+£ p ) n。边界条件如下:确定摩擦系数□二0.125,压边力为350KNo

5.3模拟分析结果研究

(1)根据模拟结果,对FLD (成形极限图)进行研究,发现端部变形严重, 有开裂趋势,而中心部位变形不够充分,容易导致制件弓性回弹,见下图5所示。

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图5 FLD (成形极限图)

(2)通过厚度变化图分析,发现最薄处材料减薄量高达66陰已处于破裂范用。见下图6所示。

图6模拟分析后板材厚度变化图

(3)通过对应力、应变以及载荷曲线图分析,可以了解板材在成形过程中的各时刻点受力参数。见下图7所示。

图7模拟分析后应变分布图

5.4修边回弹分析

山于顶盖产品本身具有制件形体宽度较大,在刚性不足时,很容易产生下榻或弓起回弹现象,为了更好的进行控制修边后的回弹,对制件进行了回弹分析, 见F 图8、图9、图10所示。

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图10 B-B切面线图

5.5端部侧整形分析

顶盖端部在模具设计时釆用非标斜楔进行侧向整形,加上凸包部位多料,很可能产生下起皱或变形不充分现象,为此要求对制件进行侧整形分析,工具定义见下图11所示。

1、压料板

2、凸模

3、毛坯

4、凹模

图11侧整形分析工具图

6实际模具调试结果

图12、图13是最终模具实际调试的冲压零件照片,通过实践证明,CAE技术模拟分析在冲压成形的过程中的准确性、直观性,从图中可以看出,角部开裂与模拟结果完全吻合。

图12模具实际调试照片

图13模具实际调试照片(角部)

7模具和工艺参数的调整和优化

通过模拟分析可以看出,周边局部开裂以及变形不充分,表明在进行工艺补充设讣时该部位不合理,经过多次模拟分析研究,最终将局部拉延筋变浅、圆角稍微放大,半径山R6、高度5mm改为R3,高度4mm,提高?模具表面光洁度、减少摩擦阻力等措施,重而使问题得到解决,冲压出合格的拉延件,促进了后续模具的正常开发,保证了生产进度。见下图14所示。

图14模具实际调试照片(角部)

8结束语

通过近年来CAE分析技术的有效实施,提高了冲压工艺水平与模具设计质量,缩短了模具制造周期,降低了生产成本。同时也验证了 Dynaform分析软件的可靠性,分析方法的正确性,为实际生产提供了有效依据。在今后的工作中,为了更有效的用于指导模具调试,还需要大家不断地探索与总结,使相关参数的设置与模具实际调试的影响因素紧密结合起来,建立核心数据库,最终才能达到一次试模成功的□的。

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