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混凝土泵车常见故障分析与排除

混凝土泵车常见故障分析与排除
混凝土泵车常见故障分析与排除

第八章常见故障分析与排除

混凝土泵车操作手必须按照《第七章泵车的维护与保养》进行维护保养,在设备检修中提前进行预防性维修,以达到整机性能的最佳状态,对保证施工的顺利进行意义重大。

下列列举了混凝土泵车在使用中一些常见的故障,使用人员可以参考迅速判断并排除故障,避免延误施工及出现安全事故发生。

一、主泵送系统常见故障

1、主油缸活塞不动作,可能原因分析:

●泵送启动按钮接线脱落。

●中间继电器烧坏。

●电磁换向阀故障,一般为电磁铁烧坏。

●I主泵排量调整旋钮调整不当。

●油箱内液压油太少。

●滤芯严重堵塞。

●控制油路节流塞堵死。

2、主油缸不换向,可能原因分析:

●电磁换向阀电磁铁烧坏。

●接近开关底部被油脂或其它物体粘住,引起短路。清除开关底部。

●两接近开关错位。交换两开关的位置。

●接近开关有问题。更换接近开关

●单向阀的侧压开关烧坏

●继电器烧坏。

3、主油缸活塞运行缓慢无力,可能原因分析:

●主油缸单向阀损坏。

●主泵排量调整旋钮调整不当。

●控制油压不够。全面重新调试控制系统:

补油泵溢流阀调到3.5MPa,冲洗阀调到3.0 MPa(须在中联技术人员指导下进行)。

●滤芯堵塞或液压油不够

●控制油路节流堵塞。

●电磁换向阀故障,阀芯不能运动到位。

●高层泵送时,未及时进行补油操作,主油缸封闭腔液压油减少,行程缩短。

4、输送管出料不充分,可能原因分析:

●混凝土活塞磨损严重。

●眼镜板与切割环间隙太大。

●混凝土料太差,造成吸入性能差。

●S管部分被堵塞。

5、泵送不停机,可能原因分析:

●中间继电器触点烧死

●停止按钮故障

二、分配阀系统常见故障

1、S管阀不摆动,可能原因:

●分配阀点动按钮故障或者接线脱落。

●电液换向阀的先导阀芯卡死或者电磁铁线圈烧坏。

●分配阀被异物卡住。

●先导溢流阀故障使换向压力不够。

●恒压泵故障,使换向压力达不到要求。

●混凝土料差,停机时间又长,换向阻力大,摆不动。

●S管轴承磨损严重,换向阻力大。

●高层泵送时,水平管路太短。

2、S管阀摆动无力,可能原因:

●蓄能器内压力不足或皮囊破损。重新充气使氮气压力达8.5 MPa,或更换新的蓄能器皮囊再充氮气到8.5 MPa。

●卸荷开关未关闭。

●摆动油缸漏油。

●先导溢流阀阀芯严重磨损,使换向压力低于15 MPa。

●电液换向阀电磁铁故障或主阀芯弹簧断裂,使主阀芯运行不能到位:电液换向阀主阀芯磨损,产生内泄。

3、 S管阀摆动不到位,可能原因:

●摆动油缸尼龙轴承座变形或厚薄不一致。在摆动油缸尼龙轴承下面加调调整垫片。

●混凝土凝固;混凝土颗粒过大不符合泵送要求;或液压油油压不足。

3、分配阀摆臂端漏砂浆,可能原因:

●“S”管小端防尘圈变形或轴承磨损过度,间隙大。检查拆换。

三、润滑系统常见故障

1、递进式分油器阀芯被卡死,定期清洗递进式分油器。

2、润滑泵出口单向阀故障,检查更换。

3、润滑系统溢流阀故障,检查更换。

4、润滑油不合要求,粘度大,不能通过滤网。

5、某一润滑油路堵死,一般为分配阀大端轴承处润滑点。

四、搅拌系统常见故障

1、混凝土料泵送性能太差,搅拌阻力大或搅拌叶片被卡住。卡住时应反转。

2、搅拌溢流阀调定压力不够。用木头卡住搅拌叶片,将压力调到14 MPa。

3、搅拌马达损坏。检查,如有必要则更换。

4、搅拌系统齿轮泵损坏。检查更换。.

5、手动换向阀操作杆拉断或故障,使换向阀阀芯移动不到位。

6、搅拌轴或轴套损坏。需清理检修。

五、液压泵出现噪声

可能的原因一:

●吸入管路堵塞。清除堵塞或更换吸入管。

●液压油的粘度过高,更换低粘度的液压油。

●油箱通气孔堵塞。清洗或更换通气孔内滤芯。

●油内混有水。彻底清除回路中的水,更换液压油

可能的原因二:

●吸入管进口有空气进入:吸入管密封不好,油箱内的液压油油位处于极限位置以下,或

与不适合工作条件的液压油混合使用而产生泡沫。

●检查接头是否拧紧,O形圈是否破损。如果需要,则进行更换,添加同一型号的液压油,

换用合适的液压油。

可能的原因三:机械磨损

●由于液压油的温度过高或粘度太低而发生的轴承咬死,液压泵和PTO之间的连接损坏。

●更换液压泵并检查液压油是否合适,查找油温过高的原因,拆除连接部分并且更换损坏

的部件。

六、液压系统油温过高

可能的原因:

●冷却系统效率不够

●回路阻塞。排除障碍

●散热器风扇损坏。更换散热器风扇

●周围环境的原因导致散热器效率无法满足需要。改善工作环境的通风性,降低环境温度●散热器表面过脏,散热质量不高。除去或清洗散热器表面的脏物。

七、混凝土的反吸操作不能进行

可能的原因:

●电磁阀机械故障,如阀芯由于杂质而阻塞或油温过高。

通过推动电磁阀端部橡胶帽,检查阀芯是否移动,如果发生阻塞,则应拆下阀芯进行清洗,并检查可能的被损坏的原因。检查滤油器和冷却系统。

●电器线路发生故障。电磁阀被烧坏(反吸电磁阀),继电器被烧坏或电气接头被氧化。建议:当机器停下以后,通过推动电磁阀端部的橡胶帽,检查阀芯是否移动,如果阻塞,则应拆下阀芯进行清洗,如果阀芯移动自如,则应拆开电磁阀线圈,通过金属物体检查线圈在通电时是否有磁性。如果没有,检查电器部分的线圈是否烧坏,继电器是否损坏和是否断路等。更换继电器,更换损坏的部件。

八、泵送频率显著降低

可能的原因:

●液压泵失效,如液压泵内部泄漏严重,或液压泵恒功率调节卡住。

●液压元件损坏,最大压力阀由于杂质或损坏而部分打开等。

●泵送机构磨损,如砼缸活塞渗透严重,眼睛板及切割环过度磨损等。

建议:分解液压泵,更换密封圈,检查其它部件,如果有损坏,则应进行更换;清洗或更换最大压力阀;更换过度磨损的砼缸活塞、眼睛板或切割环。

九、混凝土管经常堵塞

主要的堵塞原因:

