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分析锅炉给水含氧量不合格原因及改进

分析锅炉给水含氧量不合格原因及改进
分析锅炉给水含氧量不合格原因及改进

分析锅炉给水含氧量不合格原因及改进

吴晓琴

中国石油化工股份有限公司安庆分公司公用工程部安庆246001

摘要:锅炉软化给水系统存在溶解氧不合格问题,原因是进除氧器的水温低,不能满足除氧的温度要求;除氧器内配件损坏。通过工艺改造以提高除氧器进水温度、采用加固除氧器塔内喷嘴的方法完善除氧设备性能和改造取样器减小分析误差、规范操作以稳定除氧器压力和水位,将锅炉给水溶解氧稳定在30μg/L 左右,除氧合格率提100%,消除了锅炉长周期稳定运行的隐患。

关键词:锅炉水处理除氧器软化水

引言:热工水处理担负着炼厂中、低压锅炉的供水任务。系统内设有软化水除氧、脱盐水除氧和凝结水回收处理三个系列。软化水装置于1977年建成投产,处理量:软化除氧水50t/h。1997年为配合催化掺重改造及利用裂解装置余热,建立了脱盐水站,引入腈纶厂二级脱盐水,经除氧加氨处理。其处理量:100 t/h。同期该装置又将各单位凝结水进行了回收,按品质分级回收处理,其处理量各为:50t/h。配套4台容量为75 t/h的除氧器,其出水作为低、中压余热锅炉给水。

溶解氧是锅炉给水的主要技术指标。给水中的溶解氧大幅度超标或者长期不合格,则会影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉管道设备腐蚀及炉前热力系统铁垢的产生,甚至还会发生锅炉爆管等事故,严重威胁机组的安全、经济运行。因此,加强水处理给水除氧工作是确保锅炉安全运行的有力保障。

软化除氧水工艺流程

图1 二级脱盐除氧水工艺流程

水处理给水除氧设备选用:喷雾填料式除氧器。采用的除氧方法主要是热力除氧,即亨利定律:在一定的温度条件下,任何气体在水中的溶解度与该气体的种类,汽水界面的分压力是成正比的. 按照亨利定律,气体在水中的溶解度为,当水中溶解氧压力大于水面上分压力时,氧气就从水中释放出来;当水b=kp/p

中溶解氧压力超过它在水中平衡压力时,则会发生氧气不断向水中溶解现象。

因此,只要将水温加热到相应压力下的饱和温度时,氧气在水中的分压力就会降低,那么它在水中溶解度则为零。水处理除氧器运行工艺指标:温度104℃-106℃,蒸汽压力为0.016 MPa -0.018MPa。

近年来,在节水减排、节能降耗的前提下,该装置对引入的蒸汽进行工艺调整。脱盐水站除氧器引入1.3MPa蒸汽,是由催化余锅中压蒸汽通过减温减压后提供;水处理软化水站引入0.6MPa乏汽,由裂解和1套循环水蒸汽透平提供。由于蒸汽品质的改变,以及工艺和设备等方面的缺陷,软化给水除氧系统运行不正常,除氧器长期在80-100℃情况下运行,造成给水含氧量不合格,最大达到50ug/l,最小为11ug/l。除氧器实际上没有达到最佳使用效果。收集2006-2007

年软化除氧水月报数据。如下图:

图2 2006-2007年软化除氧水含氧量

由表中看出,近几年来除氧器的运行工况不稳定,系统波动导致给水含氧量波动较大,最大值达到了50ug/l,最小值11ug/l 。

一、造成除氧器长期运行不良的原因主要有:

1、除氧器本身存在缺陷。

1.1、除氧塔内喷嘴容易损坏、喷嘴内杂物堵塞

1.2、填料变形,筛盘因螺丝易松动、脱落而倾斜

这些缺陷致使水和汽在除氧器内分布不匀,流动受阻,汽水接触面及接触时间减少,导致除氧效果恶化。

2、加热器损坏

水处理使用的是浮头管壳式换热器,出水温度控制在65-80℃,软化水经过加热器加热后送至除氧器。由于长期运行,换热器结垢、内漏等故障经常发生。在检修或堵漏过程中,必须将其切出系统,造成了进水温度低,由于加热不足,致使除氧头中水、汽混合不均匀,随着外供水量的增大,热在水箱内停留时间很短,从而除氧器的出水含氧量不合格。

3、进水温度低

除氧器的出水工艺指标控制在:温度104-106℃,蒸汽压力为0.016-0.018MPa。2006年以来采用了催化的余热0.6MPa的乏汽代替1.3MPa蒸

汽进行加热。随着外界装置的扩能改造,负荷增大,除氧器运行中负荷波动大,造成除氧器进水温度过低,达不到除氧器内压力的饱和温度,给水中的溶解氧就会增加。当除氧水水温低于60℃时,加热定量进水到相应除氧器压力下的饱和温度所需的蒸汽量就加大,原有的蒸汽量就显得不足,而使除氧器的除氧效果变差;与此同时,由于蒸汽量加大使蒸汽流速增大,破坏了水、汽的均匀加热,也导致了除氧器的效率降低。

4、凝结水含氧量不合格

水处理装置除氧器补水包括凝结水、软化水、工艺回水。因此,凝结水也是给水的主要组成部分,凝结水罐容积为10M3,1997年投用。罐顶配套两台汽水分离器和两台凝结水泵,采用填料密封。

回收凝结水的工艺指标:含油量≤8mg/l,硬度≤10umol/l,电导率5≤us/cm, 回收量≤50t/h ,含氧量≤30ug/l,采用封闭式循环。因各单位的凝结水未经处理就直接输送到水处理凝结水罐,在输送、储存过程中,或由于设备、介质腐蚀泄漏等原因,致使空气等杂质溶入了水体,污染了水质,增加了溶氧。此水经过除油除铁又被送入除氧器,又造成了系统出水含氧量的不合格。

经观察研究,凝结水含氧量不合格的原因:

4.1、凝结水罐水位过高;

4.2、凝结水泵的盘根漏气;

4.3、向凝结水罐补水时补充不均匀,没有充分喷散,造成凝结水含氧量不合格,水中的溶解氧未能解析出来。

为此,我们针对凝结水泵运行中有空气漏入,采用倒换备用泵,更换盘根。维护和调整凝结水罐液位。针对漏点,加强查漏、堵漏工作。然而,经过多方努力,现状改变不大,凝结水溶解氧仍达不到指标。

