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煤气鼓风机典型故障原因分析及改进措施

煤气鼓风机典型故障原因分析及改进措施
煤气鼓风机典型故障原因分析及改进措施

1999年1月12日收到 汝州市 467535

煤气鼓风机典型故障原因分析及改进措施

张长虹 周玉梅

(河南汝州煤焦化集团公司)

煤气鼓风机是焦化厂的心脏设备,其运行状况的好坏决定着焦化生产的节奏。设备出现故障影响焦化厂安全、环保和企业经济效益的发挥。

我公司于1990年3月投产以来,两台D300-42型煤气鼓风机相继出现过主电机

定子线圈烧毁、轴承衬层破碎、润滑系统漏油等常见故障,还出现过风机运行中电流突然升到满刻度;风机正常运行一旦因外部原因停机需要再启动时频繁掉闸,风机运行中出现异常振动等故障。为迅速查明原因,及时处理隐患,公司组织开展攻关活动。在现场勘察的基础上,分析处理了几期典型故障,由于措施得力均取得了良好效果。1995年至1997年实现全年无故障运行。以下对几起典型故障原因分析及改进措施作一简单介绍。

一、风机运行中电流超标

1994年10月25日至11月6日,鼓风机

运行中电流突然达到满刻度,持续时间1~3秒,一班中间最多出现6次。操作工不明真相按事故处理,先后两次实施紧急停车,但开机后还会出现此种情况。经查实外部电源电压无波动,炼焦出炉计划无调整。分析沿途煤气阻力变化情况,发现电流在急剧波动时,机体、管道振动加大伴有流体撞击声。根据运行记录绘制的波动频率———时间曲线,多

在0点和8点两线上下振荡。此间正是中班和晚班交接班时刻,被认定为煤气在输送过程中夹带和冷凝产生的液体不能顺利排出管

道,随煤气进入风机,由于冷凝液密度(1.12~1.24g/l )远大于煤气介质密度(0.451g/l ),风机超载造成电机过负荷。通过对机体特别是机前排液管、阀门、水封进行清理、更换,确保排液畅通,并规定冬季中、夜班加强交班蒸汽吹扫,定期排放冷凝液,使故障得以解决。

二、风机启动时自动跳闸

1998年1月13日,由于动力车间空气开

关相间短路,越级跳闸,全厂停电,煤气鼓风机停车。恢复送电后开风机时,主电机启动3秒没到规定转速自动停车,鉴于机组外部

停电造成这次停机,按程序再开又停车,开备用风机时空投试验正常,带负荷开机仍然开车失败。最后把操作台转换开关打到合闸位置,直接在开关柜上手动合闸,靠反常操作风机才得以启动。

控制回路出现故障原因比较复杂。经过试验分析,造成启动失败的原因一是35kV 变电站直流电源能量低(碱性电池老化需更换);二是CT8型操动机构空试正常,带负荷合闸失败,工作不可靠。校对失压和过流脱扣器,检查辅助开关接线端子,发现掉合闸公用部分扣板由于反复操作腐蚀磨损过大容易形成脱扣,导致启动———掉闸。改进措施是,

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在重新制作扣板时,将2.5mm 厚的扣板形状不变厚度改为4mm ,增加接触断面。铆接装配后,空投合格,带负荷试验一次成功。2号备用机组操动机构也按此法处理效果很好。

三、应用故障逻辑树查找异常振动故障源1991年9月30日,风机运行中振动突然

加剧,电机和风机测振点的振动幅值在0.08~0.20mm 之间波动,润滑油管大幅度摆动,进出口煤气管道及前后操作平台都出现超常振动,对焦炉生产和焦化产品回收构成严重威胁。应用故障逻辑树法及时查清了原因,异常振动得以消除。

1.检查生产报表和设备点检卡,取证工艺参数,了解到操作过程无异常,把查找重点放在机组内部。

2.按照故障逻辑树,对进出口管线、基础、通风及润滑系统,风机、电机和联轴器等逐项进行检查、分析及确认。

①检查、加固进出口管道中振松的弹簧支座、吊架和管道过墙支撑。

②检查通风系统、润滑系统的运行情况,压力、流量正常。③紧固风机、电机地脚螺栓后,启动电机再测机组振动,其幅值依然居高不下。

④检查联轴器同轴度、同心度,分别在

0.04和0.

05mm 以内,符合精度要求,联轴器无破损。

⑤脱开联轴器,检查电机,抽芯无异常。空试电机振动稍大,调整机座垫片厚度,使电机振幅保持在0.05mm 以下。但风机联动试车时机组振动依然较大。

3.经过以上检查分析,确认机组剧烈振

动的原因在风机内部。于是进行揭盖检查(附图)。

①揭风机大盖和前后轴承上盖,拆主油泵,测量各项油膜间隙,并做适当刮研处理。②吊出转子,清理叶轮内外粘附焦油、萘渣,并铲除油垢,发现1至4级叶轮的前盘都存在铆钉断头现象。分别是1级3个,2级3个,3级3个,4级2个,呈不规则分布。铆钉头在运行中由于蚀损脱落,使转子不平衡值增加,造成风机剧烈振动。

③断头的铆钉由风机制造厂更换,在动平衡试验机上对转子重新做平衡,用去重法使转子重心对转动轴线剩余偏移量达到3μm ,不平衡量控制到270g ?cm 以下。④经以上处理后的转子,现场装配后,机组振动故障得以消除。

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本 期 主 要 文 摘

小流量组装式离心压缩机的研究/王慧秀 李国贵 孙玉山/沈阳鼓风机厂

阐述了小流量组装式离心压缩机的气动设计方法。提出了工艺、试验等有待解决的实际问题。为开发该领域的新产品提供了可靠的依据。

叙词 组装式压缩机 设计 研究

过渡接口对贯流风机气动特性测试结果影响的分析/游斌 黄宸武 罗嘉陶/顺德顺威电器有限公司风机研究所

介绍了贯流风机气动特性的测试设备、测试结果及其分析。从而明确了过渡接口对该风机气动特性的影响。

叙词 横流式通风机 测试 分析

300MW/600MW锅炉引风机的优化型式/杨朝刚/成都电力机械厂

本文根据锅炉引风机的运行特点,围绕高效率、高可靠性和大容量这些主题,分析比较了多个引风机的选用模式以及影响其选型的诸多因素,并应用综合指标判定法,得出了合理、正确且适合中国国情的引风机选用模式。为制造厂和用户在选择风机型式及调节方式提供了一定的参考。