●泵送管道中混凝土泄漏,如切割环与耐磨板之间,出料口与“S”管阀之间,活塞与砼管之间及管道快换接头处等。

●液压系统压力不够

●混凝土的泵送性能不好

●混凝土中吸收了空气

建议:检查更换切割环或密封圈与耐磨板;拧紧螺栓,压紧密封圈。更换磨损的部件;更换砼缸活塞;更换管卡密封圈;检查液压泵是否失效,调节最大压力阀;如果混凝土配料不合适,改变级配;检查管路中密封圈是否有效。

十、水泵不出水或水泵压力不足

可能的原因:

●没有蓄水或蓄水少

●过量的残渣导致进水管堵塞

●进水过滤器堵塞

●水泵的液压马达内部漏油

●分配阀漏油

●水泵安全阀不工作

建议重新加满水箱;疏通堵塞,必要时更换水管;清洗水过滤器,检查是否有损坏;检查更换液压马达;检查更换阀块;调节水泵安全阀,更换已损坏的部件,或更换整个安全阀。十一、臂架操作常见故障

A、在个别位置时,臂架不能打开或不能移动,可能的原因:

●液压系统压力不够

●臂架上有其它异常多余的负载

●电磁阀阻塞或电磁阀烧坏

建议:

●如果阀门的最大压力指示值没有达到臂架工作时的值,应检查是否最大压力阀没有调节好。如果这样仍不能排除故障,则表明是液压泵损坏,应更换液压泵;

●使多余的负载不再作用于臂架。

●如果按照以上各条检查之后,臂架仍不能正常工作,必须检查单一控制臂架的指令阀是否正常工作。

B、臂架伸展或起升的颤动过大可能的原因:

连接间隙异常

●各连接处销轴与固定座之间

●止推轴承固定部分与旋转部分之间

●止推轴承的螺栓松开

建议更换损坏部件,并保证运动副润滑频率,更换止推轴承,按规定紧固,拧紧或更换螺栓。

C、旋转以后臂架停下来太慢,可能的原因:

●阀块因为脏物而发生阻塞

●泵的固定不水平

●刹车盘磨损

●刹车弹簧变形

建议:清洗或更换阀块,升降支腿,使泵车保持水平,更换刹车盘,更换刹车弹簧。

D、臂架在负载下不能锁定:,可能的原因:

●锁定阀块未调节好,阀块脏或损坏

●液压缸内渗漏

调节或清洗、更换该阀块,更换密封件,检查油管是否损坏。

E、销轴不能得到润滑,可能的原因:

●润滑油嘴阻塞或损坏

●润滑管道因脏物而发生阻塞

建议:更换润滑油嘴,取出销轴,检查管道阻塞原因及磨损和间隙情况。

注意:这种情况可能导致销轴咬死,销轴随臂架转动,销轴卡板被破坏等。

这里有两种方法取出销轴:

●注油嘴和连接部位向销轴加注润滑脂,然后取出

●向销轴加注润滑脂,仍然不能取出,则用加热法取出,这样必须更换销轴和轴套。十二、遥控器操作常见故障

A、遥控器不工作或只部分工作,可能的原因:

●遥控器的插头没有插入或未插到位

●插头短路或断电

●旋钮或按钮损坏

建议:检查遥控器插头与插座之间的结合,确保正确连接更换损坏的部件

B、操作一个指令时,另一指令动作

可能的原因:

●按钮操作板上的两导线之间发生短路

●遥控电缆短路

●泵上的电缆短路

建议:查找短路的原因,并进行修复

十三、电气系统常见故障

完整版本带式输送机常见故障及处理方法总结汇总.doc

带式输送机常见故障及处理方法 序常见故障故障原因分析处理方法 号 一电动机故障 1 电动机不能1、线路故障1、检查线路 起动或起动2、保护电控系统闭2、检查跑偏、限位、后就立即慢锁沿线停车等保护,事下来3、速度(断带)保故处理完毕,使其复 护安装调节不当位 4、电压下降3、检查测速装置 5、接触器故障4、检查电压 5、检查过负荷继电 器 2 电动机过热1、由于超载、超长1、测量电动机功 度或输送带受卡阻,率,找出超负荷运行 使运行超负荷运行原因,对症处理 2、由于传动系统润2、各传动部位及时 滑条件不良,致使电补充润滑 机功率增加3、清除煤尘 3、在电机风扇进风 4、采用等功率电动 口或径向散热片中机。使特性曲线趋向

堆积煤尘,使散热条 件恶化 4、双电机时,由于 电机特性曲线不一 或滚筒直径差异,使 轴功率分配不匀 5、频繁操作 二液力偶合器 故障 一致,通过调整偶合 器充油量,使两电机 功率合理分配 5、减少操作次数 1漏油:1、易熔合金塞未拧1、用扳手打紧易熔 1、易熔紧塞或注油塞 塞或注油2、注油塞未拧紧2、更换“ O ”型密 塞运转时3、“ O”型密封圈损封圈 漏油坏3、拧紧连接螺栓更 2、液力4、连接螺栓未拧换密封圈和垫圈 偶合器壳紧,轴套端密封圈或 体结合面垫圈损坏 漏油 3、停车 时漏油 2打滑1、液力偶合器内注1、用扳手拧开注油 油量不足塞,按规定补充油量

2、输送机超载2、停止输送机运 3、输送机被卡住转,处理超载部 3、停止输送机,处 理被卡住故障 3 过热1、通风散热不良1、清理通风网眼,清 除堆积压在外罩上的 粉尘 4 电机转动联1、液力联轴器内无1、拧开注油塞,按 轴器不转油或油量过少规定加油或补充油 2、易熔塞喷油量 3、电网电压降超过2、拧下易熔塞,重 电压允许值的范围新加油或更换易熔 合金塞。严禁用木塞 或其它物质代替易 熔塞 3、改善供电质量 5 起动或停车液力联轴器上的弹性联拆去连接螺栓,更换弹 有冲击声轴器材料过度磨损性材料 三减速器故障 1 过热1、减速器中油量过1、按规定时注油 多或过少2、清洗内部,及时 2、油使用时间过长换油修理或更换轴

工程机械技术发展趋势

工程机械技术发展趋势 摘要 近几年,世界工程机械的格局变数迭起,卡特彼勒、VOLVO、斗山、现代等都在强化自己的扩张战略。而工程机械市场的高速发展,市场集中度不断提高,更成为世界瞩目的焦点。本论文通过对工程机械发展历程和现状的研究,从主导的装载机、挖掘机、混凝土泵车设备入手,详尽分析了工程机械从引进国外技术研发开始,逐步发展壮大。工程机械对世界工程机械的格局影响逐渐扩大。然后将眼光投向国外发达国家,找出我国和上述国家及地区的行业差距,从而提出我国将来应作出的对策。我们的政府和协会面对国际化变革形势,积极从政策上、制度上、前瞻性上引导支持国内企业创新发展;发挥协力,重点攻克关键技术难题,帮助国内企业建立增强核心竞争力。分析近几年的工程机械需求量,从而作出行业前景预测。西部工程机械有其自身特点,在国家西部大开发的重要战略指引下,其工程机械发展遇到了前所未有的机遇,但同时也是重要挑战。 关键词:工程机械,现状,发展,市场、对策 根据行业统计数据,2009年,全行业规模以上生产企业有1400多家,从业人员33.85万人,全行业销售收入达3157亿元;2010年全行业销售收入达4367亿元,截止2011年全年,全国工程机械行业累计完成工业总产值5968.87亿元,同比增长35.73%;实现销售产值5792.26亿元,同比增长35.56%。 总体来看,工程机械行业这几年确实发展很快,我们多数的企业在规模、形式方面已经像模像样了,但在内涵方面还缺乏积淀;在技术研发方面多数采用跟随式;管理也比较粗放,在管理和技术方面的积淀不够。所以,我们必须避免浮躁心态,沉下心来做事。主要解决以下比较突出问题:

电力机车撒砂装置的工作原理及常见故障分析

电力机车撒砂装置的工作原理及常见故障分析 摘要:机车在运行过程中,通过撒砂提高黏着系数以防止空转与打滑。本文介绍了撒砂装置的组成与工作原理,并对两种常用的撒砂器进行对比。最后对撒砂装置常见的故障进行分析并提出解决办法。 关键词:机车;撒砂;防空转 铁路运输的快速发展对机务系统行车安全提出了更高的要求。机车作为行车运输的主要移动设备,不但要防止自身的行车安全事故,而且也要有效预防其他相关的行车设备带来的安全隐患。机车撒砂的目的在于改善轮轨接触面的状态,提高黏着力。钢轨与车轮的表面状态对黏着系数的影响很大,在雨、雾、雪、冻的气候条件下行车,轮轨黏着系数会降低20%~30%;当轮轨上粘有油污时,对轮轨间的黏着状态更为不利。在这种状况下,良好的撒砂会使黏着系数达到 0.22~0.25,能有效防止空转或打滑。 1 撒砂装置的组成 撒砂装置主要由砂箱、撒砂器、空气管路与撒砂软管等组成。每台转向架配备有四套撒砂装置。分别安装在每个转向架前、后轮对两侧,分别实现两个行进方向的撒砂。以三轴转向架为例,砂箱、空气管路及撒砂器的安装如图1所示:图1 撒砂装置安装示意图 1—砂箱;2—撒砂器;3—空气管路;4—橡胶软管 1.1 撒砂器 常见的撒砂器有两种,在HXD1C、HXD1B与铁道部新八轴配备的是1.1.1所述的多功能撒砂器,而神华交流车配备的撒砂器是1.1.2所述的撒砂阀。二者构造不同,但原理类似。 1.1.1 多功能撒砂器 图2 TSQ1多功能撒砂器结构示意图 注:P1—干燥风进风口 P2—撒砂风进风口 工作原理: TQS1多功能撒砂器属完全气动撒砂装置。通过P1和P2两个供风口分别向撒砂器提供干燥风与撒砂风,风经过加热层加热后,透过透风层吹动砂箱里的砂子。出砂管通过撒砂软管与外界相通,因为气压差绝大部分风量通过导风盖经出砂管排出实现撒砂。 1.1.2 撒砂阀 图3 撒砂阀 撒砂阀与砂箱相连,机砂从进砂口进入撒砂阀腔体内。撒砂气流进入撒砂阀后分为两部分,分别通过风咀A与风咀B喷出。风咀B喷出的风搅动撒砂阀受体里的机砂,在风咀A气流的带动下喷出撒砂阀,从而实现撒砂。 1.2 砂箱 砂箱一般由焊接而成,顶部设有加砂盖,底端开口与撒砂器相连。由于机砂受潮后很容易板结而导致撒砂失效,所以砂箱加砂口设有带密封功能的加砂盖,形成封闭的空间以防止机车运行过程中砂箱进水。 1.3 撒砂管与喷嘴 在撒砂最后一个环节,机砂随压力气体通过撒砂管喷撒于轮轨间,撒砂管与橡胶软管的安装如图4所示:

混凝土泵车常见故障分析与排除

第八章常见故障分析与排除 混凝土泵车操作手必须按照《第七章泵车的维护与保养》进行维护保养,在设备检修中提前进行预防性维修,以达到整机性能的最佳状态,对保证施工的顺利进行意义重大。 下列列举了混凝土泵车在使用中一些常见的故障,使用人员可以参考迅速判断并排除故障,避免延误施工及出现安全事故发生。 一、主泵送系统常见故障 1、主油缸活塞不动作,可能原因分析: 泵送启动按钮接线脱落。 中间继电器烧坏。 电磁换向阀故障,一般为电磁铁烧坏。 I主泵排量调整旋钮调整不当。 油箱内液压油太少。 滤芯严重堵塞。 控制油路节流塞堵死。 2、主油缸不换向,可能原因分析: 电磁换向阀电磁铁烧坏。 接近开关底部被油脂或其它物体粘住,引起短路。清除开关底部。 两接近开关错位。交换两开关的位置。 接近开关有问题。更换接近开关 单向阀的侧压开关烧坏 继电器烧坏。 3、主油缸活塞运行缓慢无力,可能原因分析: 主油缸单向阀损坏。 主泵排量调整旋钮调整不当。 控制油压不够。全面重新调试控制系统: 补油泵溢流阀调到,冲洗阀调到MPa(须在中联技术人员指导下进行)。 滤芯堵塞或液压油不够 控制油路节流堵塞。 电磁换向阀故障,阀芯不能运动到位。 高层泵送时,未及时进行补油操作,主油缸封闭腔液压油减少,行程缩短。

4、输送管出料不充分,可能原因分析: 混凝土活塞磨损严重。 眼镜板与切割环间隙太大。 混凝土料太差,造成吸入性能差。 S管部分被堵塞。 5、泵送不停机,可能原因分析: 中间继电器触点烧死 停止按钮故障 二、分配阀系统常见故障 1、S管阀不摆动,可能原因: 分配阀点动按钮故障或者接线脱落。 电液换向阀的先导阀芯卡死或者电磁铁线圈烧坏。 分配阀被异物卡住。 先导溢流阀故障使换向压力不够。 恒压泵故障,使换向压力达不到要求。 混凝土料差,停机时间又长,换向阻力大,摆不动。 S管轴承磨损严重,换向阻力大。 高层泵送时,水平管路太短。 2、S管阀摆动无力,可能原因: 蓄能器内压力不足或皮囊破损。重新充气使氮气压力达MPa,或更换新的蓄能器皮囊再充氮气到MPa。 卸荷开关未关闭。 摆动油缸漏油。 先导溢流阀阀芯严重磨损,使换向压力低于15 MPa。 电液换向阀电磁铁故障或主阀芯弹簧断裂,使主阀芯运行不能到位:电液换向阀主阀芯磨损,产生内泄。 3、S管阀摆动不到位,可能原因: 摆动油缸尼龙轴承座变形或厚薄不一致。在摆动油缸尼龙轴承下面加调调整垫片。 混凝土凝固;混凝土颗粒过大不符合泵送要求;或液压油油压不足。 3、分配阀摆臂端漏砂浆,可能原因:

DFB型内燃机车常见故障处理.doc

东风8 B型内燃机车常见故障处理 一、合 4K 不打燃油 1、断 4K甩车判断 3K到 4K 以前共用电路是否故障。 #### 2、RBC不吸合时处理 4ZJ 反 542 -544 间及 8ZJ 反 544 -556 间,人为闭合 RBC。 二、闭 5K 不发电 1、FLC不吸合时、处理QC反 722#-660 #、 9ZJ 反 660#-723#、GFC反 723#-553# 间线路。 2、FLC吸合时检查 1DZ,1DZ正常时断 5K,切换辅机” A、B”组插件后闭 5K。 3、FLK由微机位转换至智能位; 4、检查 1、2RD保险烧损时应及时更换。 5、闭合 5K、 8K使用固定发电。 三、闭 6K 不打风 1、 1- 2YC不吸合, 6K 虚接使用另一端 6K,:按 2QA, 1YC、 2YC吸合,为 3YJ 故障故障,不能修复时,用 2QA打风,注意风压。 1YC、 2YC不吸合时人为闭合。 2、1YC、2YC吸合,检查确认辅助发电机发电是否正常。 4、5RD熔断,及时更换保险片。检查 1YC、2YC主触头是否虚接,接线是否松脱,(检查时应断 5K) 四、不换向 1、按电空阀人工换向。 2、检查 1-6C 间反联锁,虚接时可短接。 3、检查换向器是否到位,不到位时用专用工具人工换向。 五、 LLC不吸合 1、检查排除保护电器动作。 2、应急时人工闭合LLC。 3、短接 X11: 21-LLC线圈 534#。 六、 1-6C 不吸合 ## 1、短接处理 LLC520-525 间正联锁。 2、甩掉故障电机。 七、 LC不吸合 1、甩 1-6C 不良联锁及检查7ZJ 反 617#-618 #间联锁。 2、线圈故障时,人工闭合。 3、短接 X11:21-X12:12 应急处理。 八、卸载灯灭无压无流 1、检查 11DZ; 2、WZK由励磁一转励磁二; 3、使用励磁二时,检查CF皮带及 7ZJ 反 624#-681 #间联锁及 2GLC主触头。 4、励磁一及励磁二均无压无流时, WZK转励磁二,检查 LLC主触头是否虚接,虚接时短接 LLC主触头的 458#--459# ,仍无压无流时,断 11DZ,短接 X15:7 到备用电

混凝土泵车臂架的参数化设计目的和意义.doc

混凝土泵车臂架的参数化设计目的和意义 随着改革开放我国工业的迅速发展,我国将进一步加大水利、公路、铁路等基础设施建设的投资,南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等一批大战略性工程相继启动,同时也进行大量的城市道路、城镇住宅的开发和和建设,这都需要大量的商品混凝土。根据国家产业政策,到2006年,城市建设基本实现商品混凝土商品化,商品混凝土臂架式泵车的需求量将至少增长一倍。因此,无论是现在,还是将来,商品混凝土臂架式泵车在我国都有很大的应用市场。 商品混凝土臂架式泵车的臂架由许多节臂杆组成,对于大范围作业的多节臂臂架式泵车,人工控制不仅要求操作工人技术水平高,且劳动强度大。尤其实在高层建筑上或建筑底层基础的施工过程中,臂架式泵车操作者往往无法看到施工现场,只能靠哨声或旗语等指挥,控制起来比较麻烦。在这些商品混凝土施工现场,布料软管大距离移动由机械系统完成,小距离移动则需要2~3名工人拖动布料管移动,移动起来非常费力,如果能够实现商品混凝土智能浇筑,则必将大大降低工人的劳动强度,提高劳动生产率,有较高的经济效益和社会效益。 我国商品混凝土臂架式泵车自主开发能力弱,很多关键部件都依赖进口,这在很大程度上降低了我们产品的竞争力。商品混凝土臂架式泵车租赁资料显示,但从数量上看,我国从国外进口的商品混凝土臂

架式泵车逐年上升,如果能够对臂架结构参数进行优化,提高臂架式泵车的使用寿命、减轻重量、减低臂架摆动,系统分析对臂架式泵车臂架结构进行动力学和运动学分析,分析参数变化对臂架性能的影响,增强我们产品的竞争力,这必将扭转不利局面。因此对臂架式泵车臂架的参数化设计有重大意义。 商品混凝土臂架式泵车行业的蓬勃发展迫使国内各大臂架式泵车企业开发、研制符合国内工程要求的,具有自己专利的产品,然而商品混凝土臂架式泵车结构复杂,如今还没有一套完整、全面的总体设计方法应用于商品混凝土臂架式泵车设计中,作为当代大学生应该提高自身的创新能力,在总结归纳了国内外各种商品混凝土臂架式泵车各种典型结构的基础上完成了商品混凝土臂架式泵车的参数划设计,主要包括:①臂架式泵车的总体结构优化;②臂架式泵车的布料装置的选择;③臂架式泵车的主要技术参数计算;④臂架式泵车臂架的稳定性分析.商品混凝土泵送的新技术,新设备和新型材料不断涌现,可以说这成为了商品混凝土臂架式泵车总体设计中必不可少的一部分,这些产品不同程度的代表了商品混凝土泵送设备未来发展的趋势,也成为设计,制造人员在设计商品混凝土臂架式泵车时必须考虑的问题。 仿真技术是近年来发展起来的一种计算机辅助设计方法。将计算机动画仿真应用于工程实际,将会使设计和分析工作变成直观、实际的过程。该文给出了商品混凝土臂架式泵车固定式布料杆构计算机仿真

摩托车的故障诊断与排除(doc 9页)

摩托车的故障诊断与排除(doc 9页)

摩托车的故障诊断与排除 第一节发动机的故障诊断与排除 一、发动机不能起动 发动机在环境温度为-5~30℃的情况下,做好起动前的准备工作后,若起动方法正确,而起动时间超过15s,则称为发动机不能起动。 1.发动机不能起动的原因 发动机不起动的原因有:火花塞跳火太弱或不跳火;可燃混合气未能进入气缸;气缸压缩压力不足。 2.诊断与排除方法 诊断这种故障时,首先要判明故障所在系统,然后在该系统进行检查,查明故障所在部位,予以排除。 判明故障所在系统,一般先从点火系统入手(因点火系统故障率较高)。首先检查点火系统的技术状况是否正常。若正常,再检查供油系统是否存在故障, 表1:发动机不能起动的诊断顺序 顺序诊断方法征兆故障原因及检查 1 起动发动机试验1.有发动征兆 2.无发动征兆 1.点火系统高压电路故障 2.拆下火花塞作跳火试验 2 跳火试验1.无火花或火花太弱 2.火花强,仍不能起动 1.点火系统故障或火花间隙太小(0.6~0.7mm) 2.检查供油系统 3 向气缸内滴入少量燃 油后,再作起动试验 1.能起动 2.不能起动 1.供油系统故障 2.检查气缸压缩压力和可燃混合气浓度 4 拆下火花塞察看1.火花塞潮湿淹死 2.火花塞干燥 1.供油系统故障或起动方法不正确 2.检查气缸压缩压力 5 装上气缸压力表压缩压力< 9*105Pa 发动机内部机械故障 表2:火花塞跳火太弱或不跳火的诊断顺序 顺序诊断方法征兆故障原因及检查 1 拆下火花塞跳火试验1.火花较强 2.无火花或火花较弱 1.检查其他系统 2.点火系统故障或火花塞电极间隙太小 2 拆下高压帽用高压线头 作跳火试验 1.火花较帽 2.无火花 1.火花塞炭连或损坏 2.检查低压电路 3 按下电喇叭1.声音清晰宏亮 2.不响或声响微弱 1.从蓄电池至开关间线路无故障 2.蓄电池电量不足或线路有故障 4 蓄电池负极导线搭铁试 验 1.无火花 2.有火花 1.线路无故障 2.电源开关至蓄电池这段导线有故障 5 用导线使点火线圈的低 压接线柱正极搭铁试火 1.有火花 2.无火花 1.线路无故障 2.线路有故障 6 用导线使点火线圈的低 压接线柱负极搭铁试火 3.有火花 4.无火花 1.点火线圈正常 2.点火线圈损坏