5、取样器结垢,分析化验含O2量不准确或监督不到位,导致水样氧含量不合格。

6、蒸汽压力不足或压力调节器滞后

除氧器水温的变化对除去水中的氧气和其他气体有直接的关系。热力除氧的必要条件就是要把给水加热到该压力下饱和蒸汽的温度。当除氧器蒸汽压力不足时,则大气中空气会从排气管进入除氧器内,反而大大增加水中的溶解氧;压力调节器滞后使得汽水混合不均匀,其相应的饱和水温就低,达不到压力下饱和蒸汽的温度,不能起到除氧效果。目前除氧器水温基本控制在100-102℃,除氧效果较差。

7、排气门开度不够。

给水经过蒸汽加热至该压力下的饱和温度时,水中的溶解氧气则从除氧头排气门排出,如果气门开得过大,虽能达到除氧效果,但有大量蒸汽随同氧气一起跑掉,造成热量及汽水损失;排气门未开或开度较小,解析出来的气体排不出去,气体的浓度则不断的增加,分压力也随之增加,影响了蒸汽对水的加热,阻止了除氧头上部的除氧作用,使已经除过氧的水中溶解氧量增大。与此同时冬季排气管(有弯管的)内的疏水冻结,引起管道堵塞,气体排不出去等,也会使出水溶解氧不合格。

8、操作人员技术素质差,对设备运行的原理和腐蚀机理不了解,不了解除氧的重要性,不正常的工艺状况不进行及时处理。

二、改造措施

1、完善除氧设备

目前水处理除氧器喷嘴采用:机械旋流式结构;填料为:不锈钢Ω环。由于长期运行,,这些缺陷致使水和汽在除氧器内分布不匀,流动受阻,汽水接触面及接触时间减少,降低了进水的雾化度,导致除氧效果恶化。为此我们针对现场情况,进行了整改。

1.1、填料变形,筛盘因螺丝易松动、脱落而倾斜,

清理并更换了已变形的填料,并将筛盘进行了点焊加固,使除氧器性能得到了完善。

1.2、除氧塔内喷嘴容易损坏或杂物堵塞

目前水处理除氧器喷嘴采用:机械旋流式结构;水经过蒸汽换热后,由导向板沿切线进入旋流室,通过高速旋转流,将能量转化成旋转能。从而将水的溶解氧解析出去。由于喷嘴容易损坏或杂物堵塞,影响除氧效果。为此,该装置采取更换损坏的除氧器喷嘴,并做好加固工作。

与此同时检查该除氧系统的运行工况,保证补水均匀,确保雾化良好;并加大水、汽的接触面积,加速热传导以利溶氧的析出。通过改造,系统溶解氧量明显下降。

2、软化水工艺管线改造

针对换热器结垢、内漏等故障,组织进行清理维修。工艺人员通过现场运行的实践发现:凝结水温度高,一般为80-95℃;软化水温度较低,一般为30-40℃,两者相差50-60℃,由于凝结水的高温,易使凝结水泵入口进水汽化。为此经过综合考虑:一方面,充分回收凝结水,减少软化水的用量;另一方面,将部分软化水加入凝结水,进行充分混合;通过实验对比,混合前除氧器进水温度为65-70℃,混合后达到80-90℃,温度提高率为21%。此方案不仅提高了除氧器的进水温度,同时又降低了除氧器蒸汽的二次加热量,起到节能降耗作用。

为此,我们对给水的工艺,流程进行了改进,具体措施为:①将部分软化水引至凝结水罐内,与工艺凝结水进行混合换热;②增设乏汽吸收器,吸收水处理装置凝结水罐近2t的乏汽;③改变原软化水的工艺路线,在原加热器进出口处嫁接一条新管线,并增设跨阀。软化水和凝结水充分混合后送往除氧器。根据现场用水量负荷的变化,两套系统可以采用轮流切换。通过热交换,软水的水温提高了,热量没有浪费,同时也相当于提高了除氧器进水温度,除氧器将进水加热到饱和温度的时间也缩短了,有利于达到预期的除氧效果。

通过一系列改造,不仅实现了水处理装置的乏汽回收,而且满足了即使在软水加热器故障下除氧器的进水温度,使除氧器的进水温度维持在85℃左右。

图3 改造后的流程图

3、凝结水系统机组改造。

改造前,凝结水罐容积10M3,当外界负荷减少,罐子的水位提升,达到最高点时,凝结水就会顺着顶排管溢流到排水管。由于未设水封,大量空气介入凝结水,使得溶解氧增加。为此,经过综合考虑将原水罐的容积进行了扩容设计成45M3,并增设水封桶,对凝结水采取水封,有效阻止了空气和凝结水的接触,控制了溶解氧在合格范围内。

针对凝结水补水不均。在凝结水罐进口处,增设了补水支管,并装上雾化喷头,利用回收的乏汽进行二次加热,增大水汽接触面积,保证了补水均匀,雾化度好,以利于溶解氧的析出。

经过实际运行表明:在不同的负荷下,凝结水溶解氧一直小于30μg/L。

4、改造取样器

给水取样做含氧量时,一般应将样品的流量调至500-600ml/min,样品的温度不超过35℃。通常采用改变冷却水流量的方法调整。而几年来的运行情况是:取样器内易结垢,影响传热效果,必须关小取样阀,才能满足样品温度要求,这样,取样管内水流速度就会减小,且处于未充满状态,不符合化验要求,导致样品不具有代表性,化验时取样瓶内颜色不匀的现象。

为了保证样品真实性,应适当增大取样器的换热面积,经过调整试验,在要求的水温下,能够达到样品流量要求,保证了取样化验所需的条件。并且规定及时

检查、更换取样器内冷却盘管,防止盘管结垢影响冷却效果。

5、优化操作,稳定除氧器压力和水位

由于蒸汽调节阀滞后和排汽门开度不当,很大程度上制约了除氧器的运行效果。导致出水含氧量的不合格。为此,我们对除氧器进行调试工作。

5.1、首先,我们在温度100-150℃范围内求出除氧器的温度和出水含氧量的关系。手动调整压力控制温度的稳定性。在101℃、102℃、103℃、104℃、105℃、106℃下,每一温度实验30分钟,并每隔10分钟测定一次含氧量,根据实验数据,找出最佳温度运行点为104-106℃。

5.2、找出进水量和出水含氧量的关系。

将温度控制在上述实验的最佳结果内,进行额定负荷实验。将负荷稳定在50%、60 %、70%、80%、100%,每一点实验30分钟。每10分钟测定含氧量,找出最佳进水量35-45 t/h。

5.3、进水温度与出水含氧量的关系。

将温度、负荷控制在上述实验的最佳结果内,调整进水温度稳定50℃、60℃,70℃、80℃、90℃,实验30分钟,并每隔10分钟测定一次含氧量,根据实验数据,找出最佳进水温度运行点80-90℃。