叙词 锅炉用引风机 选型 优化

离心通风机叶轮进口的相对涡流/马素霞 阎庆绂/太原理工大学

论述了离心通风机叶轮进口相对涡流的产生及其变化规律。分析了相对涡流与流体预旋及叶轮内流的内在联系。初步探讨了影响相对涡流变化规律的重要因素。

叙词 叶轮 进口部分 涡流 分析

罗茨鼓风机三叶叶轮加工的分度方法/袁宏德/上海鼓风机厂长征分厂

叙述了罗茨鼓风机三叶叶轮加工中用定位方法来实现三叶叶轮准确分度的工艺方式。为生产厂提供了利用现有设备加工三叶叶轮的有效途径。

叙词 罗茨鼓风机 叶轮 加工

离心压缩机制造全局信息集成及其实用化/张维华 穆成真 刘晓瑞/北方电脑应用开发公司

重点阐述了全局信息集成的具体工作及数据库间的互操作。

叙词 离心式压缩机 计算机辅助制造

风机动平衡试验装置的研制/徐从裕/合肥通用机械研究所

将风机叶轮、转轴连同机座以及电机作为整体,安装在特定的试验装置上,进行动平衡试验是校正风机部件不平衡的一种直接有效的方法。这种方法消除了因叶轮及联轴器的安装偏差所产生的附加不平衡量,提高了风机系统平衡精度。

叙词 风机 动平衡 试验装置 测试

CE NT AC离心压缩机的安装调试/黄建利 薛彩峰/咸阳长庆石油助剂厂

本文以3CⅡ90M×3型离心压缩机为例,详细介绍了CE NT AC离心压缩机的安装调试过程。结果取得较好的运行效果。

叙词 离心式压缩机 调试 找正

通风机装置的自动监测系统/倪长敏/徐州矿务集团生技部 杨薇可/四川电力试验研究院

介绍了矿井通风机装置的自动监测系统的构成、工作原理、技术参数及其应用实例。

叙词 矿井通风机 检测 监控 方法

价值工程在通风机改造中的应用/李才辉/湖南省郴州煤矿机械厂

提出了利用价值工程来改造通风机的方法,指出了其实际价值及其存在的问题。从而认定此法是降低成本、提高产品主要性能的有效途径。

叙词 通风机 改造 价值工程

煤气鼓风机典型故障原因分析及其改进措施/张长虹 周玉梅/河南汝州煤焦化集团公司

论述了D300-42型煤气鼓风机常见的故障。提出了典型故障原因的分析方法。经改进后取得良好的效果。

叙词 离心式鼓风机 故障 分析

提高离心式通风机的经济运行效益/彭担任/中国矿业大学 程普军 马福长 陈广会/山东省岱庄煤矿

举例介绍了K4-73N o28型离心通风机在两个煤矿的使用现状,对它们分析提出了进行技术改造、提高经济运行效益的意见和办法。对今后煤矿建设中大型通风机装置的设计提出了建议。

叙词 通风机 运行 经济性

动叶可调式轴流通风机喘振机理及预防措施/马新立/江苏电力试验研究所

详细分析了动叶可调式轴流通风机喘振发生的机理,并提出了预防措施。它可供动叶可调式轴流通风机设计选型与改造时参考。

叙词 轴流式通风机 动叶片 喘振 改造

Main Abstracts I n This Issue

R esearch For Assembly Centrifugal Compressor With Mini-F low/W angH ui xiu et al

The method of pneumatic design for assembling centrifugal com press or with miniflow has been set forth.The practical problem in technique&test which was waiting for s olving is raised.The reli2 able basis was provided for developing new products in the realm.

K ey Words Assembling Compressor Design Research Analysis of T ransition I nterface A ffecting T est R esult of Aerodynamic Perform ance for Through-flow F an/ You Bin et al

T est equipment,test result and analysis for through folw fan aerodynamic performance are introduced.Then clear that transition interface effect on fan aerodyamic performance.

K ey Words Cro ssflow Fan Test Analysis

Optimized P attern for300MW/600MW Boiler I nduced Draft F an/Yang Ch ao gang

According to running features of boiler induced draft fan, around main object of high reliability and large capacity,many se2 lected m odels of induced draft fan and a lot of factors which affect it to select m odel are analyzed and com pared in this paper.The select2 ed method of induced draft fan which is reas onable,correct&suite for chinese condition are obtaind by the use of com posite target judging method.Fixed reference on selecting fan type and adjusting method are provided for manu facturer&customer.

K ey Words Boiler induced draft fan Selecting pattern Op2 timization

R elative V ortex at impeller I nlet of Centrifugal F an/ MaSu xia et al

Produce&Change low of relative v ortex at im peller inlet of centrifugal fan are discussed.Internal relations of relative v ortex, fluid pre-rev olving&im peller internal folw are analyzed.The mi2 an factors which affect the change low of relative v ortex are initially inquired into.

K ey Words Impeller Inlet section Vortex Analysis Dividing Method of Three B lade Impeller Processing for R oots B low er/Yu an H ong de

The w ork process accurate dividing of three blade im peller re2 alized by the use of positioning in the processing of three blade im2 peller for R oots blower are described.The effective way of process2 ing three blade im peller by using existing equipment is provided for manu facturer.

K ey Words Roots blower Impeller Processing

I nform ation I ntegration of the whole Manu facturing& Its Practical U tilization for Centrifugal Compressor/ Zh angWei hu a et al

S pecific w ork of in formaion integration of the whole&opera2 tion each other am ong data bases are em phatically described.

K ey Words Centrifugal Compressor Compute aided Manufacture

Development of T est U nit for F an Dynamic B alance/XuCong yu

T aking fan im peller,rotating shaft、base and com plete m otor as a whole,installing on specific test unit on which dynamic balance test is carried out.This is a direct&effective method which elimi2 nates additional unbalance caused by installation error of im peller& coupling.Balance accuracy of fan system is raised.

K ey Words Fan Dynamic balance Test unit Detection

I nstalling&Debugging for CENTAC Centrifugal Com2 pressor/H u angJian li

T aking T ype3CⅡ90M×3Centrifugal com press or as an ex2 am ple,the paper introduced in detail the process of installing&de2 bugging CE NT AC centrifugal com press or.The result is that the bet2 ter running effect is obtained.