DFB型内燃机车常见故障处理

东风8B型内燃机车常见故障处理 一、合4K不打燃油 1、断4K甩车判断3K到4K以前共用电路是否故障。 2、RBC不吸合时处理4ZJ反542#-544#间及8ZJ反544#-556#间,人为闭合RBC。 3、RBC吸合时,检查RBC主触头,检查2、3DZ。 二、闭5K不发电 1、FLC不吸合时、处理QC反722#-660#、9ZJ反660#-723#、GFC反723#-553# 间线路。 2、FLC吸合时检查1DZ,1DZ正常时断5K,切换辅机”A、B”组插件后闭5K。 3、FLK由微机位转换至智能位; 4、检查1、2RD保险烧损时应及时更换。 5、闭合5K、8K使用固定发电。 三、闭6K不打风 1、1-2YC不吸合,6K虚接使用另一端6K,:按2QA,1YC、2YC吸合,为3YJ故障故障,不能修复时,用2QA打风,注意风压。1YC、2YC不吸合时人为闭合。 2、1YC、2YC吸合,检查确认辅助发电机发电是否正常。4、5RD熔断,及时更换保险片。检查1YC、2YC主触头是否虚接,接线是否松脱,(检查时应断5K) 四、不换向 1、按电空阀人工换向。 2、检查1-6C间反联锁,虚接时可短接。 3、检查换向器是否到位,不到位时用专用工具人工换向。 五、LLC不吸合 1、检查排除保护电器动作。 2、应急时人工闭合LLC。 3、短接X11:21-LLC线圈534#。 六、1-6C不吸合 1、短接处理LLC520#-525#间正联锁。 2、甩掉故障电机。 七、LC不吸合 1、甩1-6C不良联锁及检查7ZJ反617#-618#间联锁。 2、线圈故障时,人工闭合。 3、短接X11:21-X12:12应急处理。 八、卸载灯灭无压无流 1、检查11DZ; 2、WZK由励磁一转励磁二; 3、使用励磁二时,检查CF皮带及7ZJ反624#-681#间联锁及2GLC主触头。 4、励磁一及励磁二均无压无流时,WZK转励磁二,检查LLC主触头是否虚接,虚接时短接LLC主触头的458#--459#,仍无压无流时,断11DZ,短接X15:7到备用电

混凝土泵车液压系统毕业设计解析

1.绪论 1.1引言 随着国内商品混凝土行业和建设机械租赁业务的快速发展,施工规模和范围的扩大及西部大开发,建设机械以及相关混凝土输送机械行业得到了高速发展,混凝土泵车的市场空间进一步扩大。 我国混凝土泵车团体用户主要是年生产能力在30立方米以上有资质的商品混凝土供应商、行业比较大的建设施工单位、各类有一定经济实力和经营规模的施工机械租赁企业、从原建设施工单位分离出来的设备管理部门等;个体用户主要是沿海发达地区的个体搅拌站和个体机械租赁部。目前在国内团体用户至少有800[1]家以上,按国际常规每家5辆的规模,今后几年其泵车拥有量将会达到4000辆左右,再加上个体用户的1000辆,这个数字非常可观。现在年成交量约在180辆左右,主要是团体消费,而个体消费增长缓慢的原因是价格问题。 目前,国内此类产品型谱和生产企业不断增加,产品性能、质量都在迅速提升。随着商品混凝土行业的发展,混凝土泵送机械规格更全,档次更高,泵车布料臂架朝更长的方向发展,由以前的37m占主流,逐步过渡到42~45m为主,47~72m 同样受到市场青睐,如三一重工生产的SY5650THB-72泵车,臂架长度已达到 72m,为目前国产最长臂架的泵车。随着工程进度的加快,泵送排量也有增大的要求,过去排量在60~80m3/h的占60%左右,现在排量要求80~120m3/h的工程越来越多,如杭州湾跨海大桥使用的混凝土泵,基本上都是120m3/h的。 对混凝土泵的机动性要求越来越高。主要表现在泵车的市场需要增长很快,2002年比2001年增长95.56%,2003年比2002年的增长幅度更大,超过了100%。另外,车载泵的市场也逐步活跃起来,三一、楚天、中联、鸿得利等厂家都有新品上市。目前,柴油机动力越来越多,不仅泵车和车载泵要求使用柴油机动力,单拖式泵的比例也逐步增大。 液压系统向集成方向发展,普遍采用开式系统及恒功率控制,特别是大流量的泵,开式系统具有油温低、可靠性高、维修方便等诸多优势。同时,全液压控制技术、计算机控制技术取得了突破性进展。如三一产品的全液压换向和计算机闭环控制技术已经广泛应用。泵送压力已经有了大幅度提高,1971年以前,混凝土出口压力大多不超过4.94MPa,后提高到5.88~8.38MPa,现在已达到22MPa,而且还有继续提高的趋势。同时,液压系统的压力也在不断提高,基本都在32MPa以上。因此,输送距离也在不断增加,最大水平输送距离已超过2000m,最大垂直泵送高度也可达

混凝土混凝土泵车液压系统常见故障及处理方法

一混凝土混凝土泵车液压系统常见故障及处理方法 发布日期:2015-02-23来源:混凝土机械网作者:混凝土机械网浏览次数:2789 核心提示:臂架式臂架式泵车液压系统常见故障及处理方法系统无压力或压力不足l溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧l其它控制 臂架式泵车液压系统常见故障及处理方法 系统无压力或压力不足 l溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效 方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧 l其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷

方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活 l液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏 方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封 流量不足 l油箱液位过低,油液粘度大,过滤器堵塞引起吸油阻力大 方法:检查液位,补油,更换粘度适宜的液压油,保证吸油管直径 l液压泵空转磨损严重,性能下降 方法:检查发动机、液压泵及液压泵变量机构,必要时换泵 l回油管在液位以上,空气进入 方法:检查管路连接及密封是否正确可靠

l蓄能器漏气,压力及流量供应不足 方法:检查蓄能器性能与压力 泄漏 l接头松动,密封损坏 方法:拧紧接头,更换密封 l板式连接或法兰连接接合面螺钉预紧力不够或密封损坏 方法:预紧力应大于液压力,更换密封 l系统压力长时间大于液压元件或辅件额定工作压力 方法:元件壳体内压力不应大于油封许用压力,换密封 过热 l压力调整不当,长期在高压下工作 方法:调整溢流阀压力至规定值,必要时改进回路