5.4、找出排气门开度和出水含氧量的关系

将温度、负荷、最佳进水温度控制在上述实验的最佳结果内,调整排气门开度,依次为1/4、1/3、1/2、1转,每改变一次稳定在30分钟,并每隔10分钟测定一次含氧量,根据实验数据,找出最佳排气门开度为1/2,此时雾化度最好,有利于水中溶解氧的析出。

5.5、进行超负荷实验,找出最大允许负荷,将温度、负荷、最佳进水温度、排气门开度控制在上述实验的最佳结果内。稳定2小时,逐一加大负荷,直到出水含氧量不合格为止,此点最大允许负荷为75t/h。经过跟踪监测,检查除氧器的含氧量的控制情况。

①均衡进水,调整时要做到“少量多次”,避免有大的波动;

②除氧器水位控制在1.4~1.7m,以利于除氧水在水箱内进一步扩散除氧;

将除氧器水温控制在104-106℃运行,溶解氧量明显下降。

③各除氧器之间不得有压游现象,若出现压游现象,应及时配合仪表人员检查分析,找出压力调节器跟踪调节滞后的原因,并尽快解决,从而保证了除氧器能够在最佳工况下稳定运行。

三、改进效果

通过对给水除氧系统的技术改进和优化操作,塔内部件使用周期延长,除氧器运行工况良好,除氧效果明显提高。收集2007-2008年软化除氧水月报表数据进行对比,运用控制图对含氧量进行控制和监督,以便及时发现生产上的异常波动。

对07年底至08年2月份的软化除氧水含氧量工序控制情况进行了检查表2 07— 08年2月份的软化除氧水含氧量

图4 改造后软化除氧水含氧量趋势图

对照趋势图可判断该实施过程除氧器运行工况基本处于稳定状态,没有异常波动。改进后近一年来,给水溶解氧已降低至30μg/L以下,—般稳定在20μg/L左右,合格率达100%,消除厂锅炉长周期稳定运行的隐患,为稳定生产提供了保障。

参考文献:

1、《工业锅炉水处理技术》张辉

2、工业水处理技术周本省

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结焦的根本原因是熔化状态下的灰沉积在受热面上。可见,灰的熔点是结焦的关键。煤灰对于高温受热面沾污结焦的倾向,可用灰熔点温度及灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。 灰的熔点与灰的化学成分、灰周围的介质性质及灰分浓度有关。灰的化学成分以及各成分含量比例决定灰熔点的高低。灰熔点比其混合物中最低熔点还要低。灰熔点与灰周围的介质性质有关。当烟气中有CO、H2等还原性气体存在时,灰熔点降低大约200℃。这是因为还原性气体能使灰分中高熔点的Fe2O3还原成低熔点的FeO的缘故,二者熔化温度相差200~300℃。 煤在燃烧时,其灰分熔融特性温度用变形温度、软化温度和溶化温度数值表示。软化温度t2的高低是判断煤灰是否容易结焦的主要指标。从上表可看到元宝山燃用的褐煤灰熔点一般在1200℃左右(高于锅炉炉膛受热面的设计温度),但是如果有还原性气体能使灰分中高熔点的Fe2O3还原成低熔点的FeO的情况下,燃用了这种煤非常容易结成焦块。 2.2结焦与设计、安装有关 由于炉膛设计不合理或锅炉不适当的超出力运行,而造成了炉膛容积热负荷过大,使炉膛温度过高,灰粒到达水冷壁面和炉膛出口时,不能得到足够的冷却,从而造成结焦。 若燃烧器安装角度有偏斜、燃烧器本身存在缺陷,燃烧器切圆过大,煤粉气流发生偏斜擦墙,往往会导致锅炉严重结焦。 2.3结焦与燃烧调整有关 2.3.1一次风压过低,风速过低,煤粉过细,着火早,二次风速过大,四角风量分配 不均匀,四角燃烧器粉量不均匀等原因,均会引起煤粉气流擦墙结焦。各角二次风量、风压不平衡使炉内燃烧工况恶化,有的在喷口形成回流卷吸高温烟气,风粉混合不良、搅拌不好,烟气冲刷与该角相邻的两侧墙,造成结焦严重。 2.3.2磨煤机一次风量过低,风速过低,出口一次风管不同程度堵管,导致磨煤机出 口一次风管到各角阻力差别较大,各角一次风量、风压不均,管道短阻力小的着火点提前而使喷燃器口大量结焦,管道长阻力大的着火点推后,进一步抑制其余各角煤粉射流,破坏了四角切圆燃烧,火焰偏斜。 2.3.3空气量不足,使煤粉达不到完全燃烧,未完全燃烧造成烟气中一氧化碳增多,灰熔点就会显著降低,结焦加重,加之燃煤挥发份较高,也使结焦加剧。 2.3.4高负荷运行时,相邻的六套制粉系统运行时炉内热负荷集中,炉膛温度高,容易形成结焦。

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对一台DZL2.8-0.7/95/70-AII热水锅炉鼓包及水冷壁爆管事故分析正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 我市某事业单位安装了一台型号为DZL2.8- 0.7/95/70-AII型卧式快装链条炉排的热水锅炉。该 锅炉属于我市某锅炉有限公司生产的合格产品。于 20xx年11月购进,当年12月安装完毕投入运行, 锅炉投入三个采暖期,共累计运行315天。于20xx 年11月发生了水冷壁爆管,被迫停炉,经检验人员 检验发现:第一处鼓包在锅炉底部距离前拱500mm 处,鼓包高度20mm,长度为400mm;第二处距前 拱13000mm处,高度30mm,长度为380mm;其左侧炉