K ey Words Centrifugal compressor Debugging Alignment Auto-Monitoring System of F an U nit/NiCh ang min et al

The constitution,w orking principle,technical parameter&ex2 am ple of application of auto m onitoring system for mine fan unit are introduced.

K ey Words M ine fan Detection Monitor Method Application of V alue E ngineering in F an T ransform a2 tion/LiC ai hui

The M ethod of trans forming fan by using value engineering is put forward.Its actual value&existing problem are pointed out,and then believe that the method is effective way which can reduce cost &raise the main performance of products.

K ey Words Fan Transformation Value engineering Typical T rouble R eason Analysis and Improve Mea2 surement for G as B low er/Zh angCh ang hong et al

C omm on troubles of type D300-42gas blower are discussed. Analysis method of typical trouble reas on is put forward.G ood effect is obtained after im provement.

K ey Words Centrifugal blower Trouble Analysis

I ncrease E conomic Running B enefits of Centrifugal F an/PengDan ren et al

Present situation for the use of type K4-73-02N o02B Cen2 trifugal fan in tw o coal mines in introduce by exam ple.Opinions& method of technical T rans formation&Increasing economic running benefits are separately put forward.Recommendations of design for large fan unit in coal mine construction from now on are raised.

K ey Words Centrifugal fan Running Economy Surging Mech anism&Precautionary Measures of R o2 tor Control Type Axial F an/Ma Xin li

Surging mechanism of rotor blade control type axial fan is ana2 lyzed in detail and precautionary measures are put forward.It is available for reference to design,selecting m odel&trans formation of rotor blade control type axial fan.

K ey Words Axial fan Rotary blade Surge Transformaion

风机运行中常见故障原因分析及其处理实用版

YF-ED-J6057 可按资料类型定义编号 风机运行中常见故障原因分析及其处理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风机运行中常见故障原因分析及 其处理实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承 温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的 几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理 方法。风机是一种将原动机的机械能转换 为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电 厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风 机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电 能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火 电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于 运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资

料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。

煤气管道清理方案设计

福龙煤化 关于初冷器后煤气总管检修方案 总经理: 常务副总: 机电副总: 安全副总: 生产副总: 焦化车间主任: 2015.4.20

福龙煤化 关于初冷器后煤气总管检修方案因长期运行,焦化车间初冷器后、电捕后前煤气总管焦油、萘等沉积物较多,导致初冷器、电捕阻力大,存在较大的安全隐患,经相关人员商讨,拆卸初冷器后、电捕前总管两端头四块盲板入人工清理沉积物,具体方案如下:一、组织机构 总指挥:曾万青 副总指挥:威杜建林王立新成斌应郭小平 成员:王长虹白福昌梁瑞军高林忠江燕靳学海王保平吕献平鹏飞静王勇 主要职责: 1、曾万青:全面负责检修的总体协调工作; 2、威:负责技术措施编制以及工艺技术指导; 3、杜建林:负责现场检修以及生产系统开停车总体协调调度工作; 4、王立新:负责检修以及开停车安全措施落实的监管; 5、成斌应:负责检修技术指导工作; 6、郭小平:负责就餐、车辆等后勤保障和应急医疗服务; 7、江燕:协助杜建林做好现场检修以及开停车工作; 8、高林忠:负责检修材料及应急物资的供应; 工艺交接清扫组:吕献平 成员:于辉庞艳平亚楠建荣高永强 主要职责:负责所检修的煤气管道的吹扫置换等检修工艺交接工作;负责组

织人员清理管道沉积物。 检修组:静 成员:卫国雄雄星亮王保平二勇田应平 主要职责:负责落实材料到位情况以及检修前准备工作; 生产指挥组:王长虹 成员:靳学海小军吕献平鹏飞 主要职责: 1、王长虹负责开停车总体调度工作; 2、靳学海负责焦化车间开停车协调工作; 3、小军负责组织焦炉保温、保压等停车后维稳工作以及开车准备工作; 3、吕献平负责化产生产系统的开车 4、鹏飞负责净化生产系统的开车。 安全组:白福昌 安全员:薛连平蔡玄德车伟军闫金廷海军 主要职责:负责检修以及开停车安全监管及安全防措施的落实到位督查工作。 5、环保监督组:梁瑞军 主要职责:负责检修过程中残留废液、废渣的规清理、倾倒工作,防止发生环境污染事故; 6、电工组:王勇 成员:兰志明康存龙超 主要职责:负责检修过程中的照明、风机等电器设备的用电保障;

风机常见故障及处理方法

FORWARDTEK风机常见故障及处理方法 成都阜特科技有限公司 Chengdu Forward Technology Ltd. 中国四川成都市高新区(西区)西区大道199号模具工业园C1栋Add: Xi Q u R oa d No.199 Moldi ng Tool I ndus tr y Pa r kC he ngDu W est Hi-tec 611743 Chengdu P.R.C hi na Tel: +86 28 87988515 Fax: +86 28 87988512

l故障描述:DC24V电源故障 ?处理步骤: 1:检查开关电源指示灯是否正常? 2:检查开关电源空载时能否正常工作? 3:测量DC24V回路空载电阻,检测是否短路? l故障描述:交流电源故障 ?处理步骤: 1:检查交流电源监视继电器KA5.1指示灯是否正常? 2:检查电网是否掉电? 3:检查控制变压器能否正常工作? 4:检查KA5.1继电器及座子是否损坏? 5:检查线路是否正常? l故障描述:控制器温度过高 ?处理步骤: 1:检查主控柜的风扇是否正常工作? 2:检查温度参数设置是否正常? 3:检查风机其他冷却风扇是否正常工作? 4:检查通风栅格是否堵塞? l故障描述:主控不能正常运行 ?处理步骤: 1:用最安全的方法停机,等停机完成后用急停按钮断开安全链2:上传主控程序,重新启动,若还有异常通知专业服务人员

l故障描述:模拟量故障 ?处理步骤: 1:通过显示屏查看是哪一路模拟量出现故障 2:检查相应回路传感器是否正常? 3:检查线路是否正常? 4:检查传感器电源是否正常? l故障描述:PT100故障 ?处理步骤: 1:通过显示屏查看是哪一路PT100出现故障 2:检查相应PT100是否正常? 3:检查线路是否正常? 4:检查PT100电源是否正常? l故障描述:变频器断路器跳闸 ?处理步骤: 1:检查变频器到主控的主断路器信号 2:检测变频器端信号 l故障描述:上电复位继电器故障 ?处理步骤: 1:非断电重启而且安全链断开并未手动复位的事情报这个故障是正常的,手动复位安全链。 2:检查时间继电器工作电压和输出信号是否正常? l故障描述:液压泵运行时间过短 ?处理步骤:

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理方法
风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,是机 械热端最关键机械设备之一,虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据 经验实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、运行时异响等。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺 栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标 的原因较多, 如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事 半功倍的效果。 1.1 叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷常见现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。 这是因为当气体 进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在 叶片的非工作面一定有旋涡产生, 于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积 在非工作面上。 机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转 离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。 由于各叶片上的积灰不可能完全均 匀一致, 聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致 叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从 而减少风机的振动。 在实际工作中,通常的处理方法是临时停机后打开风机叶轮 外壳,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。 1.2 叶片磨损引起风机振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片 磨损, 平衡破坏后造成的。 此时处理风机振动的问题一般是在停机后做动平衡校 正。 1.3 风道系统振动导致引风机的振动 烟、 风道的振动通常会引起风机的受迫振动。这是生产中容易出现而又容易 忽视的情况。风机出口扩散筒随负荷的增大,进、出风量增大,振动也会随之改 变,而一般扩散筒的下部只有 4 个支点,如图 2 所示,另一边的接头石棉帆布是 软接头,这样一来整个扩散筒的 60%重量是悬吊受力。从图中可以看出轴承座 的振动直接与扩散筒有关,故负荷越大,轴承产生振动越大。针对这种状况,在 扩散筒出口端下面增加一个活支点(如图 3),可升可降可移动。当机组负荷变 化时,只需微调该支点,即可消除振动。经过现场实践效果非常显著。该种情况 在风道较短的情况下更容易出现。

生产安全事故典型案例汇编(201X年)

生产安全事故典型案例学习(2016年) 4(三)班

摘要:船舶工业是综合工业之冠,以下列举近年来船舶建造中各类典型生产安全事故案例,造船修造既有高空作业、闷舱室作业、起重作业、电焊气割作业、交叉作业等方式,同时又使用油漆、乙炔、液化气等有毒、易燃易爆危险品,属于高风险的行业。由于其特殊性,概括起来存在着“低、快、多、少、乱”五大特点。一是科技含量低。造船企业不仅建造周期长,而且工种多、工艺复杂,生产手段主要以手工为主,属于劳动密集型行业,希望能从中吸取教训。 事故案例一: 高处坠落事故 1.xx车间电工xx伟,40岁,在技改施工现场爬上角钢支撑架安装电灯泡,装完下架时将支架踩落掉下地面,造成腰椎1#骨折,左跟尾骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx 伟作业时没搭设好梯子,也没有系挂安全带,没有落实任何防范措施,属于违章操作; 事故的次要原因是角钢支撑架本身就焊接不牢(虚焊)。 2.土建队工人xx林,在工作时抄近路从xx车间回收费料石棉瓦屋面上通过,不慎踩烂石棉瓦从房顶上摔下,造成双手腕骨折,左膀滑裂。 事故发生的原因是xx林安全意识太差,为了贪图方便,严重违章,负事故全部责任。生产部安装队焊工xx勤,33岁,在综合分厂白肥厂房上安装氟洗涤塔时,踩烂石棉瓦后连带折断的锈蚀屋架,坠落地面,臀部着地,造成髋部左耻骨、坐骨骨折。 根据事故现场的调查和分析,事故发生的主要原因是xx勤作业时没搭设梯子,没有系挂安全带,更没有落实任何防范措施即上房顶作业,属于违章作业,承担事故直接责任。

事故案例二: 触电事故 一、事故经过 xx船舶工程部,指派电焊工xx华(男,27岁)配合铜工李××到船上分油机间进行管子移位工作。xx华将焊接电缆拉到分油机间,在将焊钳端的接头拧入焊接电缆螺纹接口时,发现拧入不到一个螺距便卡住,任凭怎么使劲也拧不进去,他用焊钳在分油机甲板试了试,发现有电,并不影响焊接,再加上改样工作比较急,因而也没再去想螺纹接头不牢的事了。李XX负责拆装管子并重新给马脚定位,而xx华则负责焊新马脚。靠门口的几个马脚焊好后,两人已经大汗淋漓,身上的工作服也已湿透。xx华准备将焊接电缆拖到靠舷侧的位置,以便继续焊余下的马脚。此时,铜工李××到机舱借葫芦。在xx华往里拉电焊电缆时,焊钳与焊接电缆的接头突然脱落,带电一端掉在分油器上的紫铜管上。与此同时,xx华人因失去平衡扑倒在已带电的铜管上,胸口汗湿的衣服触及带电紫铜管造成触电。当铜工李××返回分油机间发现xx华触电后,急忙进行抢救,但终因脑缺氧时间过长,xx华于两个星期后在医院死亡。 二、主要原因

风机运行常见故障原因分析

风机运行时常见故障原因分析及处理 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,按作用原理可分为:容积式、透平式。 容积式:回转式罗茨风机滑片式螺杆式 往复式活塞式隔膜式自由活塞式 透平式离心式轴流式混流式 实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 平衡破坏,叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少 风机的振动。 1.2 磨损引起的振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。 1.3 动、静部分相碰或轴承间隙大,引起风机振动 在生产实际中引起动、静部分相碰的主要原因: (1)叶轮和进风口(集流器)不在同一轴线上。 (2)运行时间长后进风口损坏、变形。