SS4改型电力机车常见故障处理

二、DK一1型电空制动机故障处理部分 (一)故障:均衡风缸与列车管均无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位”,电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸与列车管均不充风。 原因:1.电源开关未合; 2.电一空转换扳键未在电空位; 3.紧急阀及电联锁故障; 4.缓解电空阀故障。 处理:1.电空制动控制器在各位置均不能工作,则恢复电源开关。 2.空气制动阀移缓解位,均衡风缸有压力上升,但不能达定压,则转换扳键至电空位。 3.断开464开关即恢复充风。检查紧急阀及电联锁,一时无法恢复,即应断开464开关。 4.手按258缓解电空阀头部,即能恢复充风。检查258电空阀,一时无法恢复,转空气位操纵。 (二)故障:均衡风缸有压力,列车管无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸充风正常,列车管不充风。 原因:1.253中立电空阀下阀口未复位或被异物垫住; 2.中断阀遮断阀卡,不复位。 处理:1.电空制动控制器手柄置中立位2~3次,看是否能恢复正常,若运转位253中立电空阀继续排风不止,关闭157塞门,转换至空气位操纵。检测更换253中立位电空阀。 2.转空气位操纵后,列车管仍无压力,拆检遮断阀,一时修不好,抽出遮断阀,维持运行,到段检修。 (三)故障:制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄,制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 原因:1.258缓解电空阀接线松脱或803线无电; 2.203止回阀固着或过风慢; 3.157塞门关闭。 处理:1.检查258缓解电空阀接线及803线无法修复,转空气位操纵。 2.抽出,203止回阀清洗,并吹扫管路。 3.恢复157塞门至开位。 (四)故障:均衡风缸及列车管充风缓慢 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸及列车管充风缓慢。 原因:1.中继阀主膜板破; 2.二极管263、264同时击穿;。 3.259重联电空阀卡漏。 处理:1.电空制动控制器放制动位不减压,拆检中继阀。运行中则用手动放风阀减压,待停车后拆中继阀,抽出供风阀,维持运行。 2.充风先快后慢。转空气位恢复正常,则可切除264二极管(断开800-264接线),维持运行。 3.转空气位操作正常。则确认259重联电空阀故障,检修此阀。运行中,则转空气位操作。 (五)故障:制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 现象:空气制动阀手柄在“运转位”电空制动器手柄,制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 原因:1.某端空气制动阀转换柱塞第二道0形圈漏: 2.257制动电空阀上阀口不严: 3.二极管262断路。 处理:1.检查调压阀53(54)溢流孔,判断泄漏端。操纵端0形圈漏,可在减压后放中立后,将电空扳键转至空气位,空气制动阀回运转位后,扳键再扳回电空位即可缓解。非操纵端0形圈漏,则须转至空气位运行。

输送带使用时常见的几个问题

输送带使用时常见的几个问题 1、输送带接头为什么容易开裂、断开? 输送带接头处的强度比正常带体的强度要低。一般用机械方式连接时,接头强度仅能达到带体强度的40-50%,冷胶方式质量比较好时,接头强度能达到60-70%,而热胶接头强度能达到80-90%(接头方法正确、无质量缺陷)。由于接头部位的强度比较低,如果胶接方法不正确,接头的强度就会更加低,如开刀、打磨时伤及下一层布、打磨过度、搭接长度不够、台阶个数不够、胶接头所用橡胶性能不好或已经自硫失效、钢丝绳打磨过度、钢丝绳生锈等,接头部位的强度将会大打折扣,在使用时,容易出现接头部位断开的现象。 此外,输送带如果不采用封口胶、或胶接头的方向错误时,接头部位容易出现开裂(面胶部位)。 2、胶接用胶料、胶浆存储有哪些要求? 胶片、胶浆应保存在阴暗、干燥的地方,避免阳光直接照射、避免各种辐射,并远离火源。 胶片、胶浆应避免保存在灰尘较大的场所,避免各种化学物品与其相接触。 保存胶片、胶浆的环境湿度50%-75%,温度应不低于5℃,不超过35℃。 胶片、胶浆的保存期:夏季1个月、冬季2个月、春秋1个半月。 3、输送带打滑是由于什么原因? 输送带正常运转时,带速不低于辊筒转速的95%。如果辊筒与输送带的摩擦力不够,输送带就容易出现打滑的现象。引起辊筒与输送带摩擦力不够的原因很多,常见的有:张力不够、载荷启动、辊筒表面摩擦系数不够等。 张力不够的原因有:张紧行程不够、配重重量不够、输送带太长等; 辊筒表面摩擦系数不够的原因有:辊筒表面包胶磨损太大、带体过湿或粘有润滑油、带体表面粘有物料(易被水溶涨的)。 4、钢丝带中间纵向撕裂14-15米,如何修补? 可将损坏部位的上下覆盖胶全部剥去(长度超出损坏部分50-100mm,宽度超过损坏部分30-50mm),同时取一段与剥离部位大小相同的橡胶(最好带一层布层),然后按照冷胶方法修补即可。 5、带子的胶接方法? 我公司建议输送带胶接采用热胶方式胶接,中间需要贴芯胶,每个台阶只能有一层布,接头方向要顺着输送带运转的方向。 6、EP耐高温带与棉帆布耐高温带的比较: a、相同点:表面覆盖胶相同。 b、不同点:棉帆布能耐最高温度150℃;EP-TNG帆布能长期使用在200℃条件下工作,最高可使用在220℃条件下使用; 棉帆布强度比较低,仅为50N/mm;而EP—TNG帆布强度比较高,常用200型为200N /mm; 棉帆布耐高温带附着力比较低,EP耐高温带的附着力比较高; EP耐高温带的使用寿命明显常于棉帆布耐高温带。 7、热胶剥头方式(一端边胶去掉好不好)? 这是另外一种胶接方法,这种方法也是可以的,但是如果采用这种方法,要注意以下几点: a、一定要采用封口胶; b、边胶部位相交接的部位一定要通过为硫化橡胶相连;

桩基础技术十大发展方向

桩基础技术十大发展方向 桩基础是桥梁工程和高层建筑中常用的基础形式,最近二十多年来,桩基础施工技术在国内外发展迅速。小编收录到桩基础的十大发展趋势,供网友学习参考。 一、桩的尺寸向长、大方向发展 二、桩的尺寸向短、小方向发展 小桩;锚杆(锚固筋)静压桩;微型桩(迷你桩) 三、向攻克桩成孔难点方向发展 四、向低公害工法桩方向发展 筒式柴油锤打入式桩3大公害;静压桩;旋挖钻斗钻成孔灌注桩;全套管钻孔灌注桩;长螺旋钻孔压灌桩 五、向扩孔桩方向发展 钻孔扩底桩;桩端压力注浆桩;载体桩 六、向异型桩方向发展 三岔双向挤扩灌注桩;螺杆灌注桩;大直径多节扩孔灌注桩 七、向埋入式桩方向发展 中掘施工法桩;预先钻孔法桩 八、向组合式工艺桩方向发展 向高强度桩方向发展;PHC管桩和PC管桩;离心成型的先张法预应力混凝土空心方桩(简称空心方桩) 九、向高强度桩方向发展 十、向多种桩身材料方向发展 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