锅炉形成水垢原因及其处理措施

锅炉形成水垢原因及其处理措施(1) 1 水垢的形成及性质 水垢的形成是一个复杂的物理化学过程,其原因有内因和外因两个方面。一是水中有钙、镁离子及其它重金属离子存在,是水垢形成的根本原因也叫内因;二是固态物质从过饱和的炉水中沉淀析出并粘附在金属受热面上,是水垢形成的外因。当含有钙、镁等盐类杂质的水进入锅炉后,吸收高温烟气传给的热量,钙、镁盐类杂质便会发生化学反应,生成难溶物质析出。随着炉水的不断蒸发逐渐浓缩,当达到一定浓度时,析出物就会成为固体沉淀析出,附着在锅筒、水冷壁管等受热面的内壁上,形成一层“膜”,阻碍热量传递,这层“膜”称之为水垢。 水垢的组成或成分是比较复杂的,通常都不是一种单一化合物,而是以一种化学成分为主,并同时含有其它化学成分。按其水垢的化学成分,一般可分为碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢、氧化铁水垢、含油水垢、混合水垢及泥垢等几种。 水垢是一种导热性能极差的物质,仅为锅炉钢材的十分之一到数百分之一(钢材的导热系数为46.5~58.2w/m.k),是“百害之源”。在各种水垢中,硅酸盐水垢最为坚硬,导热性能非常小,容易附着在锅炉受热面最强的蒸发面上,是危害最大的一种水垢。 2 水垢的预防 要保证锅炉不结垢或薄垢运行,就要加强锅炉给水处理,这是保证锅炉安全和经济运行的重要环节。预防水垢生成,通常采用下列方法来预防: 锅内水处理。此法主要是向炉水中加入化学药品,与炉水中形成水垢的钙、镁盐形成疏松的沉渣,然后用排污的方法将沉渣排出炉外,起到防止(或减少)锅炉结垢的作用。炉内加药水处理一般用于小型低压火管锅炉。锅内水处理常用的药品有:磷酸三钠、碳酸钠(纯碱)、氢氧化钠(火碱、也称烧碱)及有机胶体(栲胶)等。加药时,应首先将各种药品配制成溶液,然后再加入锅炉内。通常磷酸三钠的溶液浓度为5~8%,碳酸钠的溶液浓度不大于5%,氢氧化钠的浓度不大于 1~2%。加药方法有定期和连续加药两种。定期加药主要靠加药罐进行加药;连续加药则在给水设备前,将药连续加入给水中。对于蒸汽锅炉,最好采用连续加药法,这样可使炉内保持药液的均匀。凡采用锅内水处理的,应加强锅炉排污,使已形成的泥渣、泥垢等排出炉外,收到较好效果。

锅炉结焦原因分析及预防措施

锅炉结焦原因分析及预防措施 范虎虎 (西安兴仪启动发电试运有限公司,陕西,西安)摘要:结焦是锅炉运行中较普遍的一种现象,尤其是当烧劣质煤的时候,结焦现象更为明显。结焦不但会严重影响锅炉机组的正常运行,而且为安全运行埋下严重隐患。为此,防止锅炉结焦,了解结焦的危害、原因及预防和消除方法对运行人员具有十分重要的意义。 关键词:结焦,超负荷,周界风,配风,吹灰,打焦。 Abstract : Coking is a common phenomenon during boiler operating, and it can be more obvious while the inferior coal was combusted. It can not only influence the normal operation of boiler unit, but also can burry the hidden danger for safe operation. Therefore, it is very important to the operators to avoid coking, to knowing the influences of coking, to knowing the reason, the preventing and illuminating method of coking. Key words : Coking, over-load, perimeter air, air distribution, soot- blowing, coke removal. 引言 现代大型电站锅炉运行中,锅炉结渣、积灰是个长期存在的问题。锅炉主要以煤作为燃料,其燃烧产物中含有大量的灰粒、硫和氮的氧化物等,这些物质在锅炉运行的过程中有时会以各种形式沉积在受热面的表面,造成受热面的结渣和积灰。锅炉结渣、积灰不但增加了锅炉受热面的传热阻力,使受热面传热恶化、煤耗增加、锅炉的热经济性降低,还可能造成烟气通道的堵塞,影响锅炉的安全运行,严重时会发生设备损坏、人身伤害事故。锅炉结渣是客观存在、不可避免的,从现有大型机组生产运行情况看,有相当数量的机组为不同程度的结渣问题所困扰。对采用常规煤粉燃烧方式的锅炉来说,炉膛结渣将一直是设计和运行中需要认真对待的问题。从理论上对锅炉结渣、积灰的原因进行分析、探讨,掌握锅炉结渣的规律,从生产实践上采取合理的措施防止锅炉结渣、积灰,防止锅炉掉大焦就具有长期的、现实的意义。 1.结焦机理:锅炉正常运行中,炉内火焰中心区域温度在1500℃以上,此处煤灰粒子呈熔融状态,当到达水冷壁或炉膛出口附近经过充分冷却时,其温度已降至灰熔点以下,灰粒固化就不会粘附在受热面上形成焦渣。但如果在运行中操作不当,配风不合理使燃烧中心偏斜、火焰贴墙或产生还原性气氛以及热负荷过高则会使炉墙附近烟温过高,熔融灰不能凝固,碰到水冷壁就会粘附在受热面上形成结焦。当水冷壁结焦时,其吸热能力下降,会使水冷壁附近及壁面温度进一步升高,从而加剧结焦的发展。

热水锅炉短期鼓包成因及应对措施正式样本

文件编号:TP-AR-L8317 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 热水锅炉短期鼓包成因 及应对措施正式样本

热水锅炉短期鼓包成因及应对措施 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 前言 20xx年春节前后,枣庄市相继发生数十起热水 锅炉鼓包事故,其中有八起鼓包锅炉出自某一结构, 同年3月8日,枣庄市某学校又一该结构热水锅炉在 使用仅6个月后发生锅筒鼓包、局部裂纹以及水冷壁 管堵塞渗漏事故。给推广使用这一结构类型锅炉蒙上 了阴影,笔者作为多年从事锅炉与水处理检验的技术 人员从该台锅炉的使用管理与锅炉结构入手,通过分 析论证,发现鼓包锅炉普遍存在着一些共性问题。 1 锅炉基本状况

经查:该台锅炉为20xx年9月由我省某市锅炉厂生产的DZL2.8-0.7/95/70-AII型热水锅炉,炉膛两侧布置有长、短水冷壁管,左右烟室后部还各有两根后水冷壁管(以下将水冷壁管简称为壁管),长、短及后壁管从集箱上交叉引出焊接在锅筒上,短壁管插入锅筒下部纵轴线两侧240mm处,长、短壁管之间形成的空间密封绝热后组成左右第二回程烟室;锅内定期排污装置为管式纵向吸污管,吸污管由焊接在锅筒底部的前后支座固定,吸污管下侧开有两排直径为12mm吸渣孔(锅炉结构见示意图)。 锅炉结构示意图 该锅炉于20xx年11月下旬安装,12月份开始投用,至20xx年3月份出现鼓包事故,连续运行时间仅6个多月;炉膛情况检查:后拱端以前的锅筒腹部设有厚约80mm,长约1.6m绝热层,第二回程烟室