(3)叶轮松动使叶轮晃动度大。 (4)轴与轴承松动。 (5)轴承损坏。 (6)主轴弯曲。 (7)联轴器对中或松动。 (8)基础或机座刚性不够 (9)原动机振动引起 引起风机振动的原因很多,有时是多方面的原因造成的结果。实际工作中应认真总结经验,多积累数据,掌握设备的状态,摸清设备劣化的规律,出现问题就能有的放矢地采取相应措施解决。 2 轴承温度高 风机轴承温度异常升高的原因有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。离心式风机轴承置于风机外,若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。而轴流风机的轴承集中于轴承箱内,置于进气室的下方,当发生轴承温度高时,由于风机在运行,很难判断是轴承有问题还是润滑、冷却的问题。实际工作中应先从以下几个方面解决问题。 (1)加油是否恰当。包括:油脂质量、加油周期、加油量、油脂中是否含杂质或水等,应当按照定期工作的要求给轴承加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降。 (2)冷却风机小,冷却风量不足。轴承如果没有有效的冷却,轴承温度会升高。比较简单同时又节约厂用电的解决方法是在轮毂侧轴承设置压缩空气、水冷却。当温度低时可以不开启压缩空气、水冷却,温度高时开启压缩空气、水冷却。 (3)确认不存在上述问题后再检查轴承。 3 旋转失速和喘振 喘振是由于风机处在不稳定的工作区运行出现流量、风压大幅度波动的现象。具有驼峰型特性的压缩机、风机和泵在运行过程中,当进气量低于某一定值,由于鼓风机产生的压力突然低于出口背压,致使后面管路的气体倒流,来弥补留流量的不足,恢复正常工况。把倒流的空气压出去,又使流量减少,压力再度突然下降,致使后面管路的气体又倒流回来。不断重复上述现象,机组及管路产生低频高振幅的压力脉动,并发出很大声响,机组产生剧烈振动。这时流量忽多忽少,一会儿向

发电企业典型事故案例汇编

发电企业典型事故案例汇编 (内部学习资料)

目录

人身事故 贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡 (2004年) 【事故经过】 9月10日14时10分,贵州电建二公司黔北项目部起重队门吊班副班长母××(现场指挥)安排沈××、欧××、袁××、安××拆出门吊悬臂,安排钟××、吴××、袁××拆除硬腿侧花栏及卷扬机。拆除悬臂由50t履带吊配合,拆卷扬机由80t履带吊配合,其余工作人员在地面指挥及配合以上工作的实施。随后,母××和杨×及其他上门吊的十人到门吊上开始工作。15时30分左右,因厂房内有其他工作,母××安排悬臂侧的拆除工作由沈××负责指挥,卷扬机侧拆除工作由袁××负责指挥。母××到厂房后,杨×作为队技术员在门吊上负责总体指挥。16时10分左右,悬臂侧的连接螺栓已拆除完毕,杨×在门吊上指挥地面的左××去拉住悬臂起吊安全绳,以防悬臂与主梁脱开时碰撞50t履带吊吊臂,当悬臂与主梁脱开时,门吊即向腿侧倾倒,开始倾倒时速度较慢,大约倾至硬腿与地面夹角50o时,速度加快,然后跨塌,造成此次事故的发生。 【事故原因】 门吊倾倒后,通过现场勘察,发现门吊硬腿与主梁连接螺栓已被火焊割除28颗。 经现场调查,该项工作作业指导书编写准确、完善,施工前技术交底清楚。根据作业指导书的规定,在拆除螺栓前应先将缆风绳把硬腿及软腿固定,而且必须用80T 履带吊和50T履带吊双机抬吊主梁,且抬吊负荷须接近主梁重量时,才可拆除主梁与硬腿和软腿的连接螺栓。但是在门吊倾翻时,此项工作还未作。 1.吊门倾翻分析: 当硬腿与主梁连接螺栓被人为割掉28颗后,门吊基本不能承受任何侧向的作用力,而在割除连接螺栓之前,未按作业指导书的要求拉缆风绳并用两台吊车吊住主梁并受力,此时拆除悬臂脱开时对主梁所产生的一个侧向作用力将远远大于被割除连接螺栓后门吊所能承受的侧向作用力,导致门吊倾翻。 2.直接原因: 根据事故调查,电建二公司职工杨×没有按照审批作业指导书施工,擅自安排人员割除门吊硬腿与主梁连接螺栓(部分),造成门吊失稳是这次事故的发生的直接原因。 3.间接原因: 1)现场母××(现场指挥)14时10分在安排了工作时,只是安排拆除悬臂,没有安排割螺栓内容。15时30分左右母××因离开现场时安排沈××负责指挥继续拆除悬臂工作,但门吊倾翻后发现门吊硬腿与主梁连接螺栓部分被割除,显然扩大了工

风机检修方案

风机检修方案一、工程准备 1.人员准备 2.机具及材料 二、风机检修方案

一)1#风机检修方案 1.将风机电源拉闸断电挂检修牌。 2.拆下风机轴承箱联轴器的护罩,在两半联轴器的对应部位划线,做好标记, 防止对应孔错位造成安装尼龙柱销困难。 3.松开联轴器两侧销轴压圈。 4.将联轴器内尼龙柱销打出。无法拆除的锯断取出。 5.电工将电机、轴承箱信号线和高压电缆做好标记后拆除,并做好防护。钳工 拆除轴承上冷却水管。 6.在电机基础的南侧打25吨汽车吊挂钢丝绳,用钢丝绳卡环吊住电机吊耳, 拆除电机与底座连接螺栓和顶丝。起重人员指挥将电机吊到指定位置并对电机做好防护。 7.用千斤顶和制作好的专用工具将轴承端接手拨出。作业时由于过盈配合,千 斤顶不动时用加热法取出接手。 8.打开风机叶轮壳体侧面人孔。用制作的好的弧形托架利用千斤从底部顶住叶 轮。 9.拆除轴承箱上盖,慢慢顶起托架使损坏的轴承翘起,将轴承周围部件用石棉 布包裹遮盖好使轴承外露。用水焊将轴承切开取出且不能伤到轴。待轴冷却后进行下一步作业。 10.用破布和面清理轴承及轴承箱内部杂质。 11.采用电加热法将新轴承装入,根据实测轴与轴承过盈量计算加热温度,最后 不超过110℃,达到温度值后立即将其打入轴上就位。 12.用千斤顶起叶轮使轴平衡就位,恢复轴承上盖。拆除叶轮处的托架,手动盘 车确认无异响,恢复人孔,恢复冷却水管。 13.同样采用加热的方法安装接手。盘车并用千分尺检测确认轴无变形。 14.用吊车将电机将位,将位时按照标记位置对准。 15.用百分表进行两接手的定心,完成定心后恢复尼龙柱销和固定电机地脚螺 栓。手动盘车确认无异响。 16.电工按照拆线标记恢复线路,钳工加油。联系操作工进行试车。 17.试车应先进行点动试车确认方向正确。然后进行联动试车1小时观察确认无

风机运行中常见故障原因分析及其处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.风机运行中常见故障原因分析及其处理正式版

风机运行中常见故障原因分析及其处 理正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理方法。风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2