一、桩的尺寸向长、大方向发展 基于高层、超高层建筑物及大型桥主塔桩基础等承载的需要,桩径越来越大,桩长越来越长。欧美及日本的钢管桩长度已达100m以上,桩径超过2500mm;上海金茂大厦钢管桩桩端进入地面下80m的砂层,桩径为914.4mm;温州地区静压式钢筋混凝土预制桩长度已达70m以上,桩断面600mmX600mm。 我国在大江、大河及海上修建的大跨径桥梁基本上均采用钻孔灌注桩,而且桩径和桩长均在不断加大。长度超过50m,直径大于2m的超长大直径钻孔灌 注桩已十分普遍。苏通大桥采用反循环钻成孔桩压力注浆桩,用131根,直径2.50-2.85m,桩长117m(2005年)。南京长江二桥采用反循环钻成孔灌注桩。共21根,直径3.0m,桩长83m(2001年)。上海长江隧桥B7标采用反循环钻成孔灌注桩,3.2-2.5m变径桩,桩长115m(2006年)。郑州黄河大桥采用旋挖钻斗钻成孔灌注桩,直径 2.0m,桩长108m(2009年)。 二、桩的尺寸向短、小方向发展 基于老城区改造、老基础托换加固、建筑纠偏加固、建筑物增层以及补桩等需要,小桩及锚杆静压桩技术日趋成熟,应用广泛。 小桩 小桩又称微型桩或IM桩或树根桩,是法国索勒唐舍(SOLETANCHE)公司开发的一种灌注桩技术。小桩实质上是小直径压力注浆桩;桩径为70-250mm (国内多用250mm),长径大于30(国内桩长多用8-12m,长径比通常为50左右),采用钻孔(国内多用螺旋钻成孔)、强配筋(配筋率大于1%)和压力注浆(注浆压力为1-2.5mpa)工艺施工。

常见摩托车故障维修

常见摩托车故障维修 故障现象:排气冒蓝烟 一辆某品牌125跨式摩托车行驶6万余公里后,出现了排气冒蓝烟现象。维修工将车上的活塞、活塞环和气门导管油封全部更换,冷车时排气蓝烟稍好一点,但热车后故障依旧。 故障诊断与排除:复查故障,在冷车时启动发动机,稍作暖车后上路骑行约5公里,排气消音器冒出较浓的蓝烟。停车检查曲轴箱油位,旋出油标尺用不起毛的稠布拭净其头部,再插入曲轴箱内后取出,观察油位确实在油标尺的上下限之间,粘在手上感觉油的粘度也比较正常。询问维修工更换活塞、活塞环、气门导管油封等零件时有无其它异常现象时得知,取出汽缸体时发现二道活塞环开口都在同一个方向,且活塞顶上都有明显的油迹。为证实故障再度卸下汽缸体,观察活塞环开口在活塞组件上的位置,结果还如维修工所讲,活塞环开口又窜到同一个方向,且该活塞上的组合油环弹性稍差。根据机械原理分析,活塞环是发动机中唯一作三个方向运动的零件(二冲程发动机除外),若汽缸筒因各种因素的影响产生不正常的磨损,汽缸的圆度会发生不同程度的变化,当汽缸内径磨损成椭圆形状时,活塞环在作周向方向运动时,受活塞环开口弹力的影响,其环的开口外伸至汽缸椭圆的最小直径处被阻,二道气环和油环片环先后重叠到同一个方向便不再转动了。再加上油环组件弹力下降,使窜油故障更加明显。为此,更换新的汽缸体总成,复装所拆零件后启动发动机,稍作暖车上路行驶10公里,未见排气冒蓝烟现象,原故障排除。 故障现象:无高速 一辆某品牌125ml排量并列双缸骑式车行驶至36400余公里时,出现了无高速故障,维修工检查了汽缸压缩压力,校对了发动机配气正时,调整进、排气门间隙和张紧器,但故障依旧。后又检查了点火系统,未见异常,故障原因不详。 故障诊断与排除:基于该车点火系统和汽缸压力均已检查过,故重点检查离合器、进气系统、燃油系统。将发动机变速系统挂至一挡,试着在10°以上的坡道上试车,摩托车很快爬上坡顶,说明离合器无打滑现象。卸下空气滤清器,其滤芯较清洁。检查油箱开关及油箱盖,未见堵塞现象。检查化油器油位,分别拧松左、右缸化油器浮子室放油螺钉,将化油器溢油软管端口朝上,并置于化油器本体和浮子室结合面之间上下移动,其燃油在化油器本体和浮子室结合面向下约2mm处冒出,油位正常。卸下化油器检查,发现浮子室盖底部有细微杂质存在,询问车主得知,该车曾燃油箱清洗过一次,当时也顺便将化油器各量孔清洗疏通了一遍。再度分解化油器,检查各量孔确实无堵塞迹象。卸下浮子及针阀,拔出其阀座发现,针阀座的滤芯上有异物堵塞。细心清洗化油器浮子针阀座滤芯,认真复装所拆零件,启动发动机,稍作暖车后上路行驶,摩托车经过一段时间走合后,最高车速可达95Km/h,原车无高速故障被排除。原来,该品牌摩托车发动机装用的MIKUNI“B75”型化油器,系日本三国公司产品,该型号化油器的浮子针阀座内有粉末冶金滤芯,由于该车使用过的汽油有细砂杂质,经过数万公里的运行,其浮子针阀座内的粉末冶金滤芯逐渐被异物杂质堵塞,造成 了化油器进油不畅,摩托车无高速的故障。 故障现象:难启动

输送带使用时常见的几个问题

输送带使用时常见的几个问题| 2009-3-2 ... 输送带使用时常见的几个问题 1、输送带接头为什么容易开裂、断开? 输送带接头处的强度比正常带体的强度要低。一般用机械方式连接时,接头强度仅能达到带体强度的40-50%,冷胶方式质量比较好时,接头强度能达到60-70%,而热胶接头强度能达到80-90%(接头方法正确、无质量缺陷)。由于接头部位的强度比较低,如果胶接方法不正确,接头的强度就会更加低,如开刀、打磨时伤及下一层布、打磨过度、搭接长度不够、台阶个数不够、胶接头所用橡胶性能不好或已经自硫失效、钢丝绳打磨过度、钢丝绳生锈等,接头部位的强度将会大打折扣,在使用时,容易出现接头部位断开的现象。 此外,输送带如果不采用封口胶、或胶接头的方向错误时,接头部位容易出现开裂(面胶部位)。 2、胶接用胶料、胶浆存储有哪些要求? 胶片、胶浆应保存在阴暗、干燥的地方,避免阳光直接照射、避免各种辐射,并远离火源。 胶片、胶浆应避免保存在灰尘较大的场所,避免各种化学物品与其相接触。 保存胶片、胶浆的环境湿度50%-75%,温度应不低于5℃,不超过35℃。 胶片、胶浆的保存期:夏季1个月、冬季2个月、春秋1个半月。 3、输送带打滑是由于什么原因? 输送带正常运转时,带速不低于辊筒转速的95%。如果辊筒与输送带的摩擦力不够,输送带就容易出现打滑的现象。引起辊筒与输送带摩擦力不够的原因很多,常见的有:张力不够、载荷启动、辊筒表面摩擦系数不够等。 张力不够的原因有:张紧行程不够、配重重量不够、输送带太长等; 辊筒表面摩擦系数不够的原因有:辊筒表面包胶磨损太大、带体过湿或粘有润滑油、带体表面粘有物料(易被水溶涨的)。 4、钢丝带中间纵向撕裂14-15米,如何修补? 可将损坏部位的上下覆盖胶全部剥去(长度超出损坏部分50-100mm,宽度超过损坏部分30-50mm),同时取一段与剥离部位大小相同的橡胶(最好带一层布层),然后按照冷胶方法修补即可。