热水锅炉结垢的原因与预防措施

热水锅炉结垢的原因与预防措施 摘要热水锅炉在使用过程中,由于受到各种原因的影响,经常会遇到结垢的问题,如果不能及时采取有效的预防措施,对于热水锅炉的运行安全性、稳定性、效率性都会造成一定的影响。 关键词热水锅炉;结垢;原因;预防措施 热水锅炉在运行过程中,水渣积聚到一定浓度时可能产生二次水垢,在相应的低流速与浓度条件下,水渣长时间沉积会形成较厚的水垢,如果不能及时对水垢进行清除,有可能造成水冷壁管、拱管爆管,以及锅筒下部分过热鼓包等事故,将严重影响到锅炉的实际运行效率与质量。因此,在热水锅炉的实际运行中,必须注重对于其结垢原因的深入分析,并且结合实际环境,制定有效的预防措施,从而保障锅炉的安全性、持续性。 1 热水锅炉结垢的原因及危害性 在热水锅炉运行中,其结垢的主要原因包括以下几点。 1)碳酸盐硬度受热分解,由易溶物质逐渐转变为难以溶的物质。 2)热水锅炉运行时,水渣未能及时清理而形成水垢,热水锅炉的炉水一般不汽化,水中的各种杂质由于受到加热分解作用的影响,相互反应生成水渣。 3)热水锅炉的给水水质较差,以及补水量偏大都有可能

导致热水锅炉内形成大量的水渣,水渣生成的最初是以悬浮状态存在于锅炉中,随着锅炉水循环。如果不能及时将水渣通过排污管道排出炉外,当水渣在热水锅炉内聚集到较高浓度时,就会形成不同厚度的水垢。 4)热水锅炉自身的防垢性能较差,只有在水渣的浓度较低时,才能发挥水处理的作用,而水渣聚集到较高浓度时,锅炉内部的受热面上容易生成二次水垢。 5)在热水锅炉的水循环设计中,缺少对于流速的考虑,水渣的生成运动也没有进行具体的分析,从而导致大量水渣积聚于锅炉内壁,造成锅炉运行效率受到严重的影响。 热水锅炉结垢的危害性主要表现在以下几个方面。 1)热水锅炉的受热面受损,锅炉内壁水结垢后,其导热性能将明显降低。当水垢厚度较大时,炉管的冷却也会受到影响,使得炉壁温度明显升高,进而造成锅筒、管壁出现过热、变形、裂纹、鼓包、爆管等缺陷。 2)燃料浪费,水垢的导热性能相对较差,使得热水锅炉受热面的传热情况受到不利影响,增高排烟的温度,降低锅炉的实际热效率,燃料的浪费也是不容忽视的。据测定,水垢的厚度为1.5 mm时,需要多消耗6%-10%的燃料;水垢的厚度为5 mm 时,需要多消耗15%-20%的燃料;水垢的厚度为8 mm时,则要多消耗34%-40%的燃料。 3)热水锅炉的出力明显降低,随着锅炉结垢的厚度增加,

循环流化床锅炉结焦原因分析及预防措施详细版

文件编号:GD/FS-5815 (解决方案范本系列) 循环流化床锅炉结焦原因分析及预防措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

循环流化床锅炉结焦原因分析及预 防措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 循环流化床锅炉结焦一般分为高温结焦、低温结焦和渐进性结焦3 种。 1、低温结焦就是当床层整体温度低于灰渣的变形温度,由于局部超温或低温烧结引起的结焦,常在起动和压火时的床层中发生,并有可能发生在高温旋风分离器的灰斗内,以及外置换热器和返料机构内。 2、高温结焦是指床层整体温度水平较高而流化正常时所形成的结焦现象。 其特点是面积大,甚至波及整个炉床,而且从高温焦块表面上看是熔融的,冷却后呈深褐色,质地坚

硬,并夹杂少量气孔。 3、渐进性结焦是运行中较难察觉的一种结焦形式,主要因布风系统设计和安装质量不好、给煤颗粒度超出设计值、运行参数控制不当、风帽错装或堵塞等所致。 这3 种结焦类型并不是明显分离的,不论是哪种类型的结焦,一旦渣块在床料中存在并随着时间的推移,焦块将越来越大,结果会堵塞排渣管甚至被迫停炉。 1、循环流化床锅炉结焦原因分析 循环流化床锅炉结焦的主要原因是床料局部或整体温度超过灰熔点或烧结温度,以及炉内流化工况不良等。 (1)燃料的影响 若煤的灰熔点低,当煤颗粒在炉膛内较高温度下

浅谈燃煤锅炉结焦的原因及处理方法

浅谈燃煤锅炉结焦的原因及处理方法 摘要:燃煤锅炉是目前我国依然广泛使用的传统供热装置,它是通过煤的燃烧来完成热能传送的,由于各种各样的原因,燃煤锅炉会时有结焦的现象产生,多年以来,结焦的问题一直困扰着燃煤锅炉的使用单位,对于需要保证供热质量,锅炉必连续生产的单位,必须尽可能的减少锅炉的结焦,并能够及时找到结焦的原因,及时处理结焦,才能保证供热的正常运行和锅炉连续运转。 关键词:燃煤锅炉结焦的原因处理方法保证供热质量 随着社会的进步,科技的发展,工业的规模越来越大。大的工业企业,对能源的需求也越来越多,锅炉担负着大工业生产和员工生活的不可缺少的供热工作。而锅炉的安全稳定连续生产是保证该企业供热是首要条件,影响锅炉正常生产的一个重要的原因就是锅炉的结焦问题,特别是燃煤锅炉尤为严重。 1、燃煤锅炉结焦的表现是什么 燃煤锅炉如果结焦,就会有局部大量的煤堆积在燃烧器的喷口还有煤床上,或者堆积在受热面上。在炉膛在高温并且缺少氧气的情况下,析出挥发后形成较大的结积焦块。之所以形成这样较大的季结的焦块,是由于在锅炉的炉膛中,煤炭的燃烧其火焰的中心温度都可达到1500度到1700度之间的高热度。而煤炭中大多都存在着很多的灰份,这些灰分遇到高温的条件,同时又遇到炉膛严重缺氧的条件,灰分大多数会在这样的条件下被熔化成液态而存在,即使没有熔化成液态,至少也会呈现软化状态。此时,炉膛四周的水冷壁仍然在不断的吸收着热量,显而易见炉膛内是四周到中心,温度越来越高,越接近四周的温度就会越低。而随着温度不断的降低,液化或者软化的灰份就会从液态逐渐的变成软化状态进而变成硬化的固态。 2、燃煤锅炉结焦的主要原因是什么 燃煤锅炉结焦的原因有很多,原因也很复杂,我们这里探讨一下其中最常见的,最主要的结焦原因。首先是没本身的原因,也就是活受没的质量的影响而产生的结焦,我们知道结焦是液化或者软化的灰分,直接与受热面接触而形成的,那么如何煤的质量较差,煤炭中的灰分较多,所形成的液态或者软化的灰分就会较多,而较多的液态和软化的灰分就会有更多的机会接触到受热面,这样就提高了结焦的几率。如果煤炭的质量较好,煤炭中的灰分较少,那么也就有极少的液态或者软化的灰分出现,它们在炉膛里较少有机会接触到受热面,这样形成结焦的机会就很少,也就很难积结成焦块了。其次是机械的影响而形成结焦。所谓机械的影响是由于磨煤机钢球的质量而引起的,当磨煤机的钢球收到严重的磨损时,磨煤机的出力就会严重降低。导致煤粉的质量有所下降,无法在保证煤粉的正常送达,也就是说不能及时的往炉膛里添加煤粉,没有新的煤粉,就会导致炉膛长时间的处于高温的状态,使大量灰分有充分的时间去液化和软化。而液化和软化的灰分,就给下一步遇到受热面而形成结焦创造了先决条件。而此时的炉膛内温度由于没有新鲜煤粉的进入,依然保持着较高的温度,并且不断的上升,软化的灰分就越来越多的进入了液化状态,又在继续给结焦积累条件,形成了恶性循环。为结焦打下了更为坚实的基础,也创造了及其有利的条件。这样结焦就不可避免的形成了。机械影响结焦还有因为风煤的配比量不合理所造成的结焦而造成的,所谓风煤的配比量不合理,是由于锅炉的引风机不能及时的把烟气送人烟道而引起的结焦。引风机是是用来把炉膛中燃料由于燃烧而产生的烟气及时吸出