次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍

铁路车辆安全事故案例汇编

铁路车辆安全事故案例 汇编 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

车辆安全事故案例 案例一 2016年2月27日,某钢铁公司翻车机操作员在翻卸车辆时,离开操作台到窗口查看邻线空车清车情况,翻车机自行翻卸过程中,由于拨车机脱钩装置在脱钩时有阻滞,造成车辆没有及时脱钩并将车辆带出翻车台2米,而翻车平台的光电感应开关失灵,没有及时停止设备翻转而继续翻车,造成车辆南端第一担轮对西面压崩出口处的西侧钢轨,导致车辆脱线。 车型车号二位转向架 二位转向架交叉杆弯曲变形二位转向架4位防脱拉环弯曲

二位转向架3位防脱阀破损、拉环顶杆折断现车7位轮对脱线 点 案例二 2016年3月8日,某电厂翻车机操作由于空车迁车台限位未到位,信号采集联锁系统失效,翻车机操作人员对翻车机自动作业情况实时监控不到位,没有及时发现迁车台移动未到位的问题(路轨未对准,左右偏差90mm),而迁车台自动推进车辆过程中造成C64K 4934364全车轮对脱线,走行。事故车辆全车4担轮对脱线,空车。其中现车1位、2位左边轮对离开钢轨460mm,3位、4位左边轮对离开钢轨440mm,5位、6位、7位、8位左边轮对离开钢轨100mm 。 车型车号全车脱线外观

一位转向架脱线、一位交叉杆弯曲变 形 二位转向架脱线、一位交叉杆弯 曲变形 迁车台限位未对准 路轨左右偏差90mm 路轨未对

迁车台迁车台铭牌 案例三 2016年4月20日,某电厂2道翻车机在作业中造成车辆 C70 1584267脱线,由于翻车机压力机构液压站缺油,导致压车镐、靠车镐压力不足、不均衡,造成翻车机压不住被翻车辆,使车辆在翻卸、牵车推进时脱轨。 车型车号全车脱线外观

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,按作用原理可分为:容积式、透平式。 容积式:回转式罗茨风机滑片式螺杆式 往复式活塞式隔膜式自由活塞式 透平式离心式轴流式混流式 实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 平衡破坏,叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少 风机的振动。 1.2 磨损引起的振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。 1.3 动、静部分相碰或轴承间隙大,引起风机振动 在生产实际中引起动、静部分相碰的主要原因: (1)叶轮和进风口(集流器)不在同一轴线上。 (2)运行时间长后进风口损坏、变形。 (3)叶轮松动使叶轮晃动度大。 (4)轴与轴承松动。 (5)轴承损坏。 (6)主轴弯曲。 (7)联轴器对中或松动。

(8)基础或机座刚性不够 (9)原动机振动引起 引起风机振动的原因很多,有时是多方面的原因造成的结果。实际工作中应认真总结经验,多积累数据,掌握设备的状态,摸清设备劣化的规律,出现问题就能有的放矢地采取相应措施解决。 2 轴承温度高 风机轴承温度异常升高的原因有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。离心式风机轴承置于风机外,若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。而轴流风机的轴承集中于轴承箱内,置于进气室的下方,当发生轴承温度高时,由于风机在运行,很难判断是轴承有问题还是润滑、冷却的问题。实际工作中应先从以下几个方面解决问题。 (1)加油是否恰当。包括:油脂质量、加油周期、加油量、油脂中是否含杂质或水等,应当按照定期工作的要求给轴承加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降。 (2)冷却风机小,冷却风量不足。轴承如果没有有效的冷却,轴承温度会升高。比较简单同时又节约厂用电的解决方法是在轮毂侧轴承设置压缩空气、水冷却。当温度低时可以不开启压缩空气、水冷却,温度高时开启压缩空气、水冷却。 (3)确认不存在上述问题后再检查轴承。 3 旋转失速和喘振 喘振是由于风机处在不稳定的工作区运行出现流量、风压大幅度波动的现象。具有驼峰型特性的压缩机、风机和泵在运行过程中,当进气量低于某一定值,由于鼓风机产生的压力突然低于出口背压,致使后面管路的气体倒流,来弥补留流量的不足,恢复正常工况。把倒流的空气压出去,又使流量减少,压力再度突然下降,致使后面管路的气体又倒流回来。不断重复上述现象,机组及管路产生低频高振幅的压力脉动,并发出很大声响,机组产生剧烈振动。这时流量忽多忽少,一会儿向负载排气,一会儿又从负载吸气,发出如同哮喘病人“喘气”的噪声,同时伴随着强烈振动,设备上安装的压力表、流量表等指示仪表大幅度摆动,并引起管道、厂房振动,设备发出周期性的、间断的吼叫声,这种现象称之为喘振。 为使机组不发生喘振,必须使进气流量大于安全的最低值,喘振多发生进气流量大约为设计流量的50%情况以下。

煤气鼓风机检修作业标准

煤气鼓风机检修作业标准 第一部分设备信息 第一节区域设备汇总及产权单位 第二节设备基本信息 D600-111煤气鼓风机是能源动力厂煤气二车间1#加压站设备,同类型设备共计6台,技术主管单位为煤气二车间。设备用途是:主要是将一炼铁高炉区域内的净化煤气与转炉车间的转炉煤气在1

号加压站前经过混合后,经加压机加压,分别送到1号、2号、3号、4号球团竖炉,供生产用户使用。 1.2.1设备工作原理以及工艺流程。 工艺流程: 设备介绍:加压机是高速旋转设备,通过叶轮高速旋转将机械能转化为气体分子动能,形成32KPa 压力的混合气体,分别送到1号、2号、3号、4号球团竖炉供用户使用。 1.2.1设备主要部件及其作用 该设备主要范围两大类:电机和风机。电机是为电气部分,现不祥述。风机为悬臂式离心式鼓风机,主要包括一下部分: 风机壳体:转子支撑及控制气体流向、密封等。 叶轮:气体升压的主要部件,通过旋转将机械能转化为动能。 主轴:叶轮固定及传动装置,与叶轮一起旋转。 轴承:减少摩擦部件。 气封:降低高低压气体间流窜,确保机壳能高压气体压力。 氮气密封:防止煤气泄漏。 冷油器:降低润滑油温度。 超声波除尘器:清除叶轮集灰。 排污管:排除机体内因长期旋转积留的污水、污泥等。 弹性联轴器:电机和风机的连接部件,起到轴向和径向补偿作用。