混凝土泵车

混凝土泵车综述 混凝土泵车简介 摘要:混凝土泵车是指利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,再装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的,它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管,将混凝土输送到一定的高度和距离。本文通过图形主要讲述了混凝土泵车的工作原理与构造简介,技术发展动态与趋势。通过本文可加强对混凝土泵车的工作情况的了解,另外了解到最新的技术发展的趋势,掌握第一手资料。 关键词:混凝土泵车,构造,原理。技术发展趋势 英文摘要:Concrete pump truck refers to the use of pressure concrete along the pipeline continuous conveyor machinery. Composed of a pump body and a delivery pipe. In the form of the structure is divided into piston type, extrusion type, hydraulic diaphragm. Pump body is arranged on the chassis of the vehicle, and equipped with retractable or inflectional cloth rod, is composed of pump. The concrete pump truck is the truck chassis were reformed and become, it is in the chassis is provided with a motor and a power transmission device, pumping and mixing device, distributing device and some other auxiliary device. Concrete pump truck power through a power transfer case power of the engine is transmitted to the hydraulic pump or a rear axle, hydraulic pump to push the piston to drive the concrete pump. Then use the pump on the drapery rod and pipe, concrete conveyor to a certain height and distance. This paper describes the main pattern of truck-mounted concrete pump working principle and structure, technology trends. Through this paper can strengthen the concrete pump truck work to understand the situation, in addition to understand the latest technology development trends, first hand information.

带式输送机常见故障及处理

带式输送机常见故障及处理 发表时间:2017-12-23T19:51:06.607Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:朱兆顺[导读] 摘要:带式输送机是一种理想的运输煤炭机械,因为带式输送机的工作环境恶劣,因此,加强设备的维护保养,保持良好的工作状态,延长使用寿命,提高设备运行质量,降低运行成本具有重要意义。 (中天钢铁集团有限公司江苏常州 213011) 摘要:带式输送机是一种理想的运输煤炭机械,因为带式输送机的工作环境恶劣,因此,加强设备的维护保养,保持良好的工作状态,延长使用寿命,提高设备运行质量,降低运行成本具有重要意义。关键词:带式输送机;常见故障;处理办法 引言:带式输送机由于其具有输送能力大,结构简单,维修方便和零部件标准化等优点而被广泛应用于煤炭、冶金、电力、港口、粮食及化工等行业。尤其在火力发电厂中,输煤系统作为电厂的源头,带式输送机又是输煤系统的最为关键设备,它的安全稳定运行将直接影响到整个电厂的燃煤供应。但带式运输机在使用过程中也经常会出现故障。作者根据自己的调研和经验,详细论述带式输送机几种常见故障的原因及处理方法。 一、电动机故障 1.电动机不能启动或启动后就立即慢下来 (1)线路故障。应及时检查线路,检查电源回路开关、熔丝、接线盒是否有断点,并修复。(2)保护电控系统闭锁。检查跑偏开关、零速开关、拉绳开关等保护电控装置。(3)继电器问题。过流继电器调得过小。应调节继电器整定值与电动机配合。(4)电源电压过低。检查电压,如果长时间电压偏低,很可能是电线过细导致线路压降太大,应更换较粗电源线。(5)电动机超载。减轻电动机负载或更换大功率电动机。 2.电动机发热 (1)超载,或输送带受卡阻,使运行阻力增大,电机超负荷运行。需找出超负荷运行原因,减轻负荷。(2)轴承工作不正常,造成电机发热,如轴承的润滑油不足,导致电机功率增加。应检查轴承各传动部位,及时补充润滑油。(3)煤尘在电机风扇进风口或径向垫片中堆积,使散热条件恶化。应清除煤尘。(4)断路器或接触器一相烧毁或接触不良造成缺相运行。应正确选用低压电器和保护装置,定期检查和维护。 二、减速机故障 1.减速机升温过快 油量过多,散热性能差,或系减速机被原煤埋住造成的。应调整油量,清除原煤。 2.减速机漏油 密封圈损坏,减速机箱体结合面不平,对口螺栓不紧。应更换密封圈,拧紧箱体结合面和各轴承盖螺栓。 3.减速机断轴 减速机断轴一般发生在减速机高速轴上,如果在安装电动机和减速机之间的液力偶合器和制动轮时偏差过大,偶合器和制动轮在运行时也会产生过大的震动而出现断轴。处理方法是调整减速机和电机轴之间的同心度。另外,皮带运输机的减速机的承载能力不够即驱动减速机选择过小,也是造成减速机断轴的重要原因,当减速机的实际使用功率超过减速机的承载能力后,在一定时间里会使皮带机驱动减速机断轴。 三、输送带跑偏 输送带在运行中,如果输送带沿带宽方向的偏移量超过带宽的5%时,称为输送带跑偏。 1.传动滚筒与改向滚筒问题 (1)传动筒与改向筒轴线与带式输送机的中心线不垂直。头部驱动滚筒或尾部改向滚筒的轴线与输送机中心线不垂直,造成输送带一边松,一边紧,输送带自紧边向松边移动,发生跑偏现象,造成胶带在头部滚筒或尾部改向滚筒处跑偏。应当调整紧边的轴承座位置,以使带的横向拉力相等,消除跑偏,如果尾部滚筒为螺旋式张紧滚筒时,尾部跑偏的原因可能是两边螺杆预紧力不相等,造成失衡而引起的,可通过调整两侧螺杆预紧力来解决。 (2)滚筒轴线不水平,两端轴承高低差引起输送带跑偏。可以通过在滚筒两端轴承座适当加减垫片的方法调平滚筒轴线,消除皮带跑偏。 (3)滚筒表面黏附煤粉,相当于加大滚筒局部直径,引起输送带跑偏。及时检查和维护输送带的空段清扫器,以减少煤粉的黏附或灰尘在输送带上的积聚。 2.支撑架问题 (1)传动架和改向架的刚性差,在载荷作用下变形较大,引起输送带跑偏。应调整变形,提高传动架和改向架的刚性。(2)托辊支撑架不水平,托辊安装不正,造成输送带偏向托辊较高一边,使得输送带跑偏。表现为输送带跑偏方向,距离一定。可以在跑偏方向对侧垫高托辊若干组,消除跑偏。 3.托辊问题 (1)托辊转动不灵活,使输送带两侧受力不均,引起输送带跑偏。应确保托辊的制造精度,使用好的润滑材料,如采用锂基润滑脂,采用向心轴承及迷宫式密封。 (2)各托辊轴线与带式输送机中心线不垂直,引起胶带在托辊处跑偏。应将跑偏侧托辊向输送带运行方向调整,往往需要调整相邻几组托辊才能达到消除跑偏的目的,调整角度不宜过大。 (3)应适当配置调心托辊,以预防及纠正输送带跑偏。 4.输送带问题 (1)输送带的接头不正,胶带切口与胶带纵向中心线不垂直,

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