锅炉四管爆漏原因分析和预防措施

锅炉四管爆漏原因分析 和预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉四管爆漏原因分析和预防措施锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首,严重影响火力发电厂安全、经济运行。总结下电防"四管"泄漏管理经验,对锅炉"四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。 所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。锅炉一旦发生"四管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。引起锅炉"四管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。总结下电防"四管"泄漏管理经验及防磨防爆小组最近10年在下电、托电、盘电、张热电、石热等电厂的工作经验,对锅炉"四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。 一、锅炉"四管"爆漏原因分析 1.磨损 煤粉锅炉受热面的飞灰磨损和机械磨损,是影响锅炉长期安全运行的主要原因。飞灰磨损的机理是携带有灰粒和未完全燃烧燃料颗料的高速烟气通过受热面时,粒子对受热面的每次撞击都会梳离掉极微量的金

属,从而逐渐使受热面管壁变薄,烟速越高灰粒对管壁的撞击力就越大;烟气携带的灰粒越多(飞灰浓度越大),撞击的次数就越多,其结果都将加速受热面的磨损。长时间受磨损而变薄的管壁,由于强度降低造成管子泄漏。受热面飞灰磨损泄漏、爆管有明显的宏观特征,管壁减薄,外表光滑。运行中发生严重泄漏时,可发现两侧烟温偏差,不及时停炉处理,往往会加大泄漏范围,并殃及其他受热面的安全。2009年下电#3炉高温省煤器发生磨损泄漏,首先发现一侧烟温明显降低,给水和蒸汽流量偏差大,后停机发现省煤器管子磨损爆破。造成严重飞灰磨损的原因是结构因素,设计、安装与检修的不足都可能导致磨损加剧。在省煤器边排管与炉墙之间、省煤器弯头与炉墙之间、再热器与两侧墙之间存在一个烟气走廊。这个区域由于烟气流动阻力小,局部烟速可增大到平均烟速的两倍,甚至更大,造成这些地方管子磨损严重。位于烟气走廊的省煤器、再热器的弯头,过热器下弯头及管卡附近的边排管和穿墙管部位是飞灰磨损较为严重的部位,特别在省煤器区,烟气温度已较低,灰粒变硬,磨损更为突出。喷燃器、吹灰器和三次风喷嘴附近水冷壁等处也是煤粉磨损较为严重的部位。在安装、运行和检修过程中,如果受热而管子未固定牢或管卡受热变形,管排就会发生振动并与管卡发生碰撞磨损,也要造成机械磨损而漏泄。预防磨损的方法主要是减小烟气走廊,均匀气流,受热面管子迎风面加装护铁或涂耐磨涂料等。 2.腐蚀 锅炉"四管"受热面的腐蚀主要是管外的腐蚀和水品质不合格引起的管内化学腐蚀。当腐蚀严重时,可导致腐蚀爆管事故发生。烟气对管壁