锁紧螺母及止动垫片:防止轴承、叶轮等部件脱轴。 第三节设备技术参数 第四节设备运行参数 第五节设备检修参数

第二部分设备检修作业流程 第一节设备检修前期准备 2.1.1 工机具准备及人员配备 2.1.2 设备检修条件 风机设备检修前必须对检修条件进行确认,确保检修人员安全及检修工作顺利进行。这部分属于检修前准备工作,一般由生产单位提前进行,然后由我车间负责人员现场确认开工与否。满足以下检修条

人身伤亡典型事故案例汇编

人身伤亡典型事故案例汇编 (第一部分) (收集版) 北京国际电气工程有限责任公司 生产管理部 二O一三年三月二十日

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。 3.《电力安全工作规程》第条工作负责人(监护人)的规定:“督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”。 二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 【简要经过】 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 【原因及暴露问题】 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 【事故图片及示意图】 【知识点】

风机常见故障处理分析

风机运行中常见故障分析与处理 摘要:本文结合我公司风机现状和事故案例,分析了风机运行中造成轴承温度高、振动增大、油站误动作等故障的一般原因,并提出了有针对性的处理方案。 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。我公司二期2*300MW火电机组风机运行中常见的故障有轴承温度高、振动增大、油站误动作等。 1、轴承温度高 轴承温度升高是风机运行中棘手的问题,特别是我公司引风机,由于是室内布置,在夏日环境温度较高的情况下,轴承温度曾达85°左右,严重影响风机的安全和轴承的寿命。 1.1、冷却效果差,我公司引风机配备两台轴承冷却风机,且冷却风进入中心筒扩压加热后冷却效果很小。为此我们在中心筒内接近轴承座处再接入一路压缩空气,在夏日环境温度较高时打开压缩空气,注入足够的冷却风量,这样可解决冷却风量不足的问题。 1.2、润滑脂过多或者硬化,我公司引风机采用高温润滑脂润滑,每次检修解体轴承座发现都有润滑脂不同程度硬化现象,并且有些轴承座内润滑脂注满整个轴承座空隙,这种情况轴承内部散热效果差,很容易损坏轴承。造成这种现象的主要原因是轴承座回油不畅将油全部集中,时间长久便硬化。根据我公司的情况,我们首先将润滑脂更换为流动性较好的HP高温润滑脂,同时维护人员在风机运行中控制好加入润滑脂的量。要彻底解决此问题,需要将轴承座回油通道进行改造。 1.3、轴承损坏,由轴承损坏造成的轴承温度升高唯一的解决办法就是更换轴承,但是在风机运行中要正确判断,轴承损坏之后轴承温度较高之外轴承座内部声音和风机的振动都会出现异常现象,正确判断停机检修会减少火电企业的经济损失。 1.4、除此之外,送风机、一次风机轴承温度的升高根据我公司现状一般是由于润滑油内部杂质或者冷油器效果差造成,在风机运行中只要定期换油、清洗冷油器就可以保证风机的稳定运行,轴承寿命也较长,我公司一次风机已经连续运行5年未出现故障。 2、风机振动大 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,这里只针对我公司几件典型故障做一简要分析。 2.1、2008年9月20日,发现3号炉B送风机油位油箱油位降低较快,加油两天后任然下降,确定风机转子漏油,决定停机消缺,先是打开了叶轮前、后侧的人孔门,对叶轮和液压伺服阀进行了检查,发现几个叶片根部有漏油,随后又打

煤气鼓风机维护检修规程

煤气鼓风机维护检修规程 1 总则 1.1 适用范围 本规程适用D800-213 离心式鼓风机的维护检修。 1.2 结构简述机壳组、定子、轴衬、底座、转子、联轴器与护罩、润滑系统(主油泵、油站、高位油箱)、变速器、防爆电动机、液力耦合器等。 2 完好标准 2.1 零、部件 2.1.1 主、辅机的零、部件完整齐全,质量符合要求。 2.1.2 设备铭牌完整、清晰。 2.2 运行性能 2.2.1 机体内部无声响及轴承振动在允许值内。 2.2.2 机组严禁在喘振工况区域运行。 223轴承出口处油温小于等于60C,轴承入口处油温在30~40C之间 2.2.4 轴承润滑系统的油压保持在0.8~1.2kg/cm 2。 2.2.5鼓风机转子轴位移w 0.5mm 2.2.6 油箱油位不低于允许的最低油位线。 2.2.7 主油泵进油管法兰结合处严密性良好。 2.3 技术资料 2.3.1 质量合格证、安装和使用说明书等出厂技术资料器齐全。 2.3.2 有设备档案。 2.3.3 有检修和试验记录。 2.3.4 有易损零配件图。、 2.4 设备及环境 2.4.1 机组及其周围应保持清洁。 2.4.2 鼓风机室内应通风良好,有通风设备及安全检测报警装置。

3设备的维护 3.1日常维护 3.1.1严格执行巡回检查制度,发现故障及时处理。 3.1.2保持设备整洁,保持设备润滑良好。 3.1.3按照设备运行性能指标检查各部位运行状况。

a. 机组突然发生强烈振动或机壳内部有磨刮之声时; b. 任一轴承或密封除发现冒烟时; c. 进油管路上的油压下降至0.5kg/cm2时,而联锁的电动油泵已投入工作, 其油压值仍不能大于0.5kg/cm2时; d. 轴承温度急剧升高至>65°C时; e. 油箱的油位下降至最低油位线,虽继续加添新油而油位仍然呈下降趋势; f. 机组转子的轴位移》0.5mm时。 4检修周期和检修内容 4.1检修周期 检修周期见表3 表3

风机运行中常见故障原因分析及其处理

风机运行中常见故障原因分析及其处理方法 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,是机械热端最关键机械设备之一,虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据经验实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、运行时异响等。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷常见现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。这是因为当气体进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面一定有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片上的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动。在实际工作中,通常的处理方法是临时停机后打开风机叶轮外壳,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。 1.2叶片磨损引起风机振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停机后做动平衡校正。 1.3 风道系统振动导致引风机的振动 烟、风道的振动通常会引起风机的受迫振动。这是生产中容易出现而又容易忽视的情况。风机出口扩散筒随负荷的增大,进、出风量增大,振动也会随之改变,而一般扩散筒的下部只有4个支点,如图2所示,另一边的接头石棉帆布是软接头,这样一来整个扩散筒的60%重量是悬吊受力。从图中可以看出轴承座的振动直接与扩散筒有关,故负荷越大,轴承产生振动越大。针对这种状况,在扩散筒出口端下面增加一个活支点(如图3),可升可降可移动。当机组负荷变化时,只需微调该支点,即可消除振动。经过现场实践效果非常显著。该种情况在风道较短的情况下更容易出现。