锅炉结垢原因分析与预防措施 唐志兰

锅炉结垢原因分析与预防措施唐志兰 发表时间:2019-06-04T11:55:48.860Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:唐志兰 [导读] 摘要:锅炉是现代工业生产中的重要设备,要想保证锅炉能够正常运转,就必须要对锅炉进行科学养护,确保其稳定运行。 (大唐珲春发电厂吉林珲春 133303) 摘要:锅炉是现代工业生产中的重要设备,要想保证锅炉能够正常运转,就必须要对锅炉进行科学养护,确保其稳定运行。本文对锅炉结垢的原因进行分析,并且提出预防措施,旨在防止锅炉结垢,提高锅炉运行水平。 关键词:锅炉;结垢;原因;预防措施 引言 锅炉中的沉淀物成分各不相同,密度较为坚硬的沉淀物变成水垢,呈悬浮状态沉积在汽包、下联箱等水流缓慢处被称为水渣或泥渣。无论是哪一种形式的沉淀物,都会对锅炉的运行产生影响。因此,加强锅炉水垢预防,是提高锅炉运行水平的关键,只有加强安全管理,加大对锅炉水垢的监测力度,才能保证锅炉安全稳定运行。 一、水垢的种类 按照水垢的不同成因可以将其分为不同的种类,其成分构成很复杂,成因也不相同,通常情况下,水垢的主要形式有以下几种: 1.硫酸钙水垢 硫酸钙水垢的硬度比较高,是一种比较坚硬密致的水垢,在锅炉受热最高的地方最容易出现,附着力很强,而且不容易被清除。形成硫酸钙水垢的原因是因为水中溶解硫酸钙的含量超出了水的50%以上。 2.硅酸盐水垢 硅酸盐水垢主要集中在热应力较大的蒸发面上,这种水垢的硬度也非常大,而且不具备导热性,对锅炉的供热效果会产生很大影响,也是最难消除的一种顽固性水垢。主要是由于二氧化硫在水中的含量较多导致的,其含量大约有20%以上。 3.碳酸盐水垢 碳酸盐水垢通常出现在锅炉温度不高的地方,主要是在锅炉温度最低的地方,包括两种形态,一种是硬度比较高的硬质水垢,另一种则是比较疏松的海绵状的软质水垢。造成碳酸盐水垢的原因主要是由于碳酸钙的含量在水中的比例超过50%以上。 4.混合水垢 混合水垢是由于多种物质混合而成的水垢,在外部热力作用下,这种水垢的导热性能很强,导热系数较大,混合水垢的形成物质比较复杂,是由多种成分综合构成的,无法判断出哪一种最先形成,因此是一种成分最复杂的水垢。 5.含油水垢 含油水垢指的是水中的含油量较大,水的硬度比较小的时候形成的一种黑色疏松含油水垢。通常情况下只要水中的油质含量达到5%以上,就可能出现含油水垢,而且这种水垢一般出现在锅炉中温度最高的部位,不易清除,附着力很强。 二、锅炉结垢原因分析 在锅炉运行过程中,水垢和水渣是最主要的两种沉淀物,这两种物质的成因基本相同,主要是由于钙和镁以及一些盐类造成的,这些物质在水中的浓度远远超过标准溶解度,所以大量沉积下来,造成锅炉结垢。经过分析研究发现,锅炉结垢的原因主要有三个方面: 1.化学反应 在锅炉运行过程中,分解水处于高温环境下,在水蒸发的过程中,水中的钙离子、镁离子、盐类等会相互发生化学分解反应,形成难溶于水的物质,而且这些难以溶于水的物质还会析出,日积月累,不断加厚、增多。 2.水分蒸发引起 锅炉在一定的湿度标准下,会产生蒸发作用,从而被浓缩。盐类物质在水中的溶解度是一定的,但是由于水分不断增发,锅炉中的水被大量浓缩,水中的可溶性钙、镁盐类浓度也越来越大,当这个浓度值达到一定限度的时候就形成了过饱和溶液,水中的物质会析出,产生结垢现象。 3.水的成分影响 因为锅炉在操作运行的时候,其中的水会不断加热,受到蒸发过程的影响,水量不断变少,这是正常现象,只要水中有构成硬度的物质,就会使锅炉结垢。随着温度不断增加,锅炉中的溶解度还会不断降低,而很多物质的溶解度是随着温度的升高而变大的,形成正温度系数,也有一小部分物质的溶解度是随着温度的升高而减小的。 三、水垢的危害性 无论是哪一种水垢,导热性能都非常弱,对水湿度的升高有十分严重的影响。通常锅炉的燃料完全燃尽之后,就会形成比较高的热能效应,通过钢板、钢管等导热介质将热能传给锅炉中的水,使水的温度不断增加。由于水垢的存在,就极大地影响了锅炉的传热效果,影响锅炉的导热速度和质量,而且不同的水垢导热系数不相同,根据锅炉水垢的化学成分来看,油质水垢和硅酸盐水垢的导热系数最小,也就是说这两种水垢的导热能力还远远达不到技术标准要求,对锅炉的运转有很大危害,而且安全隐患较多,容易引发不良后果。总体来说,锅炉水垢的危害性主要体现在以下几个方面:第一,影响锅炉安全运行。由于锅炉的导热性不好,金属表面的热量不能很快传递出去,所以金属受热面的温度在较短的时间内会快速增加,金属表面的强度降低,使锅炉的筒和管壁都发生变形,出现裂纹甚至爆破现象,产生很大的安全隐患。第二,影响水循环过程。如果结构出现在水冷壁内,就会导致水的流通截面会变小,增加了水流的阻力,长期以往还会导致管道被堵塞,锅炉水无法正常流通,影响水循环能力。第三,浪费燃料严重。在锅炉运行过程中需要大量燃料,而且燃料是锅炉运行中最大的成本支出,因为水垢出现,导致水垢的导热性能差,金属受热面的传热情况发生严重恶化,就会大大降低锅炉的供热效率,影响锅炉的供热效果,以至于需要使用更多的燃料才能达到加热锅炉的水的目标,浪费燃料。 四、水垢的清除和预防措施 1.水垢的清除 水垢的处理应该要采用防治结合的基本原则,从预防着手,一旦发现锅炉内壁出现水垢,必须要及时将水垢清除,以防影响锅炉正常运转。常见的水垢清除方法有以下几种:

火力发电厂锅炉结焦的原因及对策分析

火力发电厂锅炉结焦的原因及对策分析 作者:周政 来源:《科技创新导报》2013年第08期 摘要:近年来,火力发电厂的主要燃料主要是以煤为主,但是在电厂的锅炉运行过程中,因为媒的品质、燃烧调整等原因,常会发生结焦的状况。锅炉的结焦对于机组运行的安全性与经济性都产生了极为不利的影响。虽然就锅炉结焦问题对燃烧器进行了一定的改造,并且也在此基础上进行了一系列的调整,使锅炉结焦的问题得到了一定的缓解,但是随着煤炭市场的不断变化,致使入炉煤的质量不能保证,因此结焦问题依旧没有得到根本上的改变。 关键词:火力发电厂锅炉结焦原因防止对策 中图分类号:TK224 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(b)-0-02 锅炉结渣问题是煤粉炉中较为普遍存在的问题之一。结焦的分布往往是不均匀的,直接导致了过热器的热偏差增大。如果结焦部位处在水冷壁处那样就对自然循环锅炉的水循环造成极为不利的影响。如果是燃烧器喷口处结焦,会对气流的正常喷射造成影响,导致锅炉内空气动力工况遭到破坏,严重时有可能引起锅炉的灭火,严重的结焦会迫使锅炉停止运行,因此,锅炉结焦是不容忽视的重大问题。锅炉结焦之后首先考虑的除焦问题,但是因为除焦历时时间较长,因此造成了炉膛底部灌进了过多的冷风,直接导致燃烧室的温度降低,燃烧不稳定甚至灭火的情况都是极易发生的。再者,除焦工作是一项工作强度与危险性都非常高的劳动,无疑增加了除焦人员工作时的安全隐患。第三,由于过热器处结焦,使锅炉通风处阻力变大,直接引起用电量的增加,增加厂里的成本;结焦还会引起受热面温度超过普通温度、锅炉内通风不充足等,使机组的使用寿命降低。究于以上的因素,结合多年的实践工作经验,将锅炉结焦问题以及解决对策总结如下。 1 锅炉结焦的原因分析 锅炉结焦的原因较多而且在煤粉炉中较为普遍存在的,其发生的主要原因是锅炉内高温处熔化或软化后的灰接触到受热面自后,粘附在受热面上久而久之形成的积灰。加上灰本身的导热性能差,导致积灰内外表面的温差大(外表面温度升高),积灰导致了管壁面的粗糙度增加,自然软化后更多的灰容易粘附在粗糙面上,灰渣外围的温度越高、覆盖的灰越多,因此积的灰层也是越来越厚,当灰渣的温度达到了熔点之后,灰渣会变成液体流进附近的受热面管上,长期导致结渣的面积扩大,形成了结焦。归结一下,锅炉结焦主要与锅炉的设计、燃烧器的布置、安排方式以及煤种等等因素有关,具体分析如下。 1.1 煤粉细度的影响

热水锅炉短期鼓包成因及应对措施

热水锅炉短期鼓包成因及应对措施 、尸■、亠 前言 2003 年春节前后,枣庄市相继发生数十起热水锅炉鼓包事故,其中有八起鼓包锅炉出自某一结构,同年3月8日,枣庄市某学校又一该结构热水锅炉在使用仅6 个月后发生锅筒鼓包、局部裂纹以及水冷壁管堵塞渗漏事故。给推广使用这一结构类型锅炉蒙上了阴影,笔者作为多年从事锅炉与水处理检验的技术人员从该台锅炉的使用管理与锅炉结构入手,通过分析论证,发现鼓包锅炉普遍存在着一些共性问题。 1 锅炉基本状况 经查:该台锅炉为2001年9月由我省某市锅炉厂生产的DZL2.8 -0.7/95/70 -AII 型热水锅炉,炉膛两侧布置有长、短水冷壁管,左右烟室后部还各有两根后水冷壁管(以下将水冷壁管简称为壁管)长、短及后壁管从集箱上交叉引出焊接在锅筒上,短壁管插入锅筒下部纵轴线两侧240mm 处,长、短壁管之间形成的空间密封绝热后组成左右第二回程烟室;锅内定 期排污装置为管式纵向吸污管,吸 污管由焊接在锅筒底部的前后支座固定,吸污管下侧开有两排直径 为12mm吸渣孔(锅炉结构见示意图)。

锅炉结构示意图 该锅炉于2001年11 月下旬安装,1 2月份开始投用,至2003年3月 份出现鼓包事故,连续运行时间仅6 个多月;炉膛情况检查:后拱端以前的锅筒腹部设有厚约80mm长约1.6m绝热层,第二回程烟室底部皆为绝热层覆盖,炉膛后拱上部比正常后拱加厚约150mm检 查中发现,在第二回程烟室绝热层、锅筒绝热层及前、后拱端部都伴有较严重结焦。锅筒鼓包处检查,鼓包起始于锅筒腹部绝热层终止处,长约300mm 宽约100mm高度约25mn r 30mm检查中还发现在正对锅筒鼓包左侧已有一根短壁管发生胀粗渗漏。进入锅筒腰孔检查,发现锅筒底部有厚约60mn水渣,锅内、集箱内、长短壁管内及烟管可见部位结垢厚度为0.5mm v 1mm之间不等,未发现受热部件严重结垢情况;对距鼓包中心约450mm吸污管后支座焊根检 查,发现有两条交叉热裂纹存在;对长、短壁管全面做堵塞情况检查,发 现在正对锅筒鼓包左右侧各有两根壁管在下部弯曲处堵塞(含前面提及的左侧渗漏一根短壁管) 2 事故原因检查化验分析 2.1 短壁管异物堵塞导致管内水流停止并加剧锅筒工作条件恶化 堵塞的短壁管处于炉膛火焰辐射热区,堵塞部位处于烟室下部管子弯曲

锅炉结垢的原因

锅炉结垢的原因 锅炉结垢的原因含有硬度的水若不经过处理就进入锅炉,运行一段时间后,锅炉水侧受热面上就会牢固地附着一些固体沉积物,这种现象称为结垢。受热面上黏附着的固体沉积物就称为水垢。在一定条件下,固体沉淀物也会在锅水中析出,呈松散的悬浮状,称为水渣。水渣可随排污除去,但如果排污不及时,部分水渣也会在受热面上或水流流动滞缓的部位沉积下来而转化成水垢(通常称之为“二次水垢”)。 锅炉结垢的原因,首先是给水中含有钙镁硬度或铁离子,硅含量过高;同时又由于锅炉的高温高压特殊条件。水垢形成的主要过程为: 1受热分解 在高温高压下,原来溶于水的某些钙、镁盐类(如碳酸氢盐)受热分解,变成难溶物质而析出沉淀。 2溶解度降低 在高温高压下,有些盐类(如硫酸钙、硅酸盐等)物质的溶解度随温度升高而大大降低,达到一定程度后,便会析出沉淀。 3锅水蒸发、浓缩 在高温高压下,锅水中盐类物质的浓度将随蒸发浓缩而不断增大,当达到过饱和时,就会在受热面上析出沉淀。 4相互反应及转化

给水中原来溶解度较大的盐类,在运行中与其他盐类相互反应,生成了难溶的沉淀物质。如果反应在受热面上发生,就直接形成了水垢;如果反应在锅水中发生,则形成水渣。而水渣中有些是具有黏性的,当未被及时排污除去时,就会转化成水垢。另外,有些腐蚀产物附着在受热面上,也往往易转化成金属氧化物水垢。 锅炉的水垢清除方法 1.锅炉机械除垢 主要采用电动洗管器、扁铲、钢丝刷及手锤等工具进行机械除垢。此法比较简单,成本低,但劳动强度大,除垢效果差,易损坏金属表面,只适用于结垢面积小,且构造简单,便于机械工具接触到水垢的小型锅炉。近年来,由于清洗专用的高压水枪的应用,使水力冲洗的机械除垢发展较快,这种高压水力除垢的效果较使用原始的机械工具有很大的提高,且较为安全、方便。但目前高压水力除垢仍仅限于结构较简单的工业锅炉。 2.锅炉碱洗(煮)除垢 锅炉碱煮的作用主要是使水垢转型,同时促使其松动脱落。单纯的碱煮除垢效果较差,常常需与机械除垢配合进行。碱煮除垢对于以硫酸盐、硅酸盐为主的水垢有一定的效果,但对于碳酸盐水垢,则远不如酸洗除垢效果好。碱洗煮炉也常用于新安装锅炉的除锈和除油污,有时也用于酸洗前的除油清洗或垢型转化。 碱洗药剂用量应根据锅炉结垢及脏污的程度来确定。一般用于除垢时的用量(每吨水的用量)为:工业磷酸三钠5~10kg,碳酸钠3~6kg,或氢氧化钠2~4kg。这些碱洗药剂应先在溶液箱中配制成一定浓度,然后再用泵送人锅内,并循环至均匀。 碱煮除垢的方法与新锅炉煮炉基本相同,只是煮炉结束后,

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