典型生产安全事故案例汇编

典型生产安全事故案例汇编.txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!本文由张磊fat贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 典型生产安全事故案例汇编 北京建龙重工集团总裁室运营管理组编 前事不忘后事之师 编写此案例抚慰受难者遭受的伤痛,警示公司员工珍爱生命、严格遵守操作规范。督促各级单位将各项安全措施落实到位。为了远离伤害,请让我们共同行动——珍爱生命从我做起 前言 公司对安全生产始终高度重视,近年来通过采取安全专业化管理体系推进,检修安全工作程序(SJP)、标准操作程序(SOP)基础管理试点导入等一系列举措加强安全生产工作,取得明显效果,近年来集团钢铁子公司安全生产形势逐步好转。但是,目前公司的安全生产形势依然严峻,工亡事故时有发生的状况还没有得到根本扭转。只有强化安全生产责任, 加强监管,吸取事故教训,公司的安全生产形势才能持续好转。 古人讲:“前事不忘, 后事之师”“前事昭昭,足为明戒”。为吸取事故教训,为公司安全管理部门研究分析事故调查处理工作提供有效资料,同时为公司员工提供用鲜血和生命书写的警示教材,集团公司总裁室运营管理组组织编写了这本《典型生产安全事故案例汇编》,收录了集团钢铁子公司近年来所发生的典型事故案例。对于这些事故公司相关部门都按照法定程序,查明了事故的原因,对事故责任人员进行了处理,并提出了防范类似事故发生的措施。这些典型事故案例,具有较高的参考借鉴价值。希望各子公司安全生产部门认真组织员工对事故案例进行学习,让员工真切地看到由于个人的不安全行为、设备的不安全状态以及管理上的漏洞,给安全生产造成的严重后果, 同时能够通过这些血的教训,举一反三,警钟长鸣,确实加强安全生产管理,及时消除安全生产隐患,确保公司财产和员工生命安全,为建设安全和谐的企业而不断努力。 目录 一、焦化工序事故…… 9 …… 1、焦化厂 2009.1.29 熄焦车刮伤工亡事故…… 9 2、焦化厂 2009.5.27 硫铵离心机爆炸事故…… 12 3、焦化厂 2006.12.29 风机工头部受伤事故…… 14 4、焦化厂 2009.8.9 张某右腿骨折事故…… 15 5、焦耐厂 2007 年“8.30”东电捕爆炸事故…… 17 6、焦耐厂 2005 年“7.9”事故…… 20 二、烧结工序事故…… 21 ...... 1、烧结厂 2005.8.21 皮带刮伤工亡事故...... 22 2、烧结厂 2009.7.15 沈某左臂绞断事故...... 23 3、烧结厂 2006.5.27 除尘工右臂绞伤事故...... 26 4、烧结厂 2006.8.16 回转窑 3#大倾角火灾事故...... 27 5、烧结厂 2007.1.22 10T 电动葫芦减速机解体险肇事故...... 29 6、烧结厂 2008.8.23 掉入烧结矿漏斗工亡事故...... 31 7、烧结厂单位 2007 年“1.12”布料车前轮碾伤事故...... 34 8、烧结厂 2006 年“11.5”煤气中毒事故 (36) 9、烧结厂 2008 年“1.27”皮带滚筒绞伤事故...... 38 三、炼铁工序事故...... 40 ...... 1、炼铁厂 2008 年“10.31”员工落入细粉仓工亡事故...... 40 2、炼铁厂 2005.7.28 煤气中毒事故 (43) 3、炼铁厂 2005 年“12.10”煤气中毒事故…… 46 4、炼铁厂 2005.7.31 铸铁机翻渣爆炸事故…… 47 5、炼铁厂 2006.2.4 炉前工煤气中毒事故…… 48 6、炼铁厂 2006.5.20 48 米煤气放散塔熄火险肇事故…… 50 7、炼铁厂 2008.1.18 氮气窒息事故…… 51 8、炼铁厂 2006.11.25 煤气中毒事故…… 53 9、炼铁厂 2008 年“11.9”右手被机头滚筒绞

常见风机故障原因及处理方法

常见风机故障原因及处理方法 摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理方法。 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。 1 风机轴承振动超标 风机轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。 1.1 不停炉处理叶片非工作面积灰引起风机振动 这类缺陷常见于锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。这是因为当气体进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面一定有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。机翼型的叶片最易积灰。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一部

分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片上的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。 在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动。在实际工作中,通常的处理方法是临时停炉后打开风机机壳的人孔门,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。这样不仅环境恶劣,存在不安全因素,而且造成机组的非计划停运,检修时间长,劳动强度大。经过研究,提出了一个经实际证明行之有效的处理方法。如图1所示,在机壳喉舌处(A点,径向对着叶轮)加装一排喷嘴(4~5个),将喷嘴调成不同角度。喷嘴与冲灰水泵相连,将冲灰水作为冲洗积灰的动力介质,降低负荷后停单侧风机,在停风机的瞬间迅速打开阀门,利用叶轮的惯性作用喷洗叶片上的非工作面,打开在机壳底部加装的阀门将冲灰水排走。这样就实现了不停炉而处理风机振动的目的。用冲灰水作清灰的介质,和用蒸汽和压缩空气相比,具有对喷嘴结构要求低、清灰范围大、效果好、对叶片磨损小等优点。 1.2 不停炉处理叶片磨损引起的振动 磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停炉后做动平衡。根据风机的特点,经过多次实践,总结了以下可在不停炉的情况下对风机进行动平衡试验工作。 1)在机壳喉舌径向对着叶轮处(如图1)加装一个手孔门,因为此处离叶轮外圆边缘距离最近,只有200 mm多,人站在风机外面,用手可以进行内部操作。风机正常运行的情况下手孔门关闭。 2)振动发生后将风机停下(单侧停风机),将手孔门打开,在机壳外对叶轮进行试加重量。

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